任仰成
(山西魯能河曲發(fā)電有限公司,山西 忻州 036500 )
隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,大部分電廠進(jìn)行了超低排放改造。許多電廠在新增設(shè)備時(shí),因場(chǎng)地空間局限,煙道連接復(fù)雜,煙道設(shè)計(jì)不滿足設(shè)計(jì)規(guī)程[1]。由此導(dǎo)致煙道內(nèi)部煙氣流場(chǎng)失衡,造成氣流對(duì)沖、流動(dòng)不對(duì)稱,氣流脈動(dòng)等問題,最終造成煙道及設(shè)備的振動(dòng)[2]。引風(fēng)機(jī)安裝在鍋爐煙道除塵器和脫硫塔之間,將燃燒產(chǎn)生的煙氣抽出后排入煙囪,其前后煙道的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)兩臺(tái)并聯(lián)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)造成顯著影響[3]。
某600 MW 機(jī)組引風(fēng)機(jī)振動(dòng),氣流產(chǎn)生異聲問題,通過振動(dòng)測(cè)試分析和引風(fēng)機(jī)熱態(tài)試驗(yàn)分析,采用CFD 軟件對(duì)電除塵器到引風(fēng)機(jī)段煙道、引風(fēng)機(jī)到脫硫入口段煙道進(jìn)行模擬,加裝導(dǎo)流板,消除氣流的擾動(dòng),降低煙道局部阻力。
為響應(yīng)國(guó)家環(huán)保政策,對(duì)某機(jī)組進(jìn)行超凈環(huán)保改造。改造后除塵器前增設(shè)煙冷器,原有布袋除塵器改造為電除塵器,并對(duì)其進(jìn)出口煙道布置方式進(jìn)行了改變,這使得引風(fēng)機(jī)入口煙道結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,如圖1 所示。
圖1 引風(fēng)機(jī)入口煙道改造前后布置方式
改造后自機(jī)組啟動(dòng)開始,引風(fēng)機(jī)發(fā)生在高負(fù)荷情況下振動(dòng)超標(biāo)的現(xiàn)象,限制了機(jī)組帶負(fù)荷的能力。為查明振動(dòng)原因,對(duì)其引風(fēng)機(jī)及煙道進(jìn)行振動(dòng)測(cè)試。測(cè)試結(jié)果表明:1)進(jìn)口煙道頻率表現(xiàn)為低頻振動(dòng)(9.16 Hz),該頻率為煙道本體的固有頻率;2)風(fēng)機(jī)機(jī)殼及擴(kuò)壓筒附近測(cè)點(diǎn)頻譜能量顯示,能量尖峰多集中在葉片通過頻率(273 Hz)的1 倍頻和2 倍頻上,這顯示該振動(dòng)明顯和氣流脈動(dòng)或者氣流激振有關(guān);3)機(jī)殼上還存在轉(zhuǎn)速基頻(12.4 Hz)的能量尖峰,而B 側(cè)煙道上能量則主要集聚在轉(zhuǎn)速基頻上,該現(xiàn)象是由于風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口煙道布置不合理造成的。針對(duì)上述分析,需要對(duì)引風(fēng)機(jī)入口煙道和出口煙道進(jìn)行優(yōu)化。
采用CFD 軟件進(jìn)行煙道流場(chǎng)分析。根據(jù)提供的圖紙按照1∶1 比例建立幾何模型,計(jì)算范圍為電除塵出口到引風(fēng)機(jī)入口,由于兩側(cè)除塵器出口煙道對(duì)稱布置,本文僅對(duì)單側(cè)進(jìn)行分析。計(jì)算入口為電除塵出口煙道截面,采用Velocity-inlet,計(jì)算出口為引風(fēng)機(jī)入口截面采用Pressure-outlet,煙道壁面、導(dǎo)流板等均采用壁面邊界[4-5]。選取截面1 和截面2 進(jìn)行分析,如圖2 所示。
由圖2 可以看出,煙道1、煙道2、煙道3 內(nèi)煙氣匯流后進(jìn)入引風(fēng)機(jī),煙道1 內(nèi)煙氣流動(dòng)受到煙道2內(nèi)煙氣的抑制,流動(dòng)受阻形成渦流。3 個(gè)分煙道在豎直大煙道匯流,但煙氣匯流段煙道內(nèi)沒有相應(yīng)的流場(chǎng)優(yōu)化結(jié)構(gòu),使得豎直煙道兩側(cè)的煙氣發(fā)生強(qiáng)烈的相互干擾,匯流處兩側(cè)煙氣流量不對(duì)稱,煙氣流動(dòng)方向雜亂,互相沖撞、擠壓,局部形成渦流。這不僅會(huì)使煙氣流動(dòng)阻力顯著增大,且渦流的存在會(huì)造成煙道結(jié)構(gòu)的低頻振動(dòng)以及流動(dòng)過程中出現(xiàn)異音。煙氣流場(chǎng)紊亂,氣流脈動(dòng)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)葉片受不均衡的氣流沖擊發(fā)生氣流激振,造成風(fēng)機(jī)振動(dòng)。
圖2 優(yōu)化前引風(fēng)機(jī)入口煙道流場(chǎng)分析
采用CFD 軟件進(jìn)行煙氣流場(chǎng)分析。根據(jù)提供的圖紙按照1∶1 比例建立幾何模型,計(jì)算范圍為引風(fēng)機(jī)出口到脫硫入口,計(jì)算入口為兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出口煙道截面,采用Velocity-inlet,計(jì)算出口為脫硫入口煙道截面,采用Pressure-outlet,煙道壁面、導(dǎo)流板等均采用壁面邊界。模型如圖3 所示,選取截面1 和截面2 進(jìn)行分析,如圖4 所示。
煙道1 內(nèi)氣流自引風(fēng)機(jī)出口經(jīng)過折轉(zhuǎn)—截面突擴(kuò)到達(dá)水平匯流煙道,煙道2 內(nèi)氣流同樣經(jīng)過折轉(zhuǎn)后到達(dá)水平匯流煙道,水平煙道連接脫硫入口煙道。從圖4 可以看出,由于匯流處煙道結(jié)構(gòu)不對(duì)稱,兩股煙氣會(huì)發(fā)生強(qiáng)烈的相互干擾、沖撞、擠壓,出現(xiàn)較大的渦流區(qū),使實(shí)際通流面積遠(yuǎn)小于煙道截面積,煙氣在流經(jīng)這些位置的過程中速度重新分布引起的加速或減速以及介質(zhì)煙氣質(zhì)點(diǎn)間劇烈碰撞的動(dòng)量交換等引起能量損失,增加流動(dòng)的不穩(wěn)定性,影響引風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行。脫硫入口煙道截面比水平匯流煙道小,兩股煙氣在水平煙道內(nèi)匯流后流向脫硫入口煙道時(shí)發(fā)生流動(dòng)截面突縮和氣流轉(zhuǎn)向,造成折轉(zhuǎn)處出現(xiàn)渦流[6-7]。
圖3 引風(fēng)機(jī)出口煙道模型
圖4 優(yōu)化前引風(fēng)機(jī)出口煙道流場(chǎng)分析
優(yōu)化設(shè)計(jì)結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行,針對(duì)引風(fēng)機(jī)入口煙道存在的問題提出以下解決方案:在水平煙道內(nèi)加裝分隔板,使煙道1 和煙道2 內(nèi)氣流分隔開,避免氣流間的相互壓制;在三通煙道處添加分隔板,消除氣流對(duì)沖產(chǎn)生的渦流和流動(dòng)不穩(wěn)定的問題;在煙道轉(zhuǎn)向處加裝導(dǎo)流板,緩解因折轉(zhuǎn)段造成的煙氣流場(chǎng)紊亂,煙道阻力大的問題。引風(fēng)機(jī)入口煙道加裝導(dǎo)流板示意如圖5 所示。
圖5 煙道內(nèi)加裝導(dǎo)流板示意
圖6 為優(yōu)化后引風(fēng)機(jī)入口煙道流場(chǎng),從圖6 可以看出,優(yōu)化后消除了煙道1 和煙道2 之間兩股煙氣的相互壓制和匯流處煙氣的相互沖撞,煙道內(nèi)無渦流。本次優(yōu)化可使引風(fēng)機(jī)入口段煙道內(nèi)煙氣流動(dòng)均勻,消除因流動(dòng)過程中氣流不均勻造成的異音和煙道低頻振動(dòng)問題,同時(shí)優(yōu)化后,氣流平穩(wěn)的進(jìn)入導(dǎo)葉,可減輕氣流不穩(wěn)定造成的脈動(dòng)和激振。
圖6 優(yōu)化后引風(fēng)機(jī)入口煙道流場(chǎng)
針對(duì)引風(fēng)機(jī)出口到脫硫入口段煙道布置及結(jié)構(gòu)存在的問題,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件,進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì):1)在流體運(yùn)動(dòng)方向發(fā)生變化處安裝適當(dāng)形狀的導(dǎo)流板,避免在彎頭的內(nèi)外側(cè)出現(xiàn)大范圍的渦流區(qū);2)煙道截面突擴(kuò)的區(qū)域采用逐漸變徑,平緩過渡的方式;3)在煙道內(nèi)部添加隔斷板,將煙道分為左右兩部分,減小兩側(cè)引風(fēng)機(jī)出口煙氣之間的干擾,使兩臺(tái)并聯(lián)運(yùn)行的引風(fēng)機(jī)運(yùn)行環(huán)境相對(duì)隔離,解決原有方案中存在的問題。煙道內(nèi)加裝導(dǎo)流板示意如圖7 所示。
圖8 為優(yōu)化后引風(fēng)機(jī)出口煙道流場(chǎng),從圖8 可以看出,優(yōu)化后煙道內(nèi)流場(chǎng)分布均勻,折轉(zhuǎn)彎頭處添加導(dǎo)流板后減少了二次流的產(chǎn)生和對(duì)彎頭后煙道內(nèi)煙氣流場(chǎng)的影響[8]。引風(fēng)機(jī)出口煙道逐漸過渡優(yōu)化后,緩解因煙道截面突擴(kuò)和截面突縮引起的煙氣流場(chǎng)紊亂。兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出口煙道加裝分隔板后,煙氣平穩(wěn)均勻過渡,避免因兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出口的氣流相互壓制而造成的并聯(lián)引風(fēng)機(jī)振動(dòng)問題。優(yōu)化后脫硫塔入口截面速度分布較為均勻,有利于煙氣在脫硫塔內(nèi)均勻擴(kuò)散,使得脫硫塔內(nèi)煙氣與漿液混合充分。
圖7 煙道內(nèi)加裝導(dǎo)流板示意
圖8 優(yōu)化后引風(fēng)機(jī)出口煙道流場(chǎng)
機(jī)組停爐期間安裝導(dǎo)流板后投入運(yùn)行,在各個(gè)負(fù)荷下,引風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。對(duì)比相同負(fù)荷下(滿負(fù)荷600 MW),引風(fēng)機(jī)的振動(dòng)值由5 mm/s 降低為2 mm/s。煙道異音由90 dB 以上降為50 dB 以下,尾部煙道整體阻力降低249 Pa。本次改造保證設(shè)備的正常運(yùn)行,并降低了運(yùn)行能耗。改造前后參數(shù)比較如表1 所示。
表1 改造前后參數(shù)比較
采用CFD 計(jì)算流體力學(xué)軟件對(duì)引風(fēng)機(jī)出入口煙道流場(chǎng)進(jìn)行模擬分析,找出了煙道內(nèi)氣流擾動(dòng)問題的根源,消除引風(fēng)機(jī)設(shè)備振動(dòng)偏大等異?,F(xiàn)象,同時(shí)降低尾部煙道阻力,降低運(yùn)行能耗,保障機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。