(華電四川發(fā)電有限公司瓦屋山分公司,四川 洪雅,612360)
瓦屋山水電站位于四川省眉山市洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn),該電站是周公河干流七級開發(fā)的第一級,也是龍頭水庫電站,該工程大壩為混凝土面板堆石壩,總庫容5.843億m3,設(shè)計水頭253m,裝機240MW。壩頂高程1083.26m,最大壩高138.76m,壩頂全長277m,壩頂寬度8m,上游壩坡為1∶1.4,下游壩坡為1∶1.3,下游壩坡設(shè)二級馬道。面板采用C25鋼筋混凝土,抗?jié)B標(biāo)號W12,頂部厚度0.3m,底部0.71m,采用單層雙向配筋,面板設(shè)垂直縫,水平向只設(shè)施工縫,垂直縫分為張性縫和壓性縫,縫間距在靠近壩肩的張性縫為6.0m,其余縫間距為12.0m。趾板型式為平趾板,采用C20鋼筋混凝土,抗?jié)B標(biāo)號W12,趾板厚度為0.7m,趾板寬度在1020m高程以下為7.5m,1020m以上為5.5m。面板和趾板相接的周邊縫設(shè)一道“F”型銅片止水。
電站主體工程于2003年7月10日正式開工,2007年4月10日水庫下閘蓄水,兩臺機組分別于2008年1月31日及2008年2月7日并網(wǎng)投入商業(yè)運行。運行期間經(jīng)歷了2008年汶川“5·12”8.0級特大地震,大壩距震中150km;另外還經(jīng)歷了2013年蘆山“4·20”7.0級大地震,大壩距震中80km。
面板在混凝土澆筑施工過程中,沿垂直壩軸線方向分為28塊,其中受壓區(qū)每塊寬度12m,共20塊,受拉區(qū)每塊寬度6m,共8塊。面板分兩期施工,1025.5m高程以下為第一期,以上為第二期。第一期面板最大斜長137.63m,混凝土方量7243m3,面板斜面積1.39萬m2,混凝土澆筑自2006年2月17日至5月16日完成。第二期面板最大斜長94.39m,混凝土方量8637m3,面板斜面積2.09萬m2,混凝土澆筑自2006年10月29日至12月14日完成。周邊縫及面板垂直縫表面止水選用“GB”材料,與面板混凝土澆筑同步進行,于2007年1月29日全部完成面板止水施工。
趾板水平段分為兩段,各16.25m長,左右斜坡段按15m長分段,采用C20常態(tài)混凝土澆筑,每相鄰段設(shè)1.5m寬后澆帶,用摻UEA的微膨脹混凝土澆筑。趾板共分為34塊常態(tài)混凝土段和33塊后澆微膨脹段。趾板混凝土于2004年5月開始澆筑,2006年5月澆筑完成。
一期面板澆筑完成達(dá)到混凝土齡期后,經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主會同施工單位對整個一期面板裂縫進行了聯(lián)合檢查,發(fā)現(xiàn)小于0.2mm的裂縫26條,未發(fā)現(xiàn)大于0.2mm的裂縫,裂縫多位于961.00m高程以下較低部位,混凝土趾板也出現(xiàn)有裂縫。
2006年10月份汛后基坑抽水清淤,12月10日再次檢查發(fā)現(xiàn)面板0.2mm以下裂縫增加到37條,長度共318.15m,寬度大于0.2mm的裂縫48條,長度共435.16m,總計裂縫長度753.31m。裂縫多位于M12、M13、M14、M15及M16塊面板高程961.00m以下,裂縫走向基本為水平向,部分裂縫有微滲水現(xiàn)象,經(jīng)對裂縫抽樣刻槽檢查,裂縫深度在10cm~20cm左右。在高程945.20m附近有四塊趾板端部有貫穿性裂縫,縫內(nèi)有滲水,縫周圍混凝土有壓碎與脫落現(xiàn)象;靠近河床趾板部位的面板經(jīng)打孔檢查有10mm以內(nèi)的脫空現(xiàn)象;水平趾板翹翼也發(fā)現(xiàn)了2條寬度大于0.2mm的裂縫。
二期面板澆筑完成達(dá)到混凝土齡期后,檢查發(fā)現(xiàn)裂縫寬度0.2mm及以上的有4條,長度共46m;小于0.2mm的裂縫有10條,長度共107.2m,總計裂縫長度153.20m。
左岸壩肩高趾墻出現(xiàn)1條豎向裂縫,裂縫長度2.8m,寬度0.3mm;右岸壩肩高趾墻出現(xiàn)2條豎向裂縫,其中一條裂縫長度7.5m,寬度0.3mm,另一條裂縫長度5.6m,寬度0.4mm。
2008年汶川“5·12”地震后檢查發(fā)現(xiàn):大壩左岸靠近趾板的面板在高程1036.00m~1038.00m處發(fā)現(xiàn)1條寬度大于0.2mm的斜向裂縫;左岸趾板有10條小于0.2mm的斜向裂縫;右岸趾板有2條小于0.2mm的斜向裂縫。
2013年蘆山”4·20”地震后檢查發(fā)現(xiàn):大壩左岸靠近趾板與周邊縫右側(cè)面板在高程1040.00m附近發(fā)現(xiàn)1條“Y”字形裂縫,主裂縫長度約9m,縫寬最底部0.1mm,中間至頂部0.2mm~0.3mm,裂縫深度0.12m,裂縫共12m長。
2005年11日中旬,一期面板背面墊層料、過渡料和部分主堆料填至1028.00m高程,待自然沉降至2006年2月中旬,開始一期面板混凝土澆筑,期間沉降期較短,填筑料的自然沉降是引起一期面板前期裂縫的主要因素;面板施工時出現(xiàn)個別倉面混凝土入倉時局部離析、混凝土拌合料干稀不均勻;支承面板鋼筋的U型板凳筋(架立筋)插入擠壓邊墻和填筑料過深,未在澆筑過程中對底部切斷;面板基層即擠壓邊墻面上噴灑的乳化瀝青隔離劑不均勻;以及前期施工后覆蓋草墊、酒水養(yǎng)護不及時等,都是形成面板裂縫的因素。
2006年12月中旬大壩上游基坑抽水清淤后,經(jīng)參建各方共同檢查,發(fā)現(xiàn)一期面板出現(xiàn)的裂縫數(shù)量和裂縫寬度較前期大為增加,經(jīng)參建各方專題研究并咨詢專家后,對裂縫成因進行了認(rèn)真分析:認(rèn)為造成大壩一期面板裂縫的原因除上述3.1所列因素外,本次面板受壩后反向水壓力影響是主要因素,2006年6-9月份,壩前基坑多次被洪水淹沒,大壩面板970.00m高程以下被淤泥、石渣淤積,反滲排水管被堵,汛后基坑排水,壩后水位較高(壩基后區(qū)比前區(qū)水位高出5m~6m),形成的壩后反向水壓力對面板和趾板造成破壞。另外,溫度變化、壩體填筑料沉降、趾板帷幕灌漿壓力等也是造成一期面板和趾板裂縫的因素。
二期面板裂縫成因與溫度變化、壩體填筑料沉降有關(guān)。壩料填筑至1053.00m高程至1083.00m高程間,即最后兩道上壩道路間的Ⅲ、Ⅳ期斷面時,填筑面寬度縮窄,兩條上壩道路高差間道路在壩面內(nèi)受空間狹小很難布置,且后期填筑對先填的壩內(nèi)道路表面密實度差的部分清除不徹底,結(jié)合帶碾壓不到位,致使此部位壩體沉降變形量較大,是造成二期面板裂縫的主要因素。
左岸壩肩高趾墻裂縫主要與左壩肩上壩道路填筑有關(guān),此處正處于左壩肩上壩道路跨趾板處,為了降低上壩道路連接高程,將此部位先進行基巖挖除;后期壩體填筑上升到一定高程后,再利用壩料填筑,趾墻澆筑時未徹底對填料進行清除,填料的后期沉降變形必然造成左岸壩肩高趾墻裂縫。
右岸壩肩高趾墻裂縫主要與此處地質(zhì)條件有關(guān),此處正處于一天然沖溝處,地質(zhì)條件較差,地基不均一,澆筑時清基不徹底。
兩次大地震的地震波是造成此次裂縫的主要因素。此次發(fā)生裂縫的位置恰好位于左岸1038.00m高程壩前跨趾板道路位置,裂縫成因與跨趾板道路處理不當(dāng)有關(guān)。
根據(jù)專家建議并結(jié)合以往類似工程裂縫處理的經(jīng)驗,提出“治本為主,治表為輔,表本結(jié)合,綜合治理”的裂縫處理原則?!爸伪緸橹鳌笔侵冈诨炷亮芽p處理中選擇HW/LW系列聚氨酯灌漿材料,填充混凝土內(nèi)部的裂縫通道和孔隙,從而達(dá)到防水補強和保護混凝土免受水侵蝕的雙重目的?!爸伪頌檩o”是指當(dāng)混凝土內(nèi)部的滲水通道和孔隙非常細(xì)小時,采用彈性防滲涂料,從混凝土裂縫表面進行防滲處理以適應(yīng)面板表面變形。二者有效的結(jié)合,綜合治理,使其達(dá)到良好的治理效果。
不論是一期面板、二期面板施工期還是運行期產(chǎn)生的裂縫,不論是水平趾板還是左右壩肩高趾墻上產(chǎn)生的裂縫,也不論是壩體填筑料沉降引起的還是地震引起的裂縫,均按裂縫寬度小于0.2mm和大于等于0.2mm兩種情況進行區(qū)別處理。
對小于0.2mm的裂縫,進行裂縫表面涂刷PSI-200水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料及聚脲保護層。對0.2mm及以上的裂縫,進行刻槽、嵌填、化學(xué)灌漿堵漏和補強以及表面封閉。
由于面板裂縫產(chǎn)生過程中,水平趾板也出現(xiàn)了裂縫,并且裂縫有滲水現(xiàn)象,需對裂縫進行化學(xué)灌漿,并且在已產(chǎn)生裂縫的趾板靠近與面板相接的端部,即趾板頂面945.2m高程以上,澆筑了一塊46cm厚鋼筋混凝土加強板。
施工流程:裂縫表面打磨、清理→涂刷水泥基滲透結(jié)晶型涂料(三遍)→涂刷聚脲保護層。
5.1.1 裂縫表面打磨、清理
用磨光機打磨清除裂縫周邊20cm范圍內(nèi)的混凝土基面上附著的浮塵等雜物,用水沖洗,并用毛刷將打磨后的表面清理干凈,做到無灰塵等雜質(zhì)。
5.1.2 涂刷水泥基滲透結(jié)晶型涂料
在濕潤的裂縫混凝土表面(無明水),涂刷1道水泥基滲透結(jié)晶型涂料,待涂層表面干時涂刷第2、3道涂層,做到涂刷均勻、不漏刷,涂刷寬度均為20cm。
5.1.3 涂刷聚脲保護層
水泥基滲透結(jié)晶型涂層施工結(jié)束后24h,表面涂刷一道聚脲保護層,做到涂刷均勻,不漏刷。
施工流程:騎縫切U型槽→鉆孔、埋管→清孔、洗縫→封縫、壓水→灌漿準(zhǔn)備→化學(xué)灌漿→涂刷SR底膠→嵌填SR-2塑性止水材料→粘貼SR三元乙丙蓋片→鋁合金壓條固定。
5.2.1 騎縫切U型槽
用切割機沿裂縫中心騎縫切U形槽,槽寬50mm、深40mm,再鑿除切割部分混凝土,并將U形槽兩邊混凝土表面處理成毛面。
5.2.2 鉆孔、埋管
用電錘沿槽內(nèi)裂縫中心線鉆孔,鉆孔方向為騎縫沿壩面法線方向(趾板與面板結(jié)合部位沿鉛錘方向),孔徑φ20mm,孔深20cm~30cm,孔距30cm~50cm;并埋入兩根銅灌漿管(φ=10mm,δ=1mm),用專用扳手?jǐn)Q緊,位置較低的那根銅管埋至距孔底2cm,作進漿管用,另一根位置較高的銅管埋入孔內(nèi)4cm左右深,作排水、排氣管用。
5.2.3 清孔、洗縫
用手壓泵壓清水入孔內(nèi)清洗孔內(nèi)和裂縫內(nèi)積塵,如有水冒出直到回清水為止,做到洗縫干凈,水壓力0.25MPa。如無水從裂縫內(nèi)冒出,則與監(jiān)理協(xié)商增加水壓力,并監(jiān)測面板抬動變形情況。
5.2.4 封縫、壓水
除掉松散物質(zhì)和表面明水,采用力頓快干水泥進行封縫,封縫深度約為槽深的一半,封縫過程中采用噴燈加熱,待快干水泥達(dá)到一定強度后,再用0.25MPa的水壓進行壓水檢查密封情況,達(dá)到無水從縫內(nèi)滲出為止。
5.2.5 灌漿準(zhǔn)備
用高壓水再次清洗裂縫,并檢查埋管是否暢通,如遇盲孔應(yīng)在附近重新打孔埋管,再進行壓丙酮試驗,并根據(jù)灌前壓丙酮試驗的漏量大小及產(chǎn)品要求配置漿液,配置漿液時應(yīng)將固化劑、表面活性劑緩慢注入主量杯中,邊注入邊攪拌,以提高漿材的可灌性。
5.2.6 化學(xué)灌漿
(1)灌漿材料:LW/HW水溶性聚氨酯灌漿材料。
(2)灌漿方式:采用自下而上、從低處往高處推趕的方式進行灌注。灌前單孔壓丙酮量≥10ml者進行單孔灌注,<10ml者則可多孔灌注,灌漿過程中若有串孔,則在排除積水和稀漿后進行并灌。
(3)灌漿壓力:根據(jù)面板厚度,初步確定開灌壓力為0.3MPa,當(dāng)吸漿率小于5ml/min時,逐漸加壓至0.5MPa。
(4)灌漿過程監(jiān)控:灌漿過程中,應(yīng)加強對裂縫外觀變形監(jiān)測,如出現(xiàn)異常應(yīng)及時降壓并采取相應(yīng)措施。
(5)特殊情況處理:灌漿過程中,發(fā)現(xiàn)冒漿、外漏時,應(yīng)采取措施堵漏并根據(jù)具體情況采用低壓、限流和調(diào)整配比灌注等措施進行處理。如效果不明顯,應(yīng)停止灌漿,待漿液膠凝后重新堵漏復(fù)灌[2];如遇不吸漿,則與監(jiān)理現(xiàn)場協(xié)商,適當(dāng)提高灌漿壓力。
(6)灌漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):待回漿管排出水、氣后,封閉回漿管。視吸漿量情況逐步升壓至設(shè)計壓力,當(dāng)吸漿率小于1ml/min時,穩(wěn)壓30min后即可扎管待凝[3],4h~5h后檢查灌漿效果,對孔口不飽滿的注漿管進行復(fù)灌直至飽滿。
(7)灌漿質(zhì)量檢查:待灌漿結(jié)束48h后,采用以“壓水試驗為主,取芯檢查為輔”作為灌漿質(zhì)量檢查手段。
(8)壓水試驗:裂縫長度小于等于3m時不設(shè)檢查孔,裂縫長度大于3m時,每3m設(shè)一個壓水檢查孔,現(xiàn)場由監(jiān)理工程師布孔。檢查用電錘鉆孔(孔徑20mm,孔深20cm~25cm),采用單點法壓水,水壓力為0.3MPa。在穩(wěn)定壓力下,每3min~5min測讀一次壓注量,連續(xù)4次讀數(shù)中最大值與最小值之差小于1ml/min時,本段壓水檢查結(jié)束,取最終值為計算值,計算透水率。合格標(biāo)準(zhǔn):透水率≤0.3Lu。
(9)取芯檢查:用取芯機騎縫垂直于壩面進行鉆孔取芯,對芯樣進行鑒定、描述,檢查漿液充填于裂縫內(nèi)的飽滿粘結(jié)程度。取芯孔深30cm,累計裂縫長度每60m設(shè)置一個取芯檢查孔,以盡量減少對面板的破壞。
(10)工作結(jié)束:待檢查孔合格漿液固化后,鑿除表面灌漿管及部分快干水泥,清理工作面,對灌漿廢料妥善處理,減少對環(huán)境的污染。
5.2.7 涂刷SR底膠
分別在U型槽表面及裂縫兩側(cè)各12.5cm寬涂刷一道SR底膠,做到涂刷均勻,不漏刷。
5.2.8 嵌填SR-2塑性止水材料
待底膠干后,嵌填SR-2塑性止水材料,同時表面刮抹一道薄而均勻的SR材料,寬25cm,中部微鼓,嵌填密實。
5.2.9 粘貼SR三元乙丙蓋片:表面粘貼25cm寬SR三元乙丙蓋片,蓋片粘貼平順,無空鼓、脫空現(xiàn)象。
5.2.10 鋁合金壓條固定
SR蓋片粘貼完成后,蓋片兩側(cè)設(shè)置3cm寬鋁合金壓條,采用不銹鋼膨脹螺栓固定,螺栓間距25cm,要求壓條平直,膨脹螺栓壓緊。如圖1所示。
圖1 面板裂縫處理剖面
趾板和面板結(jié)合部位裂縫處理同面板裂縫處理方案,見圖2所示。
圖2 結(jié)合部位裂縫處理剖面
同時,在趾板出現(xiàn)壓碎與脫落部位即趾板翹翼前緣打1m長錨筋,重新澆筑加強鋼筋混凝土板,混凝土標(biāo)號同趾板。
工程施工期的裂縫處理,從2007年1月15日起至2月5日全部完工。面板裂縫進漿量相對較小,最大注入量14.87kg,最小注入量0.84kg;最大單位注漿量1.35kg/m,最小單位注漿量0.16kg/m,平均單位注漿量0.45kg/m。根據(jù)計算,如果以縫寬為0.2mm計,混凝土厚70cm,長度為1m,則縫面內(nèi)充滿漿液質(zhì)量為>0.014kg。趾板與面板結(jié)合部位進漿量比較大,最大注入量15.84kg,最小注入量13.84kg。說明縫內(nèi)漿液充填飽滿,灌漿效果比較明顯。
(1)壓水檢查:2007年1月25日-1月29日按設(shè)計要求分別對M13-M16進行了壓水檢查,沿縫一側(cè)鉆斜孔,孔身與壩面法線角度為30°~45°,孔深25cm,確保孔身穿過裂縫面。設(shè)計壓力為0.4MPa,每5min讀數(shù)一次,共進行4次讀數(shù),壓水試驗結(jié)果是壓力無變化,證明水無法滲入到裂縫內(nèi),之后對壓水孔進行復(fù)灌,壓力達(dá)到0.6MPa,仍然無進漿現(xiàn)象,說明裂縫灌漿效果良好。
(2)取芯檢查:2007年1月24日-1月28日對M13-M16面板進行騎縫取芯檢查,共取芯7塊。通過外觀檢查,芯樣漿液充填飽滿,有明顯的漿液殘痕,說明灌漿對裂縫處理具有明顯的效果。
對于縫寬≥0.2mm的裂縫表面采用SR-2塑性止水材料,表面粘貼SR三元乙丙蓋片。兩種材料皆為柔性材料,抗變形能力較強,起到表面止水作用。施工過程中沒有出現(xiàn)空鼓、脫空現(xiàn)象。說明此次表面處理非常成功。對于<0.2mm的裂縫,為確保工程質(zhì)量,在表面涂刷三道水泥基滲透結(jié)晶型涂料,利用該材料能滲透入混凝土內(nèi),與混凝土反應(yīng)生成結(jié)晶體,從內(nèi)部進行第一道防水;再進行表面涂刷聚脲彈性防水涂料,具有一定的變形性,防止因壩體變形造成再次滲漏。
總之,不管是蓄水初期還是之后的運行管理期,乃至兩次大地震前后,經(jīng)對比分析裂縫產(chǎn)生前后壩內(nèi)滲壓計數(shù)值變化和壩后量水堰滲水量的變化情況(最大150.20L/s,最小43.16L/s),說明面板和趾板裂縫處理效果良好,兩次地震后通過水下檢查和低水位時對面板和趾板裂縫處理檢查,未發(fā)現(xiàn)裂縫新增現(xiàn)象,面板和趾板運行安全可靠。
混凝土面板堆石壩作為一種富有競爭力的壩型,以其特有的安全性、經(jīng)濟性和適應(yīng)性等優(yōu)勢,倍受國內(nèi)外壩工界的青睞。特別是近20y來,我國的混凝土面板堆石壩無論是在建壩數(shù)量上還是在筑壩技術(shù)、筑壩高度上都有著超乎尋常的發(fā)展快速,已建的面板堆石壩已超過200多米高。故其面板、趾板的防裂和裂縫處理技術(shù)顯得尤為重要,結(jié)合本工程的經(jīng)驗總結(jié)出以下幾點體會:
(1)在面板堆石壩填筑施工組織設(shè)計時,上壩道路的布置盡可能地避開從壩前跨趾板;越填筑到壩頂,壩面越窄,上壩道路布置越困難,最好考慮左右兩壩肩均布置上壩道路,以保證填料碾壓質(zhì)量,減少后期壩體沉降,從而減少面板開裂的風(fēng)險。
(2)對于高面板堆石壩的填筑,月平均填筑強度不宜安排過大,尤其填筑體上升速度不宜過快,對于有分期蓄水發(fā)電要求的壩體填筑,盡可能考慮給予一期面板澆筑前的填筑體更多的沉降期(盡可能超過3個月),以減少后期壩體沉降造成面板裂縫。
(3)壩體填筑前,考慮好壩前反滲水排水設(shè)施的實施,施工中保證其暢通不淤堵,同時壩前基坑抽排水時,減緩降水速度。
(4)加快壩前(面板后)變形監(jiān)測儀器的埋設(shè),及早投入使用,以便盡早發(fā)現(xiàn)面板變形情況。
(5)注重隔離劑、板凳筋等細(xì)節(jié)的施工,對已澆面板、趾板盡快及時覆蓋草墊、灑水養(yǎng)護,并做到“終身養(yǎng)護”,即澆筑后一直養(yǎng)護到蓄水投運。