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(中煤科工集團(tuán) 北京華宇工程有限公司,河南 平頂山 467000)
田莊選煤廠是中國自主設(shè)計建設(shè)的第一座全重介大型中心型煉焦煤選煤廠,最初設(shè)計能力為3.50 Mt/a,于20世紀(jì)70年代投產(chǎn)。經(jīng)過3次較大的技術(shù)改造后,目前選煤廠生產(chǎn)能力達(dá)到10.00 Mt/a。現(xiàn)有煤泥水回收系統(tǒng)工藝流程(見圖1)為:中矸磁尾及TBS尾礦通過振動弧形篩+直線篩+離心機(jī)聯(lián)合脫水后摻入中煤,篩下水及離心液等和浮選尾礦一起通過濃縮+壓濾回收作為煤泥產(chǎn)品,煤泥經(jīng)干燥后外運銷售。
圖1 田莊選煤廠現(xiàn)有煤泥水回收系統(tǒng)工藝流程示意
中矸磁尾及TBS尾礦通過振動弧形篩+直線篩+離心機(jī)聯(lián)合脫水回收后摻入中煤。由于弧形篩篩網(wǎng)磨損較快,存在經(jīng)常跑粗現(xiàn)象,致使該回收的粗煤泥進(jìn)入到濃縮機(jī),減少了粗煤泥量,最終使中煤量減少,濕煤泥量增加,影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益,增加了煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷。目前選煤廠實際煤泥產(chǎn)率約占入洗原煤量的12%。
選煤廠設(shè)計原煤生產(chǎn)能力為Q=1 515.15 t/h,按洗選工程設(shè)計規(guī)范,選取煤泥水系統(tǒng)不均衡系數(shù)1.35,則煤泥量Q=1515.15 t/h×12%×1.35=245.45 t/h。選煤廠目前生產(chǎn)能力未達(dá)到設(shè)計水平,生產(chǎn)能力僅為1 150 t/h,同樣可計算得煤泥量為:Q=1150 t/h×12%×1.35=186.30 t/h。
選煤廠現(xiàn)有10臺廂式壓濾機(jī),單臺面積F=800 m2,處理量Q=16 t/h,總處理能力Q=160 t/h。因此,現(xiàn)有壓濾系統(tǒng)的能力已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需求。
選煤廠目前共有4套干燥設(shè)備,干燥車間和聯(lián)合車間各2套。4套設(shè)備小時最大總處理量為170 t,按最大處理能力計算,尚有16.30 t/h濕煤泥不能進(jìn)入干燥處理,只好露天存放。
目前,濕煤泥露天儲存于煤泥沉淀池,由于環(huán)保要求,不允許煤泥采用汽車外運,只能全部裝火車外運,銷路受限,銷售十分困難,而且濕煤泥火車運輸很困難,因此,制約了選煤廠的正常生產(chǎn)。
從圖1可知,弧形篩篩下水、直線篩篩下水、離心液和浮選尾礦均直接進(jìn)入濃縮機(jī),濃縮機(jī)溢流直接作為循環(huán)水,故可將濃縮機(jī)底流粒度組成近似為其入料粒度組成。田莊選煤廠2018年2月20日對726濃縮機(jī)底流采樣,其小篩分試驗結(jié)果見表1。
表1 田莊選煤廠726濃縮機(jī)底流粒度組成
由表1可知,當(dāng)濃縮機(jī)截留粒度為0.075 mm時,大于0.075 mm物料占本級46.85%。選煤廠實際生產(chǎn)過程中因為溢流含有少量細(xì)粒級,故實際入料中的細(xì)粒級含量應(yīng)該比底流的細(xì)粒級含量稍大。設(shè)計以入料中大于0.075 mm粗粒級含量為40%計,由于煤泥產(chǎn)品占全樣的12%,設(shè)計認(rèn)為濃縮機(jī)的入料近似為占入洗原煤量的12%,故大于0.075 mm粗粒級含量約占入洗原煤量的40%×12%=4.8%。
當(dāng)濃縮機(jī)截留粒度為0.125 mm時,大于0.125 mm的物料占本級為34.03%。考慮溢流中的細(xì)煤泥,設(shè)計以入料中大于0.125 mm的含量為30%計,大于0.125 mm粗粒級含量約占入洗原煤量的30%×12%=3.6%。則濃縮機(jī)入料中粗粒級含量約占入洗原煤量的3.6%~4.8%。
臨近的天宏選煤廠為礦區(qū)型煉焦煤選煤廠,與田莊選煤廠同屬平煤神馬集團(tuán),入選原煤均來自集團(tuán)內(nèi)部的礦井,煤源相同,煤質(zhì)相近。天宏選煤廠煤泥水采用兩段濃縮回收工藝:一段濃縮機(jī)底流采用沉降過濾離心機(jī)回收后摻入中煤,溢流進(jìn)入二段濃縮機(jī);二段濃縮機(jī)底流采用壓濾機(jī)回收煤泥。天宏選煤廠一段濃縮機(jī)底流粒度組成見表2。
表2 天宏選煤廠一段濃縮機(jī)底流粒度組成
由表2可知,天宏選煤廠大于0.125 mm粒級含量占本級38.10%,而田莊選煤廠為34.03%,粒度組成基本接近,天宏選煤廠實際煤泥產(chǎn)率約占全樣7%。2個選煤廠的煤源、煤質(zhì)基本一致,故設(shè)計認(rèn)為田莊選煤廠經(jīng)煤泥減量化改造后,最終煤泥產(chǎn)率將與天宏選煤廠基本一致,設(shè)計預(yù)測田莊選煤廠煤泥產(chǎn)率最少降低4.5%,最終煤泥產(chǎn)率約占入洗原煤量的7.5%。
為減少煤泥產(chǎn)量,須從粗煤泥跑粗環(huán)節(jié)進(jìn)行控制,對煤泥水回收系統(tǒng)工藝進(jìn)行改造,設(shè)計增加深錐濃縮機(jī)做為一段濃縮,中矸磁尾、TBS尾礦和浮選尾煤一起先進(jìn)入深錐濃縮機(jī),深錐濃縮機(jī)底流采用弧形篩+高頻篩+離心機(jī)脫水回收,回收的粗煤泥摻入中煤產(chǎn)品;一段濃縮溢流、篩下水和離心液再去二段濃縮。改造后的煤泥水回收工藝流程見圖2。
圖2 煤泥水系統(tǒng)改造工藝流程示意
(1)減少了煤泥產(chǎn)量,提高了中煤產(chǎn)量。煤泥水系統(tǒng)工藝改造實施后,粗煤泥可以得到有效回收,減少了煤泥產(chǎn)量,同時中煤產(chǎn)量得到提高,有利于提高選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。
(2)緩解了煤泥壓濾和干燥系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力。經(jīng)初步測算,煤泥水回收系統(tǒng)工藝改造實施后,可減少煤泥產(chǎn)率約占入洗原煤量的4.5%,預(yù)測最終煤泥產(chǎn)率約占入洗原煤量的7.5%。由于煤泥減量,選煤廠實際生產(chǎn)能力可望達(dá)到設(shè)計能力,原煤處理能力以1 515.15 t/h計,按洗選工程設(shè)計規(guī)范選取煤泥水系統(tǒng)不均衡系數(shù)1.35,預(yù)測煤泥產(chǎn)量為153.41 t/h,現(xiàn)有壓濾系統(tǒng)和干燥系統(tǒng)的處理能力均可滿足要求,可真正緩解壓濾和干燥系統(tǒng)的壓力。
田莊選煤廠實施煤泥減量化改造后,不僅能夠解決煤泥儲裝運難題,緩解壓濾和干燥系統(tǒng)的生產(chǎn)壓力,保證選煤廠的正常有序生產(chǎn),還能提高中煤產(chǎn)量,增加選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。