李 靜,周 力,劉 儀
(中國石化管道儲(chǔ)運(yùn)有限公司寧波輸油處,浙江寧波 315000)
我國的管道運(yùn)輸業(yè)是與鐵路、公路、航空、水運(yùn)并駕齊驅(qū)的五大運(yùn)輸行業(yè)之一,主要用于石油、天然氣、液化石油氣、化工原料等能源輸送,具有一次性投資少、運(yùn)輸成本低、安全性高、利于環(huán)保等獨(dú)特優(yōu)勢,逐漸成為現(xiàn)代工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸命脈之一。
目前,我國相當(dāng)一部分輸油管線已經(jīng)逐漸步入老齡期,由于腐蝕、意外損壞或第三方施工破壞等原因,管線泄漏事故時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重影響了正常的生產(chǎn)秩序,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。加之站間距較長、沿線地理環(huán)境復(fù)雜,盜油犯罪團(tuán)伙一般在夜間作案,地點(diǎn)隱蔽而且經(jīng)過偽裝掩飾,常規(guī)巡線難以發(fā)現(xiàn),致使損失擴(kuò)大并增加了導(dǎo)致危險(xiǎn)性事故的可能性。
中國石化管道儲(chǔ)運(yùn)有限公司新鄉(xiāng)輸油處所轄中洛線1992年投產(chǎn),全長286.1 km,設(shè)計(jì)年輸量500×104t,2002年實(shí)現(xiàn)了混合原油密閉輸送,2008年實(shí)現(xiàn)了輸油生產(chǎn)遠(yuǎn)程控制。2006年前后,管道遭打孔盜油現(xiàn)象非常嚴(yán)重,輸油生產(chǎn)面臨非常嚴(yán)峻的形勢。為了能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測到泄漏事故的發(fā)生、有效扼制盜油犯罪現(xiàn)象、維護(hù)管道的正常運(yùn)行,新鄉(xiāng)輸油處聯(lián)合天津大學(xué)共同研發(fā)了“中原-洛陽原油管線泄漏監(jiān)測及定位系統(tǒng)”,并利用現(xiàn)有的科技手段,不斷探討人防、技防措施,歷經(jīng)兩次升級改造后,在中洛線得到廣泛應(yīng)用,特別是在2016年的“3·30”“6·24”兩起盜油案件中起到了關(guān)鍵作用,有效避免了管道大面積跑油現(xiàn)象發(fā)生。
管線泄漏監(jiān)測及定位系統(tǒng)利用負(fù)壓波原理,即當(dāng)管道發(fā)生泄漏時(shí),泄漏點(diǎn)處由于管道內(nèi)外的壓差,液體迅速流失,管內(nèi)流體壓力突然下降,泄漏點(diǎn)兩邊的液體由于存在壓差而向泄漏點(diǎn)補(bǔ)充,產(chǎn)生的壓力波由泄漏處沿管道向上、下游傳播,相當(dāng)于漏點(diǎn)處產(chǎn)生了以一定速度傳播的負(fù)壓波。設(shè)置在泄漏點(diǎn)兩端的傳感器拾取壓力波信號(hào),并將采集的壓力信號(hào)發(fā)送到中控室進(jìn)行分析處理,利用負(fù)壓波通過上下游測量點(diǎn)的時(shí)間差以及負(fù)壓波在管線中的傳播速度,可以確定泄漏位置[1]。
該系統(tǒng)分別安裝于中洛線濮陽、滑縣、衛(wèi)輝、新鄉(xiāng)、武陟、溫縣、洛陽的7套子站裝置和新鄉(xiāng)調(diào)度中心裝置2個(gè)部分。各子站的裝置包括油壓、油溫等變送器、站控計(jì)算機(jī)、信號(hào)調(diào)理器、信號(hào)采集卡和調(diào)制解調(diào)器等,不間斷采集原油的壓力、溫度信號(hào),監(jiān)視管道的運(yùn)行狀況。新鄉(xiāng)調(diào)度中心包括工控機(jī)、調(diào)制解調(diào)器、調(diào)制解調(diào)器通訊所需的多串口卡。系統(tǒng)的中心站和子站之間利用現(xiàn)有的微波系統(tǒng)建立了實(shí)時(shí)通訊網(wǎng)絡(luò),各子站工控機(jī)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸?shù)叫锣l(xiāng)處調(diào)度中心計(jì)算機(jī),構(gòu)成分布式系統(tǒng)。
輸油管道泄漏監(jiān)測系統(tǒng)需要根據(jù)采集到的壓力信號(hào)序列,實(shí)時(shí)分析壓力信號(hào)的變化趨勢,實(shí)時(shí)監(jiān)測管道運(yùn)行狀態(tài)。初步判斷為事故發(fā)生時(shí),發(fā)出預(yù)報(bào)警信號(hào),提示工作人員注意。系統(tǒng)對初步分析發(fā)現(xiàn)的故障狀況進(jìn)一步細(xì)化分析,確定故障類型。在管道泄漏監(jiān)測的過程中采用了信號(hào)自動(dòng)分段技術(shù)。新鄉(xiāng)輸油處調(diào)度中心計(jì)算機(jī)綜合各站信息判斷是否有泄漏發(fā)生,并對漏點(diǎn)定位。經(jīng)多年現(xiàn)場實(shí)踐證明,該系統(tǒng)反應(yīng)靈敏、誤報(bào)率較低,定位誤差在500 m左右。
2.3.1泄漏定位
2008年底,中洛線實(shí)現(xiàn)了輸油生產(chǎn)遠(yuǎn)程集中控制,為了確保管道安全運(yùn)行,對泄漏定位系統(tǒng)進(jìn)行了升級改造,實(shí)現(xiàn)了站站定位功能。
正常生產(chǎn)運(yùn)行中,值班調(diào)度根據(jù)異常壓力波動(dòng)第一時(shí)間分析原因,在排除工藝影響的前提下,第一時(shí)間進(jìn)行泄漏定位,并嚴(yán)格執(zhí)行三級巡線制度。若管線異常壓降在0.01 MPa以上、持續(xù)0.5 h不回升,而且相關(guān)泵站巡線沒有結(jié)果,且初步判斷為跑油時(shí),應(yīng)立即向調(diào)度長匯報(bào),請示停輸巡線,并安排搶修隊(duì)伍待命;若管線突然壓降在0.2 MPa或以上時(shí),值班調(diào)度可立即進(jìn)行全線緊急停輸、泄壓操作,同時(shí)通知相關(guān)站隊(duì)巡線、搶修隊(duì)伍待命,防止大面積跑油事故發(fā)生。
以2009年為例,中洛線全年遭打孔破壞12次,由處調(diào)度定位、三天之內(nèi)在現(xiàn)場找到的有 4次,當(dāng)時(shí)沒找到、但有定位記錄、后來找到隱蔽閥門的5次,占打孔盜油總次數(shù)的75%。
近幾年,隨著反打工作的高壓態(tài)勢不斷升級、泄漏定位技術(shù)的逐漸成熟,中洛線遭打孔盜油現(xiàn)象明顯減少,但2016年3月24-27日,不法分子在新鄉(xiāng)站進(jìn)站段連續(xù)作案,處值班調(diào)度及時(shí)定位、果斷停輸,新鄉(xiāng)處積極組織巡線、蹲點(diǎn)、拉網(wǎng)式排查,于3月30日現(xiàn)場抓獲盜油車一輛;“6·24”案件現(xiàn)場抓獲3名盜油分子、2輛車,兩起盜油案件的快速破獲,避免了更大的經(jīng)濟(jì)損失和大面積跑油事故的發(fā)生,泄漏定位系統(tǒng)起到了關(guān)鍵性作用。
2.3.2壓降分析
中洛線目前是常溫、密閉、混輸中原油和進(jìn)口油,正常運(yùn)行中,因管道清管、調(diào)配輸比例、來油溫度變化、油品切換及設(shè)備啟停操作等經(jīng)常引起全線壓力波動(dòng),同時(shí),也常多次出現(xiàn)不明原因的異常壓力波動(dòng),而且持續(xù)時(shí)間不等、沒有規(guī)律可循。為了摸清壓降原因及變化趨勢,新鄉(xiāng)處成立了異常壓降分析小組,本著“一點(diǎn)一分析”的原則,組織生產(chǎn)、管道、安全及各站相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行壓降圖形分析,對調(diào)度初期分析、處置措施、后期分析、排查結(jié)果等每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行探討,研究制定相應(yīng)防范措施。以濮陽為例,中原油田來油溫度變化或設(shè)備啟停操作時(shí),都會(huì)對濮陽站進(jìn)、出泵壓力造成很大影響,其中,中原油溫度變化對壓力造成的影響尤為明顯。每次溫度變化引起的壓降最高可達(dá)0.04 MPa,且泄漏定位系統(tǒng)能定出疑似打孔盜油點(diǎn),從圖形上看,跟管道被盜油后的圖形非常相似。經(jīng)多次分析、探討,并多次與油田溝通,最終都能排除異常。
目前,異常壓降分析已經(jīng)成為新鄉(xiāng)輸油處調(diào)度一項(xiàng)重要日常工作,如何做好壓降分析、怎樣用最短時(shí)間排除管道異常,也是每一名生產(chǎn)管理者面臨的問題。新鄉(xiāng)輸油處通過不斷加強(qiáng)管道的日常管理和監(jiān)控、加強(qiáng)值班調(diào)度分析判斷能力、完善泄漏定位系統(tǒng)、強(qiáng)化管控措施等,以確保中洛線安全運(yùn)行。
2.3.3防范措施
因中洛線打孔盜油現(xiàn)象屢禁不止,為了減少盜油事件的發(fā)生,新鄉(xiāng)輸油處堅(jiān)持企警聯(lián)防政策,重新修訂管道巡護(hù)細(xì)則及獎(jiǎng)懲辦法,加大泄漏定位管控力度,本著“寧可錯(cuò)定、不可漏定”的原則,多次調(diào)低泄漏定位系統(tǒng)報(bào)警點(diǎn),經(jīng)過多次驗(yàn)證,最終確定壓降0.01 MPa報(bào)警最為合理。既做到了防患于未然,又減少了誤報(bào)率。
日常工作中,新鄉(xiāng)輸油處調(diào)度負(fù)責(zé)泄漏監(jiān)控、異常壓降定位、數(shù)據(jù)收集、巡線信息跟蹤等,并制定了《處泄漏定位管理辦法》及《三級巡檢制》。2013年,新鄉(xiāng)輸油處將泄漏定位數(shù)據(jù)整合到數(shù)字化管道平臺(tái),運(yùn)用GPS巡線系統(tǒng),結(jié)合管道GIS坐標(biāo)數(shù)據(jù),根據(jù)事故發(fā)生概率評價(jià)結(jié)果,設(shè)定科學(xué)合理的巡檢路線和計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)對巡線人員的實(shí)時(shí)監(jiān)督管理,在準(zhǔn)確及時(shí)定位發(fā)現(xiàn)事故點(diǎn)位置的同時(shí),提高了搶維修反應(yīng)效率。
2.4.1盜油壓力圖形
2015年3月31日,中洛線06∶04壓力異常下降0.08 MPa,定位在濮陽出站2.00 km處可能發(fā)生泄漏(圖1),立即組織三級巡線,沒有發(fā)現(xiàn)異常;因當(dāng)時(shí)類似現(xiàn)象多次發(fā)生,且主要壓降點(diǎn)集中在濮陽出站段0~3 km,即便利用外管道檢測儀器對可疑點(diǎn)進(jìn)行多次檢測也未見異常;新鄉(xiāng)輸油處組織召開專題會(huì)議分析盜油特點(diǎn)、研究解決方案,2015年4月份對濮陽出站0~5 km進(jìn)行重點(diǎn)開挖驗(yàn)證,5月14日,在中洛線濮陽出站1.1 km處挖出一個(gè)盜油閥,引管200 m,無泄漏,全線停輸2.1 h對其進(jìn)行摘除?,F(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),盜油閥和盜油引管均做了防腐處理,一定程度上影響了管道泄漏定位系統(tǒng)及檢測儀器的準(zhǔn)確判斷。
圖1 泄漏點(diǎn)確定
2016年3月30日0∶00-01∶39,衛(wèi)輝-新鄉(xiāng)段管道壓力異常下降0.02 MPa,定位在衛(wèi)輝出站39.81 km,從圖形(圖2)上分析為典型的盜油曲線,新鄉(xiāng)處快速反應(yīng)、企警聯(lián)動(dòng),現(xiàn)場抓獲3名盜油分子、2輛盜油車。
圖2 圖形分析
2.4.2溫度影響壓力波動(dòng)圖形
2014年10月份前后,中洛線管道發(fā)生壓力異常下降比較頻繁,主要壓降點(diǎn)集中在濮陽出站段。經(jīng)分析認(rèn)為,影響中洛線平穩(wěn)運(yùn)行的主要因素除了打孔盜油外,還有首站來油參數(shù)變化,包括中原油來油溫度變化、進(jìn)口油油品切換操作、中原油和進(jìn)口油設(shè)備啟停操作等。這些外界因素會(huì)導(dǎo)致濮陽出站壓力變化明顯,但每次壓力變化時(shí),因?yàn)闇囟茸兓^慢,反映到SCADA系統(tǒng)趨勢圖(圖3)上,就會(huì)比壓力曲線滯后,一定程度上影響了值班調(diào)度初期研判。
2.4.3清管球進(jìn)站壓力波動(dòng)圖形
前些年,中洛線因打孔盜油等外界因素經(jīng)常頻繁停輸,因此,在深入研究停輸再啟動(dòng)問題的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持定期清蠟對中洛線的安全生產(chǎn)具有很重要的實(shí)用意義。為提高管輸能力、防止初凝事故的發(fā)生,中洛線多年堅(jiān)持定期清蠟措施,即每月1號(hào)和15號(hào)濮陽至洛陽全程清蠟各一次,并制訂了嚴(yán)密的清蠟方案。管線清蠟后各站壓力除濮陽外均有不同程度的升高,以新鄉(xiāng)站最為明顯,清蠟后壓力升高約0.3 MPa;全線運(yùn)行的輸油泵電流普遍上升,中洛線輸量增長10~20 m3/h左右。
2.4.4出站管線放油壓力波動(dòng)圖形
為了排除小流量盜油,在濮陽出站取樣口進(jìn)行放油試驗(yàn),壓降并不是很明顯,定位存在很大誤差。
2.4.5洛陽倒罐壓力波動(dòng)圖形
在正常運(yùn)行中,洛陽煉廠倒罐引起的壓力波動(dòng)更是不可避免,比如2016年6月13日,煉廠08∶55倒罐造成中洛線溫縣-洛陽段管道壓降0.08 MPa、定位45.03 km(進(jìn)站0.22 km)可能發(fā)生泄漏,壓力波動(dòng)曲線與疑似盜油曲線非常相似。
圖3 趨勢圖
根據(jù)上述各種壓降情況,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)如下。
a) 中洛線所輸油種比較復(fù)雜,油品物性參差不齊,在輸送過程中,因油品流速、黏度、密度等參數(shù)不同,會(huì)引起波速的變化,反映到壓力曲線上,就會(huì)造成不同程度的波動(dòng)。
b) 中原油田來油溫度變化或進(jìn)行設(shè)備啟停操作時(shí),都會(huì)對中洛線濮陽首站進(jìn)、出泵壓力造成很大影響,其中,中原油溫度變化對壓力造成的影響尤為明顯。每次溫度變化引起的壓降一般在0.01~0.03 MPa之間,壓力上升最高可達(dá)0.04 MPa,且泄漏定位系統(tǒng)能定出疑似打孔盜油點(diǎn),從圖形上看,跟管道被盜油后的圖形非常相似。經(jīng)多次分析、探討,并多次與油田溝通,最終都能排除異常。
c) 臨濮線進(jìn)口油停輸或倒進(jìn)罐流程時(shí),也會(huì)造成中洛線濮陽來油斷流、進(jìn)站壓力下降,導(dǎo)致濮陽站外輸泵直接抽罐里存油、出站壓力瞬間下降。此時(shí),泄漏定位系統(tǒng)也能定出疑似打孔盜油點(diǎn),從圖形上看,很像管道被打孔盜油的趨勢圖。經(jīng)仔細(xì)分析并與聊城調(diào)度溝通后,能夠排除外管道異常。
d) 洛陽煉廠倒罐作業(yè)引起的壓力波動(dòng)非常明顯,而且都能定位出可疑泄漏點(diǎn),由此判斷泄漏定位系統(tǒng)存在偏差,但如果不能確認(rèn)煉廠方面有相關(guān)操作,新鄉(xiāng)輸油處必須第一時(shí)間采取巡線措施。
a) 打孔盜油形勢不容小覷。近幾年,雖然公司所轄輸油管道打孔盜油案件大幅降低,但還不能徹底杜絕,有的盜油分子利用外接管線盜油,最長超過2 000 m,此時(shí)的管道工況變化規(guī)律相當(dāng)于在主管道下游敷設(shè)了一條副管后的工況規(guī)律。如果閥門緩慢打開,全線所有輸油站的進(jìn)出站壓力都沒有明顯的壓力下降現(xiàn)象,隨著壓力波的衰減對上下站均不會(huì)造成任何大的影響,更不會(huì)報(bào)警。有的不法分子還對盜油閥門進(jìn)行防腐處理,這給泄漏定位、巡線排查甚至搶修工作都增加了很大難度。
b) 管道泄漏定位精度有待提高。近幾年,不法分子改變了以往的盜油模式,大多數(shù)采用從盜油閥上外引管線小流量泄漏進(jìn)行長期盜油方式。閥門內(nèi)漏、腐蝕穿孔和小流量盜油引起的管線壓降變化不明顯,現(xiàn)有的泄漏定位系統(tǒng),通過采集泄漏點(diǎn)前后的壓力波變化很難精確定位,甚至無法進(jìn)行定位。如果管線泄漏不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和確定泄漏位置,不能及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和處理,很可能會(huì)發(fā)生大量原油外泄。
c) 鑒于上述原因,建議在打孔盜油頻繁的管段安裝超聲波流量計(jì),為現(xiàn)有的泄漏定位系統(tǒng)提供瞬時(shí)流量和累計(jì)流量信號(hào),根據(jù)瞬時(shí)流量的變化,準(zhǔn)確判斷管道是否發(fā)生泄漏,提高定位的精確度和準(zhǔn)確度。
d) 推廣應(yīng)用管道雷達(dá)預(yù)警系統(tǒng)。該系統(tǒng)針對現(xiàn)有報(bào)警設(shè)備的不足以及不法分子的作案特點(diǎn),首次將雷達(dá)技術(shù)應(yīng)用到油氣管道防護(hù),突破了管道防護(hù)的傳統(tǒng)理念和技術(shù),對預(yù)防打孔盜油、違章占壓、第三方破壞等危害管道行為以及推進(jìn)輸油管道站場完整性管理具有重要意義。