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球磨機厚大襯板澆注工藝的設(shè)計與改進

2020-03-19 06:12張云輝
中國金屬通報 2020年24期
關(guān)鍵詞:冒口縮孔襯板

張云輝,羅 瓊

(湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司,湖南 懷化 419607)

1 高錳鋼的鑄造性能

球磨機襯板均為高錳鋼材質(zhì)(ZGMn13)它的特點是凝固收縮大,散熱性差,據(jù)此,在工藝設(shè)計中鑄造收縮率取2.5%~2.7%,鑄件越長大、越應(yīng)取上限。型砂與砂芯的退讓性一定要好。澆注系統(tǒng)采取開放式。澆注時盡可能低溫快澆。一旦凝固,要及時松砂箱。造型過程中利用冷鐵,(包括內(nèi)冷鐵于外冷鐵)它既細化一次結(jié)晶,消除縮孔、縮松,又提高工藝出品率。

2 試驗產(chǎn)品第一爐存在的問題

2019 年9 月,我們生產(chǎn)球磨機襯板的生產(chǎn)任務(wù)開始。當(dāng)?shù)谝慌a(chǎn)品出來時,鑄造車間緊急向我們反映,發(fā)現(xiàn)澆口處均不同程度出現(xiàn)縮孔和縮松現(xiàn)象,也就是說澆注系統(tǒng)無法滿足補縮要求。經(jīng)現(xiàn)場查驗,在設(shè)置的三個內(nèi)澆口處幾乎都看到了縮孔,有些縮孔深度甚至超過了100MM,絕大多數(shù)產(chǎn)品收縮超出了標準范圍,合格率不到三成。

3 產(chǎn)生原因分析

公司生產(chǎn)襯板有十多年的歷史,基本的造型工藝也日臻完善。但在鑄造過程中卻出現(xiàn)了大面積的縮孔現(xiàn)象,這是不正常的。我們通過對圖紙進行分析發(fā)現(xiàn),襯板與我們平常的尺寸有較大的區(qū)別(厚度達到120MM),主要是襯板的厚度是平常鑄造襯板的1.5 倍以上,而我們操作員工仍然采用原來現(xiàn)成的澆注系統(tǒng),這個澆注系統(tǒng)采用側(cè)面開設(shè)澆冒口,設(shè)有比較大的橫澆道,與橫澆道相連的是三個內(nèi)澆道。這個系統(tǒng)用于我們原來生產(chǎn)的襯板能夠具有良好補縮作用,但對于加厚型襯板,補縮能力達不到要求。根據(jù)補縮理論,冒口直徑要達到熱節(jié)圓的1.5 至1.8 倍左右才能有效補縮。而這種襯板厚度為120MM,冒口直徑應(yīng)該不小于180MM,而原來的冒口直徑僅為120MM,所以關(guān)鍵是冒口直徑過小,冒口補縮能力不夠,而橫澆道面積過大過厚間接減少了補縮能力,這是導(dǎo)致產(chǎn)生補縮能力不夠的根本原因!

4 澆注系統(tǒng)改進方案

基于我們的分析,技術(shù)組的成員共提出三澆注系統(tǒng)方案:

方案一:采用澆冒口一體化設(shè)計,改變位置,放置在襯板的端面,取消橫澆道,只采用一個較大的內(nèi)澆道,內(nèi)澆口位置正對中間最高處,冒口加大至直徑180MM,高度為320MM(見附2 方案圖)。

此方案分析:造型相對簡單,基本能滿足補縮要求,但存在可能的缺陷是鋼水流入型腔中后直接沖泥芯,產(chǎn)生沖砂現(xiàn)象,補縮過程中也可能在兩螺孔之間(也是最厚部位)產(chǎn)生縮孔。

方案二:采用澆冒口一體化設(shè)計,改變位置,放置在襯板的端面,設(shè)置橫澆道,為了避免直接沖芯,并且保證鋼液能夠有效補縮兩在兩螺孔之間厚大部位,采用兩個內(nèi)澆道,位置分別錯開中心60MM 左右冒口加大至直徑180MM,高度為320MM(見附3方案圖)。

此方案分析:造型比第一種復(fù)雜,基本能滿足補縮要求,并且避免了鋼水直接沖泥芯,產(chǎn)生沖砂現(xiàn)象,兩螺孔之間補縮能夠得到補充。但對于中間縮松的可能性存有疑慮。

方案三:采用澆冒口一體化設(shè)計,不改變位置,取消橫澆道(橫澆道會消耗一部分鋼水),只采用一個大一點內(nèi)澆道(內(nèi)澆道越多,產(chǎn)生風(fēng)險性越大),冒口加大至直徑180MM,高度為320MM(見附4 方案圖)。

此方案分析:造型也相對簡單,能滿足補縮要求,并且避免了鋼水直接沖泥芯,產(chǎn)生沖砂現(xiàn)象,由于鋼水運行距離近,補縮效果應(yīng)該問題不大,兩螺孔之間補縮就不再是問題。

根據(jù)這三種方案,我們綜合了各種可能性,但具體是什么樣的情況,還得用實踐來證明。我們要求造型工分別按三種方案做四塊進行試驗以檢驗其最終結(jié)果,確定最佳方案。

5 結(jié)果比較

第一種方案澆口處縮孔不明顯,但通過破壞性試驗發(fā)現(xiàn)兩孔之間均有不同程度的縮孔或縮松,證明在液流過程中產(chǎn)生了沖砂現(xiàn)象并且中間厚大部分鋼水不能及時補縮,難以滿足質(zhì)量要求。(合格一塊)第二種方案澆口處縮孔也不明顯,但通過破壞性試驗發(fā)現(xiàn)兩孔之間仍有不同程度的縮孔或縮松,證明兩螺孔砂芯阻礙鋼水收縮,厚大部分鋼水補縮仍有一定困難,(情況比第一種方案要好)難以滿足質(zhì)量要求(合格兩塊)。

第三種方案澆口處縮孔也不明顯,(僅有一處有不到5毫米的縮孔孔,達到檢驗標準)。通過破壞性試驗發(fā)現(xiàn)中間以及澆口位置內(nèi)部沒有縮孔,證明澆注系統(tǒng)能夠滿足補縮要求(全部合格)。

后來我們采用第三種方法進行改進,要求操作人員按照“高溫熔煉、低溫澆注,快速澆注”的要求進行精細操作,同時將冒口頸改成圓形,使其更加容易補縮,提高了工藝出口率和產(chǎn)品合格率。

6 分析與結(jié)論

(1)澆注系統(tǒng)的設(shè)計關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和出品率,不能掉以輕心。

(2)澆注系統(tǒng)一定要針對具體的產(chǎn)品進行設(shè)計,不能千篇一律,生搬硬套,否則就會出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題。

(3)對于理論補縮的計算只是提供一種基本依據(jù),是必要條件,不是充分條件。對于新產(chǎn)品必須在理論的基礎(chǔ)上,考慮具體產(chǎn)品進行設(shè)計并通過實踐證明才能形成合理的工藝。

(4)鑄造高錳鋼襯板采用澆冒一體化設(shè)計是可行的,設(shè)計原則中熱節(jié)理論是正確的(要按熱節(jié)圓直徑的1.5 倍以上來設(shè)計冒口徑)。附:鑄造工藝方案圖1.2.3.4。

圖1 原工藝方案圖

第一種工藝方案:

圖2 澆筑改進方法一

第二種方案工藝圖:

圖3 澆筑改進方法二

第三種工藝方案圖:

圖4 澆筑改進方法三

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