葛曉森
目前公司傳統(tǒng)的高性能滴膠防偽產(chǎn)品是利用人工來控制膠閥進(jìn)行手工滴膠,生產(chǎn)效率低并且不能保證產(chǎn)品的滴膠公差范圍尺寸,隨著產(chǎn)品需求量的不斷增加,要求在保證滴膠尺寸精度的情況下提高工作效率,于是發(fā)揮公司的技術(shù)力量,計劃開發(fā)出一種高精度機(jī)械手滴膠設(shè)備,來解決目前的生產(chǎn)瓶頸狀況。利用“先工藝后設(shè)備”的指導(dǎo)思想,做工藝性試驗。
首先提出了技術(shù)要求,利用設(shè)備廠家的現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行工藝測試,滴膠精度由原來的±0.06g降為現(xiàn)在的±0.03g,能滿足產(chǎn)品精度。于是著手分步開發(fā)此設(shè)備:
智能機(jī)械手滴膠機(jī)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)備,需要對滴膠的流量和點膠位置精確的控制,影響滴膠精度控制的主要因素有:產(chǎn)品尺寸、夾具方式、滴膠方式、控制方式。最后我們決定要實現(xiàn)高難度的精度滴膠,必須引進(jìn)視覺檢測系統(tǒng),來保證其檢測精度高、動作響應(yīng)快、可連續(xù)工作等特點。
滴膠的視覺系統(tǒng)的功能:
①在滴膠工藝前必須對滴膠產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)確定位、自動生產(chǎn)滴膠的路徑。
②在滴膠工藝后,對滴的膠進(jìn)行觀察和測量,評估涂膠的尺寸和體積的一致性。
滴膠的工作原理
1.定位方法
通過機(jī)器視覺對點膠位置自動檢測,主要分為圖像采集、圖像處理和位置坐標(biāo)的提取與輸出3個部分。待定的產(chǎn)品正確裝夾后,相機(jī)(CCD)按照滴膠區(qū)域的分割進(jìn)行圖像的分塊采集,并將采集到的圖像存儲于工控機(jī)內(nèi)存中,當(dāng)完整的產(chǎn)品圖片采集后,工控機(jī)依次對所采集到的圖像進(jìn)行處理,擬定出滴膠位置區(qū)域輪廓的幾何特征。最后依據(jù)滴膠中心和滴膠區(qū)域輪廓的幾何特征,提取膠點中心的坐標(biāo)數(shù)值,并通過工控機(jī)傳輸給機(jī)電執(zhí)行機(jī)構(gòu),驅(qū)動運(yùn)動平臺到移動至正確的點膠位置。
2.圖像處理
滴膠中心位置的識別通常需要根據(jù)給定條件,或者點膠區(qū)域輪廓的幾何特征來進(jìn)行。針對應(yīng)用的具體對象,細(xì)間距、不規(guī)則圖案的產(chǎn)品采用閥值化與形態(tài)學(xué)的處理算法,在圖中矩形區(qū)域為待檢測的滴膠區(qū)域,長條區(qū)域為引線區(qū)域。首先把得到的彩色圖像轉(zhuǎn)化為灰色圖,以便于進(jìn)一步的圖像處理操作,為了減少圖像的噪聲,對灰度化的圖像進(jìn)行了平滑處理,通過灰度圖像的閥值選取,獲得了反映圖像整體和局部特征的二值化圖像。這既有利于提高目標(biāo)輪廓的對比度,又便于圖像的簡化處理,減小數(shù)據(jù)量提高處理速度。同時閥值的可調(diào)性也大大提高了系統(tǒng)對工作的環(huán)境的適應(yīng)性,即增強(qiáng)了系統(tǒng)對不同對象的識別能力。
由于被測區(qū)域并非為完整矩形而是包含了長條形的區(qū)域,因此可采用形態(tài)學(xué)處理,使用矩形結(jié)構(gòu)元對圖像進(jìn)行操作,比這個區(qū)域小的部分將被剔除掉,腐蝕操作具有對稱性,在減少識別區(qū)域面積的同時,并不改變所選區(qū)域的中心位置坐標(biāo)。隨后通過膨脹操作使識別區(qū)域恢復(fù)到原來面積,得到完整的矩形,最后通過矩形擬合提取識別得到識別區(qū)域的中心坐標(biāo)。
3.測量系統(tǒng)的標(biāo)定
經(jīng)過圖像處理得到的滴膠區(qū)域中心點坐標(biāo)為相機(jī)坐標(biāo)系的像素坐標(biāo),不能直接用于滴膠機(jī)的運(yùn)動平臺,需要先行對測量系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)定,不能直接用于點膠機(jī)的運(yùn)動平臺,需要先行對測量系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)定,實施將滴膠區(qū)域中心的像素坐標(biāo)轉(zhuǎn)化為運(yùn)動平臺的物理坐標(biāo)。首先確定CCD的像素分辨率,運(yùn)用標(biāo)尺刻度與圖像像素數(shù)之間的關(guān)系來計算得到每個圖像的實際尺寸。標(biāo)定采用打點法,即滴膠機(jī)在標(biāo)定板的任意位置上滴膠打點,移動工作臺使該點到達(dá)CCD原點,根據(jù)前后滴膠打點的坐標(biāo)之差來標(biāo)定相機(jī)與點膠機(jī)的相對位置關(guān)系。
4.誤差分析
視覺檢測系統(tǒng)的測量誤差主要來自鏡頭畸變引起的光學(xué)誤差、相機(jī)與膠點機(jī)安裝平行度引起的模型誤差以及圖像處理操作帶來的誤差等3個部分。其中相機(jī)安裝導(dǎo)致的模型誤差和圖像處理造成的誤差可通過對相機(jī)模型的標(biāo)定來加以修正。
相機(jī)實際的鏡頭并非理想的透視成像,而是存在不同程度的畸變,主要包括徑向畸變、軸向畸變、偏心畸變等。
視覺定位系統(tǒng)的的實現(xiàn)
視覺定位對象是具有較為復(fù)雜圖形的帶加工印制芯片的電路板,具體操作目標(biāo)如下:通過圖像分析,確定待點膠區(qū)域的中心位置,進(jìn)而驅(qū)動三軸運(yùn)動平臺移動到恰當(dāng)位置,完成滴膠機(jī)的定位。
1.整體樣機(jī)系統(tǒng)
整體三坐標(biāo)點膠系統(tǒng)包括臺式機(jī)器人、氣動電磁閥、點膠機(jī)、圖像采集系統(tǒng)及工控機(jī)5個部分。其中氣動電磁閥位于機(jī)器人的上部,通過壓氣管道與滴膠閥相連,滴膠閥安裝于機(jī)器人的機(jī)械手臂上,可按照輸入路徑進(jìn)行三軸精密移動;相機(jī)安裝在機(jī)械手臂略微偏左位置,按裝高度依據(jù)相機(jī)的光學(xué)參數(shù)而定,便于采集到清晰圖像,光源置于相機(jī)左下側(cè)。
2.視覺系統(tǒng)的選型
整個視覺定位系統(tǒng)包括3個模塊:圖像采集模塊、圖像分析模塊和測量系統(tǒng)標(biāo)定模塊。圖像采集模塊負(fù)責(zé)獲取圖像,并通過合理的光源布置,使目標(biāo)區(qū)域有合理的對比度,圖像分析模塊對采集的圖形進(jìn)行自動處理,提取點膠區(qū)域中心坐標(biāo),該坐標(biāo)是相對于相機(jī)圖像坐標(biāo)系而言;測量系統(tǒng)標(biāo)定模塊有兩個任務(wù):①確定相機(jī)的像素分辨率,即一個像素代表的實際距離。②確定相機(jī)圖像坐標(biāo)系和運(yùn)動平臺坐標(biāo)系之間的關(guān)系,將滴膠中心的圖像坐標(biāo)轉(zhuǎn)換為可以驅(qū)動平臺運(yùn)動的物理坐標(biāo)。
根據(jù)被測物體的特點,為獲得對比度良好的圖像,光源的布置方式通常有兩種:①直接明場正面照射,點膠區(qū)域為玻璃托盤,其反射性強(qiáng)于背景,因而亮度較高,甚至達(dá)到飽和。②采用直接暗場正面照射,點膠區(qū)域是玻璃托盤,暗場照明也可突出這些部分,考慮到實施的便利性,采用了第一種光源布置方式。
3.算法實現(xiàn)與實驗
以VC++作為開發(fā)平臺,結(jié)合開源計算機(jī)視覺庫,對圖像處理算法進(jìn)行了程序?qū)崿F(xiàn)。采集到的彩色圖像首先經(jīng)過灰度化處理,帶經(jīng)過圖像平滑,消除了部分噪聲得到了灰度圖,由于光照因素,目標(biāo)區(qū)域亮度相對較高,選取適當(dāng)閥值來區(qū)分背景與目標(biāo)區(qū)域,經(jīng)過二值化處理即可得到粗略的目標(biāo)區(qū)域。光照強(qiáng)度的改變,引起背景與目標(biāo)區(qū)域的灰度值的相對變化,因此二值化操作中的閥值需要根據(jù)光照條件的不同加以調(diào)節(jié)。為了得到規(guī)則矩形,便于中心坐標(biāo)的提取,對二值化后的圖像進(jìn)行多次操作,則圖中比矩形區(qū)域面積小的“尾巴”將被慢慢去掉,得到中心位置不變的圖形陣列,再對其進(jìn)行膨脹操作,即得到完整的矩形陣列。
通過矩形擬合,提取出各個矩形中心坐標(biāo),左側(cè)U、V分別為各個中心位置在圖像坐標(biāo)系中的像素坐標(biāo),右側(cè)X、Y則為對應(yīng)點的在機(jī)床坐標(biāo)系下的實際坐標(biāo)。通過模擬滴膠試驗,證明了該結(jié)果的準(zhǔn)確性,其定位精度也滿足了精確滴膠的需求。
結(jié)論
研究了基于機(jī)器視覺的滴膠機(jī)定位系統(tǒng),利用CCD相機(jī)對芯片的滴膠區(qū)域進(jìn)行掃描,采用平滑操作和二值化的方法對采集的圖像進(jìn)行預(yù)處理。再運(yùn)用圖像形態(tài)學(xué)操作提取點膠位置坐標(biāo),解決了傳統(tǒng)點膠方式開環(huán)控制精度低,穩(wěn)定性差等問題,試驗結(jié)果表明,對點膠位置的定位精度可達(dá)0.016mm,能滿足產(chǎn)品高精度點膠的要求。
通過兩年多自主創(chuàng)新關(guān)鍵技術(shù)的研究及產(chǎn)品開發(fā),成功解決了滴膠效率低、成品率的問題,工作效率提高4倍,人工比以前減少9人,成品率由原來的73%提高到97%,當(dāng)年為公司節(jié)約資金約467萬元。
作者單位:山東泰寶防偽技術(shù)產(chǎn)品有限公司
責(zé)任編輯:李倩 liqian@cprint.cn