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礦用板框式壓濾機設(shè)計的故障分析及其發(fā)展趨勢

2019-12-14 06:21吳國輝
中國金屬通報 2019年11期
關(guān)鍵詞:濾餅壓濾機進料

吳國輝

(江西德興銅礦精尾綜合廠,江西 德興 334200)

1 礦用板框式壓濾機的概述

1.1 板框式壓濾機的組成

通常,板框式壓濾機的結(jié)構(gòu)主要包括:被動鏈輪、止推板總成、濾板壓縮板、支撐、拉板器、壓緊板總成、油缸座總成、主動鏈輪、液壓站、電控箱等(如圖1)。

1.2 板框式壓濾機優(yōu)缺點

板框壓濾機主要適用于濾渣具有高壓縮性或接近不可壓縮性的懸浮液。通常,懸浮液中固體顆粒的適宜濃度一般小于10%,工作壓力一般為0.3mpa~1.5mpa,特殊情況可達3mpa及以上。

優(yōu)點:對物料適應(yīng)性強,適用于各種場合的中小型礦物脫水處理,而且結(jié)構(gòu)簡單,操作便捷,過濾面積選擇范圍靈活,占地少,運行穩(wěn)定,維護方便。

缺點:濾框進料口易堵塞,處理量小,濾餅不易取出,連續(xù)運行困難,濾布消耗大,普通材料的方板不耐壓力,易碎,因此,應(yīng)實時監(jiān)測濾框的狀況,并對濾布進行人工清洗[1]。

1.3 板框壓濾機的工作流程

板框壓濾機的主要工藝流程如下。

(1)壓緊濾板:壓縮缸(或其他壓縮裝置)工作,將移動板移向固定板,并將濾板壓在兩者間。相鄰濾板間形成封閉的濾室。

(2)壓濾過程:進料泵將泥漿輸送至過濾室。加注后,壓力濾清器開始工作。固液分離采用加壓泵或壓縮空氣壓力進行。

(3)松開濾板:利用設(shè)備的拉開裝置按照相應(yīng)的方式把濾板分開。

(4)濾板卸料:依次打開濾板后,濾餅通過自重脫落,并通過下部的輸送機進行輸送。

圖1 板框壓濾機結(jié)構(gòu)圖

2 板框式壓濾機常見故障及處理措施

現(xiàn)階段,壓濾機在礦山企業(yè)中應(yīng)用日益廣泛,主要采用濾布夾持的濾板、濾框平行交錯布置。濾框和濾板被緊固件壓在中間形成濾室。物料從進料端進入,水通過濾板從物料中流出,物料失水形成濾餅堆積在濾室的濾布上。卸壓后的濾餅特別容易與濾布分離剝離。板框壓濾機操作簡單,濾餅含水率低,進料液適用性強。

2.1 濾板損壞

故障分析:當壓濾機充滿物料時,受其他因素影響,壓濾機不進行中心反吹,使得催化劑漿液在中心進料孔沉淀,導(dǎo)致下次進料時中心進料孔被堵塞。此時,濾板之間沒有介質(zhì),只有液壓系統(tǒng)的壓力。此時,濾板易因長期受壓而損壞;由于濾板不干凈,可能導(dǎo)致介質(zhì)泄漏。一旦泄漏,板框邊緣會被小凹槽沖掉,導(dǎo)致大量介質(zhì)泄漏,板框內(nèi)的壓力無法上升,導(dǎo)致無法形成濾餅。板框壓濾機的供給如果流量出口被固體顆粒堵塞或壓濾機在啟動過程中關(guān)閉進料閥或出口閥,那么就容易導(dǎo)致壓力無處釋放,進而破壞濾板。

處理措施:首先,采用人工清洗的方法清洗進料中心孔,將進料口的催化劑餅除去;壓濾機完成一個操作周期;其次,檢查濾板的使用情況,及時修復(fù)損壞;最后,檢查濾布,確保濾布完好,及時清理排水口,并確認相應(yīng)閥門位置。在打開狀態(tài)下,釋放濾室中的壓力。其中,由于濾板在使用過程中易受影響其使用狀態(tài)的各種因素的影響,過濾壓力大或過濾質(zhì)量差,因此存在許多堅硬較大的顆粒物質(zhì),對濾板造成磨損。運行一段時間后,濾板邊緣有凹槽。如果對這些微小的損傷不夠重視,很容易導(dǎo)致濾餅的形成不到位,進而造成槽的擴大,而濾餅的形成困難。因此,當發(fā)現(xiàn)濾板損壞時,應(yīng)及時修復(fù),以降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。通常的修補方法是:首先將槽上的雜物清理干凈,使濾板槽光滑整齊;其次將修補劑均勻地涂在濾板槽上;最后將皮帶套與擠出,使兩者迅速結(jié)合,濾板與皮筋牢固地結(jié)合在一起,即濾板的修補完畢[2]。

2.2 濾板間滲水或跑料

故障分析:液壓系統(tǒng)液壓不穩(wěn)定、進料壓力高,導(dǎo)致進料液過濾速度過快、濾布上有孔折疊,密封面有濾布或堵塞、濾布未按規(guī)定清洗或清洗效果不符合要求等都容易濾板間滲水或跑料現(xiàn)象。

處理措施:首先要增加相應(yīng)的壓力;如果濾布或密封面有問題,應(yīng)及時更換濾布,清除密封面上的雜物;其次要及時清洗濾布;最后要增加進料壓力降到正常值[3]。

2.3 濾餅形狀或厚度不均勻

故障分析:喂料不足或過稀、堵塞會導(dǎo)致蛋糕形狀或厚度不均勻的現(xiàn)象。針對這些故障,要認真調(diào)查原因,最終找出確切的問題,再根據(jù)癥狀進行處理[4]。

處理措施:準備足夠的材料,保證材料的可持續(xù)性;改進施工工藝,保證材料質(zhì)量;清洗濾布或更換新的濾布;清洗排水孔,清洗或更換濾布;清理濾餅堵塞區(qū)域,同時清理進料孔;運行中增加泵的壓力或功率;從低壓開始,然后在過程中逐漸增加壓力。

2.4 板框壓濾機板框損壞

故障分析:首先,當供料不足或其中含有固體顆粒時,板和框架本身會受到過大的力而損壞。其次,當壓濾機濾板清理不好時,介質(zhì)會漏出來,使板框邊緣被沖到小水溝里。

介質(zhì)大量泄漏導(dǎo)致壓力不能上升,不能形成泥餅。最后,如果啟動時流量出口被固體堵塞或進料閥或出口閥關(guān)閉,則不存在壓力泄漏,從而造成損壞。

處理措施:用尼龍清潔刮刀清除進出口的泥漿;仔細清洗壓濾機濾板并修理壓濾機濾板;減少壓濾機濾板的體積;檢查壓濾機的濾布,清洗排水口,檢查出口,打開相應(yīng)的閥門,釋放壓力。

2.5 動作遲緩

故障分析:由于導(dǎo)向桿很容易受到油漬污染,使濾板的運動速度降低,甚至濾板不能沿著軌道運行,走偏脫落。

處理措施:當運動緩慢時,應(yīng)及時清理導(dǎo)桿,涂上黃油,以增強導(dǎo)桿的潤滑性。同時,注意不要在導(dǎo)桿上涂抹稀油。由于稀油不粘,不會很好地附著在導(dǎo)桿上,使稀油容易掉下來,使其下部很滑,對操作人員的安全造成一定的隱患。

2.6 液壓系統(tǒng)故障

故障分析:板框壓濾機的液壓系統(tǒng)主要提供壓力。當向油室A的噴油量增加時,活塞向左移動,壓住濾板使其關(guān)閉。當向油室B噴油量增加時,活塞向右移動,壓濾機濾板松動。由于制造精度高,只要注意日常維護,壓濾機液壓系統(tǒng)故障較少。由于磨損,每過一段時間就會出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,這時應(yīng)修理和更換O形圈。

處理措施:卸下止回閥、更換O形圈、清洗止回電磁閥或更換電磁閥。如果過濾器的液壓缸推進不當,很明顯是有空氣被密封在內(nèi)部當中,因此,進行系統(tǒng)抽氣處理就可以處理。

2.7 濾液固含量高

故障分析:進料壓力高、濾布破損或濾布種類不一致、黑水回流時間短,會導(dǎo)致濾液固含量高。

處理措施:如果濾布損壞或型號不符,應(yīng)及時更換損壞的濾布。進料壓力高導(dǎo)致進料液過濾速度高,可使進料壓力降至正常值。最后,延長黑水回流時間的凝結(jié)時間。

3 板框式壓濾機的發(fā)展趨勢

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和各種工藝材料及其應(yīng)用的不斷創(chuàng)新和完善,板框壓濾機正逐步朝著簡單、實用、節(jié)能、自動化程度高的方向發(fā)展。

①框架結(jié)構(gòu)由原來的鋼板焊接形式改為現(xiàn)階段的型材焊接以及螺栓連接等方式,不僅提升了設(shè)備的整體強度,同時也使得拆裝更加便捷,此外,還提升了結(jié)構(gòu)的使用性能及其壽命。②進料管已由傳統(tǒng)的單膠管進料發(fā)展為多路同時進料,或全連通濾池,大口徑管道同時進料,在節(jié)省時間的同時,也提高了生產(chǎn)效率。③負載感應(yīng)變量泵和比例閥控制的液壓系統(tǒng)將大大減少能源浪費,并將逐步取代定量泵和簡單開關(guān)閥控制的液壓系統(tǒng)。④電氣控制系統(tǒng)從簡單的接觸器和繼電器控制發(fā)展到現(xiàn)代的plc控制,不僅實現(xiàn)了設(shè)備的遠程控制及可視化控制,同時也降低了操作人員的工作量及其日常的危險系數(shù),保證了系統(tǒng)運行的安全性。

4 結(jié)語

總之,隨著社會的發(fā)展,各行各業(yè)對礦產(chǎn)資源的需求不斷增加,經(jīng)過多年的實踐改進,尤其是將計算機技術(shù)引入到礦山企業(yè)壓濾機控制系統(tǒng)當中,極大地提升了板框壓濾機的工作效率。本文主要對板式壓濾機的常見故障進行了分析,并提出了及時排除和處理策略,保證設(shè)備的正常使用,在日常生產(chǎn)中,應(yīng)當加強對板框壓濾機的維護和保養(yǎng),保證其使用壽命,提高生產(chǎn)效率,進而更好為礦山企業(yè)生產(chǎn)服務(wù),創(chuàng)造更多的價值。

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