劉建英
(大同煤礦集團(tuán) 云岡礦,山西 大同 037017)
帶式輸送機(jī)作為煤礦開采中的主要運(yùn)輸設(shè)備,憑借其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、作業(yè)效率高、性能穩(wěn)定可靠等特點(diǎn),在煤礦得到廣泛應(yīng)用[1]。隨著計(jì)算機(jī)、通訊、檢測(cè)等技術(shù)的不斷發(fā)展,監(jiān)控系統(tǒng)也被應(yīng)用到了帶式輸送機(jī)中,以此來實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和保護(hù)。但隨著煤礦生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,加上井下環(huán)境的惡劣性,導(dǎo)致現(xiàn)有的監(jiān)控系統(tǒng)無法滿足當(dāng)下設(shè)備的作業(yè)需求,保證設(shè)備具有更高的運(yùn)行狀態(tài),使得對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)的綜合性能提出了更高要求[2]。為此,本文結(jié)合現(xiàn)有HD-400型礦用帶式輸送機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)存在的問題,對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn),通過試驗(yàn)測(cè)試,所改進(jìn)后的監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)帶式輸送機(jī)的作業(yè)效率及安全提供了重要保障。
監(jiān)控系統(tǒng)在HD -400型礦用帶式輸送機(jī)中的廣泛應(yīng)用,大大提高了設(shè)備的運(yùn)行效率及作業(yè)安全。但隨著技術(shù)的不斷提升,加上井下作業(yè)環(huán)境惡劣性,導(dǎo)致現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)在運(yùn)行過程中存在一定的局限性,監(jiān)控范圍窄、信息誤報(bào)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1) 帶式輸送機(jī)打滑故障檢測(cè)不及時(shí)。膠帶通過與滾筒的相互摩擦接觸,在摩擦力作用下,膠帶進(jìn)行傳輸作業(yè)。當(dāng)兩部件之間的摩擦力不足時(shí),則會(huì)造成膠帶發(fā)生打滑故障,并使部件的溫度明顯上升。而現(xiàn)有的監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)膠帶的打滑監(jiān)測(cè)方面存在監(jiān)測(cè)不及時(shí)、精度較低問題,不能及時(shí)對(duì)打滑故障進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),且監(jiān)控系統(tǒng)也未對(duì)膠帶打滑時(shí)產(chǎn)生的溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè),對(duì)設(shè)備的運(yùn)行安全構(gòu)成了嚴(yán)重的安全隱患[3]。
2) 現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)中的關(guān)鍵模塊,采用的是以前設(shè)計(jì)的模塊,隨著部件長(zhǎng)時(shí)間使用,加上技術(shù)的不斷提升,這些模塊已不同程度地出現(xiàn)了設(shè)備老化、響應(yīng)不及時(shí)、以及精度較低、功能單一等問題,無法較好地滿足當(dāng)下帶式輸送機(jī)的安全作業(yè)需求。
3) 由于監(jiān)控系統(tǒng)的長(zhǎng)期使用,導(dǎo)致其運(yùn)行時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備溫度過高、電壓過大、膠帶轉(zhuǎn)速過慢等信息的誤報(bào)現(xiàn)象,并由此產(chǎn)生相應(yīng)的急?;驁?bào)警提示,給設(shè)備的正常運(yùn)行帶來了嚴(yán)重影響[4]。
4) 現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)在人機(jī)顯示及報(bào)警方面也存在一定的不足,顯示界面設(shè)計(jì)單一,不能將設(shè)備運(yùn)行的關(guān)鍵參數(shù)及信息進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,且報(bào)警功能也相對(duì)單一,僅能發(fā)出一級(jí)報(bào)警,而不能根據(jù)故障的嚴(yán)重程度發(fā)出相應(yīng)的不同等級(jí)的報(bào)警提示[5]。
綜上分析,針對(duì)帶式輸送機(jī)現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)存在的不足,對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì),成為當(dāng)下提高設(shè)備作業(yè)效率及運(yùn)行安全關(guān)鍵。
帶式輸送機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主要包括了硬件部分和軟件部分,其中,硬件部分主要配備了PLC控制器、控制主站、各類傳感器(溫度、速度、煙霧、電壓等)、通訊電纜、配電柜等,通過各部件的相互連接,組成了監(jiān)控系統(tǒng)的硬件部分。而軟件部分則主要包括設(shè)備的控制程序、報(bào)警程序、主控界面等方面內(nèi)容。下面就該監(jiān)控系統(tǒng)中硬件和軟件的主要部分進(jìn)行介紹。
PLC控制器是整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)的核心,主要起到對(duì)設(shè)備的數(shù)據(jù)采集、信號(hào)處理、動(dòng)作控制及運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控等作用。通過對(duì)市場(chǎng)上不同型號(hào)PLC控制器的對(duì)比選型,選用了運(yùn)算能力強(qiáng)、控制精度高、成本低的S7-400系列的PLC控制器[6]。該控制器的輸入信號(hào)均在 4~20 mA范圍內(nèi),可通過內(nèi)部的整流器,將220 V的工業(yè)電轉(zhuǎn)換為24 V的直流電,能較為方便地與外部電源進(jìn)行對(duì)接。結(jié)合帶式輸送機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的功能要求,在PLC控制器接口模塊中,設(shè)計(jì)了8個(gè)I/O模擬量輸入信號(hào)接口、10個(gè)I/O數(shù)字量輸入接口及8個(gè)I/O數(shù)字量輸出接口等,其中,通過各類傳感器檢測(cè)到的設(shè)備工作溫度、運(yùn)轉(zhuǎn)速度、煤倉物位等信號(hào)將通過模擬量輸入模塊輸入至PLC中,而設(shè)備運(yùn)行中的運(yùn)動(dòng)指示、油泵到位、煙霧及堆煤情況等信息將從數(shù)字量輸入模塊輸入至PLC中,最終通過數(shù)字量輸出模塊,將急停、響鈴報(bào)警、運(yùn)動(dòng)命令等信號(hào)進(jìn)行輸出,并命令相關(guān)執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)行設(shè)備的命令操作,PLC控制器接口的連接框架如圖1所示。
圖1 PLC控制器接口的連接框架
控制主站是監(jiān)控系統(tǒng)的控制中心和大腦,而整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)中的CPU模塊和電源模塊則主要安裝在控制主站中,現(xiàn)有的控制主站大多未設(shè)計(jì)電源模塊,在一定情況下具有較大的使用局限性。針對(duì)主站中的CPU模塊,選用了煤礦中通用的315-2PN/DP模塊,具有運(yùn)算速度快、處理能力強(qiáng)等特點(diǎn),其主要特點(diǎn)如表1所示。同時(shí),控制主站中的以太網(wǎng)接口采用了TCP/IP 接口,可支持多種協(xié)議的相互交換??刂浦髡局械碾娫茨K主要由 UPS 主機(jī)和UPS 電池組成,是一個(gè)電源存儲(chǔ)器,當(dāng)市電正常作業(yè)時(shí),可通過UPS模塊對(duì)市電進(jìn)行調(diào)節(jié)穩(wěn)壓,之后向負(fù)載提供電源,當(dāng)市電停電時(shí),UPS模塊則及時(shí)向負(fù)載提供電力,可保證PLC負(fù)載能持續(xù)運(yùn)行5h,以此保證了PLC模塊的正常運(yùn)行。
表1 CPU主要參數(shù)
結(jié)合前面設(shè)計(jì)的控制主站,需通過軟件編程方式對(duì)設(shè)備的控制程序進(jìn)行編寫。主控程序在整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)中,起到管理調(diào)度的作用,是控制主站的核心,主要通過模塊中的INPUT模塊,將設(shè)備的檢修、預(yù)告時(shí)間、互鎖、急停等各項(xiàng)功能要求通過編程方式進(jìn)行信號(hào)的集中輸入,之后根據(jù)前端的輸入命令,通過OUTPUT模塊,將啟動(dòng)、停止、預(yù)告等命令進(jìn)行操作信號(hào)的有效輸出。在整個(gè)主控程序編寫中,采用了STEP 7編程軟件中的 LAD梯形圖語言,該語言具有形象直觀、操作簡(jiǎn)單、應(yīng)用普遍等特點(diǎn),可自上而下、逐步分解方式對(duì)程序進(jìn)行編寫,由此,完成了主控程序的程序編寫操作。
帶式輸送機(jī)在運(yùn)行過程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)打滑、跑偏、溫度過高、堆煤、煙霧聚集等故障問題,對(duì)設(shè)備的運(yùn)行安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。因此,在該監(jiān)控系統(tǒng)中,設(shè)計(jì)了設(shè)備的保護(hù)程序,主要通過前端各類傳感器檢測(cè)到的各類信號(hào),經(jīng)過PLC控制器的運(yùn)算處理,當(dāng)檢測(cè)到的信號(hào)超過設(shè)置的相應(yīng)閥值時(shí),PLC則發(fā)出相應(yīng)的保護(hù)命令,如報(bào)警命令、停車命令等,實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的保護(hù),當(dāng)故障問題被清除后,PLC通過信息對(duì)比判斷,方可允許設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行狀態(tài)。例如,由于該監(jiān)控系統(tǒng)的溫度傳感器測(cè)量范圍為0~55 ℃,主要負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備運(yùn)行過程中的溫度進(jìn)行檢測(cè)和控制,防止設(shè)備因溫度過高而出現(xiàn)高溫報(bào)警現(xiàn)象,由此,采用STEP7編程軟件,對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)中溫度檢測(cè)程序進(jìn)行了編程,其程序的梯形圖如圖2所示。
針對(duì)改進(jìn)設(shè)計(jì)的監(jiān)控系統(tǒng),將其在現(xiàn)有HD-400型礦用帶式輸送機(jī)中進(jìn)行了進(jìn)一步的應(yīng)用測(cè)試,主要是在現(xiàn)有監(jiān)控系統(tǒng)配置基礎(chǔ)上,對(duì)系統(tǒng)中的PLC、控制主站、控制程序等方面進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì)和更新,通過測(cè)試得出:新型監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠,數(shù)據(jù)信息的響應(yīng)速度更快,精度更高,當(dāng)外部市電斷電情況下,也可保證該監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行;同時(shí),監(jiān)控界面能將設(shè)備的工作溫度、速度、電流、電壓、井下煙霧濃度等信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示和發(fā)送運(yùn)行正?;蚬收蠄?bào)警的相關(guān)提示。該監(jiān)控系統(tǒng)測(cè)試期間,操作人員僅需在監(jiān)控室對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控,檢測(cè)設(shè)備故障的作業(yè)時(shí)間同比降低了60%左右,大大降低了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí),設(shè)備的正常運(yùn)行時(shí)間同比增長(zhǎng)了30%左右,給企業(yè)創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益。由此,說明改進(jìn)后的監(jiān)控系統(tǒng)能更好地滿足HD-400型帶式輸送機(jī)的使用需求。
圖2 溫度檢測(cè)程序梯形
技術(shù)的不斷創(chuàng)新,必將帶動(dòng)設(shè)備功能的完善提升,加大對(duì)現(xiàn)有設(shè)備及系統(tǒng)的技術(shù)升級(jí)改造,是更好地保證設(shè)備正常運(yùn)行的主要手段,也是煤礦企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要方向。