孟憲雷
摘 要:在土壓平衡式盾構(gòu)施工過程中,通過對渣土進行改良,改善渣土塑性、流動性,降低渣土的透水性,使之具有良好的塑性變形、軟稠度、小內(nèi)摩擦角及低滲透率。渣土改良效果對降低工程造價、提高工程施工進度都有著決定性的作用。文章通過對西安地鐵 5 號線 TJSG-3 標(biāo)段粉質(zhì)黏土改良情況進行分析研究,并通過不同渣土改良方案的實施對比,提出合理的渣土改良技術(shù)方案,施工的實施結(jié)果驗證了技術(shù)方案的可行性。
關(guān)鍵詞:地鐵;土壓平衡盾構(gòu);粉質(zhì)黏土;渣土改良;技術(shù)探討
中圖分類號:U445.9
1 工程概況
西安地鐵5號線一期工程西起西郊和平村,東至紡織城火車站,工程全長25.24km,其中地下線24.04km、高架線1.05km,地面線0.15km,共設(shè)置地下站20座,高架站1座 。
5號線TJSG-3標(biāo)段阿房宮—西窯頭區(qū)間深度60.0m范圍內(nèi)的地層主要由人工填土、中砂、沖積粉質(zhì)黏土、粗砂及粉質(zhì)黏土等組成。盾構(gòu)通過地段主要為粉質(zhì)黏土地層,其中粉質(zhì)黏土約占50%。區(qū)間地下水為第四系松散層孔隙潛水,地下水水位埋深13.1~22.1m,水位高程383.27~385.40m。潛水位埋深受蒸發(fā)影響較大,夏季天氣炎熱,蒸發(fā)量大,年水位變幅1.0~2.0m。
阿房宮—西窯頭區(qū)間地層地質(zhì)構(gòu)成見圖1。
2 盾構(gòu)掘進初始參數(shù)確定
根據(jù)西安地鐵粉質(zhì)黏土地段盾構(gòu)推進數(shù)據(jù)分析,同時借鑒類似工程地質(zhì)條件下的盾構(gòu)施工參數(shù),初步設(shè)定盾構(gòu)推進的各項初始參數(shù)。
(1)推力。初始推力盡量控制在1 000 t以內(nèi),最大不得超過1 500 t。
(2)土艙壓力。根據(jù)太沙基公式計算并結(jié)合始發(fā)階段的實際推進情況,初步設(shè)定土壓為100 kPa,根據(jù)地面沉降監(jiān)測報告及時進行調(diào)整。
(3)刀盤轉(zhuǎn)速。1.2~1.3 r/min。
(4)刀盤扭矩。一般控制在2 000 kN · m以下。
(5)推進速度。30~50 mm/min。
3 盾構(gòu)掘進情況分析
(1)土壓波動較大。本標(biāo)段粉質(zhì)黏土黏性大,滲透率低,刀盤的開口率56%,推進過程中易出現(xiàn)大塊土體,渣土改良效果較差,對土壓傳感器形成沖擊,造成土壓波動幅度較大。
(2)扭矩變化較大。在粉質(zhì)黏土推進過程中,當(dāng)推進速度超過50mm/min時,刀盤扭矩快速增大,說明掌子面土體強度高;土艙內(nèi)的渣土流塑性比較差,刀盤需要克服的阻力增大,扭矩能迅速達到3 000 kN · m以上。
(3)出土困難。本標(biāo)段粉質(zhì)黏土強度高,渣土的和易性和流塑性較差,渣土與螺旋機殼體間的摩擦力大,螺旋機需要克服的阻力過大;螺旋輸送機出渣口設(shè)計方面存在不足,渣土在出土口處易失水固結(jié),造成螺旋機壓出土困難現(xiàn)象。這說明渣土改良效果較差,渣土黏稠度過高,流塑性、和易性不好。
通過分析總結(jié),盾構(gòu)試推進產(chǎn)生的以上問題主要是由渣土黏性大及渣土改良效果差造成的。
4 盾構(gòu)掘進渣土改良技術(shù)方案及試驗驗證
粉質(zhì)黏土吸水膨脹,失水收縮,黏性強,滲透率低,不能滿足施工要求。結(jié)合地質(zhì)實際情況,采用泡沫劑進行渣土改良,泡沫劑的配合比為2%,泡沫劑注入率為75%,膨脹率為8%。在注入泡沫劑的同時,通過增壓水泵適量注水,并根據(jù)實際推進及出土情況調(diào)整注水量。
4.1 渣土改良技術(shù)方案選擇
(1)方案1,向螺旋機內(nèi)注入泡沫劑進行渣土改良。粉質(zhì)黏土在通過螺旋機排出時,黏性土體充滿螺旋機腔內(nèi),渣土改良效果無明顯改善。
(2)方案2,利用泡沫進行土倉內(nèi)渣土改良,利用膨潤土系統(tǒng)進行土艙加水。該方案結(jié)果表明,螺旋機出土能力有一定的提高,但由于膨潤土管路位于土艙下方,水壓較低,無法注入渣土內(nèi),易出現(xiàn)泥水分離,造成皮帶機輸送能力降低。通過觀察,渣土塊外部有一層泥漿,內(nèi)部硬度依然較高,渣土從螺旋機口掉落在皮帶輸送機表面打滑堆積,以至于皮帶輸送機被堆積的渣土壓停,表明土艙內(nèi)渣土改良效果無明顯改善。
(3)方案3,增壓水泵對土艙進行加水,適當(dāng)提高泡沫注入量,對推進參數(shù)進行優(yōu)化:①提高盾構(gòu)刀盤轉(zhuǎn)速,降低盾構(gòu)掘進速度,刀盤轉(zhuǎn)速控制在1.2~1.3r/min,掘進速度控制在30~45mm/min;②減小刀盤的貫入度,將刀盤的扭矩控制在2000kN · m以內(nèi);③掘進時,利用增壓水泵將水注入到土艙內(nèi),并適當(dāng)提高注入到刀盤面板上的泡沫量,根據(jù)出土情況調(diào)整注水量;④將螺旋后門的開口度適當(dāng)減小,避免大塊渣土堆積在皮帶上。該方案結(jié)果表明,通過優(yōu)化施工參數(shù),渣土改良效果明顯改善,滿足施工進度要求。
本工程推薦方案3。
4.2 渣土改良效果試驗驗證
為了進一步驗證方案3對粉質(zhì)黏土的改良效果,特進行如下試驗。
(1)盡可能模擬施工環(huán)境,試驗黏土取樣要有代表性,以降低盾構(gòu)穿越這種地層時的風(fēng)險。
(2)對泡沫劑原液濃度按1%、2%、3%、4%、5%、6%的摻量進行稀釋(圖2),繪制發(fā)泡劑濃度與半衰期關(guān)系圖,給出泡沫稀釋后最優(yōu)時的泡沫濃度。
(3)按最優(yōu)泡沫濃度稀釋液與泥巖質(zhì)量比為1:1、1 : 2、1 : 3、1 : 4、1 : 5、1 : 6的比例充分拌合,測定經(jīng)泡沫劑改良后拌合料的坍落度數(shù)據(jù),分別給出單獨使用泡沫劑為改良劑時的最佳配比。
通過以上試驗得出如下試驗結(jié)果。
(1)圖3給出了發(fā)泡劑濃度-半衰期關(guān)系曲線,由圖3可見,發(fā)泡劑濃度從1%提高到6%,溶液所發(fā)出的氣泡的半衰期由7.5 min上升到14.5 min,所發(fā)出的氣泡趨于穩(wěn)定;發(fā)泡劑濃度從1%提高到3%時,氣泡的半衰期由7.5 min上升到13.5 min,氣泡穩(wěn)定性變化明顯;發(fā)泡劑濃度從3%提高到6%時,氣泡的半衰期由13.5 min上升到14.5 min,氣泡穩(wěn)定性變化不大。
(2)圖4給出了發(fā)泡劑濃度-最大發(fā)泡倍率關(guān)系曲線,由圖4可見,發(fā)泡最大發(fā)泡倍率隨發(fā)泡劑濃度的升高而增加,濃度從1%提高到3%時,最大發(fā)泡倍率為28~58;濃度從3%提高到6%時,最大發(fā)泡倍率保持在57,表明發(fā)泡倍率不再受發(fā)泡劑濃度的影響。
(3)圖5給出了拌合料質(zhì)量比-坍落度關(guān)系曲線,由圖5可以看出,坍落度隨發(fā)泡劑稀釋液摻量的減少而降低,從1 : 1到1 : 6,拌合料坍落度由260 mm下降到30mm,可見,隨著發(fā)泡劑稀釋液摻量的減少,坍落度趨于穩(wěn)定;發(fā)泡劑稀釋液摻量從1 : 1到1 : 2時,拌合料坍落度由260 mm下降到210 mm,拌合料的流塑性最強,但無黏性;發(fā)泡劑稀釋液摻量從1:2到1 : 4時,拌合料坍落度由210 mm下降到160 mm,拌合料的流塑性最佳,黏性最強;發(fā)泡劑稀釋液摻量從1 : 4到1 : 6時,拌合料坍落度由160 mm下降到30 mm,雖然拌合料黏性最強,但幾乎無流塑性。
5 工程實施效果
(1)注水量與出土效率。通過試驗數(shù)據(jù)記錄分析可知,隨著注水量增大,出土?xí)r間縮短;盾構(gòu)掘進速度為40mm/min、轉(zhuǎn)速為1.3 r/min,泡沫注入量為60 L/min,增壓水每環(huán)注入量為2 m3時,每斗出土?xí)r間趨于穩(wěn)定,渣土的均一性良好,基本無大塊狀土;盾構(gòu)掘進速度加快,渣土容易出現(xiàn)攪拌不勻的現(xiàn)象,出土效率降低,推進時間延長。
(2)注水量與螺旋壓力。注水量增加,螺旋機壓力下降;盾構(gòu)掘進速度為40 mm/min,泡沫注入量為60 L/min,螺旋轉(zhuǎn)速為8~10 r/min時,螺旋機壓力降低為7~8 MPa,可以實現(xiàn)螺旋的順暢連續(xù)出土;注水量繼續(xù)增加,渣土比較稀,螺旋機壓力降低到6 MPa以下,皮帶機運送渣土能力下降,出土效率降低。
(3)推進速度與扭矩。盾構(gòu)刀盤轉(zhuǎn)速1.3 r/min,盾構(gòu)掘進速度30~45 mm/min時,刀盤扭矩小于1500kN · m;
盾構(gòu)掘進速度超過50mm/min時,盾構(gòu)刀盤扭矩迅速增大。
6 結(jié)束語
渣土改良是盾構(gòu)施工過程中的重點和難點。本文對粉質(zhì)黏土改良技術(shù)進行了探討和分析,通過理論分析和現(xiàn)場試驗驗證,最終確定了粉質(zhì)黏土渣土的有效改良方法和相適應(yīng)的配合比,并在工程施工中得到了良好的應(yīng)用,取得了較好的渣土改良效果。希望本文能夠為類似工程地質(zhì)條件的渣土改良提供借鑒。
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收稿日期 2019-11-16
責(zé)任編輯 朱開明