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水煤漿氣化爐上升管與下降管之間堵塞的原因分析和預(yù)防措施

2020-02-28 02:31吳曉晨
煤化工 2020年6期
關(guān)鍵詞:煤漿水煤漿合成氣

吳曉晨

(中煤陜西榆林能源化工有限公司,陜西 榆林719000)

中煤陜西榆林能源化工有限公司(簡稱榆能化公司)180萬t/a甲醇裝置采用GE水煤漿加壓氣化技術(shù)(燃燒室直徑3 200 mm,激冷室直徑3 800 mm),甲醇作為中間產(chǎn)品,用于生產(chǎn)30萬t/a聚乙烯和30萬t/a聚丙烯,裝置共設(shè)置8臺氣化爐。2014年6月水煤漿氣化爐一次性投料成功,7月產(chǎn)出合格甲醇,8月產(chǎn)出合格聚烯烴產(chǎn)品。從2018年開始,氣化爐上升管與下降管環(huán)隙堵渣造成氣化爐頻繁停車,不能保持長周期運(yùn)行,也給檢修作業(yè)帶來巨大的挑戰(zhàn)。本文分析了氣化爐內(nèi)上升管和下降管之間環(huán)隙堵塞的原因,并從工藝操作、設(shè)備改造等方面提出相應(yīng)的建議。

1 水煤漿氣化工藝流程

合格的水煤漿與氧氣(純度99.6%)經(jīng)過三流道燒嘴充分混合后,在氣化爐燃燒室內(nèi)進(jìn)行不完全氧化反應(yīng)。煤漿燃燒之后,生成粗煤氣和殘留物,經(jīng)過激冷環(huán)進(jìn)入到激冷室,進(jìn)行冷卻分離,粗煤氣在洗滌后經(jīng)過粗煤氣管道進(jìn)入文丘里再次洗滌,然后進(jìn)入洗滌塔水浴洗滌,最后經(jīng)洗滌塔塔盤水洗滌后,送至下游變換工段。殘留物經(jīng)過激冷室水浴后,進(jìn)入鎖斗,定期排向撈渣機(jī),外運(yùn)至渣場。

2 氣化爐上升管與下降管環(huán)隙堵塞的現(xiàn)象

通過分析2017年1月至2020年4月8臺氣化爐的堵塞情況,總結(jié)出氣化爐上升管與下降管環(huán)隙堵塞的現(xiàn)象如下:

(1)氣化爐支撐板溫度緩慢上升。支撐板4個(gè)測溫點(diǎn)中的1~3個(gè)由246℃緩慢上漲到280℃~320℃,甚至更高。一般情況下,支撐板溫度一旦上漲到270℃以上,上漲的速度會加快,可能在不到24 h內(nèi)突破到300℃以上。

(2)氣化爐液位緩慢上漲。氣化爐液位由35%~40%緩慢上升到80%~100%,甚至出現(xiàn)超量程現(xiàn)象。一般情況下,氣化爐液位是在氣化爐支撐板溫度上漲到260℃之后才開始緩慢上漲,且當(dāng)氣化爐液位達(dá)到70%以后,液位計(jì)會出現(xiàn)忽高忽低大幅波動(波動范圍16%~80%),如果此過程補(bǔ)水不及時(shí)的話,氣化爐可能隨時(shí)有跳車的風(fēng)險(xiǎn),也有可能一直上漲至80%~90%后穩(wěn)定運(yùn)行十幾天。

(3)洗滌塔高壓灰水補(bǔ)水流量緩慢減小,甚至到0。洗滌塔高壓灰水補(bǔ)水流量前期正常,逐漸緩慢減小,最后發(fā)展到不補(bǔ)水。在此過程中,洗滌塔液位一直緩慢上升到85%~100%,甚至出現(xiàn)超量程現(xiàn)象。

3 堵塞原因分析

3.1 工藝燒嘴匹配問題

3.1.1 工藝燒嘴尺寸匹配問題

裝置原設(shè)計(jì)由美國通用公司生產(chǎn)7臺工藝燒嘴,因其價(jià)格昂貴,加之國內(nèi)生產(chǎn)水煤漿工藝燒嘴的技術(shù)成熟,價(jià)格適中,后期委托沈陽黎明有限公司代為生產(chǎn)。由于國內(nèi)生產(chǎn)的燒嘴與原設(shè)計(jì)燒嘴不盡相同,加之煤種的波動,國內(nèi)生產(chǎn)的燒嘴很難與GE水煤漿氣化爐很好匹配。

3.1.2 工藝燒嘴霧化角、中心氧分配比例匹配問題

由于國內(nèi)生產(chǎn)的工藝燒嘴尺寸與原設(shè)計(jì)燒嘴尺寸存在一定的差異,導(dǎo)致氣化爐工藝燒嘴在實(shí)際工作中的霧化角不同,使煤漿在氣化爐燃燒室內(nèi)不能充分霧化,和氧氣接觸的比表面積較小,被包裹在內(nèi)的部分煤漿可能根本沒有參與氧化反應(yīng)。該部分煤漿隨粗合成氣和粗渣一起進(jìn)入激冷室進(jìn)行水浴冷卻和洗滌,由于煤漿相對合成氣和粗渣黏度較大,在冷卻和洗滌過程中逐漸黏附在上升管和下降管之間的管壁上。隨著氣化爐的運(yùn)行,黏附在上升管和下降管之間管壁上的煤漿和粗渣越積越多,最終將上升管和下降管之間的環(huán)隙全部堵塞。

粗合成氣經(jīng)激冷室水浴冷卻后,一般按照體積比7∶3的比例分配,分別經(jīng)上升管和下降管之間的環(huán)隙及上升管外圍向上去粗合成氣管線,進(jìn)入洗滌塔。氣化爐激冷室內(nèi)上升管和下降管之間的環(huán)隙部分堵塞時(shí),氣流分配被迫打破。通過上升管和下降管之間環(huán)隙的氣量逐漸減小,直至為0。從上升管外圍到粗合成氣管線的粗合成氣體量逐漸增大,且在上升過程中由于未經(jīng)過上升管與下降管之間的碰撞去灰,導(dǎo)致大量的粗合成氣帶著大量的灰渣沖撞和堆積在氣化爐托板底部,導(dǎo)致氣流無法在此處流動,無法降溫,從而引起氣化爐底部支撐板溫度緩慢上升。

與此同時(shí),由于經(jīng)過上升管與下降管之間環(huán)隙和上升管外圍的氣流分配比例發(fā)生變化,大量甚至全部粗合成氣從上升管外圍上升過程中,導(dǎo)致氣化爐液位隨著氣流增加而波動上漲。但在前期氣體流量逐漸增加的過程中,發(fā)生了氣泡共存于液體的現(xiàn)象,當(dāng)氣流量增大時(shí),氣化爐液位被迫升高;當(dāng)氣泡爆破后,氣化爐液位快速下降,造成氣化爐液位忽高忽低。當(dāng)氣流完全擊穿液面后,氣流穩(wěn)定上升,液位趨于穩(wěn)定并緩慢上升,直至氣化爐液位顯示高液位。

美國通用公司設(shè)計(jì)的氣化爐中心氧分配比例為12%~25%,調(diào)節(jié)范圍較寬。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,很難找到適當(dāng)?shù)谋壤?,只能依靠?jīng)驗(yàn)去探索。

3.1.3 氣化爐內(nèi)流場匹配問題

美國通用公司針對GE水煤漿氣化爐,在一定的煤質(zhì)條件、特制的工藝燒嘴、尺寸和霧化效果及流場下,進(jìn)行了相匹配的仿真模型試驗(yàn),并在工藝包中有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

但國內(nèi)煤質(zhì)很難達(dá)到原設(shè)計(jì)值要求,也難以找到合適的工藝燒嘴、尺寸和霧化角及適合的流場,只能逐漸調(diào)試,選擇適合的流場,避免霧化效果不好,保持氣化爐穩(wěn)定性,并探索出較為適宜的操作方式。

3.2 煤漿濃度匹配問題

GE水煤漿氣化爐設(shè)計(jì)煤漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)在60%~62%。煤漿濃度一旦高于其設(shè)計(jì)值,可能會造成工藝燒嘴霧化效果不好,煤漿在氣化爐內(nèi)燃燒不充分。未充分燃燒的部分煤漿隨灰渣一起進(jìn)入激冷室水浴,造成灰水水質(zhì)含有較多的煤漿組分,灰水水質(zhì)差,如此往復(fù),整個(gè)系統(tǒng)的水質(zhì)都會惡化,進(jìn)而造成氣化爐內(nèi)的合成氣帶灰嚴(yán)重,加劇氣化爐上升管和下降管之間環(huán)隙和相關(guān)管道設(shè)備堵塞。

3.3 氣化爐內(nèi)上升管與下降管之間環(huán)隙尺寸問題

氣化爐內(nèi)上升管與下降管之間環(huán)隙堵塞,可能是由于其環(huán)隙稍小、氣流分配不合理,造成粗合成氣夾帶著大量的粗渣在氣流上升過程中掛壁。此掛壁現(xiàn)象是粗合成氣與粗渣混合在一起上升過程中,由于帶渣量過大,無法徹底分離,造成多余的粗渣黏附在環(huán)隙內(nèi)壁所致。

4 處理方式和預(yù)防措施

4.1 處理方式

4.1.1 氣化爐液位緩慢上升期,每天上漲1%~2%

此時(shí)屬于氣化爐上升管與下降管環(huán)隙堵塞前期??梢赃m當(dāng)加大激冷水流量、氣化爐排水量和洗滌塔排水量,降低氣化爐負(fù)荷,提高氧煤比。當(dāng)氣化爐液位上漲到65%以上時(shí),建議氣化爐停車后連投一次。

4.1.2 氣化爐支撐板溫度緩慢上漲期,每天上漲0.5℃~2.0℃

在265℃以下時(shí),屬于氣化爐上升管與下降管環(huán)隙堵塞前期,即有少量堵塞,支撐板處有少量渣凝結(jié)固定。可適當(dāng)降低氣化爐負(fù)荷,加大激冷水流量、氣化爐排水量和洗滌塔排水量。當(dāng)氣化爐支撐板溫度上漲到大于265℃時(shí),建議氣化爐停車后連投一次。

4.1.3 氣化爐液位大幅波動期(30%~75%波動)要加大激冷水流量,適當(dāng)加大氣化爐排水量;液位向低液位波動大時(shí),可以緊急關(guān)小氣化爐排水量;有氣化爐底部事故補(bǔ)水管線時(shí),緊急打開補(bǔ)水閥,向氣化爐底部補(bǔ)水。無法保證充足的補(bǔ)水時(shí),氣化爐可能會由于氣化爐低低聯(lián)鎖跳車。

4.1.4 氣化爐支撐板溫度快速上漲期

此時(shí)支撐板溫度一般已經(jīng)大于270℃。要在第一時(shí)間緊急降低氣化爐負(fù)荷至半負(fù)荷,加大氣化爐激冷水流量和氣化爐、洗滌塔排水量。4個(gè)支撐板溫度點(diǎn)中有2個(gè)或以上的點(diǎn)快速達(dá)到320℃以上時(shí),緊急停止該氣化爐運(yùn)行。

4.1.5 氣化爐液位高(大于80%),洗滌塔不補(bǔ)水,支撐板溫度穩(wěn)定期(300℃以下)

可以繼續(xù)觀察運(yùn)行。為延長氣化爐使用周期,可以降低氣化爐運(yùn)行負(fù)荷。

4.1.6 氣化爐支撐板溫度高溫期(大于300℃并繼續(xù)上漲)

此時(shí)一般有2個(gè)及以上支撐板溫度超過320℃時(shí),立即停車。

4.2 預(yù)防措施

4.2.1 煤質(zhì)不穩(wěn)定、工藝燒嘴無法找到合適尺寸、上升管與下降管暫時(shí)無法改變尺寸時(shí):(1)控制氣化爐溫度高于T4溫度(煤灰流動溫度)50℃~100℃,盡量充分燃燒多余的原料煤;(2)保持較好的灰水水質(zhì);(3)在允許的條件下,維持低負(fù)荷運(yùn)行,加大系統(tǒng)循環(huán)水量;(4)在氣化爐液位計(jì)或支撐板溫度波動前期,不更換工藝燒嘴情況下連投一次,通過熱脹冷縮,使少量的環(huán)隙堵渣脫落下來。

4.2.2 改變上升管與下降管環(huán)隙尺寸

重新核算氣體流量,適當(dāng)擴(kuò)大上升管與下降管之間的環(huán)隙。

4.2.3 匹配燒嘴尺寸與霧化角

此方案較難。要有連續(xù)適當(dāng)?shù)脑厦悍N,收集、分析大量的煤質(zhì)數(shù)據(jù),并與燒嘴尺寸匹配,做出一定的數(shù)據(jù)模型,才有可能實(shí)現(xiàn)很好的匹配。

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