胡 超, 何銀達(dá), 吳云才, 吳鎮(zhèn)江, 趙 鵬, 何川江
(中石油塔里木油田分公司迪那油氣開發(fā)部)
伴隨著鉆、完井技術(shù)的不斷進(jìn)步,越來越多的超深高溫高壓氣井得到投入開發(fā),在開發(fā)過程中,持續(xù)環(huán)間帶壓(SCP)為高壓氣井常見現(xiàn)象,受到作業(yè)難度和費(fèi)用等因素的影響,越來越多完整性異常井處于監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。目前也引進(jìn)了國(guó)外井完整性管理方式,規(guī)范了生產(chǎn)井屏障劃分以及異常井壓力測(cè)試和診斷技術(shù),部分單井由于受到開、關(guān)井等壓力激動(dòng)影響,加之本身油管、套管存在一定的缺陷,造成環(huán)空壓力異常升高,甚至超過其最大允許壓力,若該情況得不到有效控制,則很有可能引發(fā)天然氣竄漏至地面,導(dǎo)致井口失控的災(zāi)難性事故。
D2-22井是迪那凝析氣田的一口開發(fā)井,于2009年6月6日完鉆,完鉆井深為5 242 m,投產(chǎn)井段4 894.5~5209.0 m(126.5 m/20段)。一開后套管頭?508 mm×?339.7 mm-35 MPa,二開后套管頭?339.7 mm×?244.5 mm-70 MPa,三開后套管頭?244.5 mm×?177.8 mm-105 MPa,油管頭?177.8 mm-105 MPa。
D2-22井原始地層壓力105.89 MPa,壓力系數(shù)2.2,溫度136.27℃,為異常高壓凝析氣藏; 2009年9月17日投產(chǎn),配產(chǎn)50×104m3/d,油壓85 MPa。2010年上調(diào)產(chǎn)量至80×104m3/d后,油壓呈現(xiàn)波動(dòng)下降情況,油嘴檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)籠套中有地層砂卡阻,生產(chǎn)期間各級(jí)環(huán)空呈現(xiàn)熱致環(huán)空帶壓特征,但基本穩(wěn)定。
2015年4月,生產(chǎn)時(shí)油壓46 MPa,日產(chǎn)氣21×104m3,日產(chǎn)凝析油18 t,A環(huán)空12 MPa,B環(huán)空8 MPa,C環(huán)空13 MPa。關(guān)井時(shí),井口油壓71 MPa,地層壓力88 MPa。
2015年4月18日14∶55關(guān)井檢修,發(fā)現(xiàn)A、B、C環(huán)空壓力均快速上漲, A環(huán)空最高漲至67.5 MPa,B環(huán)空最高漲至49.46 MPa,C環(huán)空最高漲至58.35 MPa,進(jìn)行環(huán)空放壓,B、C環(huán)空放出物均為可燃天然氣。突發(fā)壓力變化情況見圖1。
根據(jù)APIRP90-2和ISO 16530-2計(jì)算的B、C環(huán)空最大允許壓力,各級(jí)環(huán)空推薦范圍分別是:B環(huán)空56 MPa、C環(huán)空28 MPa。各級(jí)環(huán)空壓力均超過了套管的承壓范圍,C環(huán)空壓力超過了?339.7 mm套管抗內(nèi)壓額定值,達(dá)到套管頭承壓的82%,存在較大的井口安全隱患:①井口套管頭密封失效,造成天然氣泄漏;②套管破裂,氣體竄漏至地層、泄漏至地面,造成災(zāi)難性事故。
為了確保井口安全,現(xiàn)場(chǎng)立即組織開井,通過降低油壓的方式來降低其它環(huán)空的壓力,若井口壓力下降幅度小,可以將高壓氣井生產(chǎn)翼、放噴翼同時(shí)打開,進(jìn)一步降低井口壓力。開井后油壓、A、B、C環(huán)空壓力均下降至40 MPa以下,井口風(fēng)險(xiǎn)得到緩解。推薦控制范圍與開井后壓力情況對(duì)比見表1。現(xiàn)場(chǎng)24 h派人值守以防止關(guān)井。
圖1 D2-22井A、B、C環(huán)空壓力與油壓變化曲線圖
表1 推薦控制參數(shù)與開井后壓力對(duì)比
對(duì)B、C環(huán)空放壓,放出可燃?xì)怏w,放壓后壓力很快上漲,氣樣組分化驗(yàn)結(jié)果與處理廠外輸首站天然氣組分結(jié)果一致,證實(shí)環(huán)空壓力來源為產(chǎn)層天然氣。
分別對(duì)?177.8 mm、?244.5 mm、?339.7 mm套管主副密封采用卸開試壓堵頭判斷密封性能,其套管主副密封密封有效。
3.1 環(huán)空壓力來源分析[1]
各級(jí)環(huán)空屏障示意圖及泄漏通道見圖2。
圖2 D2-22井各級(jí)環(huán)空泄漏通道示意圖
(1)A環(huán)空滲漏通道分析。油壓和A環(huán)空壓力重合,壓力變化相關(guān)性強(qiáng),油套竄通。①流體從油管向A環(huán)空滲漏(可能性較大)。入井油管及工具均通過絲扣連接,連接部位多達(dá)1 000多處,出現(xiàn)絲扣泄漏的可能較大; 在山前高壓氣井A環(huán)空出現(xiàn)壓力異常原因中因油管絲扣泄漏問題導(dǎo)致占50%以上。 ②流體從封隔器向A環(huán)空滲漏(存在可能性);封隔器出現(xiàn)密封失效,導(dǎo)致天然氣從封隔器竄至A環(huán)空;封隔器失封導(dǎo)致天然氣滲漏幾率很低;③流體從B環(huán)空向A環(huán)空滲漏(B環(huán)空壓力較低,不存在可能性);④生產(chǎn)套管井口密封元件滲漏到A環(huán)空(已經(jīng)排查,不存在可能性) ;⑤油管掛及密封元件滲漏到A環(huán)空(多道密封,可能性較小)。
(2)B環(huán)空滲漏通道分析。B環(huán)空放出可燃?xì)怏w,壓力與A環(huán)空相關(guān)性不強(qiáng),壓力來源不明。⑥生產(chǎn)套管井口密封元件滲漏到B環(huán)空,已做排查(不存在可能性);⑦內(nèi)層技術(shù)套管井口密封元件滲漏到B環(huán)空,已做排查(不存在可能性);⑧流體從A環(huán)空向B環(huán)空滲漏(可能性較大) 。A環(huán)空帶壓較高;生產(chǎn)套管通過絲扣連接,連接部位多,出現(xiàn)絲扣泄露的可能較大;⑨流體從C環(huán)空向B環(huán)空滲漏(存在可能性)。C環(huán)空壓力較高,但B、C環(huán)空壓力相關(guān)性不強(qiáng);內(nèi)層技術(shù)套管通過絲扣連接,連接部位多,出現(xiàn)絲扣泄漏的可能較大;流體從套管環(huán)空滲漏進(jìn)入B環(huán)空,?177.78 mm套管固井質(zhì)量較好(可能性較小)。
(3)C環(huán)空滲漏通道分析。C環(huán)空放出天然氣,壓力與B環(huán)空相關(guān)性不強(qiáng),壓力來源不明。內(nèi)層技術(shù)套管井口密封元件滲漏到C環(huán)空(已做排查,不存在可能性) ;外層技術(shù)套管井口密封元件滲漏到C環(huán)空(已做排查,不存在可能性) ;流體從B環(huán)空向C環(huán)空滲漏(可能性較大) 。B環(huán)空帶壓較C環(huán)空壓力低,但存在內(nèi)層技術(shù)套管漏點(diǎn)較深,B環(huán)空壓力沒有反映到井口的可能;內(nèi)層技術(shù)套管通過絲扣連接,連接部位多,出現(xiàn)絲扣泄漏的可能較大;流體從D環(huán)空向C環(huán)空滲漏(D環(huán)空壓力較低,不存在可能性);流體從套管環(huán)空滲漏進(jìn)入C環(huán)空,存在淺層氣滲入可能(存在可能性較小) 。周邊井環(huán)空帶壓情況普遍,存在淺層氣滲入可能;?244.47 mm套管固井質(zhì)量較好,淺層氣滲入可能較小。
(4)D環(huán)空滲漏通道分析。D環(huán)空放出可燃?xì)怏w,壓力放到0后沒有上漲,氣體來源不明。外層技術(shù)套管井口密封元件滲漏到D環(huán)空(已做排查,不存在可能性);流體從C環(huán)空向D環(huán)空滲漏(存在可能性)。C環(huán)空帶壓較高,且最高帶壓值58.35 MPa,超過外層套管抗內(nèi)壓強(qiáng)度值(58 MPa),滲入D環(huán)空可能性較大;外層技術(shù)套管通過絲扣連接,連接部位多,出現(xiàn)絲扣泄漏的可能較大;流體從套管環(huán)空滲漏進(jìn)入D環(huán)空(可能性較小)。周邊井環(huán)空帶壓情況普遍,存在淺層氣滲入可能;?339.72 mm套管固井質(zhì)量較差,存在淺層氣滲入可能。
3.2 環(huán)空壓力測(cè)試
(1)補(bǔ)液測(cè)試。對(duì)A環(huán)空直接補(bǔ)1.4 g/cm3有機(jī)鹽。補(bǔ)壓前:油壓37.8 MPa,A環(huán)空壓力38.5 MPa,B環(huán)空30.1 MPa,C環(huán)空38.5 MPa。
補(bǔ)壓后:油壓32.74 MPa,A環(huán)空壓力0 MPa,B環(huán)空19.47 MPa,C環(huán)空22.97 MPa,補(bǔ)入42 m3后油壓開始明顯下降,取樣口發(fā)現(xiàn)綠色液體,與補(bǔ)入的環(huán)空保護(hù)液一致,確認(rèn)有機(jī)鹽進(jìn)入油管內(nèi);預(yù)計(jì)漏點(diǎn)深度在4 000 m左右,且漏點(diǎn)較大(實(shí)際在4 272 m左右油管斷裂)。
(2)壓井測(cè)試,判斷是否可以安全關(guān)井。先后對(duì)A環(huán)空反擠清水75 m3,對(duì)油管正擠清水35 m3,待油套穩(wěn)定,對(duì)油管正擠地層水15 m3,對(duì)A環(huán)空反擠地層水55 m3,最后油套合注地層水10 m3。
補(bǔ)壓前:油壓45.1 MPa, A環(huán)空45.0 MPa,B環(huán)空26.6 MPa,C環(huán)空39.5 MPa。
停泵后:油壓34.6 MPa, A環(huán)空32.4 MPa,B環(huán)空26.2 MPa,C環(huán)空37.8 MPa。
(3)測(cè)試結(jié)果。B環(huán)空在壓井過程壓力變化不大,B環(huán)空壓力源較小或不暢通。 C環(huán)空在壓井過程中放出壓井液體,證實(shí)A環(huán)空與C環(huán)空溝通性良好。
(4)D2-22井各壓力來源分析。對(duì)于A環(huán)空,壓力與油壓基本一致,且通過環(huán)空補(bǔ)壓后,井口取樣發(fā)現(xiàn)環(huán)空保護(hù)液,判斷:油套連通,第一井屏障失效。
B環(huán)空壓力同A環(huán)空有較好的相關(guān)性,且無法卸掉,判斷:存在壓力來源,通道較小及不暢通,第二井屏障退化。
通過擠壓井的方式可以實(shí)現(xiàn)安全關(guān)井。
D2-22開井以后井口壓力得到降低,但井口仍然存在一定的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),一旦發(fā)生意外關(guān)井,井口壓力將再一次升高,以往部分隱患井通過地面持續(xù)放噴監(jiān)控,一來會(huì)造成大量的天然氣資源浪費(fèi),另一方面與現(xiàn)有的環(huán)保法相違背,因此,采用壓回法壓井的方式來讓單井實(shí)現(xiàn)安全關(guān)井,即先通過泵車大排量向套管擠壓井,再向油管內(nèi)進(jìn)行擠壓井,后再次向套管內(nèi)擠壓井,將天然氣壓回地層,實(shí)現(xiàn)安全關(guān)井。根據(jù)氣侵的時(shí)間,重復(fù)組織壓井施工,直到修井機(jī)準(zhǔn)備就緒。
第一次壓井施工:對(duì)A環(huán)空擠1.4 g/cm3有機(jī)鹽50 m3,后對(duì)油管內(nèi)擠清水45 m3;排量0.8~1.0 m3/min,最高泵壓63 MPa。安全關(guān)井5 d后,井口壓力恢復(fù)至關(guān)井前壓力。
壓井前:生產(chǎn)油壓40.3 MPa, A環(huán)空40.3 MPa,B環(huán)空26.4 MPa,C環(huán)空37.1 MPa。
壓井后:關(guān)井油壓39 MPa, A環(huán)空34.9 MPa,B環(huán)空23.1 MPa ,C環(huán)空36.5 MPa。
壓井前:油壓45.1 MPa, A環(huán)空45.0 MPa,B環(huán)空26.6 MPa,C環(huán)空39.5 MPa。
壓井后:油壓34.6 MPa, A環(huán)空32.4 MPa,B環(huán)空26.2 MPa ,C環(huán)空37.8 MPa。
安全關(guān)井4 d后,受到天然氣氣侵影響,井口壓力恢復(fù)到關(guān)井前壓力,后再組織地層水進(jìn)行壓井,保障井口安全,D2-22井累計(jì)組織壓井13次(平均4 d/次),實(shí)現(xiàn)安全關(guān)井53.75 d,減少天然氣放空2 990×104m3,減少原油排放2 596 t。
井口突發(fā)環(huán)空壓力異常是高壓氣井在生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中可能遇到的,作為現(xiàn)場(chǎng)管理者,除了要做好異常井的日常監(jiān)控工作以外,對(duì)于突發(fā)環(huán)空壓力超高,達(dá)到紅色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的井,應(yīng)盡快采取有效的控制措施,保證井口安全,防止事態(tài)惡化,利用擠壓井的方式能有效地將井口風(fēng)險(xiǎn)降低,在行業(yè)內(nèi)具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值。