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合成氨裝置分子篩常見故障及處理

2020-03-04 06:59陳博陽
化工設(shè)計(jì)通訊 2020年1期
關(guān)鍵詞:收集器內(nèi)漏合成氨

陳博陽,寧 靜

(中海石油化學(xué)有限公司,海南東方 572600)

1 分子篩工藝

中海石油化學(xué)股份有限公司化肥二期合成氨裝置(45萬t/a)采用KBR合成氨工藝技術(shù)。其核心工藝為KBR深冷凈化工藝,它是由布朗深冷凈化工藝與凱洛格設(shè)備設(shè)計(jì)的組合。甲烷化氣體與合成回路馳放氣匯合后冷卻至4℃,經(jīng)過分離后進(jìn)入裝有干燥劑分子篩脫除游離氨、殘余水和CO2。

每臺(tái)分子篩干燥器設(shè)計(jì)滿足在24h干燥周期運(yùn)行,再生設(shè)計(jì)為12h一個(gè)周期,再生氣由凈化器來的廢氣完成,再生熱量由中壓蒸汽提供,再生后廢氣進(jìn)入一段爐作為部分燃料氣。

分子篩上部裝φ6氧化鋁球,中部裝13X-PG1/16"分子篩干燥劑,下部裝φ6與φ25氧化鋁球,設(shè)備底部有出口收集器,防止氧化鋁球泄漏。

工藝流程見圖1。

圖1 分子篩流程

2 分子篩常見故障及處理

2.1 切換時(shí)工藝氣溫度波動(dòng)大

分子篩再生溫度240℃,再生合格后,由冷箱過來的3℃廢氣進(jìn)行降溫,之后工藝氣充壓,并行,切換。程序設(shè)計(jì)冷卻時(shí)間494min,可將分子篩降溫至10℃(溫度測(cè)點(diǎn)在出口管道),此時(shí)分子篩內(nèi)還蓄存較多的熱量(相對(duì)于4℃工藝氣),若此時(shí)進(jìn)行并行切換,合成氣壓縮機(jī)入口工藝氣溫度可從1℃上漲至6℃,壓縮機(jī)有300r/min波動(dòng),影響機(jī)組安全運(yùn)行。針對(duì)該現(xiàn)象,在分子篩程序運(yùn)行到并行前,現(xiàn)場(chǎng)分3次開MOV1017(MOV1018)至12%,停程序4h,利用工藝氣給分子篩繼續(xù)降溫,將分子篩內(nèi)多余的熱量逐步帶出,減少切換時(shí)工藝氣波動(dòng)過大。采取該措施后,可有效將合成氣壓縮機(jī)波動(dòng)控制在50r/min內(nèi),保證機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。

2.2 充壓速率偏快

分子篩程序運(yùn)行到充壓步驟時(shí),工藝氣通過入口大閥的旁路,由程序控制一定的比率給再生好的分子篩充壓,前半程充壓速率慢,后半程充壓速率快。合成氣壓縮機(jī)103J為入口壓力控制,充壓時(shí)必然會(huì)使新鮮氣量減少,充壓階段后半程時(shí)會(huì)引起壓縮機(jī)約100r/min波動(dòng)。針對(duì)該現(xiàn)象,在充壓階段進(jìn)行到一半時(shí),停程序1h,待壓力均平后,再投用程序,避免壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)。

2.3 再生前泄壓不到位

2.3.1 泄壓時(shí)相關(guān)需要隔離的閥門內(nèi)漏

(1)分子篩系統(tǒng)的再生隔離主要依靠4個(gè)電動(dòng)、4個(gè)氣動(dòng)的軌道球閥,當(dāng)其中任一閥門有泄漏,均會(huì)造成分子篩再生前泄壓不到位,泄漏嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致分子篩再生不徹底,進(jìn)而影響吸收效果。

(2)4個(gè)電動(dòng)軌道球閥在運(yùn)行過程中,均相繼出現(xiàn)過閥位0點(diǎn)漂移,閥門未關(guān)閉完全而導(dǎo)致內(nèi)漏。該現(xiàn)象較容易處理,重新設(shè)定好閥位0點(diǎn)即可。

(3)4個(gè)氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)的軌道球閥,其中XV1160在2019年7月出現(xiàn)過較大內(nèi)漏,導(dǎo)致分子篩再生前泄壓不到位。運(yùn)行到8月份,漏量繼續(xù)增大,使109DB的再生溫度從240℃持續(xù)降至150℃,嚴(yán)重影響再生效果。后利用109DB運(yùn)行,109DA泄壓階段,在線對(duì)該閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢修。發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)漏原因?yàn)檐壍缹?dǎo)銷磨損嚴(yán)重,更換導(dǎo)銷后閥門內(nèi)漏現(xiàn)象消除。導(dǎo)銷磨損見圖2。

圖2 磨損導(dǎo)銷

2.3.2 泄壓閥流通量不足

分子篩底部裝填φ6(上)與φ25(下)兩種規(guī)格的惰性球,因φ6惰性球較小,運(yùn)行過程中存在少量小瓷球穿過底部收集器漏出現(xiàn)象。因泄壓閥PV1047、PV1048均處在地面最低點(diǎn),泄漏的瓷球堵塞閥門,導(dǎo)致泄壓時(shí)氣體流通量不足,泄壓不到位。針對(duì)該現(xiàn)象,一是在泄壓閥前安裝過濾器,有瓷球堵塞時(shí)清除濾網(wǎng),二是在φ6(上)與φ25(下)之間加裝一層100目的不銹鋼絲網(wǎng),防止小瓷球穿層泄漏。

2.4 出口露點(diǎn)偏高

出口露點(diǎn)偏高除因入口工藝氣帶水偏多導(dǎo)致分子篩床層穿透外,工業(yè)上遇到的主要是分子篩再生不徹底。具體可分為再生溫度不夠,再生氣量不足,再生氣帶水。二期裝置再生加熱器183C熱源為中壓蒸汽,2014—2015年多次因加熱器管板泄漏,再生氣帶水,再生效果不好,繼而導(dǎo)致工藝氣穿透分子篩床層,水進(jìn)入冷箱后引起冷箱壓差升高,膨脹機(jī)壓差從正常的200kPa提高到550kPa,最后裝置被迫停車,處理183C泄漏點(diǎn)。2019年裝置大修期間整體更換了183C,新183C管板與管束密封方式由原脹接升級(jí)為脹接加焊接。

2.5 底部收集器損壞

損壞原因主要是分子篩周期性的再生(240℃)/冷卻(3℃)冷熱交替,應(yīng)力反復(fù)改變導(dǎo)致。2013年檢修打開154DB,發(fā)現(xiàn)濾袋內(nèi)部幾乎全部被φ25的瓷球堆滿。卸出109DB內(nèi)部分子篩和瓷球,檢查底部收集器,外包鋼絲網(wǎng)基本完好,12個(gè)支撐桿,有10個(gè)斷裂,最寬斷裂約3cm縫隙,大小瓷球從底部縫隙漏出,見圖3。后委托大連松海修復(fù)好斷裂支撐腳并加固鋼絲網(wǎng)。

圖3 收集器底部支撐腳斷裂

3 結(jié)語

分子篩是合成氨裝置深冷凈化工藝中的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行工況直接關(guān)系到整個(gè)裝置的安全穩(wěn)定。二期裝置因分子篩故障,先后更換過3爐分子篩(未到設(shè)計(jì)使用壽命),被迫停車2次,直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)百萬元,因此做好分子篩系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)工作,對(duì)合成氨裝置的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行至關(guān)重要。

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