葛明君,呂拴錄,謝俊峰,戴永鵬
(1.中國石油集團石油管工程技術(shù)研究院 陜西 西安 710077;2.中國石油大學(xué) 北京 102249;3.中國石油塔里木油田公司油氣工程研究院 新疆 庫爾勒 841000)
油氣田的油氣井固井作業(yè)是向井內(nèi)下入套管,并向井眼和套管之間的環(huán)形空間注入水泥的施工作業(yè),該作業(yè)是鉆完井過程中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié),它包括下套管和注水泥。固井技術(shù)是多學(xué)科的綜合應(yīng)用技術(shù),具有系統(tǒng)性、一次性和時間短的特點。固井的主要目的是保護和支撐油氣井內(nèi)的套管,封隔油、氣和水等地層。套管在石油工業(yè)中大量使用,套管起到支撐井壁、封固地層和防坍塌的作用,套管在使用過程中通常承受較大的內(nèi)壓或者外壓,還需承受高溫及嚴(yán)酷的腐蝕介質(zhì)作用。固井質(zhì)量差會使套管外壁所受到的載荷顯著增加,導(dǎo)致套管受到擠壓、剪切和彎曲的載荷作用,從而使套管損壞失效。
某油田YM21-2X油井在固井過程中發(fā)生了套管斷裂事故,為了確定套管斷裂原因,對YM21-2X井的現(xiàn)場井況、井下套管狀態(tài)和套管服役情況等進行了全面調(diào)查和分析研究,以確定該井套管斷裂的原因。
YM21-2X井設(shè)計井深為7 944 m,二開井深為5 602 m,井斜、方位和全角變化率如圖1所示。二開鉆進期間在4 600~5 317 m井段漏失5次,采取吊灌起鉆靜止堵漏成功。
2018年5月20日20:00二開下244.48 mm套管(鉆井液密度1.25 g/cm3),下套管至井深1 150 m循環(huán)30 min,然后繼續(xù)下套管至井深2 062 m,環(huán)空液面上升至井口,最后下套管至井深5 601.46 m,懸重由2 940.6 kN下降到2 719.3 kN,接循環(huán)頭、灌滿鉆井液,上提大鉤負荷上升至2 955.1 kN,再次下放套管,大鉤負荷降至2 767 kN,于是進行了坐吊卡操作。
套管柱組合為:浮鞋(0.56 m)+244.48 mm×11.99 mm 110 BC套管111.311 m+浮箍0.38 m+244.48 mm×11.99 mm 110 BC套管5 490.899 m。
該井5月24日采用正注和反注固井。正注水泥排量30~55 L/s,泵壓4~8 MPa。反注泵壓為2~4 MPa,排量為25~40 L/s。
5月27日23:00采用215.9 mm牙輪鉆頭下鉆至井深5 473 m探至塞面,開始正常鉆塞。鉆塞參數(shù)鉆壓為40~50 kN,轉(zhuǎn)速為55~60 r/min,排量為34 L/s,泵壓為13 MPa。5月28日8:00鉆塞至井深5 486.6 m時進尺緩慢,鉆具發(fā)生了蹩跳。繼續(xù)鉆塞至井深5 488.5 m時扭矩平穩(wěn),但無進尺。循環(huán)起鉆發(fā)現(xiàn)鉆頭內(nèi)排齒磨損嚴(yán)重,如圖2所示;同時鉆頭帶出一金屬殘片,可以用磁鐵吸附,如圖3所示。在此期間井下返出了斷裂金屬殘片。根據(jù)處理事故的磨鞋磨損特征判斷,井下套管是處于不連續(xù)狀態(tài)。
圖2 牙輪鉆頭磨損形貌
圖3 鉆頭帶出的金屬殘片
對井下返出的金屬殘片進行化學(xué)成分,分析結(jié)果見表1。從表1可見,其成分與該廠244.48 mm×11.99 mm 110 BC套管一致,說明該金屬殘片來源于斷裂失效的套管。
表1 井下返出的金屬殘片化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分數(shù)) %
對該井套管進行60臂井徑及磁測厚工程測井,結(jié)果如下:
1)井深5 489.1 m處為浮箍位置,浮箍位置以下5 490~5 491.1 m井段244.48 mm套管不連續(xù),如圖4所示,5 491.1~5 505 m井段套管處于正常狀態(tài)。
2)套管外徑為244.48 mm,內(nèi)徑為220.50 mm。井深5 490.2 m 處最大井徑值為256.3 mm,最小井徑值為223.1 mm,平均井徑值為244.5 mm;井深5 491.1 m 處最大井徑值為242.9 mm,最小井徑值為199.4 mm,平均井徑值為226.1 mm。
圖4 5 490~5 491.1 m井段套管破損位置三維成像圖
YM21-2X井鉆塞至井深5 486.6 m遇阻,這是鉆頭與套管斷裂失效部位接觸摩擦的結(jié)果[1-5]。鉆塞井深和下套管井深與測井井深存在差異,雖然測井結(jié)果反映了鉆塞之后套管的形貌,并非套管失效后的原始形貌,但是測井深度可以確定套管失效位置與接箍相對位置[6-7]。因此,在確定套管失效位置時應(yīng)以測井深度為依據(jù)。
表2為YM21-2X井套管失效位置附近井段的測井?dāng)?shù)據(jù)。根據(jù)表2的測井結(jié)果,在井深5 490~5 491.1 m井段位置的244.48 mm套管管體不連續(xù)。入井序號為10號(場地編號為498號)的套管斷裂,套管斷裂位置上方緊鄰的浮箍(接箍)井深為5 489.1 m,套管管體斷裂位置在其接箍下方0.9 m處。
表2 套管失效位置附近井段鉆塞井深、下套管井深和測井井深 m
注:1)括號內(nèi)數(shù)據(jù)是依據(jù)實測數(shù)據(jù)推算的。
2)依據(jù)測井結(jié)果,在井深5 490 m位置入井序號為10號(場地編號為498號)的套管管體斷裂,斷裂位置在其浮箍下方0.9 m(5 490~5 489.1 m)處。
YM21-2X井的測井結(jié)果表明,244.48 mm套管管體橫向斷裂。首次鉆塞的牙輪鉆頭內(nèi)排齒全部斷裂,這是牙輪鉆頭與套管斷口接觸摩擦導(dǎo)致的結(jié)果。
YM21-2X井2018年5月20日下套管作業(yè)懸重正常,說明下套管期間套管未發(fā)生斷裂。5月22日,固井正注水泥期間也沒有發(fā)現(xiàn)由于套管泄漏而短路。5月28日8:00鉆塞至井深5 486.6 m時鉆頭鉆遇斷裂套管,即在正注水泥固井期間套管斷裂。
3.4.1 井眼軌跡對套管斷裂的影響
在井眼全角變化率大的井段套管會受到附加彎曲載荷,井眼全角變化率越大、套管受力條件越苛刻[8]。YM21-2X井套管斷裂位置測井井深為5 490 m,斷裂位置附近全角變化率僅0.12 °/30 m,符合設(shè)計要求(3°/30 m),這說明井眼軌跡不是套管斷裂的原因。
3.4.2 鉆塞對套管斷裂的影響
鉆塞鉆頭尺寸偏大容易磨損套管,YM21-2X井鉆水泥塞采用215.9 mm(8in)牙輪鉆頭,244.48 mm×11.99 mm 110 BC套管內(nèi)徑為220.50 mm,通徑為216.53 mm,鉆頭外徑比套管內(nèi)徑小4.60 mm,比套管通徑小0.63 mm。因此,可以排除由于鉆頭外徑偏大將套管磨斷的可能性。即鉆塞鉆頭尺寸不是套管斷裂的原因。
3.4.3 溫度變化對套管斷裂的影響
固井水泥候凝時溫度變化大,由于井眼不規(guī)則或固井時存在混漿井段,在水泥封固井段,水泥漿候凝期間放熱不均勻,溫度變化使套管熱脹冷縮,容易導(dǎo)致套管變形斷裂[9]。
不同井深位置溫度不同,套管屈服強度隨著溫度增加而降低。在套管生產(chǎn)過程中,冷加工增加了材料的強度,能量儲存于材料的位錯和缺陷中,此時冷加工材料不穩(wěn)定,在適當(dāng)?shù)臅r間段將回到預(yù)變形的狀態(tài),從而導(dǎo)致材料的能量降低。通過加熱,材料將恢復(fù)到更低能量狀態(tài)。在高溫井中,會導(dǎo)致材料屈服強度降低。不同溫度位置套管屈服強度降低程度不同。按照P110鋼級套管隨著溫度上升屈服強度降低比例為0.04%/ ℃計算,在套管斷裂位置(5 486.6 m)溫度升高會使套管材料屈服強度從758 MPa(110 ksi)降低到708 MPa(102.7 ksi)。
3.4.4 套管底部“口袋”深度對套管斷裂的影響
固井在套管底部預(yù)留的“口袋”是為了防止套管受熱伸長而承受壓縮導(dǎo)致的彎曲載荷。YM21-2X井下套管過程正常,中完井深5 602 m,套管下深5 601.68 m,“口袋”深度0.32 m。一般井底會有沉砂,下套管過程從井壁刮下的泥沙等也會沉降到井底,使實際“口袋”深度變淺。該井下套管至井深5 601.46 m,大鉤負荷由2 940.6 kN下降到2 719.3 kN,上提大鉤負荷上升至2 955.1 kN,再次下放大鉤負荷下降至2 767 kN。說明套管鞋已經(jīng)與井底接觸,實際口袋為0,井底套管已經(jīng)承受了188.1 kN的壓縮載荷。壓縮載荷會使中性點以下的套管柱承受附加的彎曲載荷,在水泥凝固過程中套管受熱伸長后該位置的彎曲載荷會增加,這就會使套管發(fā)生斷裂失效。
3.4.5 材料質(zhì)量對套管斷裂的影響
依據(jù)工廠提供的質(zhì)量證書,該批套管材料力學(xué)性能滿足用戶要求。P110鋼級套管對材料缺陷特別敏感[10]。如果套管材料存在原始缺陷,缺陷位置不僅會減小套管的承載面積,而且會產(chǎn)生應(yīng)力集中。在使用過程中很容易從缺陷位置發(fā)生斷裂[11-13]。
2013年該油田商檢發(fā)現(xiàn)該廠生產(chǎn)的一根244.48 mm×11.99 mm 140 BC套管外螺紋接頭存在一條縱向軋制裂紋。2018年7月26日,該油田在商檢時發(fā)現(xiàn)該廠生產(chǎn)的一根244.48 mm×11.99 mm 110S BC套管現(xiàn)場端外螺紋接頭存在裂紋。由此推斷,YM21-2X井套管斷裂位置可能存在原始裂紋缺陷。
1)2018年5月27日鉆塞之前,在測井井深5 490 m(鉆塞井深5 486.6 m)位置入井序號為10號的套管管體斷裂,斷裂位置在其浮箍下方0.9 m處。套管斷裂導(dǎo)致鉆塞遇阻。
2)套管斷裂位置可能存在原始裂紋缺陷。
3)建議下套管時井底預(yù)留的“口袋”深度不小于2.0 m。