孔令吉
(山東華魯恒升化工股份有限公司,山東德州 253000)
硝基復(fù)合肥產(chǎn)量增長效果顯著,能夠在一定程度上縮短農(nóng)作物的生長周期,提高農(nóng)作物的生長速度。通過詳細(xì)分析高塔硝基復(fù)合肥生產(chǎn)工藝的重要意義,更加充分地了解高塔硝基復(fù)合肥生產(chǎn)工藝流程,使得高塔硝基復(fù)合肥的生產(chǎn)效率得到大幅度提升,基于上述的詳細(xì)分析,針對高塔硝基復(fù)合肥生產(chǎn)流程與特點,推動了我國整體農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的高速發(fā)展。
高塔硝態(tài)氮復(fù)合肥能有效地將銨態(tài)氮與硝態(tài)氮兩者相互結(jié)合,在復(fù)合肥料中其內(nèi)部包括的成分相對較為均衡,能夠在一定程度上提供最佳的營養(yǎng)成分,促進農(nóng)作物的生長。通過科學(xué)應(yīng)用高塔硝態(tài)氮復(fù)合肥,可以有效減輕植物病蟲害的外部環(huán)境干擾[1]。在此過程中對高塔硝態(tài)氮復(fù)合肥生產(chǎn)工藝的基本流程進行深入分析,不僅可以提升農(nóng)作物的生長速度,而且具有較為顯著的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益,對持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境具有一定的促進性[2]。
我國是一個發(fā)展中的農(nóng)業(yè)大國,隨著農(nóng)作物種植面積的增加,高塔硝基復(fù)合肥料的實際應(yīng)用總量呈顯著增加趨勢。與硝酸銨肥料相比,高塔硝基復(fù)合肥對環(huán)境的污染程度相對較弱,且能夠根據(jù)實際情況直接提高種植者的經(jīng)濟效益。硝基復(fù)合肥料的加工生產(chǎn)基本形式可以劃分為三類:團粒模式,淤漿模式及高塔熔融造粒模式,其中高塔熔融造粒是應(yīng)用最廣泛的方式。在制粒設(shè)備中將硝酸銨、磷、鉀及其他肥料有效地熔融,以形成混合熔體并團聚成顆粒狀[3]。
通過高塔熔融造粒工藝生產(chǎn)的復(fù)合肥料,其主要是指將制備的復(fù)合肥料母液按照基本生產(chǎn)工藝,首先將其送入造粒塔六層的熔融儲存設(shè)備中,然后將熔融漿料送到雙軸差速旋轉(zhuǎn)制粒裝置進行制粒操作,在制粒塔最下面位置處獲得的顆粒,通過三合一裝置包裝獲取滿足基本生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)產(chǎn)品。對復(fù)合肥母液的制備過程而言,其在硝酸銨磷罐中引入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90.5%的1.5m3熔融硝酸銨,然后以1.5t/袋的體積融入3.79t磷酸一銨和7.30t硫酸鉀。
在常規(guī)的基本加工制造過程中,硫酸鉀用量為3.1t/h,磷酸一銨用量為2.3t/h,加工負(fù)荷需要設(shè)置在15.5t/h范圍內(nèi),使用第一級和第二級振動篩,以保障粒度為1.6~4.2mm的產(chǎn)品質(zhì)量≥70%。將物料送入第一級和第二級振動篩,以便在此過程中能夠通過1#~3#帶式輸送機進行選擇和劃分后,粒徑為1.00~4.75mm的顆粒引入流化床進行相應(yīng)沸騰、冷卻操作處理,在一定程度上使得相應(yīng)產(chǎn)品的溫度控制在≤55℃,以保證復(fù)合肥料產(chǎn)品的溫度量值≤55℃。在整個高塔熔融造粒生產(chǎn)過程中,每班班次專門分配一次對實際添加的硫酸鉀、磷酸一銨的原料袋數(shù)量值、硝酸銨熔體的計量值,三者應(yīng)用的總量及相關(guān)情況進行記錄,并每小時向中心控制部報告相應(yīng)的情況。成品位置處的相關(guān)人員需要每小時向中心控制部報告包裝的復(fù)合肥料總體量值信息,中心控制部重新驗證添加的物料量。
(1)復(fù)合肥產(chǎn)品粒度的控制
影響復(fù)合肥料粒度的核心指標(biāo)在于制粒裝置的運轉(zhuǎn)速率,制粒裝置內(nèi)部及外部噴嘴的旋轉(zhuǎn)速度將在一定程度上影響產(chǎn)品顆粒大小、抗壓強度和粉末量。對于新型的制粒裝置而言,其內(nèi)部噴嘴的旋轉(zhuǎn)速度從260r/min逐漸趨向于65r/min,外部噴嘴的旋轉(zhuǎn)速度從260r/min逐漸趨向于330r/min,以增加反向旋轉(zhuǎn)的量值差。在此過程中根據(jù)實際條件調(diào)整制粒裝置內(nèi)、外噴嘴的旋轉(zhuǎn)速度后,粒徑為1.0~2.3mm,具有等量值參數(shù)的復(fù)合肥質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95.0%,獲得顯著效果。
(2)富余養(yǎng)分的控制
影響復(fù)合肥產(chǎn)品過剩成分的核心因素,其在于磷酸一銨的含量不穩(wěn)定。按照復(fù)合肥料的相關(guān)產(chǎn)量總值,將原料磷酸一銨的進料量減少到螺旋喂料機上,與實際添加的包裝數(shù)量比對后及時整合磷酸一銨給料機的運轉(zhuǎn)時速,在一定程度上需要根據(jù)實際情況降低點袋周期,保證添加量在相應(yīng)幅度上等價于理論量值。按照原料磷酸一銨營養(yǎng)的變化程度,需要根據(jù)測算的情況整合試劑添加量。經(jīng)過以上相關(guān)操作后,2018年復(fù)合肥產(chǎn)品中剩余營養(yǎng)素的質(zhì)量因子將會被有效地控制在36.5%~43.5%,降低了生產(chǎn)成本。
(3)蒸汽消耗量的控制
影響復(fù)合肥加工生產(chǎn)中蒸汽消耗的核心要素:復(fù)合肥料堵塞次數(shù)頻繁,蒸汽損失相對較為嚴(yán)重;稀硝酸和中和溶液濃度低,溶液循環(huán)蒸發(fā)水分大;蒸汽管排水閥故障,排水效果差;磷酸銨槽和蒸發(fā)溫度量值管控標(biāo)準(zhǔn)相對寬泛。
為此,采取以下措施:中控操作人員對進硝銨磷槽蒸汽流量和硝酸銨熔融液上塔量進行監(jiān)控,通過調(diào)節(jié)溶液泵電機頻率合理控制上塔量,以減少溶液循環(huán)量;嚴(yán)格控制成品酸濃度(質(zhì)量分?jǐn)?shù)51%~67%)、硝酸銨蒸發(fā)溫度(140~175℃)、中和器溫度(110~135℃)、硝銨磷槽溫度(140~170℃)、除氧水溫度(90~99℃)等工藝指標(biāo),縮小控制范圍,以降低蒸汽消耗。優(yōu)化措施實施后,噸產(chǎn)品硝銨磷槽蒸汽消耗量由454kg 降至365kg。
因此,基于該情況需要中央控制部相關(guān)管理人員,監(jiān)控流入硝酸銨磷設(shè)備的蒸汽量和塔上硝酸銨熔融液的量值情況,并通過調(diào)整相關(guān)容量總值,合理控制塔上的液量溶液泵電機,以降低液體循環(huán)總量;嚴(yán)格管控產(chǎn)品的濃度(51%~67%)、硝酸銨蒸發(fā)溫度(140~175℃)、中和劑溫度(110~135℃)硝酸銨、磷罐溫度(140~170℃)、脫氣水溫度(90~99℃)等標(biāo)準(zhǔn),能夠使其降低至可控制區(qū)域范圍內(nèi),以減少蒸汽消耗總量值。當(dāng)實施相關(guān)優(yōu)化策略后,每噸產(chǎn)品硝酸銨磷設(shè)備的蒸汽消耗將會從454kg趨向于365kg。
硝酸銨生產(chǎn)商可直接利用熔融的硝酸銨生產(chǎn)硝基復(fù)合肥,節(jié)約硝酸銨包裝、運輸、粉碎等工序,在其整個過程充分應(yīng)用熔融硝酸銨生成的熱量,降低混合熔體水分含量,從而可有效地降低生產(chǎn)成本。其優(yōu)點如下:
(1)投資費用省
與傳統(tǒng)的團粒法和料漿法相比,該裝置的資金投入和運行成本較低,設(shè)備占地區(qū)域范圍小,布局緊湊,生產(chǎn)規(guī)模越大,優(yōu)勢越突出。
(2)環(huán)保效益好
生產(chǎn)運行環(huán)境良好,全部排出的粉塵均作為回收材料回收再利用,無三廢排放,屬于典型的清潔生產(chǎn)過程。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量高
通過在熔融狀態(tài)下攪拌進行材料混合并結(jié)晶,產(chǎn)品顆粒表面光滑,合格率高,每個肥料顆粒的養(yǎng)分完全平衡,肥料顆粒表面有小孔,具有較強的吸水能力。
鑒于硝酸、復(fù)合肥生產(chǎn)過程中的瓶頸,通過相關(guān)策略能夠有效地降低蒸汽消耗,增加氮氧化物分離器液位自動調(diào)節(jié)閥的輔助管路,將硝酸銨地下設(shè)備中的脫鹽水調(diào)整為中和冷凝液,并對硝酸排放泵出口管線進行相應(yīng)的整合操作,在一定程度上能夠保證設(shè)備安全運行。
在生產(chǎn)硝酸銨的過程中,首先在硝酸銨設(shè)備泵的進口管位置處布置吹掃蒸汽,以便在開啟或終止設(shè)備操作前期階段,能夠?qū)ο跛徜@管道進行預(yù)熱泵體或吹掃殘留物等相關(guān)操作。在實際生產(chǎn)過程中,有必要將磷酸銨設(shè)備泵與蒸汽一起長時間預(yù)熱,然后再根據(jù)實際情況將其投入運行中應(yīng)用。若由于異常情況使泵停止運轉(zhuǎn),且無法及時清洗管道,則會堵塞管道,這不僅會影響設(shè)備的啟動周期,還會增加消耗和操作風(fēng)險。因此,用夾套式保溫閥代替磷酸銨設(shè)備泵進水管中的吹掃蒸汽閥,不僅更加方便,而且不會堵塞磷酸銨管道,使磷酸銨設(shè)備泵體完全清洗后,有效地減少顆粒磨損,保證設(shè)備長期穩(wěn)定地運行。
基于上述的詳細(xì)分析,高塔熔煉造粒復(fù)合肥的生產(chǎn)工藝具有較多優(yōu)勢,其相對于傳統(tǒng)模式下的生產(chǎn)工藝而言,產(chǎn)品合格率高、返料少;顆粒表面光滑、圓形,水分含量相對較低;具有很強的市場競爭力,能夠生產(chǎn)高氮硝基復(fù)合肥料;物料含水率低,無須干燥工藝,降低了能耗。