劉建(河北鑫海化工集團公司維修公司,河北 滄州 061113)
我公司在用的離心空壓機為200Nm3/min阿特拉斯離心空壓機,2019年9月14日,空壓站發(fā)現(xiàn)阿特拉斯200Nm3/min離心空壓機振動值偏高,表現(xiàn)形式為:一級振動高,振動值在17~18um,二級偏高振值8~9um,三級無明顯變化(正產(chǎn)運行振動值在4~5um)。
初步判斷是自潔式濾芯堵塞較嚴重,安排進行吹掃,后根據(jù)濾芯到貨情況,決定更換濾芯。21時許,班組再次發(fā)現(xiàn)該機振動值升高;約22時50分,機組再次發(fā)生振動升高情況(振動值達到19um)。
初步分析該機的振動非常態(tài)振動,而是間斷性偶發(fā)振動,總體認為非機組葉片本身的原因,而是外界因素造成,具體原因可以歸納為以下情況:
(1)過濾器或進口有顆粒性雜質(zhì),間斷性吸入導致離心機葉片自潔式過濾器小間積累顆粒性雜質(zhì),間斷進入機組,導致轉(zhuǎn)子短時間失穩(wěn),造成振動。以下是內(nèi)窺鏡拍下的影像資料,如圖1所示,表面存在部分顆粒性雜質(zhì)。
圖1 自潔過濾器進口流道結(jié)垢脫落的痕跡
初步確定以下整改措施:
①檢查自潔式過濾器入口,發(fā)現(xiàn)芯孔進口流道蝸殼有雜物沉積的情況,有脫落痕跡?,F(xiàn)場拆下濾芯徹底清理,清理完畢更換新濾芯。
自潔過濾器常態(tài)下振動值如圖2,偶發(fā)振動值最大到19um,不連續(xù)。
圖2 自潔過濾器常態(tài)下振動值
②清理后啟動機組,機組依然存在非周期振動。根據(jù)振動情況確認停機查找原因,判斷方向不變。
在檢查壓縮機入口時,重點進口管線、進口閥門和進口閥導葉進行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)離心機進口導葉上面附著大量粒性物質(zhì),如圖3所示(顆粒物收集后的形態(tài)如圖4),初步判定為制氮機分子篩填裝過程中的飛塵聚集,階段性潮濕后加溫干燥形成,用手稍觸碰易脫落。
圖3 葉片中的附著顆粒物
圖4 顆粒物收集后的形態(tài)
一級、二級振動源極有可能是該型顆粒所提供,當機組頻繁減載、加載過程中,顆粒脫落形成對一級葉輪的沖擊振動,在一級葉片中破碎,造成一級、二級葉片同軸振動(檢修過程中已經(jīng)全面清理完成,檢修后啟動試運,轉(zhuǎn)子振動恢復正常)。
由于干燥機再生均壓過程中,非凈化風量的變化達到2000NM3/h,會導致阿特拉斯外送量過小,到30%)導至的湍流現(xiàn)象的發(fā)生造成喘振前期癥狀。
具體原因判定:
①減載的過程中,放空閥開啟遲緩,導致出口壓力增值過大,突破了喘振線,形成喘振初始形態(tài)。
②減載的過程中,放空閥開啟較快,單項閥嚴密性差導致凈化風回流,形成湍流,形成喘振初始形態(tài)。
整改措施:
①低負荷工況下試運(30%左右),模擬喘振線試驗狀態(tài),確認放空閥的靈活性,創(chuàng)造壓增的基本條件,檢驗是否形成喘振。
②更換單向閥,確認放空閥門的靈活性,保證完好狀態(tài)。
③調(diào)整機組負荷,脫離最小流量區(qū)域運行。最好遠離防喘振線區(qū)域運行,如圖5所示。
圖5 壽力離心機喘振線設(shè)定參數(shù)
整改措施:檢查儀表探頭,加已緊固(因前期曾經(jīng)發(fā)生儀表探頭松動現(xiàn)象,檢查后確認沒有問題)。
①檢查軸承間隙,如軸承間隙不在標準值內(nèi),可產(chǎn)生油膜震蕩引起機組振動。
整改措施:調(diào)整軸承間隙到標稱值內(nèi)(停機檢修時測量無問題)。
②油壓、油溫不正常
整改措施:檢查油溫油壓是否正常,如果不正常調(diào)整軸承入口油壓到標準值;調(diào)節(jié)油冷器冷卻水流量,控制油溫在指標范圍內(nèi)(檢查結(jié)果正常)。
③潤滑油有雜質(zhì)
整改措施:取樣分析潤滑油指標,加強過濾,定期換油(每月化驗油質(zhì)沒有問題)。
到目前為止,阿特拉斯200Nm3/min離心空壓機已經(jīng)連續(xù)運行3個月,阿特拉斯200Nm3/min離心空壓機一直平穩(wěn),最大振動值沒超過8um,至此,空壓機振動問題得以圓滿解決。