付楊軍
(新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司,新疆 和靜 841300)
干法窯分解系統(tǒng)在工作時(shí)發(fā)生的結(jié)皮澆注料堵塞的問題,通過技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行的長時(shí)間研究發(fā)現(xiàn),煤的不完全燃燒是引發(fā)粘結(jié)堵塞現(xiàn)象的重要因素。煤的不完全燃燒引發(fā)粘結(jié)堵塞現(xiàn)象的原因,通過技術(shù)學(xué)者的不斷實(shí)踐研究得出,碳可以提供較大的熱量,在煅燒過程中還能夠?qū)⒎磻?yīng)的進(jìn)程促進(jìn)提升,碳在發(fā)生了不完全燃燒的情況下,會(huì)在窯尾系統(tǒng)中發(fā)生溫度倒掛的現(xiàn)象,容易發(fā)生堵塞。改善此現(xiàn)象的措施是對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了改造,從而使堵塞現(xiàn)象進(jìn)行了改善。
由于在生產(chǎn)過程中,分解系統(tǒng)中經(jīng)常會(huì)發(fā)生結(jié)皮、堵塞的現(xiàn)象,專家學(xué)者對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行了深入性研究。通過進(jìn)行研究和實(shí)驗(yàn)得出,引發(fā)結(jié)皮、堵塞現(xiàn)象的重要因素是煤的不完全燃燒。
由于煤產(chǎn)生了不完全燃燒,從而產(chǎn)生了局部高溫至使預(yù)熱器發(fā)生了溫度倒掛的現(xiàn)象,局部高溫對(duì)結(jié)皮產(chǎn)生的影響可以通過實(shí)驗(yàn)得以證明。實(shí)驗(yàn)過程采取的是含碳物料和不含碳物料進(jìn)行煅燒,對(duì)比煅燒的結(jié)果,兩者煅燒的時(shí)間和溫度是相同的。樣品制作過程中利用的是硫堿鹽過渡相和水泥生料進(jìn)行1:1的配比,從而得到兩種樣品,再在兩者中加入4%的活性碳粉得到最終的樣品,再把最終樣品進(jìn)行煅燒。對(duì)兩種樣品采取不同溫度急燒并保溫5分鐘后,再對(duì)樣品進(jìn)行急冷,最后觀察樣品的物理狀態(tài)。通過實(shí)驗(yàn)得知,碳的存在加速了反應(yīng)進(jìn)程以及燒結(jié),主要是因?yàn)樘嫉娜紵秊闃悠缝褵尤肓祟~外的熱量。通過對(duì)碳燃燒的程度進(jìn)行研究,在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的碳并未完全燃燒,在繼續(xù)燃燒的情況下,將回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的溫度不斷升高,在此種狀態(tài)下,嚴(yán)重的結(jié)皮結(jié)圈現(xiàn)象形成。
煤的燃燒對(duì)硫堿循環(huán)產(chǎn)生著重要的影響,通過研究發(fā)現(xiàn),如果煤產(chǎn)生了不完全燃燒,會(huì)顯著的提升硫堿循環(huán)能力,在此作用下造成了干法窯的堵塞現(xiàn)象。通過對(duì)硫堿的揮發(fā)性進(jìn)行實(shí)驗(yàn)可以得到這一結(jié)論,通過實(shí)驗(yàn)得知物料隨著溫度升高其揮發(fā)率也逐漸增大,而揮發(fā)率和窯系統(tǒng)循環(huán)量的關(guān)系十分密切,兩者之間的關(guān)系是正比的關(guān)系。從此得知,硫堿在煤不完全燃燒時(shí)產(chǎn)生較大的揮發(fā)性,破壞了窯系統(tǒng)的平衡和循環(huán)產(chǎn)生堵塞[1]。
通過對(duì)粘結(jié)堵塞的過渡液相進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),煤燃燒不完全時(shí),系統(tǒng)的局部產(chǎn)生了還原氣氛,還源氣氛的作用下使局部硫堿過渡液相發(fā)生了熔點(diǎn)不斷下降的現(xiàn)象。主要是化學(xué)物質(zhì)發(fā)生了反應(yīng),使亞硫酸鹽和硫化物進(jìn)行了產(chǎn)生。由于硫化物熔點(diǎn)與硫酸鹽熔點(diǎn)進(jìn)行比較,硫化物低于硫酸鹽,如果發(fā)生SO42-轉(zhuǎn)化成SO32-,導(dǎo)致過渡液相低共熔點(diǎn)降低,通過對(duì)同樣溫度下的過渡液相量進(jìn)行測(cè)量發(fā)現(xiàn),此液相量卻產(chǎn)生了增加現(xiàn)象,在此環(huán)境下結(jié)皮產(chǎn)生了生長。
在實(shí)際生產(chǎn)時(shí),含碳生料的環(huán)節(jié)是在旋風(fēng)預(yù)熱器下的料管道位置、旋風(fēng)筒的下料管道兩處。由于煤的燃燒不完全,煤粉會(huì)與物料一起進(jìn)入這兩個(gè)位置。
煤的不完全燃燒會(huì)使煤粉與物料會(huì)同時(shí)進(jìn)入旋風(fēng)預(yù)熱器下的料管道和旋風(fēng)筒處的下料管道中,這兩處是含有碳生料的主要位置。由于煤的緩慢性燃燒,從而產(chǎn)生了局部高溫現(xiàn)象,導(dǎo)致溫度倒掛問題。另外在還原氣氛的作用中,加大了過渡液相量,從而使結(jié)皮現(xiàn)象頻繁發(fā)生。
站在硫堿循環(huán)的角度,物料在實(shí)際工作中是與窯尾的煙氣在分解爐的位置或者是上升的煙道內(nèi)進(jìn)行碰撞,再經(jīng)過旋風(fēng)筒的收集進(jìn)入到窯內(nèi),在此窯內(nèi)中的物料通過測(cè)量擁有的硫堿量最高。如果與未燃燒充分的煤粉進(jìn)行匯合,從而產(chǎn)生還原氣氛,并在局部高溫的作用下,形成了下料管道的堵塞現(xiàn)象。
通過對(duì)氣相分布進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),在窯尾的煙室和上升的煙道處擁有的硫堿含量最大,并且通過測(cè)量其溫度,也具有較高的特點(diǎn)。在此種環(huán)境下,是結(jié)皮產(chǎn)生的最好時(shí)機(jī),如果再加入硫堿循環(huán)極易產(chǎn)生結(jié)皮堵塞現(xiàn)象。如果發(fā)生堵塞則會(huì)使窯內(nèi)的通風(fēng)產(chǎn)生影響,促進(jìn)窯頭發(fā)生燃燒不全的現(xiàn)象,從而使結(jié)皮現(xiàn)象發(fā)生,產(chǎn)生了惡性循環(huán)。
通過加大窯系列、縮減爐系統(tǒng)喂料量的技術(shù)措施,達(dá)到喂煤量縮減,從而使結(jié)皮、堵塞現(xiàn)象得到了緩解。
將富勒泵噴嘴進(jìn)行擴(kuò)大改造,將原有的爐處噴嘴耐磨套消除,從而達(dá)到縮減系統(tǒng)阻力的目標(biāo)。對(duì)羅茨風(fēng)機(jī)至富勒泵的風(fēng)管進(jìn)行擴(kuò)大改造,并將風(fēng)速進(jìn)行縮減,從而使風(fēng)機(jī)擁有的負(fù)荷進(jìn)行降低,測(cè)量其溫度也得到了有效的下降。此措施將三角帶、密封件容易產(chǎn)生燒壞的現(xiàn)象、設(shè)備漏洞問題進(jìn)行了解決。通過對(duì)機(jī)房的噪音進(jìn)行測(cè)量發(fā)現(xiàn),原有的噪音得到了下降,使設(shè)備的運(yùn)行達(dá)到可靠的要求,最主要的是將分解爐的燃狀況產(chǎn)生了好轉(zhuǎn)[2]。
通過上述的改善,窯的生產(chǎn)情況得到了有效的改善,但生產(chǎn)效率只能固定有一個(gè)產(chǎn)值上并不能再次提升,如果強(qiáng)行提升生產(chǎn)量,則發(fā)生堵料的次數(shù)加大。從此可以看出,根本問題并沒有得到有效的結(jié)果。通過對(duì)國內(nèi)外同類型的窯進(jìn)行比對(duì)后,是由于原設(shè)計(jì)中,由于爐容并沒有進(jìn)行擴(kuò)大,導(dǎo)致了窯況不好的現(xiàn)象,從而未達(dá)到目標(biāo)要求,是其根本性原因。
分解爐的改造是將分解爐的直筒部分進(jìn)行了加高,并且將四組旋風(fēng)筒加相應(yīng)的增高,而窯的進(jìn)出風(fēng)與進(jìn)煤料的位置與方式并未改變,目的是將爐容進(jìn)行了擴(kuò)大,并加入了流場(chǎng)改善措施,使窯況從根本上發(fā)生了改變[3]。
通過將舉措用于實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),分解爐處的溫度與各級(jí)筒處的溫度與原來相比實(shí)現(xiàn)了大幅度下降,通過對(duì)分解率進(jìn)行測(cè)定,其和穩(wěn)定性能與原設(shè)計(jì)設(shè)定的參數(shù)達(dá)到一致,從此使整個(gè)系統(tǒng)達(dá)到了理想中的狀態(tài)。通過改造,結(jié)皮與堵料現(xiàn)象徹底消失了,以往發(fā)生的設(shè)備故障現(xiàn)象也降低了。
綜上所述,由于煤的不完全燃燒又由于爐容較小,所以產(chǎn)生了結(jié)皮與堵塞的現(xiàn)象發(fā)生,通過對(duì)分解爐的有效改造,使結(jié)皮與堵塞現(xiàn)象徹底消除。需要技術(shù)人員不斷加大對(duì)分解爐的研究,從而在保證不產(chǎn)生結(jié)皮與堵塞的情況下提升生產(chǎn)質(zhì)量,促進(jìn)生產(chǎn)效率的提升。