我公司FA221型梳棉機主要生產(chǎn)9.8 tex~14.6 tex的純棉精梳紗,尤其是生產(chǎn)JC 9.8 tex品種時,棉結(jié)質(zhì)量問題較為突出。具體整改措施如下。
(1)在使用機采棉時,由于含雜率高造成刺輥下的兩個吸口經(jīng)常掛花堵塞,雜質(zhì)無法有效排除而跟隨纖維進入分梳區(qū)影響生條質(zhì)量。我們采取增加清潔次數(shù),保持通道光潔、管口嚴密無漏風,保證清潔徹底、風量充足,以確保排雜順暢。
(2)該機型原配置4根后固定蓋板和1個棉網(wǎng)清潔器,棉網(wǎng)清潔器是借助后罩板進行加裝,利用氣流導板與后上罩板的下口進行除雜,清潔效果較差。為此,改造為5根固定蓋板加2個棉網(wǎng)清潔器,改造后加大了梳理效果,雜質(zhì)得到有效排除。
(3)紡機采棉時,活動蓋板嵌雜較多,需經(jīng)常用刷子清刷。通過在活動蓋板前上方加裝一個清潔毛刷,在道夫輪外側(cè)加裝一個皮帶輪帶動毛刷,使其自動清刷蓋板針布,保證生條質(zhì)量。
(4)優(yōu)化預分梳板和刺輥工藝參數(shù)。刺輥和預分梳板的隔距是除雜的關鍵,隔距過大會造成除雜效率降低,使雜質(zhì)進入分梳區(qū),易造成針布嵌雜。我們調(diào)節(jié)隔距時,要保證最佳隔距控制在0.30 mm~0.75 mm,不得超過1 mm。
(5)根據(jù)生產(chǎn)品種,合理選配針布型號。我們選擇了MCH52縱稀橫密型蓋板針布,AC2030×1740加密型錫林針布,AD4030×02090橫紋型道夫針布。
通過采取以上技術措施,半成品、成品質(zhì)量指標明顯提高,梳棉棉結(jié)47粒/g,精梳棉結(jié)21粒/g,JC 9.8 tex成紗棉結(jié)由134.3個/km減少為86.3個/km。
山東臨清華潤紡織有限公司 王殿武