施正寶,李獻(xiàn)民,陳保祥
(1.中交一公局集團(tuán)有限公司貴州沿印松高速公路總承包項(xiàng)目部,貴州 松桃 554100; 2.中交一公局土木工程建筑研究院有限公司,北京 100024)
系統(tǒng)錨桿植入巖體后,錨桿、噴射混凝土、圍巖融合成為整體共同作用,發(fā)揮懸吊、擠壓、支承、減跨、加固及組合梁等作用,使圍巖形成一定厚度的自承拱,從而達(dá)到改善圍巖受力狀態(tài)、提高圍巖力學(xué)性能及圍巖穩(wěn)定性。然而,隧道工程界對(duì)于隧道系統(tǒng)錨桿功效的認(rèn)識(shí)存在較大分歧,對(duì)于土質(zhì)隧道中系統(tǒng)錨的作用就存在截然不同的觀點(diǎn)[1-6]:一種觀點(diǎn)認(rèn)為,隧道設(shè)置系統(tǒng)錨桿可減小地表沉降和圍巖變形,具有較高安全性能和較好支護(hù)效果,特別是邊墻錨桿能發(fā)揮較好的支承和約束作用。而另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為,設(shè)置施作系統(tǒng)錨桿延誤了初期支護(hù)最佳時(shí)機(jī),增大了圍巖變形量,系統(tǒng)錨桿作用效果不明顯;相反,取消系統(tǒng)錨桿后隧道初期支護(hù)結(jié)構(gòu)變形和受力工作狀態(tài)良好,且取消系統(tǒng)錨桿提質(zhì)增效降造顯著。實(shí)際工程如哈爾濱繞城高速天恒山隧道Ⅵ級(jí)圍巖、吳堡-子洲高速劉家坪 3號(hào)黃土隧道Ⅳ級(jí)圍巖段、鄭西客運(yùn)專線黃土隧道群等軟質(zhì)圍巖系統(tǒng)錨桿作用效果未能達(dá)到預(yù)期支護(hù)效果,反而增加了施工難度及投資成本,系統(tǒng)錨桿的施作工序較長(zhǎng)會(huì)加劇圍巖擾動(dòng),造成圍巖暴露時(shí)間過長(zhǎng)不利于圍巖穩(wěn)定[7-11]。常聚才等[12]認(rèn)為,錨桿支護(hù)耦合作用能改善巷道周邊圍巖力學(xué)狀態(tài),有效控制巷道圍巖變形,隨著錨桿直徑的增加、間排距的減小、錨桿長(zhǎng)度的增大以及錨桿彈性模量的增大,巷道圍巖變形明顯減小,巷道周邊圍巖應(yīng)力增大。劉曉明等[13]基于錨桿荷載傳遞特性的理論研究得出自由段長(zhǎng)度小于5 m的錨桿不適用于巖層錨桿的結(jié)論。汪班橋等[14]對(duì)土層錨桿抗拔模型試驗(yàn)研究得出,黃土地層中的預(yù)應(yīng)力錨桿的錨固力會(huì)隨著地下水的降低消散迅速消失。申志軍等[15]通過初期支護(hù)組合形式有效性現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究,得出土質(zhì)或淺埋破碎巖質(zhì)隧道初期支護(hù)中系統(tǒng)錨桿無(wú)明顯作用的結(jié)論。
本文以貴州沿印松高速公路李家寨隧道為依托工程,在典型軟質(zhì)圍巖地段設(shè)置有、無(wú)系統(tǒng)錨桿對(duì)比試驗(yàn)段,對(duì)隧道圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)受力及變形現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)監(jiān)測(cè),研究隧道系統(tǒng)錨桿作用機(jī)制及作用效果。
(1)隧道工程概況
貴州沿印松高速公路李家寨隧道進(jìn)口位于貴州省印江縣天堂鎮(zhèn)李家寨村,出口位于印江縣合水鎮(zhèn)新場(chǎng)村。李家寨隧道設(shè)計(jì)為分離隧道,軸線呈弧線形,隧道左線長(zhǎng)4 552 m,最大埋深647 m,右線長(zhǎng)4 486 m,最大埋深658 m;隧址區(qū)海拔高程在656~1 346 m之間,屬于中低山丘陵地貌區(qū)。
(2)試驗(yàn)段地質(zhì)條件
有、無(wú)系統(tǒng)錨桿對(duì)比試驗(yàn)段設(shè)置在李家寨隧道右洞,里程號(hào)K53+200~K53+400,埋深220.0~308.3 m。隧道圍巖為中風(fēng)化泥巖、砂巖互層,泥質(zhì)結(jié)構(gòu),中厚層狀構(gòu)造,巖芯呈破碎狀,圍巖呈鑲嵌碎裂結(jié)構(gòu),自穩(wěn)能力差,地表水及地下水缺乏。圍巖天然密度2.68 g/cm3,黏聚力0.5 MPa,內(nèi)摩擦角25°,承載力基本容許值1 000 kPa,單軸飽和抗壓強(qiáng)度10~28 MPa,屬IV級(jí)軟質(zhì)圍巖。
(3)隧道襯砌結(jié)構(gòu)初期支護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)
I14型鋼拱架間距100 cm;?6.5鋼筋網(wǎng)間距25×25 cm;?20藥卷系統(tǒng)錨桿(襯砌中線兩側(cè)各100°)長(zhǎng)度為3.0 m,間距為100 cm×120 cm(縱×環(huán)),梅花形布置;20 cm厚C20噴射混凝土。
(1)測(cè)試斷面設(shè)置:如圖1所示,在Ⅳ級(jí)圍巖中設(shè)置對(duì)比試驗(yàn)段各45 m,有、無(wú)系統(tǒng)錨桿試驗(yàn)段各布置3組監(jiān)測(cè)斷面,試驗(yàn)段相鄰測(cè)試斷面基準(zhǔn)間距定為15 m,試驗(yàn)段測(cè)試斷面設(shè)置情況詳見表1。
圖1 試驗(yàn)段地質(zhì)縱斷面示意圖Fig.1 Geological profile of the test section
說明:(1)圖中數(shù)字為測(cè)試項(xiàng)目設(shè)置測(cè)點(diǎn)位置及編號(hào) (2)測(cè)試項(xiàng)目:圍巖壓力、鋼架內(nèi)外應(yīng)力、錨桿軸力 (3)施工系統(tǒng)錨桿試驗(yàn)段測(cè)試錨桿軸力圖2 測(cè)試斷面測(cè)點(diǎn)布置示意圖Fig.2 Arrangement of measuring points on test section
(2)受力監(jiān)測(cè):如圖2所示,對(duì)隧道初期襯砌圍巖壓力、鋼架內(nèi)外力、錨桿軸力進(jìn)行監(jiān)測(cè),以獲得初期支護(hù)結(jié)構(gòu)受力實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。在隧道測(cè)試斷面拱頂、拱肩、拱腰、拱腳特征受力位置布置測(cè)點(diǎn),各測(cè)試項(xiàng)目盡可能布置同一斷面設(shè)計(jì)測(cè)點(diǎn)位置。圍巖壓力測(cè)點(diǎn)布設(shè)在圍巖與初期支護(hù)之間,采用JTM-V2000D土壓力盒;鋼拱架內(nèi)外應(yīng)力測(cè)點(diǎn)布設(shè)在鋼拱架內(nèi)外側(cè),采用JTM-V5000G型振弦式應(yīng)變計(jì);錨桿軸力測(cè)點(diǎn)1、測(cè)點(diǎn)2、測(cè)點(diǎn)3、測(cè)點(diǎn)4分別布置在測(cè)力錨桿上1.0,1.5,2.0,2.5 m位置,采用JTM-V1000系列振弦式錨桿測(cè)力計(jì)。
(3)變形監(jiān)測(cè):如圖3所示,對(duì)拱頂下沉和凈空收斂進(jìn)行監(jiān)測(cè),以獲得隧道圍巖變形實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。與受力測(cè)試斷面相對(duì)應(yīng),共設(shè)置6個(gè)變形監(jiān)測(cè)斷面。拱頂下沉采用全站儀量測(cè)A點(diǎn)垂直變形,凈空收斂采用收斂計(jì)量測(cè)水平測(cè)線變形。
圖3 變形測(cè)點(diǎn)測(cè)線布置示意圖Fig.3 Layout of the deformation measuring points and line of the test section
試驗(yàn)段受力及變形監(jiān)測(cè)是從初期支護(hù)鋼架設(shè)完成至二次襯砌澆筑成型后基本趨于穩(wěn)定過程,并對(duì)試驗(yàn)段測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,以研究圍巖與初期支護(hù)結(jié)構(gòu)受力和變形的變化趨勢(shì)。
圖4為有、無(wú)系統(tǒng)錨桿對(duì)比試驗(yàn)段圍巖壓力歷時(shí)曲線,圖中未體現(xiàn)數(shù)據(jù)的測(cè)點(diǎn)已損壞。圖4中圍巖壓力呈現(xiàn)出如下特征:
圖4 試驗(yàn)斷面圍巖壓力歷時(shí)曲線Fig.4 Rock pressure duration curves of the test sections
(1)各斷面測(cè)點(diǎn)圍巖壓力總體變化趨勢(shì)一致,噴射混凝土施工完成后早期(一般是8 d左右)圍巖壓力增長(zhǎng)較快,之后增長(zhǎng)速度變小并趨于穩(wěn)定。
(2)各斷面測(cè)點(diǎn)圍巖壓力很小,圍巖壓力分布在0~0.307 MPa之間,試驗(yàn)段最大值0.307 MPa。
(3)圍巖壓力最大值分布位置未呈現(xiàn)出明顯規(guī)律性,最大值分布位置呈隨機(jī)性,可能是由隧道輪廓超欠挖分布位置的隨機(jī)性以及初期支護(hù)結(jié)構(gòu)與圍巖密貼程度不同造成的。斷面I拱頂最大值0.117 MPa,斷面II左拱肩最大值0.19 MPa,斷面III左拱肩最大值0.175 MPa,斷面IV左拱腳最大值0.022 MPa,斷面V右拱肩最大值0.169 MPa;斷面VI左拱腰最大值0.307 MPa。
(4)測(cè)試結(jié)果表明,各斷面測(cè)點(diǎn)圍巖壓力隨時(shí)間波動(dòng)比較大,有系統(tǒng)錨桿試驗(yàn)段實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)略大于無(wú)系統(tǒng)錨桿,可能是由于施作系統(tǒng)錨桿工序耗時(shí)導(dǎo)致圍巖裸露時(shí)間過長(zhǎng),引起圍巖整體塑性區(qū)擴(kuò)大,圍巖松馳變形較大造成的。
圖5為有、無(wú)系統(tǒng)錨桿對(duì)比試驗(yàn)段鋼拱架內(nèi)外側(cè)壓力歷時(shí)曲線,圖中未體現(xiàn)數(shù)據(jù)的測(cè)點(diǎn)已損壞,鋼架內(nèi)外應(yīng)力正值代表受拉,負(fù)值代表受壓。鋼架內(nèi)外側(cè)壓力呈現(xiàn)出如下特征:
(1)各斷面測(cè)點(diǎn)鋼架內(nèi)外應(yīng)力總體變化趨勢(shì)一致,且變化幅度相接近。鋼拱架內(nèi)力增長(zhǎng)主要發(fā)生在上下臺(tái)階開挖階段,初期支護(hù)封閉成環(huán)后鋼架應(yīng)力變化趨于穩(wěn)定。
(2)各斷面測(cè)點(diǎn)鋼架應(yīng)力以受壓為主。在6個(gè)測(cè)試斷面中,除了斷面VI右拱肩鋼架內(nèi)外應(yīng)力最大值分別為-108.21 MPa和-168.93 MPa以,其余5個(gè)斷面鋼架內(nèi)外應(yīng)力都在-100 MPa以內(nèi)。
(3)各斷面測(cè)點(diǎn)鋼架內(nèi)外應(yīng)力波動(dòng)范圍差別不大,且內(nèi)外側(cè)應(yīng)力差距不大,幾乎都以受壓為主,鋼拱架受力小于自身的極限抗壓、抗拉強(qiáng)度。無(wú)錨桿試驗(yàn)段鋼架內(nèi)側(cè)應(yīng)力在0~-86.15 MPa波動(dòng),外側(cè)應(yīng)力在0~-86.15 MPa波動(dòng);有錨桿試驗(yàn)段鋼架內(nèi)側(cè)應(yīng)力在0~-108.21 MPa波動(dòng),外側(cè)應(yīng)力在0~-168.93 MPa波動(dòng)。
(4)各斷面測(cè)點(diǎn)鋼架內(nèi)外應(yīng)力最大值分布位置呈隨機(jī)性。斷面III左拱腰鋼架內(nèi)外應(yīng)力達(dá)到最大值,分別為-86.15 MPa、-95.99 MPa,斷面VI拱頂鋼架內(nèi)外應(yīng)力達(dá)到最大值,分別為-108.21 MPa、-168.93 MPa。
(5)測(cè)試數(shù)據(jù)表明,隧道初期支護(hù)是否設(shè)計(jì)施作系統(tǒng)錨桿,對(duì)比試驗(yàn)段鋼架內(nèi)外應(yīng)力值相對(duì)較小,鋼架內(nèi)外應(yīng)力值差異不大。相對(duì)來(lái)講,有錨桿試驗(yàn)段鋼架所受內(nèi)外應(yīng)力偏大,原因是施作系統(tǒng)錨桿延長(zhǎng)了初支閉合時(shí)間,導(dǎo)致圍巖松弛變形時(shí)間較長(zhǎng),不利于初期支護(hù)整體受力。
圖5 試驗(yàn)斷面鋼架內(nèi)外應(yīng)力歷時(shí)曲線Fig.5 Internal and external stress duration curves of the steel frame in the test sections
圖6為有系統(tǒng)統(tǒng)錨桿試驗(yàn)段錨桿軸力歷時(shí)曲線。圖中未體現(xiàn)數(shù)據(jù)的測(cè)點(diǎn)已損壞,錨桿軸力正值表示受拉,負(fù)值表示受壓。
圖6 有系統(tǒng)錨桿斷面錨桿各測(cè)點(diǎn)軸力歷時(shí)曲線Fig.6 Axial force duration curves of each bolt point for the test sections with the systematic bolts
(1)3個(gè)測(cè)試斷面錨桿軸力變化趨勢(shì)基本一致,均為先增大隨后趨于穩(wěn)定;錨桿軸力波動(dòng)范圍不大,錨桿的懸吊作用不明顯,大部分測(cè)點(diǎn)錨桿軸力未有明顯變化,個(gè)別測(cè)點(diǎn)錨桿軸力呈現(xiàn)出微小增大趨勢(shì),仰拱封閉成環(huán)后軸力基本趨于穩(wěn)定。
(2)3個(gè)測(cè)試斷面錨桿軸力值較小,錨桿軸力值都在12.93 kN以內(nèi),最大值產(chǎn)生在斷面VI左拱肩處,錨桿軸力12.93 kN。
(3)拱頂部位錨桿受壓為主,拱腰部位錨桿受拉為主,表明施工過程中拱腰錨桿起到了鎖腳錨桿的作用。
(4)由測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果分析可知,在隧道輪廓內(nèi)側(cè)的錨桿軸力相對(duì)大于外側(cè)。
圖7 測(cè)試斷面凈空收斂和拱頂下沉曲線Fig.7 Convergence deformation and vault subsidence curves of the test sections
圖7為測(cè)試斷面、周邊收斂、拱頂下沉的歷時(shí)曲線,圍巖變形呈現(xiàn)出如下特征:
(1)斷面Ⅰ~Ⅵ圍巖拱頂下沉、周邊收斂總體變化趨勢(shì)一致,圍巖前期變形速率相對(duì)較大,后期變形速率減小,且都遠(yuǎn)小于1 mm/d,變形趨于穩(wěn)定。
(2)斷面Ⅰ~Ⅵ圍巖拱頂下沉、周邊收斂累積變形量都不大。無(wú)系統(tǒng)錨桿凈空收斂累計(jì)值分布范圍3.2~3.5 mm,拱頂下沉累積值分布范圍25~35 mm;有系統(tǒng)錨桿試驗(yàn)段隧道斷面凈空收斂累計(jì)值分布范圍2.8~3.2 mm,拱頂下沉累積值分布范圍20~25 mm。
(3)隧道有、無(wú)設(shè)置系統(tǒng)錨桿拱頂下沉變形量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)預(yù)留變形量,周邊收斂變形量都很小,表明隧道開挖初期支護(hù)后,圍巖變形穩(wěn)定。
(1)系統(tǒng)錨桿增強(qiáng)作用效果分析
通常認(rèn)為,圍巖、噴射混凝土、錨桿三者共同作用并在系統(tǒng)錨桿作用區(qū)形成加固后的承載拱,發(fā)揮承載能力,錨桿長(zhǎng)度、間距及圍巖力學(xué)性質(zhì)等因素影響承載拱厚度,承載拱的強(qiáng)度校核按砌體理論驗(yàn)算:
抗壓強(qiáng)度:Ka≤abhR′b
(1)
抗剪強(qiáng)度:KQ≤Ntanφ+bhc
(2)
(3)
式中:Ka——承載拱抗壓安全系數(shù);
KQ——承載拱抗剪安全系數(shù);
a——承載拱軸向力偏心影響系數(shù);
b——承載拱縱向計(jì)算寬度;
h——承載拱縱向計(jì)算厚度;
c——巖體黏聚力;
φ——巖體內(nèi)摩擦角;
R′b——修正單軸抗壓強(qiáng)度;
M——驗(yàn)算截面所受彎矩;
N——驗(yàn)算截面所受軸向力。
鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)梁配筋率小于0.3%時(shí)還會(huì)導(dǎo)致脆性破壞,而李家寨隧道系統(tǒng)錨桿設(shè)置φ20 mm藥卷錨桿構(gòu)成的“承載拱”配筋率約為0.03%,該配筋率改善圍巖力學(xué)不明顯,又因錨桿施工質(zhì)量也不能完全保證錨桿與圍巖密切貼合,這樣低的配筋率對(duì)改善圍巖力學(xué)性質(zhì)起到的增強(qiáng)作用效果不明顯。
(2)系統(tǒng)錨桿其他作用效果分析
如圖8所示,假定施作隧道系統(tǒng)錨桿形成了承載拱,承載拱承擔(dān)荷載q(圍巖豎直壓力荷載、水平側(cè)壓力、地下水荷載等),拱截面受彎矩(M)、軸力(N)、剪力(Q)作用,由L-L斷面受力分析可知,錨桿布筋方向垂直于軸力方向,這對(duì)抗彎、抗壓和抗剪作用貢獻(xiàn)不大。
圖8 隧道系統(tǒng)錨桿成拱效應(yīng)受力分析Fig.8 Stress analysis of the arch effect of the tunnel system bolt
內(nèi)壓效應(yīng)使圍巖達(dá)到三軸受壓狀態(tài)并改善圍巖受力性能,但施工過程很難實(shí)現(xiàn)內(nèi)壓效應(yīng)。根據(jù)隧道初期支護(hù)施工工序,架立鋼拱架結(jié)束后噴射混凝土?xí)r,由于錨桿端部常被噴射混凝土包裹、圍巖內(nèi)鋼筋預(yù)應(yīng)力的松弛和鋼筋銹蝕耐久性等原因,會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)錨桿內(nèi)壓效應(yīng)不能有效發(fā)揮,進(jìn)而不能起到改善圍巖受力性能作用。
再對(duì)系統(tǒng)錨桿的懸吊作用進(jìn)行分析。《公路隧道施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定鋼架支撐必須具有必要的強(qiáng)度和剛度,鋼架的設(shè)計(jì)強(qiáng)度應(yīng)保證能單獨(dú)承受高2~4 m的松動(dòng)巖柱重量。通過普氏塌落拱理論計(jì)算出的塌落拱高度通常大于錨桿設(shè)計(jì)長(zhǎng)度,錨桿設(shè)置在塌落區(qū)之內(nèi)并不能發(fā)揮其懸吊作用效果,因此隧道設(shè)計(jì)施工中優(yōu)先選擇拱架襯砌支護(hù)型式。
(1)錨桿施工質(zhì)量及技術(shù)安全分析
一方面,系統(tǒng)錨桿施作會(huì)貽誤支護(hù)時(shí)機(jī)。由于隧道開挖后在未支護(hù)時(shí)間段內(nèi)圍巖會(huì)產(chǎn)生較大的變形,應(yīng)力急劇釋放。進(jìn)行及時(shí)支護(hù)能抑制圍巖過大變形,避免隧道坍塌。如果支護(hù)不及時(shí),應(yīng)力釋放到一定程度時(shí),導(dǎo)致圍巖自穩(wěn)能力不能保證隧道穩(wěn)定性時(shí)就會(huì)坍塌。系統(tǒng)錨桿施作工序費(fèi)工費(fèi)時(shí),可能造成貽誤最佳支護(hù)時(shí)機(jī),導(dǎo)致隧道坍塌。
另一方面,系統(tǒng)錨桿施作難度大會(huì)造成施工質(zhì)量難以保證,特別是拱頂及拱肩位置的錨桿長(zhǎng)度及角度都難以得到保證。砂漿錨桿注漿不飽滿,中空注漿錨桿、藥卷錨桿未能按設(shè)計(jì)要求施工,都會(huì)導(dǎo)致圍巖與錨桿的黏結(jié)作用差,進(jìn)而降低錨桿作用效果的有效發(fā)揮。
(2)錨桿施工工效及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
李家寨隧道對(duì)比試驗(yàn)段采用兩臺(tái)階施工工法,部分作業(yè)工序可平行施工,單循環(huán)進(jìn)尺3.6 m,單榀鋼拱架布設(shè)約18根系統(tǒng)錨桿,單循環(huán)施工3榀,共施作54根系統(tǒng)錨桿,考慮圍巖條件、機(jī)械設(shè)備、人員、天氣等各種影響因素,平均每根系統(tǒng)錨桿用時(shí)12 min,施作系統(tǒng)錨桿明顯降低施工工效,導(dǎo)致初期支護(hù)封閉不及時(shí),從而影響有效穩(wěn)定圍巖和控制變形效果。
隧道系統(tǒng)錨桿的設(shè)置會(huì)明顯增加工程造價(jià)。根據(jù)李家寨隧道現(xiàn)場(chǎng)單循環(huán)進(jìn)尺3.6 m分析計(jì)算,施作系統(tǒng)錨桿施工成本每延米增加材料費(fèi)及人工費(fèi)約4 400元,其中材料費(fèi)740元/延米、人工費(fèi)約3 660元/延米。
因此,在能保證隧道結(jié)構(gòu)安全條件下,取消系統(tǒng)錨桿能明顯降低隧造價(jià)提高施工工效,有利于高效低耗的隧道建設(shè),社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(1)對(duì)比試驗(yàn)段各測(cè)試斷面圍巖壓力、鋼拱架內(nèi)外應(yīng)力、沉降收斂測(cè)試數(shù)據(jù)無(wú)明顯差異,鋼架內(nèi)外應(yīng)力值、系統(tǒng)錨桿應(yīng)力值均小于設(shè)計(jì)值。
(2)有系統(tǒng)錨桿試驗(yàn)段的錨桿軸力值很小,遠(yuǎn)小于錨桿設(shè)計(jì)抗拔力,拱頂錨桿大部分處于受壓狀態(tài),系統(tǒng)錨桿作用效果差,沒有發(fā)揮其真正作用,李家寨隧道設(shè)計(jì)并施作系統(tǒng)錨桿措施明顯過于保守,存在很大的優(yōu)化空間。
(3)施作系統(tǒng)錨桿延長(zhǎng)了隧道初期支護(hù)閉合時(shí)間,導(dǎo)致了圍巖壓力和鋼架受力略大于無(wú)錨桿狀態(tài)。
(4)隧道邊墻施作錨桿起到了鎖腳錨桿作用,取消系統(tǒng)錨桿時(shí)需要保證施作鎖腳錨桿。
(5)李家寨隧道IV級(jí)軟質(zhì)圍巖地段架設(shè)鋼拱架并取消系統(tǒng)錨桿的初期支護(hù)結(jié)構(gòu),圍巖與支護(hù)結(jié)構(gòu)整體受力、收斂變形無(wú)明顯影響,能夠保證隧道結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,技術(shù)上是安全可行的。