劉芳,盧喜華
(中國五環(huán)工程有限公司,湖北 武漢 430223)
工業(yè)中用NH3和CO2在一定條件下合成尿素,尿素合成反應(yīng)是一個可逆反應(yīng):
根據(jù)化學(xué)反應(yīng)平衡原理可知,增加反應(yīng)物NH3的物質(zhì)的量,必然提高CO2轉(zhuǎn)化為尿素的轉(zhuǎn)化率,而水的增加會使尿素生產(chǎn)反應(yīng)向逆反應(yīng)方向移動。提高反應(yīng)物料中水與CO2的摩爾比,即水碳比,CO2轉(zhuǎn)化率將下降,物料中水碳比每增加0.1,CO2轉(zhuǎn)化率下降1.5%~2.0%。合成系統(tǒng)物料中NH3與CO2的摩爾比xNH3/xCO2,在尿素生產(chǎn)工藝中,提高xNH3/xCO2值能提高CO2轉(zhuǎn)化率,在壓力14.3 MPa,水碳比=0.49,xNH3/xCO2對CO2轉(zhuǎn)化率的影響見表1所列。
提高xNH3/xCO2值能抑制縮二脲的生成,保證產(chǎn)品質(zhì)量,同時減輕甲銨液對高壓設(shè)備的腐蝕,但是由表1可知,當(dāng)xNH3/xCO2值超過3.35時,CO2轉(zhuǎn)化率反而下降,因此過高的xNH3/xCO2值也是不合適的。并且,xNH3/xCO2值增大時,物料對應(yīng)的飽和蒸氣壓也會升高,從而需要提高合成系統(tǒng)的操作壓力才能保持物質(zhì)處于液態(tài),使CO2機組和NH3泵、甲銨泵的負(fù)荷提高;同時提高xNH3/xCO2值也增加了未反應(yīng)NH3的循環(huán)量,從而減少了合成塔的有效反應(yīng)空間,降低了合成塔的處理能力,加大了回收工序的負(fù)荷和能耗。因此,控制合理的xNH3/xCO2值,對于提高尿素的生成率,在尿素合成系統(tǒng)中獲得一個平衡、高效的操作,是十分必要的。
表1 xNH3/xCO2對CO2轉(zhuǎn)化率的影響 %
隨著國內(nèi)尿素裝置規(guī)模越來越大,尿素裝置的長周期穩(wěn)定運行顯得尤為重要。而尿素合成塔的xNH3/xCO2值作為尿素裝置穩(wěn)定運行的重要參數(shù),如果能實現(xiàn)自動連續(xù)準(zhǔn)確測定將有助于提高裝置的運行平穩(wěn)性和增產(chǎn)增效。目前國內(nèi)絕大部分尿素裝置通過手動取樣分析來測定高壓圈合成塔的xNH3/xCO2值。這種操作方法存在分析周期長、人為干擾多、準(zhǔn)確性較差、不能及時準(zhǔn)確判斷裝置的運行狀況、不能保證裝置在最佳狀態(tài)運行等缺點。也有工廠采用色譜分析儀、重力分析儀等在線氣相分析方法,但都不能解決結(jié)晶堵塞、腐蝕儀器、精確度不高等問題,使用效果不理想。
內(nèi)蒙古某項目0.52 Mt/a尿素裝置采用連續(xù)自動測定尿素溶液xNH3/xCO2值的系統(tǒng)是一種流程簡單、省投資、易于操作、不易結(jié)晶、抗腐蝕性強的工藝系統(tǒng),在實際運用中取得良好的效果。
由于冷卻水溫度在白天和夜晚不同,CO2壓縮機在夜間效率提高,合成氨裝置能生產(chǎn)的CO2相應(yīng)增多,從而造成了xNH3/xCO2值的變化。如圖1所示,在一定的溫度和壓力條件下,尿素合成塔流出物的密度與xNH3/xCO2值呈線性關(guān)系。通過測量尿素合成塔流出物的密度,再經(jīng)過數(shù)學(xué)模型運算,即可得出xNH3/xCO2值。
圖1 尿素合成塔出口試樣xNH3/xCO2值示意
連續(xù)自動測定尿素溶液xNH3/xCO2值的系統(tǒng)工藝流程如圖2所示,通過組合閥從尿素合成塔到汽提塔的尿素溶液主管上連續(xù)不斷的引出尿素溶液試樣,試樣溫度為183 ℃,壓力為14.0 MPa。組合閥為集成2臺手動閥和2臺開關(guān)閥的三閥組,其中開關(guān)閥接高壓沖洗水泵,沖洗取樣管線的目的是防止試樣管線結(jié)晶堵塞。當(dāng)試樣流量過小或溫度過高或壓力過高時高壓沖洗水泵均會自動啟動,高壓沖洗冷凝液就會送入開關(guān)閥沖洗試樣通路。2個手動閥門為試樣通路,通過分別關(guān)閉通路上不同的閥門可以分別沖洗去xNH3/xCO2值控制柜管線及去尿素溶液主管的取樣管線,防止管線結(jié)晶。由組合閥引出的試樣通過取樣冷卻器后溫度降低到50 ℃,所用冷卻介質(zhì)為38 ℃的脫鹽水,通過控制脫鹽水量來嚴(yán)格控制試樣溫度,誤差不超過±1 ℃。試樣降溫后通過后,壓力降到2.1 MPa,減壓裝置為毛細(xì)管,介質(zhì)高速流過減壓裝置將壓力從14.0 MPa降到2.1 MPa。再由壓力控制閥將經(jīng)過減壓裝置后的試樣壓力控制在(2.1±0.1)MPa。經(jīng)減溫減壓后,50 ℃及2.1 MPa的試樣進(jìn)入科里奧利質(zhì)量流量計。將流量計實測的密度信號輸送至PLC,經(jīng)過數(shù)學(xué)模型計算出試樣的xNH3/xCO2值,并將計算結(jié)果傳送至DCS進(jìn)行監(jiān)視。操作人員通過實時測出的xNH3/xCO2值,可以及時手動調(diào)整進(jìn)高壓圈合成塔的NH3流量,使xNH3/xCO2值穩(wěn)定在最佳范圍內(nèi)。
圖2 連續(xù)自動測定尿素溶液xNH3/xCO2值的系統(tǒng)工藝流程示意
為了保證尿素溶液試樣在密度測量裝置的溫度恒定在50 ℃,連續(xù)自動測定尿素溶液xNH3/xCO2值的系統(tǒng)測量柜內(nèi)安裝了電加熱器,當(dāng)機柜內(nèi)空氣溫度低于50 ℃時自動啟動電加熱器使柜內(nèi)溫度保持恒定。
系統(tǒng)的控制柜內(nèi)上半部分設(shè)密閉的單獨加熱柜,加熱柜內(nèi)裝有減壓裝置、密度計、檢測試樣減壓后管線的壓力和溫度儀表。加熱柜外的控制柜內(nèi)裝有取樣冷卻器,取樣冷卻器進(jìn)出口管線上的溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、溫度控制閥等儀表,進(jìn)單獨加熱柜的儀表空氣管線上裝有轉(zhuǎn)子流量計和自力式控制閥。控制柜內(nèi)管線布置緊湊,遵循取壓管線不能彎曲,盡可能短的原則,以防結(jié)晶。
該系統(tǒng)的控制柜安裝簡便,僅需要把尿素溶液試樣出、入口管線,蒸汽冷凝液入口管線,儀表空氣入口管線,工藝介質(zhì)放空管線,廢液排放管線等,通過法蘭與控制柜側(cè)法蘭連接即可,大幅地減少了現(xiàn)場的施工量。系統(tǒng)控制柜結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 連續(xù)自動測定尿素溶液xNH3/xCO2值的系統(tǒng)控制柜示意
控制系統(tǒng)采用PLC系統(tǒng)控制,采用1只獨立的PLC現(xiàn)場控制柜與連續(xù)自動測定尿素溶液xNH3/xCO2值的系統(tǒng)控制柜并排放置。PLC現(xiàn)場控制柜通過光纖傳送到PLC操作站進(jìn)行顯示,從PLC操作站通過網(wǎng)線傳送到DCS操作站進(jìn)行顯示、監(jiān)控。
該系統(tǒng)投用前的必要條件如下: 合成塔出料后至少30 min以上;合成塔出液溫度175~180 ℃;高壓系統(tǒng)壓力14~18 MPa;合成塔液位至少在50%處;沖洗水溫度至少為50 ℃, 90 ℃最佳;沖洗整個系統(tǒng)的所有管線直至?xí)惩?,低壓下不帶毛?xì)管進(jìn)行沖洗,高壓下帶毛細(xì)管進(jìn)行沖洗。
1)發(fā)現(xiàn)毛細(xì)管堵塞后需進(jìn)行不少于20 min的沖洗,同時顛倒毛細(xì)管安裝方向。
2)發(fā)現(xiàn)取樣管線中尿素溶液試樣的溫度不在50 ℃±1 ℃范圍內(nèi)后,需采取下列措施: 檢查冷卻水溫度,若冷卻水溫度過高,需要打開冷卻水放空,同時檢查冷卻器中的盤管是否損壞;檢查冷卻水流量,判斷是否為冷卻水系統(tǒng)泄漏或者無流量;檢查取樣冷卻器入口處的溫度控制閥,判斷閥門是否打開;清潔冷卻器盤管上的結(jié)垢,結(jié)垢可能降低換熱性能。
3)發(fā)現(xiàn)沖洗水泵壓力低于工藝操作壓力0.5 MPa后,需采取下列措施:
a)檢查所有沖洗水管線上的閥門都打開,確保沖洗水流通。
b)檢查沖洗水泵中是否有足夠的潤滑劑和液壓油,及時更換液壓油和齒輪箱油;檢查沖洗水泵的薄膜是否損壞。
c)檢查是否有空氣進(jìn)入吸入管線,例如: 由于閥門泄漏導(dǎo)致空氣的進(jìn)入。
4)發(fā)現(xiàn)xNH3/xCO2值不正確后,需采取下列措施: 將系統(tǒng)連續(xù)自動測定xNH3/xCO2值和手動檢測的實驗室數(shù)據(jù)對比,至少對比3 d;檢查經(jīng)過減溫減壓裝置后的尿素溶液試樣的溫度是否為49~51 ℃;沖洗系統(tǒng)并檢查水的密度值,在50 ℃時水的密度約為997 kg/m3。
采用連續(xù)自動測定尿素溶液xNH3/xCO2值的系統(tǒng)后,尿素裝置合成塔中的xNH3/xCO2值一直處于優(yōu)化的控制狀態(tài),能夠?qū)崿F(xiàn)尿素裝置的穩(wěn)定運行,同時提高了合成塔的效率,使蒸汽消耗降低4%。由高壓系統(tǒng)進(jìn)入低壓系統(tǒng)的氨耗顯著減少,降低了低壓循環(huán)負(fù)荷。該系統(tǒng)的應(yīng)用對降低能耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量,提高經(jīng)濟(jì)效益有著積極作用。