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化學(xué)鍍銀板剝銀后銅面產(chǎn)生微空洞的研究

2020-03-11 02:09邱成偉覃事杭李小海王曉檳
印制電路信息 2020年1期
關(guān)鍵詞:來料藥水去離子水

邱成偉 覃事杭 李小海 王曉檳

(惠州中京電子科技有限公司,廣東 惠州 519029)

1 背景

我公司客戶對化學(xué)鍍銀板新增可靠性管控要求:“剝銀后銅面微空洞在60 μm×60 μm范圍內(nèi)數(shù)量≤30個,且不允許連續(xù)”。據(jù)實驗室監(jiān)控數(shù)據(jù)反饋,化學(xué)鍍銀板剝銀后銅面微空洞實際個數(shù)達100個以上,超出客戶規(guī)格,(以下“褪銀后銅面微空洞”簡稱“微空洞”)(如圖1)。

圖1 微空洞數(shù)

圖2為微空洞圖,空洞應(yīng)≤20個,且微空洞不能呈連續(xù)狀。

圖2 微空洞

2 原因分析與驗證

原因分析與驗證項目見表1所示。

3 試驗過程

3.1 不同銅面來料對微空洞影響

選用覆銅基材板、有機抗氧化表面處理類型報廢板和化學(xué)銀表面處理報廢板做在線層別實驗,結(jié)果(如圖3)。

表1 原因與驗證分析

圖3 不同銅面微空洞

從選不同銅面來料測試發(fā)現(xiàn):覆銅基材板、抗氧化類型報廢板、化學(xué)銀類型報廢板均存在微空洞,故可以判定不同銅面來料對微空洞的影響確定為非主因。

3.2 剝銀藥水過期對微空洞影響

選用新配剝銀藥水、放置1天、7天、15天的藥水進行層別實驗,結(jié)果(如圖4)。

選不同放置時間的剝銀藥水:新配剝銀藥水、放置1天、7天、15天均存在嚴重微空洞,故可以判定剝銀藥水過期對微空洞的影響確定為非主因。

3.3 預(yù)浸槽溫度對微空洞影響

設(shè)定不同的預(yù)浸溫度進行層別測試,結(jié)果(如圖5)。

圖4 剝銀藥水放置期對微空洞影響

圖5 預(yù)浸溫度對微空洞影響

從設(shè)定不同的預(yù)浸溫度均存在嚴重微空洞,故可以判定預(yù)浸槽溫度異常確定為非主因。

3.4 除油槽、微蝕槽、預(yù)浸槽、銀槽藥水異常對微空洞影響

線外燒杯實驗分別新配除油槽、微蝕槽、預(yù)浸槽、銀槽液層別對微空洞影響,結(jié)果(見表2和圖6)。從線外燒杯實驗測試發(fā)現(xiàn):新配除油槽、微蝕槽、銀槽對微空洞無直接影響;線外新配預(yù)浸槽微空洞無,故可以判定預(yù)浸槽藥水異常確定為主要原因。

表2 各種槽藥水對微空洞影響

圖6 各種槽藥水對微空洞影響

3.5 預(yù)浸槽藥水異常對微空洞有直接影響關(guān)系,是主要原因

不同銅面來料對微空洞無直接影響關(guān)系,非主要原因;剝銀藥水過期對微空洞無直接影響關(guān)系,是非主要原因;預(yù)浸槽溫度異常對微空洞無直接影響關(guān)系,是非主要原因;預(yù)浸槽藥水異常對微空洞影響確認為主要原因,針對預(yù)浸藥水異常從藥水分析及異常離子析出進行排查。(1)預(yù)浸槽藥水分析排查結(jié)果排查結(jié)果(見表3);(2)異常離子析出化驗為燒杯新配預(yù)浸槽液對比在線預(yù)浸槽液異常離子分析(見表4);(3)預(yù)浸缸產(chǎn)生鐵離子原因排查對預(yù)浸缸滾輪、加熱管、冷卻管材質(zhì)進行確認,發(fā)現(xiàn)24根片狀滾輪軸心異常生銹,存在嚴重的腐蝕現(xiàn)象。

4 改善方案和效果

4.1 改善方案

對預(yù)浸缸24根滾輪異常及Fe離子偏高擬定對策并實施:更換預(yù)浸缸內(nèi)24根異常生銹軸心為全新不銹鋼軸心;清洗預(yù)浸槽并新配預(yù)浸槽藥水。

4.2 改善效果驗證

更換預(yù)浸槽滾輪后,目前預(yù)浸槽鐵離子監(jiān)控改善結(jié)果,改善后微空洞狀態(tài)(如圖7、圖8)。

表3 預(yù)浸槽藥水分析

表4 異常離子比較

圖7 預(yù)浸槽鐵離子變化

圖8 預(yù)浸槽改善后微空洞變化

小結(jié):硝酸銀遇鐵時置換出黑色的銀單質(zhì),硝酸銀與鐵的反應(yīng):Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag;硝酸鐵與銅的反應(yīng):Cu+2Fe(NO3)=Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2。從反應(yīng)機理得出鐵離子在化銀制程中屬于危害性的金屬離子污染,無論是預(yù)浸槽還是沉銀槽均不能有鐵離子的存在。

5 結(jié)論

5.1 剝銀方法

(1)配置1 L剝銀藥水:分別稱取固體氫氧化鈉10 g和高錳酸鉀15 g放入1 L的容量瓶中,加入800 mL的去離子水攪拌均勻,量取2 mL的氨水(25%濃度),混合均勻,加水至刻度線,混合均勻;

(2)配置1 L剝銀后酸洗藥水:加入500 mL去離子水于1 L的容量瓶中,量取50 mL硫酸并混合均勻,加入去離子水至刻度線,混合均勻;

(3)剝銀步驟:將沉銀板浸入剝銀藥水中,用軟毛刷輕輕刷洗銀面,目視檢查是否銀面被完全剝除,用去離子水清洗板面,將剝銀后的板子浸泡入剝銀后酸洗藥水中30 s,直到新鮮的銅面顯露出來,用去離子水沖洗板面,熱風(fēng)烘干板面;

(4)在電子掃描顯微鏡5000倍下觀察,在60 μm×60 μm范圍內(nèi)微空洞數(shù)量≤30個,且不允許呈現(xiàn)連續(xù);

(5)銀層下空洞標準:通過離子切割的方式縱向切片,在電子掃描顯微鏡5000倍下觀察,25 μm范圍內(nèi),空洞數(shù)量≤5,不允許出現(xiàn)連續(xù)的空洞,空洞長度/焊盤長度要求≤20%。

通過試驗發(fā)現(xiàn),預(yù)浸槽對產(chǎn)生微空洞的影響關(guān)系最大,而控制預(yù)浸槽中的鐵離子含量是關(guān)鍵,預(yù)浸槽中的鐵離子需控制在0.0001%以內(nèi),并每周對預(yù)浸槽藥水進行取樣分析,硝酸銀遇鐵時置換出黑色的銀單質(zhì),從反應(yīng)機理得出鐵離子在化銀制程中屬于危害性的金屬離子污染,無論是預(yù)浸槽還是沉銀槽均不能有鐵離子的存在。

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