張文磊,焦金明,張 晶,張成喜
(中車大同電力機(jī)車有限公司 工藝開發(fā)部,山西 大同 037038)
自20 世紀(jì)60 年代起,國內(nèi)鐵路車鉤鉤體砂芯的鑄造生產(chǎn)大多采用普通水玻璃砂工藝,存在的主要問題一是水玻璃加入量大,芯砂流動性差,芯子成形不良;二是芯砂殘留強(qiáng)度大,清砂難。為了解決普通水玻璃砂清砂困難的問題,鐵路機(jī)車車輛行業(yè)曾經(jīng)嘗試過“水爆清砂”“水浴清砂”,但都因易引起鑄件裂紋而放棄[1-3]。另外國內(nèi)車鉤芯子生產(chǎn)也有少數(shù)廠家采用CO2聚丙烯酸鈉樹脂工藝及三乙胺冷芯盒工藝,該工藝雖然解決了普通水玻璃砂的上述問題,但又存在黏結(jié)劑含N、P、S 有害元素、污染大、存放性差、發(fā)氣量大等問題[4]。
近年來,隨著對水玻璃硬化機(jī)理研究的進(jìn)一步深入,水玻璃砂鑄造技術(shù)得到快速發(fā)展,改性水玻璃砂工藝脫穎而出,因此為了在鐵路重載機(jī)車車鉤鉤體內(nèi)腔砂芯的制備過程中,采用改性水玻璃砂冷芯盒制芯工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)的普通水玻璃砂制芯工藝,水玻璃加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)由7.0%~8.0%下降到4%~6%改性水玻璃砂制芯,不僅砂芯潰散性較好,落砂清理方便,更重要的是繼承了傳統(tǒng)水玻璃砂的優(yōu)點,特別是具有較好的高溫退讓性,減少了鉤體內(nèi)腔的裂紋傾向。
重載機(jī)車車鉤鉤體材料為E 級鋼,該鋼種的澆注溫度一般在1 560 ℃左右,因此要求制芯用砂具有低含泥量和高耐火度。原砂的SiO2含量直接影響芯砂的耐火度,SiO2含量低,芯砂的耐火度低,澆注后鉤體表面易粘砂[5]。原砂含泥量的高低直接影響芯砂的強(qiáng)度、退讓性和透氣性,而且原砂含泥量高,為保證型砂的工藝強(qiáng)度,需加入更多的黏結(jié)劑,這樣就會導(dǎo)致改性水玻璃砂清砂困難,芯砂退讓性降低,增大鉤體內(nèi)腔的裂紋傾向。本研究選用的硅砂是包頭砂,其性能指標(biāo)見表1.
選用包頭市瑞晟化工機(jī)械產(chǎn)品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的改性水玻璃,其采用多元復(fù)合改性生產(chǎn),具有抗老化、粘度低的特點,制備的改性水玻璃砂強(qiáng)度高,其性能指標(biāo)見表2.
表1 包頭硅砂的性能指標(biāo)
表2 改性水玻璃的性能指標(biāo)
主要包括水平分型射芯機(jī)和芯盒。射芯機(jī)采用80 kg 水平分型射芯機(jī),該設(shè)備能夠自動完成射砂、CO2吹氣硬化、頂芯等一系列操作。芯盒主要包括上下芯盒、活塊、射砂板、吹氣板、下頂芯機(jī)構(gòu)等,在設(shè)計和生產(chǎn)中對制芯效率、制芯質(zhì)量、勞動環(huán)境等多方面也有較大影響,一般要求排氣均勻、硬化速度快、氣體耗量低、清理方便,設(shè)計時也要注意射砂孔、排氣孔、吹氣板、活塊、密封等幾個方面。
芯砂試驗采用100 kg 規(guī)格的S112 碾輪式混砂機(jī)混制,每次先加入100 kg 原砂干混1 min,然后加入定量改性水玻璃混碾3 min,最后從每組混碾好的改性水玻璃砂中取樣,分別進(jìn)行含水量、干拉強(qiáng)度試驗分析,圖1 為改性水玻璃砂試樣。
圖1 改性水玻璃砂試樣
芯砂性能檢測結(jié)果如表1 所示??梢钥闯?,芯砂的改性水玻璃加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)由3%增加到6%的過程中,含水量也逐漸增加,最大為2.52%,均滿足鉤體芯砂工藝要求。當(dāng)芯砂的改性水玻璃加入量為3%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%時,芯砂的平均干拉強(qiáng)度分別為809 kPa、1 042 kPa、1 150 kPa、1 281 kPa、1 526 kPa、1 909 kPa,芯砂的干拉強(qiáng)度隨著改性水玻璃加入量的增加而增大。車鉤鉤體芯砂干拉強(qiáng)度工藝要求不低于1 300 kPa,因此前四組芯砂干拉強(qiáng)度較低,制芯過程將導(dǎo)致砂芯無法成型、砂芯整體強(qiáng)度低容易裂損等現(xiàn)象,無法滿足砂芯工藝要求。第5 組和第6 組芯砂干拉強(qiáng)度均滿足工藝要求,由于車鉤砂芯為鉤體內(nèi)腔整體砂芯,砂芯強(qiáng)度滿足工藝要求即可,強(qiáng)度過高將導(dǎo)致砂芯的退讓性降低,容易使鉤體內(nèi)腔彎角部位產(chǎn)生裂紋,因此確定車鉤鉤體用芯砂的改性水玻璃加入量為5.5%~6%.
表3 改性水玻璃砂試驗性能
利用改性水玻璃砂砂芯進(jìn)行小批量試制生產(chǎn),試制產(chǎn)品為102 型車鉤鉤體內(nèi)腔整體砂芯,砂芯重量約60 kg.試制期間主要完成了吹氣壓力、硬化時間的摸索和改進(jìn)。吹CO2氣體硬化過程中由于加熱管路的影響,導(dǎo)致壓力有一定的損失,當(dāng)吹氣壓力較低時硬化時間較長,制芯效率大大降低,當(dāng)吹氣壓力較高時,吹氣嘴周圍砂芯會發(fā)生過吹現(xiàn)象,砂芯疏松粉化。最終確定射芯工藝為:射砂壓力0.45 MPa,CO2吹氣壓力0.3 MPa,吹氣硬化時間100 s,吹氣硬化60 s 時抽取芯盒活塊。
試制生產(chǎn)過程中總計生產(chǎn)40 個砂芯,通過后續(xù)的造型、澆注、清理過程驗證了砂芯質(zhì)量滿足工藝要求,砂芯存放性好,鑄件內(nèi)腔表面光滑,尺寸穩(wěn)定。圖2 為采用改性水玻璃砂制備的102 型車鉤鉤體整體芯。采用改性水玻璃砂芯代替普通水玻璃砂后,芯砂的潰散性大大提高,澆注開箱后進(jìn)行水力清砂試驗,每個鉤體內(nèi)腔芯砂清空的平均時間由14 min 縮短至3 min,清砂能力提高了3 倍左右,大大提高了鉤體鑄件的清砂效率。
1)通過小批量生產(chǎn)證明,5.5%~6%質(zhì)量分?jǐn)?shù)的改性水玻璃砂冷芯盒射芯工藝生產(chǎn)的鉤體砂芯,強(qiáng)度高、成型良好、存放性好、鑄件內(nèi)腔表面光滑、尺寸穩(wěn)定。
圖2 車鉤鉤體改性水玻璃砂芯
2)鉤體改性水玻璃砂芯相比于普通水玻璃砂芯潰散性有明顯提高,內(nèi)腔芯砂清砂時間縮短3 倍左右,大大提高了鉤體鑄件的清砂效率。