文/孟海峰,杜洋洋,王巍·上汽大眾汽車(chē)有限公司
汽車(chē)外覆蓋件具有材料薄,造型復(fù)雜,表面質(zhì)量要求高等特點(diǎn),而成形工藝的優(yōu)劣直接決定著零件成形的難易程度及表面質(zhì)量。其中兩廂車(chē)后蓋外板上側(cè)平面較大且曲率平緩,高位剎車(chē)燈區(qū)域則拉深較深,該零件同時(shí)存在成形不足和拉深傷碎等風(fēng)險(xiǎn)。
兩廂后蓋外板的成形與成形工藝、壓邊力、料片性能等多因素有關(guān),雖然通過(guò)增大壓邊力可增大塑性變形,改善零件表面癟塘缺陷,但經(jīng)常伴隨出現(xiàn)傷碎問(wèn)題。本文以朗行后蓋外板為例,對(duì)拉延工藝進(jìn)行了優(yōu)化,徹底解決了零件表面質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)后續(xù)兩廂后蓋外板工藝及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具有指導(dǎo)和借鑒意義。
圖1 上平面癟塘
圖2 高位剎車(chē)燈區(qū)域傷碎
朗行后蓋外板在批量生產(chǎn)中常出現(xiàn)條狀表面癟塘,對(duì)屈強(qiáng)比等材料性能參數(shù)敏感度高,零件缺陷表面狀態(tài)如圖1所示。批量生產(chǎn)零件表面狀態(tài)不穩(wěn)定,停機(jī)率可達(dá)50%,生產(chǎn)報(bào)廢率可達(dá)30%,并且需要工藝全返工,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)拍。同時(shí)伴隨著生產(chǎn)數(shù)量增加,模具溫度升高,拉延狀態(tài)發(fā)生變化,零件在高位剎車(chē)燈等多處位置產(chǎn)生傷碎,零件狀態(tài)如圖2所示。因此有必要對(duì)零件的成形工藝進(jìn)行分析,確定零件表面條狀癟塘及傷碎的成因并給出具體的優(yōu)化方案。這不僅能優(yōu)化零件的表面狀態(tài),提高零件的品質(zhì),對(duì)提高生產(chǎn)率,降低報(bào)廢及返工等方面的成本,也有重要意義。
網(wǎng)格試驗(yàn)法是測(cè)定零件大表面區(qū)域應(yīng)變分布的一種有效辦法,也可以通過(guò)試驗(yàn)獲得成形后板材的厚度分布等定量結(jié)果。通過(guò)減薄率等參數(shù)的分析,可了解覆蓋件的拉延成形效果,以指導(dǎo)提出有效的解決方法。考慮朗行后蓋外板條形癟塘及傷碎問(wèn)題的復(fù)雜性及敏感性,對(duì)零件拉延成形進(jìn)行應(yīng)變網(wǎng)格試驗(yàn)。其中,網(wǎng)格制作區(qū)域覆蓋大平面條形癟塘范圍,具體如圖3所示。
圖3 網(wǎng)格區(qū)域示意圖
其中,網(wǎng)格試驗(yàn)設(shè)備型號(hào)為AUGUS 12M,網(wǎng)格大小3mm,料片材料牌號(hào):EN10152-DC06+ZE50/0BP0,料片厚度0.75mm,屈服強(qiáng)度149N/mm2,抗拉強(qiáng)度286N/mm2,延伸率43%,n值0.24,r平均值2.57。
為保證零件拉延成形質(zhì)量,工藝設(shè)計(jì)一般要求后蓋外板平面減薄率在4%以上。實(shí)際朗行后蓋外板OP20拉延成形件網(wǎng)格試驗(yàn)減薄率的情況,如圖4所示。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),零件平面區(qū)域厚度減薄率在4%以下,零件上平面區(qū)域普遍存在成形不足的問(wèn)題。
圖4 試驗(yàn)件減薄率結(jié)果
朗行后蓋外板成形工藝分為七序:OP10落料模,OP20雙動(dòng)拉延模,OP30切邊整形模,OP40切邊模,OP50翻邊整形模,OP60翻邊整形模,OP70側(cè)修側(cè)翻模。其中,零件上平面區(qū)域的成形主要在OP20拉延工序完成,通過(guò)內(nèi)外側(cè)壓邊圈壓料,上下模拉延成形,拉延模模芯及凹模結(jié)構(gòu),如圖5、圖6所示。通過(guò)結(jié)構(gòu)分析發(fā)現(xiàn),在大平面頂部區(qū)域模芯及凹模均設(shè)置了工藝凸包,對(duì)零件的成形過(guò)程影響很大,需通過(guò)AutoForm CAE軟件進(jìn)一步模擬分析。
圖5 拉延模模芯
圖6 拉延模凹模
通過(guò)AutoForm對(duì)OP20拉延成形過(guò)程進(jìn)行模擬分析。上模下行過(guò)程,壓邊圈壓料后,模芯開(kāi)始與料片接觸,在模芯作用下零件大平面區(qū)域開(kāi)始拉深成形,如圖7所示。由于模芯工藝凸包的存在,凸包高點(diǎn)提前接觸料片,使得大平面不能完全包模芯成形,上模距離下死點(diǎn)25mm,5mm時(shí)的成形狀態(tài),如圖8、圖9所示。上模從距離下死點(diǎn)5mm至運(yùn)動(dòng)到位的過(guò)程,下模工藝凸包進(jìn)一步拉延成形,如圖10所示。
圖7 距下死點(diǎn)50mm位置
圖8 距下死點(diǎn)25mm位置
圖9 距下死點(diǎn)5mm位置
圖10 下死點(diǎn)位置
理論上講,上下模工藝凸包的存在可增大拉延量,提高零件的塑性變形,改善零件表面質(zhì)量。實(shí)際模芯運(yùn)動(dòng)至近下死點(diǎn)時(shí),由于拉深深度較大,料片的流動(dòng)性較差,工藝凸包成形過(guò)程無(wú)法得到料片的及時(shí)補(bǔ)充,增大了零件傷碎的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化前,生產(chǎn)過(guò)程主要依靠調(diào)整限位塊的高度來(lái)調(diào)整壓邊力,以平衡零件表面癟塘與傷碎問(wèn)題。生產(chǎn)調(diào)整相當(dāng)頻繁,零件報(bào)廢率及返工率高,質(zhì)量控制難以保證。由于拉延成形工藝問(wèn)題,工藝凸包的存在限制了生產(chǎn)料片的適用范圍,對(duì)拉延成形表面質(zhì)量的穩(wěn)定性產(chǎn)生了極大影響。
考慮朗行后蓋外板上平面?zhèn)裙に囃拱鼘?duì)零件表面的影響,為提高零件拉延成形的穩(wěn)定性,對(duì)OP20拉延模成形工藝進(jìn)行優(yōu)化。本次主要針對(duì)上下模工藝凸包進(jìn)行優(yōu)化,取消成形工藝凸包并向兩側(cè)平順過(guò)渡,更改前后上平面?zhèn)裙に囋煨?,如圖11所示(灰色透明體為更改前,橙色實(shí)體為更改后)。另外,為使得兩側(cè)過(guò)渡均勻,并降低凸包的成形范圍與成形量,同時(shí)將凹模兩側(cè)分模線(xiàn)內(nèi)移,保證拉延過(guò)程料片包模芯成形,如圖12所示(灰色透明體為更改前,橙色實(shí)體為更改后)。
圖11 OP20模芯狀態(tài)
圖12 OP20凹模狀態(tài)
理論上講,工藝凸包的取消會(huì)減少料片的拉延成形過(guò)程,影響料片的塑性變形。基于該因素的考慮,在優(yōu)化工藝凸包的同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)滑塊及壓邊圈拉延筋,減小料片流動(dòng)速度,以保證料片拉延過(guò)程的塑性變形,改善表面質(zhì)量。拉延筋的優(yōu)化需要根據(jù)零件實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行研配調(diào)整,使零件受力均勻,料片流動(dòng)均勻,避免受力過(guò)大產(chǎn)生傷碎缺陷,同時(shí)避免拉延不足產(chǎn)生表面問(wèn)題。
工藝造型更改后,運(yùn)用AutoForm模擬拉延成形過(guò)程,距離下死點(diǎn)25mm及5mm拉深成形情況如圖13、圖14所示。由成形過(guò)程模擬可知,OP20拉延模在成形過(guò)程中,后蓋外板大平面區(qū)域完全包模芯拉深成形,拉深受力及料片流動(dòng)狀況均有所改善。
圖13 距下死點(diǎn)25mm
圖14 距下死點(diǎn)5mm
工藝凸包及內(nèi)外側(cè)拉延筋優(yōu)化更改后,OP20拉延模擬料片減薄率結(jié)果,如圖15所示。后蓋外板上平面大部分區(qū)域的減薄率可達(dá)4%左右,工藝優(yōu)化后有利于零件的拉延成形,改善零件的受力狀況。
圖15 模擬減薄率
由于OP20成形工藝的改變,導(dǎo)致更改前后OP20成形件輪廓形狀差異較大。為避免前后工序型面不匹配產(chǎn)生新的表面質(zhì)量缺陷,需對(duì)后續(xù)工序OP30大平面?zhèn)惹羞吥_M(jìn)一步優(yōu)化。更改前切邊輪廓較高,更改后切邊輪廓較低,如圖16、圖17所示。根據(jù)拉延工序模芯狀態(tài),對(duì)后續(xù)工序進(jìn)行隨形優(yōu)化。
圖16 OP30切邊工藝
圖17 OP30切邊工藝局部放大圖
考慮OP20拉延模工藝凸包取消及拉延筋加強(qiáng)等因素,料片向模具內(nèi)流動(dòng)量減小,分模線(xiàn)外側(cè)廢料變大,后續(xù)切邊工序存在廢料切不斷的風(fēng)險(xiǎn),影響廢料正常脫落。需要對(duì)后蓋外板切邊模大平面?zhèn)葟U料刀進(jìn)行優(yōu)化,廢料刀需加長(zhǎng),如圖18所示。
圖18 切邊模下模
圖19 優(yōu)化后量產(chǎn)狀態(tài)
根據(jù)制定的優(yōu)化方案對(duì)模具進(jìn)行加工研配,通過(guò)OP20拉延模及后續(xù)模具的工藝優(yōu)化,朗行后蓋外板上平面條狀癟塘及零件傷碎問(wèn)題得到了很好解決,優(yōu)化后批量生產(chǎn)零件表面狀態(tài),如圖19所示。該優(yōu)化成功地取消了批量零件工藝全返工,提高了零件的品質(zhì),減少了工藝返工的人力成本。零件報(bào)廢率由30%降低至5%以下,降低了生產(chǎn)報(bào)廢成本。生產(chǎn)停機(jī)率由50%降低至3%以下,提高了生產(chǎn)OEE,對(duì)提高車(chē)間生產(chǎn)效率意義重大。此外,通過(guò)工藝優(yōu)化降低了模具對(duì)料片性能參數(shù)的敏感度,擴(kuò)大了沖壓模具對(duì)料片的適用范圍,避免了生產(chǎn)過(guò)程的反復(fù)調(diào)整,極大地提高了生產(chǎn)穩(wěn)定性。
⑴兩廂后蓋外板上平面區(qū)域拉延較深,工藝凸包的存在會(huì)增大料片拉延傷碎的風(fēng)險(xiǎn),工藝設(shè)計(jì)中上下模大平面區(qū)域應(yīng)盡量避免工藝凸包的設(shè)置。工藝設(shè)置大平面區(qū)域包模芯拉延成形,有利于料片流動(dòng)與受力均勻。
⑵拉延筋的設(shè)計(jì)至關(guān)重要,在料片拉延成形過(guò)程中拉延筋應(yīng)起主要作用,工藝凸包的設(shè)置只起輔助作用,大平面的塑性變形應(yīng)優(yōu)先通過(guò)拉延筋的設(shè)置優(yōu)化解決。
⑶拉延筋及壓邊面均能起到阻料作用,抑制料片流動(dòng),由于批量生產(chǎn)模具發(fā)熱對(duì)壓邊面阻料效果影響較大,工藝設(shè)置應(yīng)以拉延筋阻料為主。