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天然氣壓縮機常見故障的分析與處理

2020-03-02 11:38張文忠譚宏明邢青峰
科學與財富 2020年1期
關鍵詞:潤滑油

張文忠 譚宏明 邢青峰

摘 要:本文主要針對RDS天然氣壓縮機在生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的故障停機原因進行了分析,并系統(tǒng)介紹了針對設備、工藝等各項原因采取的相應處理措施,確保了機組的安全高效運行,并取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

關鍵詞:天然氣壓縮機;注油器;潤滑油;故障停機

孤島壓氣站主要承擔著勝利油田黃河以北地區(qū)4家采油廠油氣田的來氣加工處理及升壓外輸任務。2010年6月投產(chǎn)的2臺RDS天然氣壓縮機組是我站天然氣增壓外輸?shù)暮诵脑O備。該機組單臺排量23.02×104m3/d,由高壓隔爆電動機驅(qū)動,四缸三級壓縮,額定排氣壓力4.2MPa。

一、 存在問題

天然氣壓縮機組是天然氣外供和輕烴生產(chǎn)的關鍵設備,如果壓縮機組故障停機率高將直接減少天然氣外供量和輕烴產(chǎn)量。RDS天然氣壓縮機組運行中常見故障主要為氣閥損壞故障和潤滑系統(tǒng)故障。

運行中出現(xiàn)氣閥損壞、各段排氣溫度異常、注油器斷流故障、油壓偏低、油溫高等多次故障停機。頻繁啟停機造成機組零部件的不正常磨損,同時也導致輕烴裝置壓力波動大,影響了天然氣平穩(wěn)外輸和輕烴生產(chǎn)的平穩(wěn)運行。

二 、原因分析與對策處理

2.1氣閥損壞故障停機

通過查閱RDS壓縮機運行記錄,由于壓縮機進排氣閥溫度異常,造成機組故障停機多次。檢修中發(fā)現(xiàn)機組進、排氣閥閥片磨損嚴重、彈簧斷裂等問題。經(jīng)過分析主要原因是注油器注油量不合適及中冷水系統(tǒng)不穩(wěn)定。

2.1.1注油量不合適

RDS2#機組于中修后已連續(xù)工作6500多小時,機組進、排氣閥故障頻繁,出現(xiàn)閥片磨損嚴重、彈簧斷裂等問題,造成因機組進排氣溫度高故障停機多次。在拆檢一段二段進排氣閥時,發(fā)現(xiàn)環(huán)槽有積碳現(xiàn)象,積碳厚度在0.006-0.01mm之間。

查找故障原因時發(fā)現(xiàn),氣閥長期處在最高溫度可達130℃的工作條件下出現(xiàn)熱穩(wěn)定性和疲勞強度的問題,由于注油量不合適,缸套與環(huán)槽處形成積碳。經(jīng)過現(xiàn)場試驗比較不同氣缸注油量下的積碳情況,我們調(diào)整了注油器的注油量,積碳情況得到了明顯改善,然后再定期對缸套進行清洗打磨、清除積碳。

2.1.2中冷水流程未加排氣裝置

RDS機組內(nèi)部的中冷水系統(tǒng)主要負責給壓縮機各壓縮缸、機油等內(nèi)部高溫系統(tǒng)冷卻使用,其最終熱量再通過在中冷水冷卻器中與循環(huán)水換熱最終被循環(huán)水帶走,中冷水介質(zhì)一般采用冰點為-30℃的防凍液,而在實際運行中,我們發(fā)現(xiàn)由于壓縮缸體溫度較高,一級壓縮缸最高溫度可以達到150℃左右,因此中冷水系統(tǒng)在循環(huán)冷卻過程中不斷出現(xiàn)氣化現(xiàn)象。在中冷水設計流程中并未針對這項問題設計專門的排氣口,而是任由氣液混合的中冷水系統(tǒng)運行,對于中冷水的更換只能夠通過下端的放液口將氣液混合相全部放出,同時在上部的補充罐處人工手動加注,過程復雜,且需較多人手,因此一般不進行置換操作。

為檢驗其影響程度,在今年檢修完成后新加注中冷水時對參數(shù)進行檢測記錄,此時中冷水基本全部為液相,且水量充足,再經(jīng)過10小時運行后,機組內(nèi)出現(xiàn)一部分氣相,而不排除時,和隨后利用放液口排出一半夾雜有氣相的中冷水,并在補充罐中補充后,三個時段進行檢測記錄,數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果如下:

數(shù)據(jù)顯示初加注時水壓高,水溫及天然氣流程中的溫度都相對較低,但運行10小時候后,由于中冷水中出現(xiàn)一部分氣相導致水壓波動大,各部分溫度上升約7℃左右,通過放液口對防凍液進行一部分置換,同時放出部分氣相后,指標相對穩(wěn)定,基本位于前兩者中間情況。

對比結果表明,中冷水中夾雜有氣相,無排出方式,會導致二段進氣溫度升高約7℃。綜上過程總結如下:

(一)在實施過程中,利用報廢的35公斤滅火器改裝了兩個加注罐。

(二)在中冷水冷卻器、防凍液補液罐及加注罐上方加裝放氣的防溢流漏斗,可在機組運行過程中打開放氣閥門將防凍液內(nèi)部氣相排出且漏斗裝置不會造成防凍液飛濺。

(三)將中冷水冷卻器和防凍液補液罐漏斗下方用管線連接引至加注罐上,可將排氣過程中帶出的部分防凍液回收避免污染浪費。

2.2 注油器斷流器故障

為保證壓縮機注油量持續(xù)穩(wěn)定,在機組注油管路裝有注油器斷路器,當注油量小于設定值時聯(lián)鎖停機,起到保護運行原件的目的。

RDS 1#機組在2017年9月份的運行中,頻繁出現(xiàn)注油器斷流造成停車現(xiàn)象。通過對注油器及注油管線的檢查,未發(fā)現(xiàn)故障點,注油系統(tǒng)運行正常。對注油器斷路器檢查時發(fā)現(xiàn),該斷路器出現(xiàn)電源間歇供電現(xiàn)象。通過檢測注油器內(nèi)的焊接電池,發(fā)現(xiàn)電量不足,在運行過程中出現(xiàn)斷電情況,造成注油監(jiān)測中斷,形成斷流的報警停車。該注油器斷路器供電方式采用3.6V電池供電,由于該電池為焊接電池,更換過程較復雜,同時又無法判斷新?lián)Q電池的蓄電量,不能保證滿足設備長時間運行要求。因此,決定使用3.6V不間斷電源代替電池,徹底解決因注油器斷路器斷電造成的故障停機問題。

此項改造在RDS1#機組實施并投入了運行后,注油器因電池電量不足而導致的斷流問題得到了徹底解決。

2.3 潤滑油油溫報警故障

2.3.1機油冷卻器換熱量不足

RDS壓縮機的潤滑油油溫的報警點設定為75℃,通過查閱RDS壓縮機生產(chǎn)運行報表發(fā)現(xiàn),多次出現(xiàn)潤滑油水溫偏高、油溫高報警甚至故障停機的問題,潤滑油冷卻器的冷卻效果不能滿足生產(chǎn)需要。

而原冷卻器的換熱面積為4.6㎡,所以確定原冷卻器不能冷卻滿足需要,導致潤滑油油溫高多次報警停機。

因此需要更換為換熱面積更大的機油換熱器,以提高換熱效果。通過與廠家咨詢列管式換熱器的型號,初步確定選擇型號為GLC3-62C的冷卻器,換熱面積14㎡,滿足了生產(chǎn)需要,解決了因換熱器換熱面積不足導致潤滑油高溫報警停機問題,提高了壓縮運行率。

2.3.2 機油冷卻器循環(huán)水流量低

RDS壓縮機正常運行時的潤滑油油溫不超過72℃,潤滑油壓力不低于0.32 MPa。2017年5月份開始,RDS壓縮機出現(xiàn)潤滑油溫度偏高,超過69℃,同時潤滑油壓力降低至報警值,壓縮機頻繁出現(xiàn)報警問題。潤滑油壓低易造成壓縮機各潤滑點供油量不足,引起摩擦副表面的迅速磨損,加劇運動元件磨損,造成各運動間隙變化,極易造成主軸瓦、連桿瓦等的損壞甚至出現(xiàn)抱軸等故障。

經(jīng)過對運行機組進行溫度檢測,發(fā)現(xiàn)機油冷卻器進、回水溫度均為34℃,基本無溫差,說明機油冷卻器換熱效果差,最終導致壓縮機油溫高報警。通過分析,機油冷卻器冷卻效果差的主要原因是因為冷卻循環(huán)水量不足造成。

該機油冷卻器進回水管線為Φ15mm鋼管,通過的冷卻液偏少,不足以帶走要求的換熱量。我們將進回水管線改為Φ25mm,冷卻進水量增加1.5倍,加大冷卻水流量,提高了機油冷卻效果,潤滑油溫度由69℃降至60℃,潤滑油壓力由0.32MPa升至0.39MPa。該小改造有效降低了機油溫度,達到了提高機油壓力,保證了機組潤滑系統(tǒng)安全的目的。

3結論

通過以上針對故障進行原因分析,采取應對措施,基本解決了注油器斷流故障,中冷水運行不穩(wěn)定,夏季油溫高報警次數(shù)減少,減少了天然氣壓縮機組因氣閥故障機潤滑系統(tǒng)故障停機次數(shù),保證了機組的安全運行,為天然氣平穩(wěn)外輸?shù)於藞詫嵉幕A。

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