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煤礦井下膠帶機智能化精確控制研究與應用

2020-02-15 11:34楊再君張國慶
設備管理與維修 2020年16期
關鍵詞:給煤機膠帶機控系統(tǒng)

周 琛,楊再君,張國慶

(兗州煤業(yè)股份有限公司鮑店煤礦,山東濟寧 272100)

0 引言

目前,膠帶輸送機、給煤機已成為原煤運輸過程的重要運輸設備,設備的集中控制、高效、安全、無故障運轉成為提高原煤運輸效率的主要方式。傳統(tǒng)的膠帶機集控方式,均為現(xiàn)場設置崗點操作人員,獨立控制每條膠帶的啟停,系統(tǒng)分散,控制的靈活性差,且各膠帶驅動設備的配置均有明顯差異,造成人員設置臃腫、勞動強度大、系統(tǒng)運行效率低、故障處理速度慢、溝通效率低等問題。操作不當,甚至會引起設備損壞及人員傷亡。因此,通過智能化建設,實現(xiàn)膠帶機的集中控制,就顯得尤為必要。

本文從兗州煤業(yè)鮑店煤礦井下膠帶集控系統(tǒng)的實際情況出發(fā),通過現(xiàn)場膠帶機設備配置情況,參考國內膠帶機集控主流改造方式,從需要實現(xiàn)的功能出發(fā),制定了一套適合鮑店煤礦膠帶運輸?shù)木_控制系統(tǒng)。

該系統(tǒng)主要包括PLC 集控系統(tǒng)、永磁電機加變頻器控制系統(tǒng)、產(chǎn)品均衡系統(tǒng)、專家智能決策系統(tǒng)、手機APP 系統(tǒng)、設備點檢系統(tǒng)等。

1 系統(tǒng)實施

1.1 調度中心

監(jiān)控中心設置在地面集控室內,通過工作站安裝的集控操作系統(tǒng)實現(xiàn)對井下膠帶機、給煤機的遠程控制及監(jiān)測??刂葡到y(tǒng)的操作和監(jiān)視均采用計算機操作方式,上位機組態(tài)監(jiān)控選用GE公司的最新實時監(jiān)控組態(tài)軟件IFIX5.8 平臺。

1.2 膠帶機、給煤機集中控制系統(tǒng)

膠帶機、給煤機集中控制系統(tǒng)主要實現(xiàn)對井下14 條主運膠帶機和給煤機的控制,包括控制膠帶的啟停、給煤機的啟停、變頻器運行數(shù)據(jù)的監(jiān)測監(jiān)控等。

井下膠帶采用永磁電機加變頻器的驅動方式,采用三電平永磁伺服變頻控制器對井下輸送機進行控制,實現(xiàn)了變頻器單機啟動膠帶機時的煤量自動調節(jié)功能,實現(xiàn)了變頻器多機啟動膠帶機時變頻器之間的自動調節(jié)功率,達到了功率的動態(tài)平衡。同時膠帶機機械部分采用熱浸鋅機架,保證了機械性能的穩(wěn)定。膠帶沿線托輥全部采用高分子托輥,具有輕便、耐磨、不粘附物料、與膠帶的摩擦系數(shù)低、自潤滑性等優(yōu)點。高分子塑料托輥能延長膠帶使用周期、節(jié)省能源、有效改善井下工作環(huán)境。

井下每條膠帶配置監(jiān)控主站、給煤機配置分站,實現(xiàn)設備的監(jiān)控控制。

井下每條膠帶機控制處分別安設礦用隔爆兼本安型可編程控制站,實現(xiàn)了對膠帶機設備的集中控制;地面集控系統(tǒng)實時顯示膠帶機設備的運行數(shù)據(jù),并及時對膠帶機現(xiàn)場故障點做出預警、報警,并形成歷史記錄,便于查閱故障記錄,及時排除現(xiàn)場設備隱患。

集控系統(tǒng)以PLC 控制為核心,將上位機、PLC 控制站、膠帶機保護傳感器等進行資源整合,組成監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)。

集控系統(tǒng)總體結構分為數(shù)據(jù)感知層、PLC 控制層和操作監(jiān)控層3 層結構。

第一層:操作監(jiān)控層。主要組成部件:集控平臺開發(fā)維護工作站、組態(tài)監(jiān)控操作工作站、工業(yè)以太網(wǎng)交換機等;各膠帶機控制子系統(tǒng)將采集到的設備運行數(shù)據(jù),通過以太環(huán)網(wǎng)上傳至地面工作站,由工作站提供數(shù)據(jù)的調用。

第二層:設備控制層。主要由西門子PLC 控制系統(tǒng)組成,采用主站+遠程I/O 模塊結構,通過以太網(wǎng)接入設備控制層,上傳設備運行信息并執(zhí)行控制指令。

第三層:數(shù)據(jù)感知層。主要包括膠帶機的沿線閉鎖、跑偏、速度、堆煤、煤倉煤位、溫度等傳感器的參數(shù)及數(shù)據(jù)監(jiān)測。

1.3 圖像監(jiān)控系統(tǒng)

每個轉載點、給煤點、煤倉上下口、驅動部、機尾滾筒處安裝高清攝像儀,并且在地面進行錄像存儲;圖像監(jiān)控信號,布置百兆光纖進行傳輸,視頻監(jiān)控系統(tǒng)與膠帶機控制系統(tǒng)網(wǎng)絡分開。

1.4 語音預警聯(lián)動

膠帶機道沿線安裝擴音電話用于語音報警,作為膠帶機的聯(lián)動預警裝置。

1.5 產(chǎn)量均衡系統(tǒng)

為高效率完成煤礦日常生產(chǎn),系統(tǒng)從“煤倉煤位均衡”和“總產(chǎn)量均衡”兩個方面進行煤流產(chǎn)量均衡控制策略。在煤量不均衡的情況下,及時發(fā)出系統(tǒng)預警,通過過煤量及煤倉存煤量,及時調整膠帶機、給煤機的啟停及運速,確保整個膠帶運輸系統(tǒng)的安全、高效、經(jīng)濟運轉。

1.6 專家決策系統(tǒng)

系統(tǒng)首先對膠帶運輸系統(tǒng)進行分解,分為機械和電氣兩個大類。根據(jù)類別不同,通過系統(tǒng)進行分類管理,對機械及電氣部分指定對應的檢修維護周期、報廢周期、日檢修內容、周檢修內容、月檢修內容和年檢修內容。系統(tǒng)根據(jù)設置的周期自動預計提醒檢修內容,同時可以打印生成檢修清單,方便人員檢修。

針對膠帶機運行過程中出現(xiàn)的故障問題,及時進行閉環(huán)跟蹤,跟進隱患處理進度,保證集控系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。通過膠帶機運行數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計、分析,形成膠帶機運行、檢修、更換等統(tǒng)計表,以詳實的技術數(shù)據(jù)做好膠帶機安全運行的技術支持,對可能存在的故障問題提前預警,預知性維護膠帶機設備,降低膠帶機出現(xiàn)故障的風險。

1.7 智能APP 系統(tǒng)

在膠帶機道沿線建立無線WIFI 基站,在手機上安裝客戶端軟件,將膠帶機的啟停、故障查詢、視頻監(jiān)控等操作移入客戶端,從而達到現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)膠帶機的問題后,可以及時停車,故障處理完畢后迅速開車的效果,減少膠帶機故障停車時間,提高運行效率。系統(tǒng)主要依托于已建設的膠帶運輸自動化系統(tǒng),使手持移動終端設備可通過無線網(wǎng)絡讀寫膠帶運輸系統(tǒng)運行參數(shù)。

1.8 設備點檢系統(tǒng)

根據(jù)井下膠帶機的現(xiàn)狀、需求,特別定制設備點檢管理系統(tǒng)。通過集成點檢儀采集設備的狀態(tài)數(shù)據(jù),將采集的設備運行數(shù)據(jù)與設備身份識別碼關聯(lián),導入點檢系統(tǒng),實現(xiàn)膠帶機的設備點檢、故障發(fā)現(xiàn)及處理、統(tǒng)計分析全過程智能管理,加強故障處理情況監(jiān)督,提升企業(yè)管理水平。

設備點檢系統(tǒng)主要由設備點檢、生產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)集成等部分組成。

2 智能化精確控制系統(tǒng)主要優(yōu)點

2.1 社會效益

(1)提高安全保障能力。通過提升井下膠帶機現(xiàn)場裝備水平,實現(xiàn)膠帶系統(tǒng)的遠程集控操作,減少崗點人員,將富余人員補充至檢修人員隊伍中,保障膠帶機及人員安全。

(2)改善煤礦員工的生產(chǎn)條件,提高煤礦社會地位。智能化精確控制系統(tǒng)的建設,大幅降低了礦工的勞動強度,由原來的粗放型生產(chǎn)模式向精細化生產(chǎn)模式轉變。工作方式的改變,必將促進員工形象的轉變,從而提高煤礦社會地位。

(3)節(jié)能減排、實現(xiàn)本安煤礦的目標。智能化精確控制系統(tǒng)的建設,必將提高膠帶機系統(tǒng)運行的安全可靠性,可實時監(jiān)測膠帶機各設備的運行數(shù)據(jù),實現(xiàn)對設備的實時動態(tài)管理,以科技保安全,成為實現(xiàn)本質安全煤礦的有效途徑。

(4)提高員工的整體素質,促進社會進步。隨著膠帶集控系統(tǒng)智能化水平的不斷提升,對井下職工業(yè)務技能水平的要求也隨之提高。新設備的使用、工作環(huán)境的改善,必將改變煤礦工人“黑大傻粗”的企業(yè)形象,鍛煉一批熟練操作、維修新膠帶集控系統(tǒng)機的職工,提升企業(yè)的整體水平。

2.2 經(jīng)濟效益

(1)減崗效益。礦智能化精確控制系統(tǒng),真正實現(xiàn)了膠帶崗點的無人值守,生產(chǎn)效率大幅度提高。

(2)節(jié)能效益。智能化精確控制系統(tǒng)改造后,通過實時煤流監(jiān)測,采用順煤流開機等方式,減少了膠帶機的空運時間,降低了膠帶機、給煤機等電氣設備及托輥、機架等機械設備的磨損,大大提高了膠帶機的運行效率及穩(wěn)定性,降低了電能的損耗,實現(xiàn)了節(jié)能降耗的工作目標。

3 結語

智能化精確控制系統(tǒng)適合于當前煤礦企業(yè)對原煤運輸系統(tǒng)智能化改造提升的需要,膠帶集控系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)等融合在一起,構成一個完整的操作、調度、監(jiān)視網(wǎng)絡,實現(xiàn)對整個井下運輸系統(tǒng)的遠程監(jiān)控。智能化精確控制系統(tǒng)的完成,提高了原煤運輸?shù)纳a(chǎn)效率,降低膠帶運輸系統(tǒng)的事故率,減少膠帶機的故障處理時間,減少膠帶機現(xiàn)場操作人員的數(shù)量,提高了膠帶機整體的經(jīng)濟效益,為煤炭企業(yè)實現(xiàn)高產(chǎn)高效、減人提效、安全生產(chǎn)的目標提供了技術保障。

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