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硫酸渣在燒結(jié)配料中的應(yīng)用

2020-01-04 02:47張海燕王星李新鵬
新疆鋼鐵 2019年3期
關(guān)鍵詞:試驗(yàn)期配料硫酸

張海燕,王星,李新鵬

(新疆昆玉鋼鐵有限公司)

1 前言

新疆昆玉鋼鐵有限公司配置210m2燒結(jié)機(jī)一臺(tái),采用帶式抽風(fēng)燒結(jié)工藝,2013年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)218萬(wàn)t燒結(jié)礦,利用系數(shù)1.31t/m2·h,供昆玉鋼鐵2座450m3高爐使用。受疆內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能影響,燒結(jié)壓縮產(chǎn)能,采用間歇性生產(chǎn)方案,昆玉以現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)配置,結(jié)合自身原料條件,不斷地優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)成本及工序能耗。

硫酸渣作為一種富含鐵元素的二次資源,還含有少量的銅、鋅等元素,以及較高的有害元素硫。目前硫酸渣的二次利用主要是制備建材、顏料,利用率較低。若能通過(guò)燒結(jié)工藝研究,實(shí)現(xiàn)硫酸渣在煉鐵燒結(jié)的應(yīng)用,將大大降低原料成本,為此昆玉公司在燒結(jié)工序進(jìn)行了配加硫酸渣試驗(yàn)研究。

昆玉燒結(jié)使用硫酸渣為紅渣以Fe2O3為主要成分,擬通過(guò)逐步配加硫酸渣試驗(yàn),確定燒結(jié)生產(chǎn)中硫酸渣的最佳使用比例。

2 燒結(jié)配礦方案

昆玉燒結(jié)配料主要含鐵原料成分見表1。

表1 燒結(jié)配料結(jié)構(gòu)中主要含鐵原料成分 %

續(xù)表1

通過(guò)不同的配礦結(jié)構(gòu)試驗(yàn),驗(yàn)證了硫酸渣配加比例變化在低硅燒結(jié)條件下,燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量變化,尋求在昆玉原料條件下,配加硫酸渣的最佳比例及生產(chǎn)工藝控制參數(shù)。

2.1 基準(zhǔn)期

(1)工藝控制。以不配加硫酸渣燒結(jié)作為基準(zhǔn)期,燒結(jié)礦SiO2含量5.2%~5.4%,堿度1.8~1.9,鋪底料厚度20~30mm,料層厚度700~750mm,點(diǎn)火時(shí)間為1.5min,點(diǎn)火溫度1100℃,燒結(jié)終點(diǎn)溫度400~460℃,燒結(jié)礦FeO含量控制9%~11%,混合料水分7.5%±0.2%。

為充分利用內(nèi)循環(huán)物料,降低生產(chǎn)成本,對(duì)除塵灰、鋼渣、氧化鐵皮等與一定精粉進(jìn)行預(yù)配料形成混勻料。

(2)配礦結(jié)構(gòu)及燒結(jié)礦指標(biāo)。基準(zhǔn)期配礦結(jié)構(gòu)A及成分見表2,表3。燒結(jié)礦物理性能見表4。

表2 基準(zhǔn)期配礦結(jié)構(gòu)A

表3 基準(zhǔn)期燒結(jié)礦成分

表4 基準(zhǔn)期燒結(jié)礦物理性能 %

2.2 試驗(yàn)期

配礦基準(zhǔn)工藝參數(shù)不變。試驗(yàn)分階段進(jìn)行,第一階段配加硫酸渣2%(配礦結(jié)構(gòu)B),按此工藝參數(shù)控制,若燒結(jié)礦強(qiáng)度好,返礦穩(wěn)定,穩(wěn)定生產(chǎn)一段時(shí)間后,繼續(xù)進(jìn)一步試驗(yàn);若燒結(jié)礦質(zhì)量變差,相應(yīng)的進(jìn)行生產(chǎn)措施調(diào)整,待生產(chǎn)穩(wěn)定后,提高硫酸渣配比至4.5%(配礦結(jié)構(gòu)C),穩(wěn)定生產(chǎn)一段時(shí)間后,提高硫酸渣配比至5.5%(配礦結(jié)構(gòu)D),逐步分階段驗(yàn)證不同硫酸渣配比下燒結(jié)礦質(zhì)量變化。試驗(yàn)期配礦結(jié)構(gòu)、參數(shù)變化、燒結(jié)礦化學(xué)成分及物理性能分別見表5、表 6、表 7、表 8。

表5 試驗(yàn)期分階段配礦結(jié)構(gòu) %

表6 試驗(yàn)期工藝參數(shù)變化

表7 試驗(yàn)期燒結(jié)礦成分 %

表8 試驗(yàn)期燒結(jié)礦物理性能

3 試驗(yàn)結(jié)果分析

在配加硫酸渣初期,燒結(jié)礦質(zhì)量有明顯下滑,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由未配加硫酸渣的79.66%降低至76.36%,燒結(jié)礦中<10mm的比例由10.69%升高至13.28%,燒結(jié)礦質(zhì)量明顯變差,針對(duì)質(zhì)量變差,通過(guò)燒結(jié)礦質(zhì)量提升。

采取主要措施:(1)配加硫酸渣期間,適當(dāng)上調(diào)混合料水分。未配加硫酸渣時(shí),燒結(jié)混合料水分控制標(biāo)準(zhǔn)為7.5%±0.2%,配加硫酸渣初期混合料水分仍按照原標(biāo)準(zhǔn)控制,硫酸渣水分25.52%,配加硫酸渣后原料中水分增加,操作上采取降低混合料配水量,燒結(jié)過(guò)程反而出現(xiàn)了負(fù)壓升高,料層降低的問(wèn)題,燒結(jié)負(fù)壓由原來(lái)的12.83kPa提高至14.45kPa。經(jīng)對(duì)混合料粒度進(jìn)行檢測(cè)發(fā)現(xiàn),混合料中<3mm的比例有所升高,混合料造球效果降低。

分析原因:硫酸渣粒度較細(xì),-200目比例達(dá)到95.14%,在混合料造球過(guò)程主要為粘附粒子,硫酸渣親水性好,濕容量較大。根據(jù)經(jīng)典制粒的相關(guān)理論,濕容量較大的燒結(jié)混合料其制粒時(shí)混合料所需要的水分相應(yīng)提高。于是操作上上調(diào)了混合料的水分控制標(biāo)準(zhǔn),由原來(lái)的7.5%±0.2%提高至8.0%±0.2%,混合料水分提高后,料層透氣性提高,燒結(jié)機(jī)負(fù)壓降低,由14.45kPa降低至13.15kPa,料層厚度提升,燒結(jié)礦質(zhì)量提升。

(2)加強(qiáng)換料時(shí)的工藝控制。因昆玉燒結(jié)使用硫酸渣為紅渣,硫酸渣落地存放,容易造成現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境污染。鑒于目前國(guó)家環(huán)保要求,昆玉燒結(jié)采用硫酸渣不落地直接入倉(cāng)的消耗方案,經(jīng)原料場(chǎng)混勻系統(tǒng)與其它精粉、除塵灰、鋼渣等物料混合料由燒結(jié)配料使用,前期受硫酸渣物流貨運(yùn)及供應(yīng)影響,在燒結(jié)生產(chǎn)中硫酸渣頻繁斷料。因前期經(jīng)驗(yàn)不足,對(duì)混合料水分、造球效果的提前判斷能力不足,導(dǎo)致在燒結(jié)換料時(shí)燒結(jié)過(guò)程波動(dòng),影響了燒結(jié)礦質(zhì)量。針對(duì)換料期間的工藝控制波動(dòng),首先提前做好硫酸渣供應(yīng)不足的配料預(yù)案;其次做好換料期間的混合料水分控制,硫酸渣斷料后及時(shí)下調(diào)混合料水分,保證混合料透氣性的穩(wěn)定,通過(guò)采取調(diào)整措施后,燒結(jié)在配加硫酸渣期間的燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定性增強(qiáng)。

為進(jìn)一步發(fā)揮硫酸渣的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),配礦結(jié)構(gòu)B穩(wěn)定一段時(shí)間后,采用配礦結(jié)構(gòu)C(增加硫酸渣配比至4.5%)組織生產(chǎn),穩(wěn)定一段時(shí)間后,繼續(xù)增加硫酸渣配比,采用配礦結(jié)構(gòu)D(提高硫酸渣配比至5.5%),因硫酸渣ZnO含量相對(duì)較高,隨著硫酸渣的配比提高,燒結(jié)礦ZnO含量分別升高至0.055%、0.063%,操作上相應(yīng)上調(diào)混合料的水分,由7.9%逐步提高至8.1%,燒結(jié)礦質(zhì)量逐漸升高,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由78.37%升高至80.43%,低溫還原分化指數(shù)有所下降。分析認(rèn)為主要是燒結(jié)礦MgO含量下降影響,MgO含量由2.47%降低至2.26%,但總體燒結(jié)礦質(zhì)量滿足高爐冶煉要求。因硫酸渣ZnO含量較高,在昆玉原料條件下進(jìn)一步提高硫酸渣配比,會(huì)造成燒結(jié)礦ZnO含量增加,增加高爐入爐鋅負(fù)荷。考慮高爐的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,硫酸渣配比應(yīng)控制在6%之內(nèi),在提高燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,最大限度地降低燒結(jié)原料成本。

4 成本效益

昆玉燒結(jié)配加硫酸渣后,原料成本大幅降低,硫酸渣相比昆玉燒結(jié)主要鐵精粉每噸具有118元的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),2018年累計(jì)消耗硫酸渣3萬(wàn)t,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效354萬(wàn)元。

5 結(jié)論

(1)昆玉燒結(jié)原料條件下,配加硫酸渣燒結(jié)時(shí)混合料的水分應(yīng)根據(jù)硫酸渣配比的提高逐步上調(diào),才能保證混合料的造球效果,提高燒結(jié)混合料的料層透氣性。

(2)昆玉燒結(jié)原料條件下,考慮硫酸渣及進(jìn)口主流B礦粉ZnO含量相對(duì)較高的特點(diǎn),硫酸渣的配比不宜太高,控制在6%之內(nèi),燒結(jié)礦ZnO含量控制在0.065%之內(nèi),是高爐爐況正常順行與原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化降本的最佳平衡點(diǎn)。

(3)受昆玉原料條件限制,硫酸渣配加比例受限,硫酸渣比例超過(guò)5.5%后,硫酸渣燒結(jié)時(shí)燒結(jié)礦質(zhì)量及各項(xiàng)指標(biāo)尚不明確,需在后續(xù)原料條件變化后,進(jìn)一步驗(yàn)證。

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