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負(fù)壓采氣技術(shù)在大牛地氣田的應(yīng)用

2020-02-22 00:47:35陳宇

陳宇

【摘?要】大牛地氣田大28井區(qū)氣井主要為水平井開發(fā),整體表現(xiàn)為低壓低產(chǎn)、高水氣比等生產(chǎn)特征,自身攜液困難,需頻繁放空維持生產(chǎn),目前主要以泡排、速度管為主要排水工藝,但仍不能較好解決氣井排液問題。選取氣井有一定產(chǎn)能,但滿足不了臨界攜液流量、需定期降壓帶液的氣井DPX井開展了井口負(fù)壓采氣試驗(yàn),試驗(yàn)過程中密切跟蹤生產(chǎn)情況,調(diào)整負(fù)壓設(shè)備工況參數(shù),并不斷優(yōu)化生產(chǎn)制度,有效杜絕了氣井頻繁放空的問題,實(shí)現(xiàn)了氣井滿時(shí)率生產(chǎn)。DPX井日均增產(chǎn)3000方,增產(chǎn)率62.5%,綜合評(píng)價(jià)試驗(yàn)取得成功,增產(chǎn)效果明顯,達(dá)到了較好的試驗(yàn)?zāi)康模馕吨夹g(shù)引進(jìn)取得了一定突破,也給大28井區(qū)低效井、關(guān)停井的治理提供了新的思路。

【關(guān)鍵詞】混輸泵;低壓低產(chǎn)井;氣井排液;井口負(fù)壓采氣;現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

鄂爾多斯盆地大牛地氣田屬于“低壓、低產(chǎn)、低孔、低滲”氣田,動(dòng)態(tài)資料顯示氣田經(jīng)過多年開發(fā),地層壓力逐漸下降。由于氣田外輸條件的客觀限制,氣田天然氣的外輸壓力要求較高(不低于4.5MPa),目前約有30%的氣井壓力在5.0MPa,接近管網(wǎng)壓力。同時(shí),常規(guī)采氣工藝技術(shù)也無法實(shí)現(xiàn)低壓氣井的連續(xù)生產(chǎn)。為提高氣井產(chǎn)量,增加經(jīng)濟(jì)效益,提出了應(yīng)用井口負(fù)壓采氣工藝的技術(shù)思路,開展了該工藝可行性的試驗(yàn)研究。

1 負(fù)壓采氣工藝概況

負(fù)壓采氣工藝主要是借助混輸抽氣泵對(duì)氣井進(jìn)行抽吸,降低井口油壓至常壓甚至負(fù)壓,通過放大壓差既能增加產(chǎn)氣量,同時(shí)又能提高氣體流速,打破井下原積液的液位平衡,推動(dòng)油管內(nèi)大量股狀水采至地面,氣井生產(chǎn)出現(xiàn)產(chǎn)量急劇上升的“爆發(fā)”現(xiàn)象;“爆發(fā)”后的氣井,產(chǎn)量逐漸趨于穩(wěn)定且明顯高于“爆發(fā)”前的產(chǎn)量,氣體攜液能力大大增強(qiáng),地層產(chǎn)能得到充分利用,可有效延長穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間。

與傳統(tǒng)的優(yōu)選管柱、泡沫排水、柱塞氣舉和壓縮機(jī)氣舉等排水采氣工藝技術(shù)相比,井口負(fù)壓工藝的施工全部在地表完成;不改變采氣樹內(nèi)部的任何結(jié)構(gòu);不帶壓作業(yè);能耗低,管理方便;裝置運(yùn)行平穩(wěn)可靠,適應(yīng)各種類型的低壓低產(chǎn)井;實(shí)現(xiàn)氣液混輸,無就地排放;不會(huì)把水壓回地層,充分利用地層產(chǎn)能;通過機(jī)械作用即可達(dá)到增產(chǎn)效果。

2 負(fù)壓采氣工藝選井

為了初期工藝運(yùn)行能夠獲得較明顯的實(shí)驗(yàn)效果,依據(jù)以下選井原則特選取大28井區(qū)DPX井作為本次實(shí)驗(yàn)井。①本身具有一定產(chǎn)能,但由于水氣比高或泡排效果差等因素導(dǎo)致氣井自身攜液困難而造成井內(nèi)積液,甚至頻繁水淹,使得產(chǎn)能無法得到有效釋放的此類氣井。②氣井需滿足工藝設(shè)備30-100方/天的燃?xì)夤?yīng)量,用于裝置燃?xì)獍l(fā)電機(jī)發(fā)電,保證工藝設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。③氣井井場(chǎng)有滿足工藝機(jī)組尺寸的空地。

DPX井于2016年9月12日投產(chǎn),層位太2層,管柱尺寸89mm,管線長度6.36km,投產(chǎn)初期注醇管線就已斷裂,生產(chǎn)初期油壓10.5MPa,日產(chǎn)氣40000方/天,產(chǎn)液10方/天;至2017年1月份,產(chǎn)量快速下降至14000方/天,產(chǎn)液5.5方,油壓3.5MPa,并開始出現(xiàn)降壓帶液,主要安排井口投棒輔助帶液,但效果不佳,氣井積液嚴(yán)重,生產(chǎn)時(shí)率逐漸下降;由于大管柱攜液困難,積液嚴(yán)重,氣井放空增多,于2018年12月15日下速度管生產(chǎn),初期油壓3.5MPa,套壓6.2MPa,日產(chǎn)氣6000方/天,產(chǎn)液2.98方/天。由于注醇管線斷裂,泡排只能井口加注,但加注效果不佳,于2019年6月3日開始開展井口負(fù)壓采氣試驗(yàn),連續(xù)進(jìn)計(jì)量生產(chǎn),計(jì)量期間日產(chǎn)氣5052方,日產(chǎn)液1.83方,每天需要降壓帶液1次,生產(chǎn)時(shí)率91.5%。

3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及效果分析

3.1 負(fù)壓采氣工藝運(yùn)行情況

DPX井于7月2日井口設(shè)備裝置安裝連接到位后開始調(diào)試,至7月4日設(shè)備開始滿時(shí)率正常運(yùn)轉(zhuǎn),之后開始調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)運(yùn)行參數(shù),7月14日至7月19日進(jìn)行第一次停機(jī)維保,7月20日之后設(shè)備逐漸運(yùn)行平穩(wěn),壓縮機(jī)運(yùn)行制度為全時(shí)率運(yùn)行,轉(zhuǎn)速控制在300-430r/min。具體的工藝運(yùn)行參數(shù)制度數(shù)據(jù)如表2所示。

從DPX井的井口負(fù)壓設(shè)備運(yùn)行參數(shù)來看,通過混輸泵負(fù)壓后,在轉(zhuǎn)速平均為330r/min時(shí),可以使負(fù)壓壓差達(dá)到0.6MPa,使出口壓力平均為3.3MPa左右,同時(shí)站內(nèi)氣嘴調(diào)節(jié)至8mm左右,進(jìn)站壓力可穩(wěn)定在2.9-3.1MPa左右,瞬時(shí)流量穩(wěn)定在200左右時(shí),可以實(shí)現(xiàn)輔助氣井較好的帶液,即使在短期不加注泡排的情況下,也可實(shí)現(xiàn)較高時(shí)率生產(chǎn)。

3.2 工藝效果分析

DPX井口負(fù)壓采氣試驗(yàn)主要分四個(gè)階段進(jìn)行,試驗(yàn)期間生產(chǎn)曲線見圖1-3。

自7月2日開始實(shí)驗(yàn)前一個(gè)月該井日產(chǎn)氣5052方,日產(chǎn)液1.83方,降壓帶液頻次為1次/天,生產(chǎn)時(shí)率91.9%,泡排制度為井口加注6L/2天;試驗(yàn)開始后設(shè)備調(diào)試運(yùn)行初期(7月2日-8日),日產(chǎn)氣3607方,未出液,9日通過站內(nèi)降壓帶液一次,輔助井口加注泡排6L后,11日-15日未進(jìn)行降壓帶液,日產(chǎn)氣5728方,日產(chǎn)液1.33方;設(shè)備維保期間(7月14日-7月19日),該井未安排加注泡排,站內(nèi)降壓帶液明顯增多,生產(chǎn)時(shí)率下降至80.92%,日產(chǎn)氣3993方,日產(chǎn)液1.22方;自7月20日重新啟動(dòng)設(shè)備后,井口加注過一次泡排,共降壓帶液4次,日產(chǎn)氣5215方,日產(chǎn)液1.51方,生產(chǎn)時(shí)率96%,油壓由實(shí)驗(yàn)前3.7MPa降至2.7MPa,套壓由5.5MPa上升至5.8MPa,生產(chǎn)趨于好轉(zhuǎn);進(jìn)入8月以后,生產(chǎn)日趨好轉(zhuǎn),套壓保持在5.2MPa,油壓穩(wěn)定在2.8MPa,日產(chǎn)氣持續(xù)增加并穩(wěn)定至7800方左右,日產(chǎn)液增加至2.3方左右,期間無降壓帶液,滿時(shí)率生產(chǎn),增產(chǎn)效果顯著。

4 結(jié)論及建議

(1)通過對(duì)試驗(yàn)井開展負(fù)壓采氣工藝,綜合效果評(píng)價(jià)分析認(rèn)為,該工藝設(shè)備可以有效杜絕氣井的放空,各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)有明顯改變,達(dá)到了穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的目的,DPX井日均增產(chǎn)3000方,增產(chǎn)率62.5%,增產(chǎn)效果顯著,試驗(yàn)取得成功。

(2)DPX井在運(yùn)行井口負(fù)壓工藝后,起到了一定的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)效果,結(jié)果證明運(yùn)行過程中合理制度的泡排加注也是穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的關(guān)鍵手段。

(3)當(dāng)設(shè)備入口壓力保持在0.8MPa左右時(shí),負(fù)壓采氣混輸泵可以達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)可以保證氣井的正常生產(chǎn);在負(fù)壓情況下,入口最低壓力可以抽至-0.07MPa左右。

(4)試驗(yàn)井DPX目前為速度管井,建議后期可考慮選擇60.3mm油管、降壓帶液頻繁(1-2次/天)、產(chǎn)液量較高(>10方/天)或水氣比高(>10)等生產(chǎn)情況的氣井開展井口負(fù)壓采氣試驗(yàn)。

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(作者單位:中石化華北油氣分公司采氣一廠)

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