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空分分子篩失效后的判斷及處理

2019-11-27 08:21楊俊玲
山西化工 2019年5期
關(guān)鍵詞:冷箱空分分子篩

張 成, 楊俊玲

(山西潞安煤基合成油公司,山西 長(zhǎng)治 046100)

引 言

對(duì)于現(xiàn)代化大型空分裝置而言,其分子篩吸附器肩負(fù)著入冷箱工藝空氣的最終凈化重任[1]。山西潞安煤基合成油公司A套空分裝置1#、2#分子篩于2014年7月更換為UOP 13X-APG型號(hào)分子篩,期間運(yùn)行均正常,吸附末期CO2在線均能維持在0.6×10-6以下,2019年6月24日,A套空分裝置1#罐吸附、2#罐冷吹期間,由于09閥電磁換向閥先導(dǎo)閥持續(xù)漏氣,導(dǎo)致閥門(mén)開(kāi)氣路一直供氣,A套分子篩09閥閥門(mén)由關(guān)位變?yōu)殚_(kāi)位,使得空冷塔后的0.45 MPa的13.5萬(wàn)m3/h的空氣不經(jīng)過(guò)1#分子篩吸附,而是走短路直接去消音器放空,A套空壓機(jī)出口壓力急劇下降,A套空分冷箱迅速封閉并退至汽輪機(jī)空轉(zhuǎn)。隨即更換新電磁閥,更換后切斷閥HV-09調(diào)試動(dòng)作正常,A套空分進(jìn)入開(kāi)車恢復(fù)階段。

1 空氣純化系統(tǒng)

該系統(tǒng)主要由2臺(tái)吸附器、1臺(tái)蒸汽加熱器組成。分子篩吸附器為臥式雙層床結(jié)構(gòu),下層為活性氧化鋁,上層為分子篩,2臺(tái)吸附器切換工作。由空冷塔來(lái)的空氣,經(jīng)吸附器除去其中的水分、CO2及其他一些CnHm后,除一部分作儀表氣以外,其余又分為3路:一路去增壓機(jī)110AC2,一路去冷箱經(jīng)主換熱器冷卻后再去下塔,第三路去透平膨脹增壓機(jī)。

當(dāng)一臺(tái)吸附器吸附時(shí),另一臺(tái)吸附器則進(jìn)行再生。由分餾塔來(lái)的污氮?dú)?,?jīng)蒸汽加熱器加熱至180 ℃后,入吸附器加熱再生,脫附掉其中的水分及CO2,后經(jīng)放空消聲器排入大氣。經(jīng)由吸附器純化后的空氣水含量在-65 ℃露點(diǎn)以下,w(CO2)≤1×10-6,溫度為14 ℃。具體流程如圖1。

圖1 空氣純化系統(tǒng)

2 分子篩出現(xiàn)CO2穿透現(xiàn)象

6月24日,分子篩恢復(fù)投用后空分A套2#分子篩均在吸附2 h后,分子篩后二氧化碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)開(kāi)始上漲,最高漲至10×10-6,切至1#罐運(yùn)行4 h,吸附末期分子篩后二氧化碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高0.6×10-6,指標(biāo)正常,遂開(kāi)始排查分子篩后CO2在線含量超標(biāo)的原因。具體排查過(guò)程如下:

1) 首先,通入標(biāo)氣對(duì)分析表進(jìn)行校正,校正前顯示數(shù)值9.68×10-6,校正完畢投用后顯示數(shù)值9.82×10-6,偏差不大,排除儀表故障導(dǎo)致的CO2在線含量超標(biāo)。

2) 對(duì)空氣過(guò)濾器進(jìn)口大氣中雜質(zhì)含量進(jìn)行檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)進(jìn)口氣源中二氧化碳或其他雜質(zhì)含量異常偏高情況,超標(biāo)前、后進(jìn)入分子篩吸附器的空氣溫度及空氣流量均無(wú)上漲趨勢(shì),具體數(shù)據(jù)如第46頁(yè)表1。

3) 運(yùn)行過(guò)程中2#分子篩工作時(shí)吸附末期出口二氧化碳含量超標(biāo),1#分子篩吸附器工作良好,檢查2#分子篩吸附前再生加熱時(shí)間、再生氣氣量、冷吹時(shí)間、冷吹峰值均正常,說(shuō)明再生比較徹底,再生效果可以達(dá)到工藝要求。1#、2#分子篩均為2014年7月更換,使用5年時(shí)間,雖然快到使用壽命,但根據(jù)1#分子篩運(yùn)行情況可判斷是2#分子篩吸附劑存在問(wèn)題。分析在09閥異常開(kāi)啟后,2#分子篩處于冷吹再生的低壓時(shí)段,大量空氣經(jīng)10閥進(jìn)入2#分子篩。從趨勢(shì)檢查發(fā)現(xiàn),2#分子篩罐體出口壓力由10 kPa漲至200 kPa以上,經(jīng)過(guò)空冷塔的大量空氣突然泄壓,夾帶大量水進(jìn)入2#分子篩。1#分子篩由于處于吸附狀態(tài),空氣出口閥開(kāi)位,后系統(tǒng)保持壓力,未對(duì)1#分子篩帶水,而處于再生階段的2#分子篩進(jìn)水相對(duì)嚴(yán)重。氧化鋁不能完全吸附這些水分,就給分子篩增加了負(fù)荷,吸收了水分的分子篩,自由水與分子篩形成了水結(jié)晶,不能通過(guò)普通的再生方法再生出來(lái),吸附二氧化碳的能力就大大降低。

表1 進(jìn)入分子篩吸附器各參數(shù)

3 采取的處理措施

1) 經(jīng)過(guò)空冷塔的0.45 MPa、13.5萬(wàn)m3/h空氣突然去消音器放空,由于放空消音器設(shè)計(jì)量?jī)H為5萬(wàn)m3/h,導(dǎo)致剩余的空氣反串至微正壓的2#分子篩,可能使得2#分子篩床層不平整。6月27日,2#分子篩卸壓階段,打開(kāi)2#分子篩3個(gè)人孔發(fā)現(xiàn)里面床層比較平整,但分子篩吸附劑顏色較新分子篩顏色發(fā)黑,判斷因分子篩吸附性能發(fā)生變化導(dǎo)致CO2吸附能力變差,于是,對(duì)該分子篩補(bǔ)充2 t UOP 13X-APG分子篩,切換后,分子篩運(yùn)行趨輕微好轉(zhuǎn),但吸附容量有限,運(yùn)行過(guò)程中2#分子篩工作時(shí)吸附末期出口二氧化碳含量仍超標(biāo)。

2) 通過(guò)增加B套減少A套空分裝置氧負(fù)荷,減少空氣處理量由13.5萬(wàn)m3/h降至11萬(wàn)m3/h,提高再生溫度,加大再生氣流量至34 000 m3/h~35 000 m3/h,延長(zhǎng)分子篩加熱時(shí)間最長(zhǎng)至90 min,延長(zhǎng)冷吹時(shí)間30 min,在1#分子篩再生合格的前提下,盡量縮短2#分子篩的吸附時(shí)間,但運(yùn)行過(guò)程中2#分子篩工作時(shí)出口二氧化碳含量仍超標(biāo)。為提高A套2#分子篩的吸附能力,對(duì)2#分子篩實(shí)行加熱延長(zhǎng)的方法,但是也加重了1#分子篩的吸附任務(wù),從最初2#分子篩加熱延長(zhǎng)90 min到現(xiàn)在的60 min,CO2在線分析從穩(wěn)定不變到現(xiàn)在的也需要延長(zhǎng)加熱時(shí)間,說(shuō)明1#分子篩的吸附能力也在下降。

3) 經(jīng)過(guò)與廠家溝通,制定專項(xiàng)在線更換技術(shù)措施,計(jì)劃在線更換河南洛陽(yáng)建龍JLPM3高效分子篩29 t。7月26日,經(jīng)公司批準(zhǔn),辦理在線更換方案,選擇A套2#分子篩泄壓步驟,暫停運(yùn)行程序,中控專人看護(hù)程序,作業(yè)期間為防止閥門(mén)誤動(dòng)作,導(dǎo)致污氮?dú)饣虼罅靠諝膺M(jìn)入A套2#分子篩罐內(nèi),A套污氮?dú)膺M(jìn)蒸汽加熱器閥門(mén)FCV11201B閥門(mén)、進(jìn)蒸汽加熱器旁路閥門(mén)FCV11201A為氣開(kāi)閥門(mén),作業(yè)時(shí)安排儀表人員關(guān)閉再生氣A/B閥門(mén)儀表氣源;A套2#分子篩空氣進(jìn)出口閥門(mén)02、08閥門(mén),儀表專人監(jiān)護(hù),現(xiàn)場(chǎng)用扳手卡住閥門(mén)通軸,以防閥門(mén)誤動(dòng)作。利用4臺(tái)真空卸料機(jī)及4臺(tái)普通卸料機(jī)對(duì)A套2#分子篩罐內(nèi)分子篩進(jìn)行抽取,放置到現(xiàn)場(chǎng)提前準(zhǔn)備好的噸包內(nèi),并及時(shí)搬運(yùn)抽取出的廢舊分子篩,避免影響現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度;現(xiàn)場(chǎng)將噸包內(nèi)的新分子篩填料吊至分子篩人孔處,人孔處作業(yè)人員裝填新分子篩填料;質(zhì)檢人員對(duì)分子篩罐體內(nèi)進(jìn)行受限分析,分析合格后,作業(yè)人員進(jìn)入分子篩罐體內(nèi),將填料鋪設(shè)均勻、平整,裝填完畢后檢修人員封閉人孔;中控人員解除A套2#分子篩暫停程序,在儀表人員確認(rèn)的前提下,對(duì)A套2#分子篩程序進(jìn)行跳步至并列切換,使A套2#分子篩直接進(jìn)入吸附程序,工藝人員加強(qiáng)吸附時(shí)CO2在線監(jiān)控。經(jīng)過(guò)5 h作業(yè),2#吸附器分子篩全部更換完畢。經(jīng)過(guò)一周測(cè)試,分子篩吸附末期二氧化碳分析保持在0.10×10-6~0.27×10-6,運(yùn)行正常,說(shuō)明分子篩在線更換相當(dāng)成功,為以后分子篩在線更換積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

4 后期處理

1) 自6月24日分子篩閥門(mén)異常,到7月26日分子篩更換,A套氧氣負(fù)荷從20 000 m3/h正常工況,惡化至A套氧負(fù)荷15 000 m3/h;由于長(zhǎng)期A套純化后二氧化碳分析偏高,導(dǎo)致A套低壓板換局部?jī)龆屡芾鋰?yán)重,7月26日主換熱器低壓跑冷達(dá)10 ℃以上(正常3 ℃左右,停車前A套低壓主換溫差1.2 ℃),低壓板式換熱器壓差由之前的12.49 kPa上漲至現(xiàn)在13.67 kPa;A套主冷積液緩慢,基本維持冷量消耗,無(wú)富余液氧產(chǎn)出。2#分子篩吸附器填料吸附能力下降很大,吸附其他碳?xì)浠衔锬芰ο陆岛芏啵箟耗芰ο陆?,部分主換的產(chǎn)品管道出口溫度開(kāi)始出現(xiàn)零下,若時(shí)間久了,惡化嚴(yán)重,有凍壞管道的危險(xiǎn);同比分子篩事故前,A套主冷的總碳要比B套的高,為了防止出現(xiàn)主冷總碳超標(biāo)引發(fā)事故,利用LNG裝置降負(fù)荷的機(jī)會(huì),空分A套裝置退負(fù)荷,利用A套純化后空氣對(duì)冷箱整體復(fù)熱,待冷箱內(nèi)溫度達(dá)零度以上,檢查冷箱出塔空氣露點(diǎn)連續(xù)3次合格后,A套系統(tǒng)開(kāi)車,開(kāi)車正常后低壓主換溫差1.2 ℃,低壓板式換熱器壓差12.14 kPa,恢復(fù)至2#分子篩工作時(shí)出口二氧化碳含量超標(biāo)前的正常狀態(tài),氧負(fù)荷及液氧產(chǎn)量正常。具體數(shù)據(jù)如表2。

表2 更換前后分子篩參數(shù)比較

5 結(jié)語(yǔ)

為了預(yù)防類似事故發(fā)生,儀表車間應(yīng)仔細(xì)排查了空分界區(qū)內(nèi)電磁換向閥易損部件的運(yùn)行情況,對(duì)各部件的運(yùn)行進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修,對(duì)核心、關(guān)鍵的電磁閥進(jìn)行定期更換;一旦出現(xiàn)空冷塔后空氣走短路直接去消音器放空,立即將機(jī)組負(fù)荷全部切至放空,檢查分子篩浸水情況,并對(duì)分子篩進(jìn)行超級(jí)再生,吸附2個(gè)周期,分子篩吸附末期出口二氧化碳含量合格,方可繼續(xù)開(kāi)車。

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