宮 臣
(潞安集團(tuán) 蒲縣黑龍煤業(yè)有限公司,山西 蒲縣 041200)
煤壁片幫是采煤工作面經(jīng)常遇到的問題,其具有突發(fā)性、高頻性、難控制等特點(diǎn),對(duì)工作面正常推進(jìn)造成重大安全隱患,為降低片幫幾率及防治片幫發(fā)生,許多學(xué)者做了大量研究[1-5]。本文針對(duì)黑龍煤業(yè)2103工作面煤壁片幫深度較大,片幫范圍較廣且不易控制的難題,提出采用煤壁動(dòng)壓注水的方式有效改善了煤壁片幫程度,具有重要的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
黑龍煤業(yè)2103工作面位于下水平9+10+11煤層,東與9+10+11號(hào)煤層運(yùn)輸大巷、軌道大巷、回風(fēng)大巷相連,西接礦井井田邊界保護(hù)煤柱;北面是未開采區(qū)域;南面是已采2101工作面,與2101工作面回風(fēng)巷之間保護(hù)煤柱30 m。2103工作面為走向布置,傾向長(zhǎng)度109.5 m,可采長(zhǎng)度655 m。
2103工作面所采煤層為石炭系太原組地層下段上部9+10+11煤層, 工作面范圍內(nèi)煤層厚度穩(wěn)定,9號(hào)煤與10+11號(hào)煤之間有一層平均厚度為1.6 m的夾矸,10號(hào)與11號(hào)煤層合并,9號(hào)煤平均厚度0.8 m,10+11號(hào)煤平均厚度4.8 m,容重為1.4 t/m3,可采指數(shù)為1,變異系數(shù)為8.42%。9號(hào)煤層為低灰-中灰、中硫-高硫、低磷、低熱值-高熱值之肥煤和焦煤,10+11號(hào)煤層為特低灰-中灰、中低硫-高硫、低磷、低熱值-高熱值之肥煤和焦煤。
2103工作面采用走向長(zhǎng)壁、后退式綜合機(jī)械化低位放頂煤一次采全高采煤法,頂板采用全部垮落法處理。工作面割煤高度(3.0±0.1)m,放頂煤平均高度2.6 m,采放比為1∶0.87,循環(huán)進(jìn)度0.8 m,一采一放為一個(gè)循環(huán)。工作面采用端部割三角煤斜切進(jìn)刀,進(jìn)刀距離45 m。
通過分析2103工作面現(xiàn)場(chǎng)片幫情況,工作面煤壁破壞形式分為整塊滑動(dòng)破壞和上半塊滑動(dòng)破壞兩種,如圖1所示。隨采煤機(jī)破煤,煤體所受剪切應(yīng)力遠(yuǎn)大于煤體本身的抗剪強(qiáng)度,且在煤層上覆圍巖壓力及煤體自身重力作用下,煤壁附近的煤體將受到較大的橫向拉應(yīng)力產(chǎn)生橫向變形,同時(shí)還會(huì)產(chǎn)生沿煤壁豎直方向的蠕動(dòng)變形,最終發(fā)生弧形剪切變形破壞。
圖1 2103工作面煤壁破壞形式
工作面煤壁片幫主要取決于工作面前方煤體的塑性區(qū)發(fā)育情況,隨采動(dòng)影響,塑性區(qū)范圍的增加直接加大了煤壁片幫的幾率。所以,為解決工作面煤壁片幫問題,首先要了解煤壁前方塑性區(qū)的發(fā)育規(guī)律。
圖2為采煤工作面前方煤體支承應(yīng)力分區(qū)示意。當(dāng)工作面向前推進(jìn)時(shí),前方煤體初始應(yīng)力發(fā)生改變重新分布,產(chǎn)生超前支承應(yīng)力,根據(jù)支承應(yīng)力大小,煤壁前方依次形成塑性區(qū)(Ⅰ和Ⅱ)、彈性區(qū)(Ⅲ)、原巖應(yīng)力區(qū)(Ⅳ),其中,塑性區(qū)Ⅰ中煤體所受支承壓力低于原巖應(yīng)力;Ⅱ區(qū)中煤體所受支承壓力遠(yuǎn)高于原巖應(yīng)力,且在Ⅱ區(qū)中將出現(xiàn)支承壓力極大值,這將導(dǎo)致塑性區(qū)內(nèi)煤體節(jié)理、裂隙發(fā)育加重,煤體自身承載能力減弱,極易引發(fā)煤壁剪切破壞。所以,工作面煤壁前方塑性區(qū)寬度越大,越容易發(fā)生片幫、冒頂事故。
圖2 煤體支承應(yīng)力分區(qū)
通過對(duì)煤壁片幫分析,結(jié)合2103工作面實(shí)際地質(zhì)條件,提出采用煤壁淺孔動(dòng)壓注水技術(shù)進(jìn)行工作面片幫防治。
綜合考慮2103工作面煤層透水性、孔隙率及工作面采高等影響因素,在工作面煤壁中上部位置呈近水平方向布置注水鉆孔,采用ZQSJ-80/2.8型氣動(dòng)手持鉆機(jī),配合D42 mm×1 000 mm螺旋鉆桿打孔,鉆孔距底板高1.5m,打孔角度斜向上1~3°,鉆孔深5 m,孔間距為5 m,即鉆孔布置在相鄰兩支架的護(hù)幫板之間,如圖3所示。
圖3 鉆孔布置
鉆孔的封孔工藝非常關(guān)鍵,注水是否成功很大程度上取決于封孔質(zhì)量。2103工作面注水使用自動(dòng)膨脹式封孔器完成封孔工作,如圖4所示,封孔器長(zhǎng)1 000 mm。在進(jìn)行封孔作業(yè)時(shí),需做到以下幾點(diǎn):①選取合理的注水壓力,使得封孔器膨脹壓力保持在合理范圍內(nèi),若壓力過大則會(huì)導(dǎo)致煤體破壞,若壓力過小則會(huì)導(dǎo)致注水效果不佳;②確保注水過程中壓力水作用下,封孔器能夠與鉆孔圍壁緊緊貼實(shí),不發(fā)生漏水。
圖4 封孔器封孔示意
合理的注水壓力是保證注水成功的前提,也是保障注水效果的關(guān)鍵,針對(duì)2103工作面,為了確定合理的注水壓力,在工作面現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了不同大小壓力的試驗(yàn)性注水研究,分別取壓力值為5 MPa、6 MPa、7 MPa、8MPa,并統(tǒng)計(jì)、總結(jié)注水流量隨時(shí)間增長(zhǎng)的變化規(guī)律,如圖5所示。
圖5 注水流量隨注水時(shí)間變化曲線
由圖5可知,注水流量隨時(shí)間增長(zhǎng)呈正相關(guān)增長(zhǎng)。注水壓力為8 MPa時(shí),由于此時(shí)水的壓力過大,導(dǎo)致注水過程中壓力水在15 min左右便沖碎煤體,最終注水失?。欢闪硗?條曲線得知,注水壓力為7 MPa時(shí),在注水36 min時(shí)達(dá)到理論流量3.46 m3;6MPa時(shí),在注水45 min時(shí)達(dá)到理論流量;5 MPa時(shí),在注水60 min時(shí)達(dá)到理論流量。與6 MPa和5 MPa相比,注水壓力為7 MPa時(shí)不僅縮短了注水時(shí)間,降低了工作量,而且能在不破壞煤體的前提下保證注水流量,從而達(dá)到快速、高效的注水目的。因此,最終選擇合理的注水壓力為7 MPa。
在2103工作面試驗(yàn)段采用動(dòng)壓注水技術(shù)后,進(jìn)行了持續(xù)一個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)注水后煤壁片幫監(jiān)測(cè),對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果整理后如圖6所示。
由圖6可見,未采用動(dòng)壓注水前,由于工作面煤壁前方塑性區(qū)內(nèi)煤體受采動(dòng)影響,故其抗剪切強(qiáng)度較低,破碎較大,易引起煤壁片幫、端頭垮落等現(xiàn)象,據(jù)統(tǒng)計(jì),2103工作面煤壁片幫平均深度1.0 m,片幫范圍占工作面總長(zhǎng)度的70%左右;采用煤壁動(dòng)壓注水后,片幫深度降低至平均0.4 m,較之前降低了60%,片幫范圍降低至了工作面全長(zhǎng)的20%左右,較之前降低了50%。由此得知,采用動(dòng)壓注水技術(shù)可有效改善工作面煤壁片幫,從而為工作面快速、安全推進(jìn)提供了重要保障。
圖6 注水前后煤壁片幫情況對(duì)比
同時(shí),對(duì)工作面開機(jī)率及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)得知,未采用煤壁注水前,由于工作面煤壁及頂板控制較困難,片幫程度較大,采煤機(jī)正常開機(jī)率只有29%左右,產(chǎn)量不佳;經(jīng)動(dòng)壓注水后,采煤機(jī)開機(jī)率達(dá)到了70%以上,較之前增加了40%以上,工作面推進(jìn)速度大幅提高,從而有效保證了回采效率及產(chǎn)量。