陳思媛(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
壓裂作業(yè)每年5—10月集中實施,有效的工作時間約150天,老井單井用水量90~140 m3,普通水平井 1 500~2 000 m3,大規(guī)模壓裂井 4 000~6 000 m3。每年壓裂產(chǎn)生大量返排廢液,成份特別復(fù)雜,對環(huán)境的危害大,直接進油水系統(tǒng)影響正常生產(chǎn),因此需預(yù)處理后回收利用。我廠在某某聯(lián)卸油點附近建設(shè)一套廢壓裂液處理裝置,主要采用預(yù)處理過濾和提升系統(tǒng)+氧化反應(yīng)+油-水-泥分離工藝,處理能力240 m3/d。
壓裂廢液處理工藝在我廠屬于試驗階段,目前沒有成熟經(jīng)驗可借鑒,處理藥劑、參數(shù)及對系統(tǒng)的影響尚不確定,因此為了解決以上問題,驗證該工藝污水處理效果,并摸索相關(guān)運行參數(shù),節(jié)省運營成本,開展此項目試驗[1-3]。
通過采用多級的物理及化學(xué)混合工藝,設(shè)計相關(guān)的工藝流程來降低返排液中污染物的含量,以降低廢液中CODcr含量為主線,設(shè)計符合油田污水處理站來水水質(zhì)要求的工藝流程。該工藝流程由預(yù)處理、氧化段、絮凝段、過濾段所組成(圖1)。
由于壓裂廢液中含有黏性物質(zhì)(瓜膠、聚丙烯酰胺等),并且乳化嚴重,來液偏弱酸性,一般氧化劑在弱酸環(huán)境下氧化效果較好,首先采用氧化段。采用氧化劑對壓裂液進行氧化處理。利用管式反應(yīng)器實現(xiàn)藥劑的混合、反應(yīng)過程。
一般單級氧化后處理的液體色度比較大,并且含有大量的鐵離子,調(diào)質(zhì)使水樣呈強堿性除去鐵離子。并把這兩個氧化過程偶合一起操作。壓裂廢液經(jīng)過破膠和破乳后,加入混凝劑使其有利于快速分層實現(xiàn)液固相分離。常溫下直接加入管式反應(yīng)器實現(xiàn)混合,進入分離器后進行絮凝沉淀。
圖1 壓裂廢液處理裝置工藝流程
設(shè)置2個分離器,分別在分離器中實現(xiàn)油水泥的分離。經(jīng)過反應(yīng)后的壓裂液中的原油通過分離器底部氣浮裝置、分離器頂部設(shè)置的鏈?zhǔn)匠脱b置實現(xiàn)油的分離和初步收集。同時,在分離器中通過混凝過程實現(xiàn)固體相混凝到分離器底部,定期向污泥池排放,池滿后上層的清水打回到反應(yīng)器里面或是過濾器的前端。下層的沉降濃縮后的污泥經(jīng)污泥泵定期打到車上外運至污泥處理站進一步進行污泥處理[4-5]。
裝置運行穩(wěn)定后,對廢壓裂液處理裝置開展加藥量摸索試驗,目前加藥量氧化劑50 kg/d、助凝劑25 kg/d、絮凝劑2 kg/d,對應(yīng)的水質(zhì)的懸浮物、含油量、硫酸鹽還原菌和脫出的含油污泥的含水、含油進行化驗,處理后出水懸浮物含量小于或等于300 mg/L,含油量小于或等于300 mg/L;處理后污泥含油量小于或等于10%,含水率小于或等于80%?;炈|(zhì)不達標(biāo)時,調(diào)整加藥量和系統(tǒng)運行參數(shù),再重新試驗,直到水質(zhì)達標(biāo);若達標(biāo),則逐次遞減加藥量,確定水質(zhì)達標(biāo)的最小加藥量,并記錄達標(biāo)時的工藝對應(yīng)最小加藥量及運行參數(shù)[6-7]。
綜合考慮試運行時的藥劑使用情況、入網(wǎng)情況、及藥劑在大慶油田應(yīng)用情況及使用成熟度,確定了混凝劑、絮凝劑、氧化劑三種藥劑。投產(chǎn)使用初期采用試運行時藥劑種類及濃度運行,即氧化劑使用范圍為1.5 kg/m3、絮凝劑為200 g/m3、助凝劑為20 g/m3。并對壓裂廢液處理前后水質(zhì)進行取樣分析(表1)。
表1 前期試驗處理前后水樣水質(zhì)對比
化驗發(fā)現(xiàn),水質(zhì)處理效果較好,由于該工藝流程處理后出水進入油系統(tǒng)進行分離后最終再進入水系統(tǒng)進行水質(zhì)處理,所以從經(jīng)濟性考慮進行藥劑投加量調(diào)整試驗,使處理后出水含油量及懸浮物含量滿足懸浮300 mg/L即可。
2.2.1 室內(nèi)實驗
由于壓裂廢液乳化嚴重,氧化劑對壓裂液進行氧化破乳、破膠處理。在對氧化劑處理量進行調(diào)整后發(fā)現(xiàn)處理后水質(zhì)較黏稠,影響處理水質(zhì),因此僅對助凝劑及絮凝劑進行藥劑加藥量調(diào)整。
首先在室內(nèi)用燒杯進行了藥劑實驗,初步確定現(xiàn)場實驗加藥范圍。首先觀察藥劑投加后絮體的絮結(jié)情況,再對燒杯中的水進行懸浮物含量化驗。初步確定了助凝劑加藥濃度為10~15 mg/L(圖2),絮凝劑加藥濃度為50~120 mg/L(圖3)。
圖2 助凝劑燒杯試驗曲線圖
圖3 絮凝劑燒杯試驗曲線圖
2.2.2 現(xiàn)場試驗
通過室內(nèi)實驗的結(jié)果與現(xiàn)場試驗出水水質(zhì)情況相結(jié)合,最終確定了助凝劑加藥濃度為6.1~6.2 mg/L,而絮凝劑的加藥濃度為72 mg/L(表2)。
經(jīng)過反應(yīng)后的壓裂液中的原油通過分離器底部氣浮裝置、分離器頂部設(shè)置的鏈?zhǔn)匠脱b置實現(xiàn)油的分離和初步收集。同時,在氧化劑反應(yīng)中氧化罐底部淤積污泥、分離器中通過混凝過程實現(xiàn)固體相混凝到分離器底部,定期進行污泥排放。
表2 現(xiàn)場加藥及實驗效果情況表
通過試驗期間的摸索及現(xiàn)場運行,對不同沉積時間的污泥進行取樣化驗,最終確定了合理的排泥周期[8]。由跟蹤化驗結(jié)果確定出最佳排泥周期為30天(表3)。
表3 排泥周期及排泥效果情況表
廢壓裂液處理裝置投產(chǎn)初期絮凝劑用量為200 g/m3,助凝劑用量為20 g/m3,經(jīng)參數(shù)優(yōu)化后絮凝劑用量為72 g/m3,助凝劑用量為6.1~6.2 g/m3。
絮凝劑單價為6元/kg,助凝劑單價為27.66元/kg,經(jīng)參數(shù)優(yōu)化后,絮凝劑節(jié)省128 g/m3,助凝劑節(jié)省13.8 g/m3,廢壓裂液處理裝置每天處理量230 m3,每年運行7個月,則每年節(jié)省藥劑費用55.53萬元。
西南油氣分公司元壩氣田凈化廠
1)污水處理效果較好。經(jīng)過對裝置運行效果一年的跟蹤,該裝置對于壓裂廢液處理效果好,處理后水質(zhì)懸浮物、含油量均小于300 mg/L,達到進入系統(tǒng)要求。
2)壓裂廢液處理工藝在生產(chǎn)運行中的關(guān)鍵在于根據(jù)來水量、來水水質(zhì)變化,及時調(diào)整加藥濃度及加藥量。根據(jù)試驗跟蹤,藥劑加藥量絮凝劑用量72 g/m3,助凝劑用量為6.1~6.2 g/m3,在該廠的應(yīng)用中最為經(jīng)濟。