楊 斌,李 偉,席洪軍
(1.中國水電顧問集團桃源開發(fā)有限公司,湖南 桃源 415700;2.中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司,湖南 長沙 410014)
桃源水電站位于湖南省常德市桃源縣城附近的沅水干流上,是沅水干流最末一個水電開發(fā)梯級。電站壩址控制流域面積8.67萬 km2,多年平均流量2 060 m3/s。水庫正常蓄水位39.50 m,正常蓄水位庫容1.28億m3,利用河段落差約7.50 m,裝機總?cè)萘繛?80 MW,電站多年平均年發(fā)電量7.93億kW·h,裝機年利用小時數(shù)4 404 h。
電站裝設(shè)9臺單機容量20 MW的燈泡貫流水輪發(fā)電機組。運行凈水頭范圍2.0~9.7 m,轉(zhuǎn)輪直徑7.20 m,額定流量411 m3/s,額定轉(zhuǎn)速79.85 r/min。
水輪機主要由轉(zhuǎn)動部份、主軸密封、水導軸承、受油器、導水機構(gòu)、埋入部份、回復機構(gòu)、自動化元件、管路部份、專用工具部分等部件組成。單臺水輪機質(zhì)量為774 t。
桃源水電站水輪機A級檢修前對水輪發(fā)電機組發(fā)電機部分全面檢查、試驗。經(jīng)試驗發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子絕緣均合格,滿足技術(shù)要求。對定子線棒、緊固螺栓、槽楔、阻尼環(huán)等進行外觀檢查無異常。對發(fā)電機大軸軸徑及轉(zhuǎn)子聯(lián)軸螺栓進行無損檢測均正常、無缺陷,定子與燈泡頭、管型座連接面無間隙,無滲水。經(jīng)過全面檢查和測試,本次A修對發(fā)電機部分包括定子、轉(zhuǎn)子不作解體處理。發(fā)電機部分主要對引出線和中性點設(shè)備、勵磁設(shè)備、集電環(huán)、油水氣和配電等輔助系統(tǒng)等部分進行檢修。
水輪機機械部分是本次檢修重點工作,檢修范圍包括轉(zhuǎn)輪、導水機構(gòu)、組合軸承和導軸承、主軸密封、調(diào)速和軸承油系統(tǒng)。主要檢修工作是對各部件進行解體、清理、檢查,更換密封件和易損件,對損壞的零件進行修復或更換,最后回裝、調(diào)試、試運行。
檢修工作依據(jù)的標準主要有:DLT838—2003《發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導則》、GB/T15468—2006《水輪機基本技術(shù)條件》、GB8564—2003《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》、JB/T7071—2005《燈泡式水輪發(fā)電機基本技術(shù)條件》、GB/T10969—2008《水輪機通流部件技術(shù)條件》、DL/T 827—2002《燈泡貫流式水輪發(fā)電機組啟動試驗規(guī)程》。
轉(zhuǎn)輪吊出流道后在安裝間拆解檢修,經(jīng)檢查總體狀況良好,零件外觀無損傷,運轉(zhuǎn)靈活。槳葉表面光亮,無磨損或空蝕破壞,機組抗空蝕和磨蝕安全性能良好。但在輪轂進一歩拆解時發(fā)現(xiàn)存在幾處缺陷:①槳葉接力器活塞缸內(nèi)壁和活塞外壁整圈有軸向劃痕,最深處約1.5 mm,如圖1所示。初步判斷是操作油中夾渣,造成缸壁拉傷;②槳葉樞軸內(nèi)外銅襯套共6個磨損內(nèi)徑增大,內(nèi)套內(nèi)徑超差;③活塞缸和缸蓋2處銅套磨損內(nèi)徑增大超差;④轉(zhuǎn)輪與大軸法蘭連接面密封變硬、無彈性已完全老化,轉(zhuǎn)輪本體內(nèi)密封相對較好,有彈性、有壓縮量(除活塞缸蓋處的密封已老化變硬,無彈性)。
對接力器缸壁滑痕的處理,初擬采用電弧堆焊后局部打磨修復。經(jīng)與生產(chǎn)廠及其他方會商,此方式無法保證內(nèi)壁圓度和表面光潔度,另外焊接熱可能引起缸體材質(zhì)變化。最終確定缸體內(nèi)徑車削加大,加工量以清除劃痕為準,相應(yīng)活塞外表面滿焊加大后重新車外圓,1道密封環(huán)和2道導向環(huán)槽重新加工,并按增大的尺寸更換密封圈和導向環(huán),如圖2所示。
圖1 槳葉操作油缸活塞劃痕
圖2 活塞外圓修復
考慮后續(xù)長期運行要求,所有有磨損的襯套不管是否超差,一律更換。對樞軸內(nèi)外銅襯套,為保證同心度要求,必須在就位后同鏜。
輪轂內(nèi)所有軟密封拆解檢查狀況良好,無永久變形,表面光潔,彈性良好。為保證長期運行仍然全部更換。其他如螺栓鎖定片等在拆裝時也更換。
轉(zhuǎn)輪槳葉固定螺栓設(shè)計采用電加熱法拆裝。葉片螺栓在拆卸時由于螺桿周圍存有少量油、水,加熱棒加熱時間較長致使螺桿出現(xiàn)發(fā)藍現(xiàn)象。與制造廠確認并UT檢查,確認不影響性能?;匮b時對發(fā)藍較嚴重的6個螺桿更換為新螺桿。
轉(zhuǎn)輪連桿銷鎖緊螺釘因其他轉(zhuǎn)輪(5號轉(zhuǎn)輪)出現(xiàn)過脫落情況,在安裝時對此鎖緊螺栓涂螺紋鎖固膠并在端部打樣沖眼進行止動。
導水機構(gòu)內(nèi)、外導環(huán)主體部件經(jīng)檢查外觀良好、運轉(zhuǎn)正常,同時考慮到外導環(huán)直徑大、主體單薄,吊裝過程中存在較大的變形。因此采用整體不吊出機坑,不拆解主體結(jié)構(gòu)的方式。經(jīng)檢查,主體結(jié)構(gòu)包括內(nèi)外配水環(huán)、活動導葉、控制環(huán)、導葉拐臂和連桿等狀況良好。外配水環(huán)流道內(nèi)表面有少量表面銹跡,本體無銹蝕凹坑。導葉大頭端面間隙不均勻,小頭端面和立面間隙良好。拆解發(fā)現(xiàn)幾個缺陷:①導葉外軸套球面軸承部分磨損嚴重;②操作環(huán)滾珠軸承銹蝕嚴重;③導葉部分端面間隙不均勻超差。本次檢修主要拆解外軸套和拐臂,拆解控制環(huán)滾珠軸承,調(diào)整導葉間隙。
導葉外軸套球面自潤滑軸承部分有磨損破壞,拆解困難,部分軸承球面自潤滑內(nèi)崁石墨塊脫落?;匮b時更換了9個(共16個)。所有橡膠密封件進行了更換。拐臂彈簧連桿存在松脫銹蝕情況,全部拆解修復,回裝時對預緊行程作了檢測整定,如圖4所示。
控制環(huán)拆解檢查發(fā)現(xiàn),上半部鋼球光潔、無銹蝕,潤滑脂粘度及潤滑性較好,下半部鋼珠銹蝕,表面缺損嚴重,潤滑脂干硬變黑, V形滾道表面也有輕微銹蝕現(xiàn)象(如圖3所示)。判斷是機組投運初期導葉外軸套及混泥土面漏水進入滾道引起?;匮b時對V形滾道表面及壓板全面進行清洗、更換全部鋼球,重新注潤滑脂,動作試驗驗證轉(zhuǎn)動靈活平穩(wěn)。
圖3 控制環(huán)滾道銹蝕
圖4 彈簧連桿檢修
組合軸承解體檢查正推力瓦外觀正常,無磨損、無劃痕、無脫落現(xiàn)象,各緊固螺栓緊固無松動。反推力瓦外觀正常,無磨損、有兩圈劃痕、瓦面無脫落現(xiàn)象,各緊固螺栓緊固無松動。鏡板光潔、無劃痕、無損傷。組合軸承各合封面密封拆出后已完全老化、變硬,無彈性、無壓縮量,如圖5所示。
反推力瓦兩條劃痕現(xiàn)場使用刮刀將高點進行修刮,并用刀口平尺檢查劃痕處無高點、無毛刺,對劃痕溝槽內(nèi)的鋼砂及雜物進行清除,用無水乙醇清洗干凈。推斷劃痕原因是操作油路夾渣進入軸承油盆。軸承油盆內(nèi)腔在回裝前進行了徹底清洗,如圖6所示。
圖5 油盆和正推瓦
圖6 反推瓦修復
主軸密封整體從水輪機坑拆解,吊裝到安裝場清洗檢查??諝鈬鷰?、密封圈等密封材料相對較好,有壓縮回彈,未變硬,但為保證后續(xù)長期可靠運行,全部予以更換。
抗磨環(huán)磨損較嚴重,磨損深度局部達到5 mm。推斷是河水內(nèi)硬物進入后磨損。檢修更換了新的備品。
檢修對所有部件進行衛(wèi)生清洗、除銹,設(shè)備表面涂刷油漆,回裝時對所有密封進行了更換。主軸密封4道密封圈為聚四氟乙烯浸漬碳纖維填料,現(xiàn)場裁切,各接頭采用90°錯位安裝。水封蓋螺栓初期輕微壓緊并測量了漏水量,待運轉(zhuǎn)一段時間后若出現(xiàn)漏水偏大時再作壓緊調(diào)整即可。
鑒于前期運行中缺陷集中在操作油路滲漏等現(xiàn)象,本次檢修對調(diào)速系統(tǒng)油路全程各設(shè)備全部作解體、清洗、檢測、修復。范圍包括調(diào)速器主配壓閥、事故配壓閥、分段關(guān)閉裝置、壓油裝置、受油器、操作油管、導葉接力器、外部油管路等。
調(diào)速器主配壓閥、事故配壓閥等經(jīng)拆解檢查,確認閥體和滑閥芯、襯套全部光潔無磨損、無損傷;各閥體內(nèi)密封外觀檢查較好,未見老化現(xiàn)象?;匮b時全部橡膠密封件予以更換,如圖7~8所示。
圖7 主閥和引導閥折解清洗
圖8 主閥閥體拆解
受油器在燈泡頭內(nèi)就地解體檢查,各浮動瓦檢查瓦面無劃痕、脫落現(xiàn)象,浮動瓦磨損輕微,本次未更換。內(nèi)外操作油管經(jīng)PT探傷確認無損傷,清洗后復用。輪轂供油管支架處堆焊的鋁青銅(厚度單邊2.5 mm)磨損較嚴重,個別支架已全部磨完,在回裝時將全部輪轂供油管更換。輪轂供油管4個連接接頭處均采用2個止動塊焊接止動(原設(shè)計為1個止動塊),以確保運轉(zhuǎn)的可靠性。受油器本體及操作油管密封已開始老化,但仍有壓縮量。回裝時對所有密封進行更換,在操作油管連接面均勻涂抹一薄層平面密封膠(樂泰598),對重點部位進行密封條和密封膠的雙重防護。
導葉接力器吊出機坑,在安裝間進行拆解清洗和檢查。接力器活塞、活塞缸運行良好、無劃痕、無磨損,各密封均較好、無老化現(xiàn)象?;匮b時對所有部件進行清洗、所有密封進行更換,進行7.8 MPa耐壓試驗密封無滲油、部件無變形。
所有管路、壓力油罐、回油箱等都在本次檢修中進行了排空清洗;操作油回收后進行了過濾,以保證油路干凈,油質(zhì)合格。管路連接法蘭原設(shè)計采用金屬環(huán)墊硬密封,經(jīng)檢查全部無損傷,回裝時直接復用。
在對機組轉(zhuǎn)輪室焊縫進行探傷檢查時,發(fā)現(xiàn)上、下分瓣面下游端部(非重錘側(cè))有裂紋,裂紋長度為14.5 cm,最深處為35 mm。轉(zhuǎn)輪室上瓣與下瓣裂縫出現(xiàn)在同一部位,如圖9~10所示。
圖9 轉(zhuǎn)輪室上瓣
圖10 上瓣左側(cè)裂紋
桃源電站其他8臺機組目前暫未進行探查。經(jīng)調(diào)查,在其它電站同類型機組也出現(xiàn)相似裂紋?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)分瓣法蘭板與伸縮段的角接焊縫未開坡口、未焊透,僅在角接表面堆焊15 mm高焊料。導致2個部件的聯(lián)接承拉力集中在角焊料上。由此導致局部應(yīng)力過大破壞。初步判斷,此裂紋處因為結(jié)構(gòu)特性和焊接缺陷導致應(yīng)力集中。在尾水壓力脈動和水力不平衡荷載下,受交變應(yīng)力,發(fā)生低應(yīng)力高周期疲勞破壞。
經(jīng)與制造廠、設(shè)計方等各方會審,確定了現(xiàn)場修復方案。目前修復以不改動原設(shè)計,消除加工缺陷和現(xiàn)場裂紋的原則進行。
分瓣合縫面手工打磨:對合縫面和密封槽進行粗磨,并用刀口尺檢查。堆焊不足處進行補焊,采用氬弧焊(GTAW)+(ER50-G)焊絲,全部粗磨后對堆焊表面進行PT檢查,要求無缺陷。對粗磨過的合縫面進行精磨,并用刀口尺以原合縫面為基準進行檢查,不允許凸出,允許局部凹進不超過0.1mm;合縫面密封槽現(xiàn)場修磨成型。全部焊接完成后用PT及UT探傷方法檢查焊縫質(zhì)量,要求無缺陷。如有缺陷,處理后補焊至無缺陷為止。
試運行前對機組、流道等進行了全面清查。流道內(nèi)表面鋼內(nèi)襯基本完好無損傷,未作處理;尾水流道混凝土表面稍有磨損,大部露出骨料。但表面基本平整無坑洼,本次也未處理。流道排水閥本體完好,閥后橡膠減震接頭全部更換。其它屬于正常折舊的設(shè)備和結(jié)構(gòu)本次作了記錄,計劃在每年度的檢修中檢查,出現(xiàn)損壞后隨時修復。
在4月14日完成24 h試運行后,4號機組投入商業(yè)運行。機組振擺、軸承溫升等正常,前期的泄漏等問題已消除。機組狀態(tài)良好,滿足安全穩(wěn)定運行要求。
從拆解檢查可以確認,機組綜合性能質(zhì)量良好;結(jié)構(gòu)剛強度、抗空蝕磨損性能優(yōu)秀;部件加工裝配質(zhì)量優(yōu)良,長期穩(wěn)定運行不存在隱患,超出力和超高水頭運行潛力較大。
機械部分的缺陷集中中調(diào)速和潤滑油系統(tǒng)上,包括油缸刮擦、密封件泄漏。經(jīng)分析,刮擦缺陷原因不在工廠加工,而是現(xiàn)場配管、焊接、切割作業(yè)產(chǎn)生焊渣、碎屑,首次裝配時未徹底清除造成。其它機組在第一次A修中基本會發(fā)現(xiàn)類似缺陷。在經(jīng)過第一次A修徹底清洗,無后續(xù)動火作業(yè)的前提下,日后再發(fā)生類似缺陷的可能將減少。
密封件泄漏集中在各種橡膠密封墊、密封圈或盤根處,其原因經(jīng)檢查分析,有以下幾點:
(1)橡膠密封件材質(zhì)不良,初期或投運后很快出現(xiàn)老化、皸裂或粘粘,無回彈能力。
(2)安裝時未就位,或暴力擠壓,密封件出現(xiàn)斷裂、變形。
(3)安裝時接觸有機溶劑,造成橡膠變性。
各類管路聯(lián)接經(jīng)檢查,中高壓法蘭采用的金屬硬密封環(huán)墊經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,以后可以大量推廣;低壓法蘭橡膠密封墊質(zhì)量不夠可靠,本次檢修更換為石棉復合墊,性能待后期驗證。
由于本次修復以消除裂紋為主,未對整體設(shè)計方案進行復核。對是否存在結(jié)構(gòu)設(shè)計薄弱沒有研究。初期投運正常不能判定后續(xù)是否會出現(xiàn)疲勞破壞。計劃在后期對此處加密監(jiān)測,如在一個大修間隔內(nèi)不再出現(xiàn)裂紋,則可最終判定結(jié)構(gòu)整體是安全的。
如果后期裂紋再次出現(xiàn),則需要對結(jié)構(gòu)設(shè)計方案進行復核。建議對轉(zhuǎn)輪室荷載和結(jié)構(gòu)進行數(shù)值分析和現(xiàn)場實測,查明運行時應(yīng)力集中和位置和量值,找到破壞原因。據(jù)此研究結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案再實施。
其他機組A修應(yīng)將此作為必檢項目,并在網(wǎng)絡(luò)進度中安排修復工期。
參照本臺機組轉(zhuǎn)輪各部件運行情況,轉(zhuǎn)輪各銅套在經(jīng)過幾年的磨損后配合尺寸會出現(xiàn)超標必須進行更換及轉(zhuǎn)輪體內(nèi)活塞、各轉(zhuǎn)動部件損傷的不確定性,同時考慮到轉(zhuǎn)輪裝配的專業(yè)性及可靠性。建議在往后的檢修中現(xiàn)場僅對轉(zhuǎn)輪葉片進行拆、裝,轉(zhuǎn)輪本體內(nèi)部各銅套的更換及其他部件損傷的修復均由原設(shè)備廠進行處理,在制造廠內(nèi)整裝后發(fā)至電站直接回裝。