高建偉,馬依文
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 天臺317200)
華東桐柏抽水蓄能電站(以下簡稱桐柏電站)位于浙江省天臺縣,總裝機(jī)容量為1 200 MW,設(shè)有4臺單機(jī)300 MW的立軸單機(jī)混流可逆式機(jī)組。電站以雙回500 kV線路接入華東電網(wǎng),在華東電網(wǎng)承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相和事故備用等任務(wù)。桐柏電站機(jī)組正常運行工況主要包括:發(fā)電工況、發(fā)電調(diào)相工況、抽水工況、抽水調(diào)相工況等。
桐柏電站的每日發(fā)電計劃是由華東調(diào)控分中心根據(jù)電網(wǎng)負(fù)荷預(yù)測情況提前一日下發(fā)。調(diào)控分中心下發(fā)的日負(fù)荷計劃以15 min為一個計劃點,將1天24 h分為96個計劃點,電站需嚴(yán)格按照調(diào)度下發(fā)的發(fā)電計劃執(zhí)行機(jī)組啟停及機(jī)組有功控制任務(wù)。
抽水蓄能負(fù)荷成組控制是實現(xiàn)電網(wǎng)與抽水蓄能電站間以電站為調(diào)控單元的系統(tǒng),在規(guī)劃建設(shè)過程中,應(yīng)采用與電站監(jiān)控系統(tǒng)緊耦合的軟硬件平臺,按照華東電網(wǎng)抽水蓄能電站負(fù)荷成組及緊急支援控制功能規(guī)范的要求進(jìn)行功能架構(gòu)及功能設(shè)計。
負(fù)荷成組控制系統(tǒng)應(yīng)采用模塊式的軟件構(gòu)架,并具備有如下功能:
(1)控制權(quán)限及控制方式;
(2)如何調(diào)控方式和切換跟蹤處理;
(3)負(fù)荷指令計算和分配;
(4)機(jī)組啟停控制;
(5)抽水拖動選擇;
(6)電網(wǎng)緊急事故支援功能;
(7)系統(tǒng)故障安全。
電站負(fù)荷成組控制計算處理周期應(yīng)不大于250 ms。
隨著華東電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)抽水蓄能電站數(shù)量快速增長,且多為日調(diào)節(jié)型電站,同一時刻將會出現(xiàn)多臺抽蓄機(jī)組的啟停,對電網(wǎng)頻率造成不小的沖擊。因此在電站負(fù)荷的可調(diào)范圍內(nèi),成組控制需要基于發(fā)電負(fù)荷曲線的分鐘線性化目標(biāo)值,進(jìn)行負(fù)荷跟蹤控制。
桐柏電站在成組負(fù)荷控制模式下,單臺機(jī)組發(fā)電開機(jī)提前13 min由成組下發(fā)電開機(jī)令,機(jī)組同期并網(wǎng)后為避開水泵水輪機(jī)在不穩(wěn)定工況運行,機(jī)組調(diào)速器會以最快的速度將有功帶至200 MW,然后再按照200 MW/3 min的有功變化速率,將機(jī)組有功帶至成組目標(biāo)設(shè)定值。單臺機(jī)組停機(jī)提前11 min由成組發(fā)停機(jī)令,先按照200 MW/3 min的有功變化速率減機(jī)組有功,等機(jī)組有功減至空載時發(fā)令分機(jī)組開關(guān)。
當(dāng)96點計劃曲線中2個發(fā)電計劃點之間的負(fù)荷變化無需成組發(fā)令開停機(jī)時,成組邏輯將提前13 min開始重新分配各運行中的機(jī)組負(fù)荷,并按照200 MW/3 min的有功變化速率調(diào)整。在上述情況下,兩個發(fā)電計劃點的負(fù)荷變化調(diào)整所用時間通常小于3 min,這種情況全廠負(fù)荷僅能滿足華東調(diào)控分中心15 min的考核電量,無法滿足5 min的考核電量。為滿足5 min的考核電量要求,需要全廠有功曲線在15 min內(nèi)勻速調(diào)整。因此需新增成組有功變化速率計算邏輯:根據(jù)96點計劃的負(fù)荷變化情況,在負(fù)荷變化較小無需機(jī)組啟停時計算成組控制負(fù)荷的變化速率,并實時控制全廠機(jī)組有功出力。
有功變化速率計算邏輯的主要功能:在96點發(fā)電計劃中存在前后兩個發(fā)電點負(fù)荷變化較小,僅需調(diào)節(jié)當(dāng)前運行中機(jī)組的負(fù)荷即可滿足負(fù)荷曲線要求時,此邏輯將根據(jù)兩個計劃點之間的負(fù)荷差來計算出全廠有功變化速率,從而保證全廠有功功率能在15 min內(nèi)均勻增減至下一個計劃點負(fù)荷。
由于新增的有功變化速率計算邏輯功能是基于原有的成組負(fù)荷曲線控制邏輯實現(xiàn),因此新增的邏輯首先需要保證不影響原有成組邏輯的正常運行,其次就是需要明確新增邏輯的介入條件。主要閉鎖介入條件如下:
(1)有機(jī)組正常啟停時應(yīng)閉鎖介入。
(2)機(jī)組抽水工況運行時應(yīng)閉鎖介入。
(3)電網(wǎng)緊急支援動作時應(yīng)閉鎖介入。
(4)電站成組控制模式退出時應(yīng)閉鎖介入。
(5)成組不在曲線控制模式時應(yīng)閉鎖介入。
圖1中變量b_Ramp_Stage觸發(fā)時有功變化速率計算邏輯即介入到成組分配各運行機(jī)組有功功率的計算邏輯中。其中變量JC;CMD.P.SET.VAL即為下一個計劃點的成組目標(biāo)有功設(shè)定值,變量m_CMD.TARGET.P.SET即為當(dāng)前計劃點的目標(biāo)有功值。
由圖1可知,只有當(dāng)發(fā)電計劃前后兩個點有差值,并且上述5個閉鎖介入條件均未動作時,負(fù)荷變化速率計算邏輯才會啟動。
圖1 有功變化速率計算邏輯介入閉鎖邏輯示意圖
有功變化速率的計算邏輯主要通過計算兩個計劃點之間的有功差值,除以15 min后即為成組控制的目標(biāo)有功變化速率??紤]到機(jī)組調(diào)速器存在功率控制死區(qū),成組控制目標(biāo)有功值實時變化不利于機(jī)組調(diào)速器調(diào)節(jié)機(jī)組有功,因此成組控制目標(biāo)有功值設(shè)置了每隔1 min更新一次的邏輯。
圖2 成組控制目標(biāo)有功值選擇邏輯示意圖
圖2中變量JC;CMD.TARGET.P.SET即為成組控制的全廠有功目標(biāo)值,當(dāng)變量b_Ramp_Stage復(fù)歸時,即將變量JC;CMD.P.SET.VAL的值直接賦予變量 JC;CMD.TARGET.P.SET,當(dāng)變量 b_Ramp_Stage觸發(fā)時,變量JC;CMD.TARGET.P.SET的計算公式如下:
其中P為成組目標(biāo)有功值JC;CMD.TARGET.P.SET;V0為當(dāng)前目標(biāo)有功值m_CMD.TARGET.P.SET;V1為下一個點目標(biāo)有功值JC;CMD.P.SET.VAL。
圖3 成組目標(biāo)有功值計算邏輯示意圖
由于新增的有功變化速率控制邏輯運行環(huán)境為電站成組控制運行在自動、負(fù)荷曲線模式,為驗證該邏輯的正確性,試驗過程中電站機(jī)組控制方式均在遠(yuǎn)方成組,電站成組控制總投入,負(fù)荷曲線控制模式。
試驗過程中全廠機(jī)組均在成組自動控制模式,邏輯優(yōu)化可能導(dǎo)致成組控制機(jī)組正常啟停異常、負(fù)荷變化未按照計劃曲線執(zhí)行等情況。因此試驗前應(yīng)先向調(diào)度提交試驗申請單,并附上試驗所需的96點計劃,取得調(diào)度批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。同時在試驗過程中增加一名中控室值守人員密切監(jiān)視成組邏輯發(fā)令情況,如出現(xiàn)與發(fā)電計劃不一致的指令,及時將成組控制方式切至手動模式,人工下發(fā)指令。
試驗開始前由監(jiān)控系統(tǒng)專業(yè)人員下載修改完成的成組控制邏輯,并開啟在線測試功能。在試驗進(jìn)行期間,監(jiān)控專業(yè)人員重點監(jiān)測邏輯中變量b_Ramp_Stage的動作情況以及變量JC;CMD.TARGET.P.SET的實時數(shù)值。
表1 試驗期間發(fā)電計劃表 單位:MW
根據(jù)試驗期間15:27~16:02記錄的1號機(jī)、2號機(jī)和3號機(jī)的有功功率以及累加后的全廠總有功功率分析可知,成組控制機(jī)組有功變化速率邏輯能正確動作,并且有功功率曲線斜率能根據(jù)發(fā)電計劃正確計算。最終此次試驗過程中1號機(jī)、2號機(jī)和3號機(jī)的有功功率實際曲線變化速率為1.11 MW/min,全廠總有功的實際變化速率為3.33 MW/min,在扣除4 MW的廠用電后,桐柏電站500 kV關(guān)口電能表的15 min電量和5 min電量均能滿足調(diào)度偏差不超過±2%的要求。
圖4 試驗期間機(jī)組有功功率趨勢曲線示意圖
抽水蓄能電站機(jī)組具有運行工況多、機(jī)組啟停頻繁、需要避開不穩(wěn)定工況運行等特點,因此抽蓄電站的負(fù)荷成組控制邏輯較常規(guī)水電機(jī)組和火電機(jī)組要復(fù)雜一些,邏輯的修改優(yōu)化也相對的要更加謹(jǐn)慎。此次新增成組控制機(jī)組有功變化速率邏輯工作的主要內(nèi)容包括:原有邏輯的梳理消化以及試驗過程中的風(fēng)險預(yù)測兩方面。隨著華東地區(qū)“兩個細(xì)則”條款重新修訂后,相應(yīng)的考核力度大大加強(qiáng),對華東區(qū)域的并網(wǎng)機(jī)組輔助服務(wù)和運行管理也提出了更高的要求,抽蓄電站的成組邏輯優(yōu)化工作也將持續(xù)開展。此次邏輯優(yōu)化工作中出現(xiàn)的種種問題,為今后的成組控制邏輯修改積累了實際經(jīng)驗。