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酒鋼高爐煤氣柜密封裝置漏油原因分析及解決措施

2020-02-19 23:11:15韓烺釗李俊雅
冶金動力 2020年1期
關(guān)鍵詞:卡子重錘漏油

韓烺釗,李俊雅

(酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司能源中心,甘肅嘉峪關(guān) 735100)

1 概述

密封裝置采用補強纖維橡膠塊、稀油、兜底帆布、橡膠夾持機構(gòu)、杠桿重錘機構(gòu)和壓木等組成。POC型煤氣柜密封裝置的結(jié)構(gòu)及優(yōu)點:

(1)POC 型柜吸收了曼型柜安全可靠的密封原理,同時也吸收了可隆型柜密封型式的優(yōu)點,在活塞周邊設(shè)置了密封油溝,溝內(nèi)配置了密封裝置,為實現(xiàn)靜液柱的密封效果,在溝內(nèi)灌注了具有足夠油封高度的密封油,從而有效地防止了活塞下部的煤氣向活塞上面的泄漏。

(2)由于接觸柜體側(cè)板的橡膠具有良好的柔性,能夠很好地適應(yīng)柜體側(cè)板的細(xì)微變形,故其氣密性能好。

(3)密封件的壓緊采用重錘杠桿壓緊方式使密封件貼緊側(cè)板,其壓緊力是恒定的,不會隨時間的推移發(fā)生變化。

(4)由于密封橡膠在杠桿重錘機構(gòu)作用下,能夠使密封橡膠在較大范圍內(nèi)適應(yīng)氣柜筒體的變形,從而進(jìn)一步減少了密封裝置的漏油量。

但是氣柜運行兩年后,發(fā)現(xiàn)活塞油溝密封油泄漏嚴(yán)重,油泵啟動次數(shù)超過設(shè)計值,直接危及氣柜的安全運行及煤氣泄漏事故的發(fā)生,經(jīng)停柜檢查分析了密封裝置漏油的原因,并制訂了解決方法、措施,消除了漏油的問題。

2 故障現(xiàn)象

(1)活塞油溝密封油泄漏嚴(yán)重,在柜體外側(cè)能聽到明顯的泄漏聲音。

(2)油泵啟動次數(shù)升高,超過40次/(臺·天)時,正常為頻率小于20次/(臺·天);活塞油溝密封油油位在1500~1600 mm之間波動,標(biāo)準(zhǔn)為1700±35 mm。

由圖4可見,主軸轉(zhuǎn)速和每齒進(jìn)給量對介觀尺度銑削逆銑區(qū)域表面粗糙度影響最顯著。表面粗糙度不隨主軸轉(zhuǎn)速單調(diào)變化,當(dāng)主軸轉(zhuǎn)速為40 000 r/min時,可以獲得最佳的表面質(zhì)量。表面粗糙度隨每齒進(jìn)給量的增加而顯著減少,較大的每齒進(jìn)給量可降低逆銑區(qū)域的彈塑性變形的頻率。軸向切削深度對表面粗糙度的影響相對不顯著,并且不是單調(diào)變化。根據(jù)圖4,以逆銑區(qū)域表面粗糙度優(yōu)化切削工藝參數(shù)為A2B3C3。

(3)杠桿重錘的配重塊20%落地,拉緊鋼絲繩與卡子脫開。

(4)密封兜底帆布破損,密封油泄漏量明顯增加。

3 原因分析

煤氣柜停運后,將活塞油溝中的密封油泄入底部油溝內(nèi),檢查發(fā)現(xiàn)造成密封裝置漏油的主要原因是:

(1)密封橡膠塊吊桿采用兩根M27 螺栓,中間用兩個螺母連接,螺母中間無防松彈簧墊片,經(jīng)檢測該螺紋配合間隙較大,超出標(biāo)準(zhǔn)0.08 mm,判斷是加工質(zhì)量有問題,在活塞運行過程中,吊桿頻繁受力,因連接螺栓間隙大又無防松墊片,造成連接螺栓產(chǎn)生位移而松動,下部螺桿脫落將兜底帆布砸裂,造成密封油大量泄漏,引起油泵啟動次數(shù)增加。

(2)杠桿重錘自動壓緊裝置上的鋼絲繩與卡子連接防松動措施采取不當(dāng),鋼絲繩頭沒有反向鎖死,活塞的運行過程中,因鋼絲繩頻繁受力與卡子之間產(chǎn)生位移而脫落,造成配重落地,密封橡膠塊與柜壁之間的間隙增大,導(dǎo)致密封裝置漏油。

4 解決措施

(1)將密封橡膠塊吊桿的螺栓配合間隙全部進(jìn)行測量,對達(dá)不到要求的全部重新加工,使之符合標(biāo)準(zhǔn)要求,并在兩個螺母中間加裝防松彈簧墊片,對所有的吊桿重新調(diào)整,使密封橡膠塊處在同一水平位置。

(2)將杠桿重錘自動壓緊裝置上的鋼絲繩與卡子卡緊,并將鋼絲繩頭反向鎖死,在鋼絲繩頭處增加一個卡子,防止鋼絲繩與卡子松動。

(3)建議設(shè)計單位改進(jìn)設(shè)計,將密封橡膠塊的吊桿設(shè)計為一個整體,取消中間連接螺栓,能有效防止兜底帆布被砸裂現(xiàn)象的發(fā)生。

(4)對活塞的水平進(jìn)行調(diào)整,防止因活塞傾斜發(fā)生漏油現(xiàn)象。

(5)做好密封裝置的維護(hù)保養(yǎng),落實周、月檢查項目,運行過程中發(fā)現(xiàn)漏油及油泵啟動次數(shù)超標(biāo)必須檢查處理。

(6)每年委托有化驗資質(zhì)的單位對氣柜密封油的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行化驗,以便及時監(jiān)控油質(zhì)變化。對油水分離性能做實驗,方法是取70 mL 密封油試樣,與從煤氣中析出的冷凝水50 mL 共同放入200 mL 的玻璃燒杯中,經(jīng)2 min 充分?jǐn)嚢韬螅o置1 h,能夠分離出45 mL 以上的水分。一旦發(fā)現(xiàn)油質(zhì)發(fā)生變化應(yīng)及時采取改質(zhì)措施,延長密封油的使用周期,防止因油質(zhì)原因而發(fā)生泄漏。

5 實施效果

(1)通過將密封橡膠塊吊桿的螺栓不符合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行更換及在兩個螺母中間加裝防松彈簧墊片,再沒有發(fā)生下部螺桿脫落的現(xiàn)象。

(2)將杠桿重錘自動壓緊裝置上的鋼絲繩頭反向鎖死,并在鋼絲繩頭處增加一個卡子,運行至今沒有出現(xiàn)松動及配重塊脫落的現(xiàn)象。

(3)設(shè)計單位已改進(jìn)設(shè)計,將密封橡膠塊的吊桿設(shè)計為一個整體,取消中間連接螺栓,應(yīng)用在酒鋼10萬m3POC型焦?fàn)t煤氣柜上,效果非常好。

(4)采取措施后,煤氣柜柜內(nèi)的煤氣泄漏量均在24×10-6以下。

(5)油泵的啟動頻率減少,啟動次數(shù)在19~20次之間,油泵次數(shù)減少,密封油的循環(huán)量及密封油飛濺損失減少。

6 結(jié)束語

POC 型高爐煤氣柜的密封裝置是煤氣柜的核心裝置,只有密封系統(tǒng)正常運行,才能防止密封油的泄漏,杜絕柜內(nèi)煤氣大量泄漏,保證氣柜的安全穩(wěn)定運行。

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