李 博 葛 斐 郭 宏 郭江艷 盧 靖 王松峰
(1. 中國(guó)海洋石油國(guó)際有限公司 北京 100027; 2. 北京力合大科科技有限公司 北京 100083; 3. 中海油研究總院有限責(zé)任公司 北京 100028)
隨著海洋油氣開發(fā)不斷走向深水,水下生產(chǎn)系統(tǒng)以其顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、可觀的經(jīng)濟(jì)效益得到了廣泛應(yīng)用[1]。臍帶纜作為海洋平臺(tái)水下生產(chǎn)控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一,為水下油井提供液壓、電力、信號(hào)控制及化學(xué)藥劑等。長(zhǎng)期以來(lái),臍帶纜內(nèi)液體發(fā)生泄漏后的查找和定位一直是水下生產(chǎn)控制系統(tǒng)難以解決的一個(gè)技術(shù)問題。如我國(guó)流花4-1油田高壓液控系統(tǒng)于2013年5月發(fā)生泄漏,其中一條高壓油路一天泄漏量約140 L,測(cè)試確認(rèn)漏點(diǎn)位于水下,為了找到具體漏點(diǎn),曾嘗試向液壓油里添加染色劑,但一直未能發(fā)現(xiàn)具體漏點(diǎn)。
由于臍帶纜的液壓通道與海底管道所處環(huán)境相似、內(nèi)部介質(zhì)相似,故臍帶纜泄漏檢測(cè)或可參考海底管道的泄漏檢測(cè)方法。目前,國(guó)內(nèi)外有多種海底管道泄漏檢測(cè)和定位方法,按照檢測(cè)部位的不同分為內(nèi)部檢測(cè)和外部檢測(cè)[2]。管道內(nèi)部檢測(cè)通常要利用各種管道內(nèi)檢測(cè)器(如爬機(jī)和管內(nèi)探測(cè)球)來(lái)完成,由管內(nèi)流體推動(dòng)其在管道內(nèi)移動(dòng),在移動(dòng)過程中利用某種檢測(cè)原理對(duì)管道進(jìn)行檢測(cè),最后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和處理,從而比較準(zhǔn)確地進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)或泄漏點(diǎn)的定位。管道內(nèi)部檢測(cè)常使用漏磁法、超聲波法、射線檢測(cè)法、高頻渦流法和電磁聲傳感器法[3]。國(guó)際上較早從事海上油氣開發(fā)的國(guó)家在海底管道檢測(cè)裝備技術(shù)方面已經(jīng)具有相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn),如美國(guó)已研制出可追蹤海底管道的海底潛水車和雷達(dá)定位系統(tǒng),同時(shí)采用漏磁等技術(shù)進(jìn)行管內(nèi)探漏[4-6]。我國(guó)海底管道也已經(jīng)陸續(xù)開始實(shí)施內(nèi)檢測(cè)作業(yè),中國(guó)海油研制的海底管道漏磁內(nèi)檢測(cè)器已在渤海某油田海試成功[7]。管道內(nèi)部檢測(cè)法具有定位精度高和誤報(bào)率較低的特點(diǎn),但投資巨大,只適用于較大口徑管道,而且極易發(fā)生管道堵塞、停運(yùn)等嚴(yán)重事故,不適合臍帶纜的泄漏檢測(cè)。
海底管道外部檢測(cè)主要借助各類水下聲學(xué)設(shè)備、遙控潛水器(Remote Operated Vehicle,ROV)、潛水員操作來(lái)完成,其中應(yīng)用較多的聲學(xué)設(shè)備有底部剖面儀、側(cè)向掃描聲納、回聲探測(cè)器等[8]?;诠艿纼?nèi)壓力、溫度、流量、聲音以及振動(dòng)等物理參數(shù)發(fā)生變化,并借助各類水下聲學(xué)設(shè)備、ROV來(lái)判斷泄漏位置[9-10]。外部檢測(cè)法由于受水下環(huán)境條件的約束,成功觀測(cè)到泄漏的概率較低,即使檢測(cè)到泄漏,也非常耗時(shí),一天只能檢測(cè)十幾米至幾十米長(zhǎng)的管道,而水下特別是深水(水深大于1 500 m)臍帶纜長(zhǎng)度可能有數(shù)十公里,ROV檢測(cè)效率低,無(wú)法滿足工程需求。
本文提出了一種基于SimulationX仿真試驗(yàn)[11]的水下臍帶纜泄漏檢測(cè)與定位方法,以流花4-1油田某水下高壓液控系統(tǒng)為例,基于SimulationX仿真軟件開發(fā)了臍帶纜液控管線高精度仿真模型,通過模型對(duì)標(biāo)及泄漏仿真試驗(yàn),提取臍帶纜泄漏樣本特征;通過傳感器監(jiān)測(cè)臍帶纜壓力信號(hào),獲取系統(tǒng)動(dòng)態(tài)參量,提取信號(hào)特征得到測(cè)試樣本;最后構(gòu)建數(shù)據(jù)模型對(duì)測(cè)試樣本進(jìn)行特征比對(duì),實(shí)現(xiàn)對(duì)真實(shí)臍帶纜單點(diǎn)泄漏的檢測(cè)與定位。本文研究成果為我國(guó)深水動(dòng)態(tài)臍帶纜的泄漏故障診斷提供了一種新的技術(shù)方案。
基于仿真試驗(yàn)的臍帶纜泄漏檢測(cè)與定位原理如圖1所示,具體操作流程如下:
1) 基于模型仿真方法,構(gòu)建臍帶纜泄漏故障樣本特征庫(kù),具體過程為:①建立臍帶纜打壓試驗(yàn)規(guī)范,制定打壓試驗(yàn)工況;②基于多領(lǐng)域物理系統(tǒng)建模與仿真平臺(tái)SimulationX的水下液壓學(xué)科庫(kù),建立臍帶纜液控系統(tǒng)仿真模型;③根據(jù)臍帶纜液控系統(tǒng)仿真模型和打壓試驗(yàn)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),標(biāo)定仿真模型;④在仿真模型中在臍帶纜的不同位置分別添加可能發(fā)生泄漏的泄漏點(diǎn),構(gòu)建臍帶纜泄漏仿真模型;⑤根據(jù)仿真模型中臍帶纜泄漏點(diǎn)的位置和等效漏孔的大小,開展若干組仿真試驗(yàn),構(gòu)建臍帶纜的泄漏故障樣本庫(kù)。
圖1 基于仿真試驗(yàn)的臍帶纜泄漏檢測(cè)與定位原理
2) 在臍帶纜工作期間,根據(jù)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的狀態(tài)信號(hào),獲取系統(tǒng)動(dòng)態(tài)參量,包括液壓泵出口壓力、海洋平臺(tái)上部壓力和水下采油樹端壓力等。
3) 采用數(shù)據(jù)處理方法,提取信號(hào)特征,包括海洋平臺(tái)上部壓力、水下采油樹端壓力的變化率、穩(wěn)態(tài)幅值以及油泵起停頻率、周期和壓力波動(dòng)幅值等,得到臍帶纜的運(yùn)行狀態(tài)特征即測(cè)試樣本。
4) 根據(jù)臍帶纜泄漏故障樣本庫(kù)和上一步得到的測(cè)試樣本,對(duì)臍帶纜進(jìn)行泄漏故障特征比對(duì),得到漏點(diǎn)定位結(jié)果。
構(gòu)建臍帶纜液控系統(tǒng)高精度仿真模型是開展泄漏仿真試驗(yàn)的基礎(chǔ)。以發(fā)生了臍帶纜泄漏的流花4-1油田某高壓液控系統(tǒng)為例,采用SimulationX軟件中的水下液壓模型庫(kù)(Subsea Hydraulics Library),建立了流花4-1油田水下液控系統(tǒng)仿真模型,該仿真模型由4個(gè)子系統(tǒng)組成:水面液壓動(dòng)力單元(HPU)、臍帶纜(Umbilical)、水下控制模塊(SCM)和井下安全閥(SCSSV)(圖2)。
圖2 流花4-1油田水下高壓液控系統(tǒng)仿真模型
對(duì)流花4-1油田正常工況下的水下高壓液控系統(tǒng)進(jìn)行仿真分析。該油田臍帶纜內(nèi)無(wú)泄漏發(fā)生時(shí),高壓系統(tǒng)供油壓力為31.95 MPa、高壓油經(jīng)水下采油樹給SCSSV供油的壓力為35.05 MPa。水下液控系統(tǒng)仿真模型中計(jì)算得到的高壓系統(tǒng)供油壓力為31.95 MPa,SCSSV供油壓力為35.12 MPa,仿真計(jì)算所得系統(tǒng)壓力與油田實(shí)際壓力相對(duì)誤差僅0.2%,表明所建立的模型仿真計(jì)算結(jié)果具有較高的可靠性。
開展仿真試驗(yàn)前,首先對(duì)流花油田平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)開展打壓試驗(yàn),觀測(cè)并記錄水面和水下壓力變化數(shù)據(jù),如圖3所示。選取HPU上部壓力、水下SCM端壓力為主要的特征分析對(duì)象,針對(duì)打壓過程中的增壓、保壓和泄漏失壓等3個(gè)階段,開展泄漏仿真試驗(yàn)。初始時(shí)刻至20 min是增壓階段,高壓泵為水下液控系統(tǒng)供油,臍帶纜內(nèi)壓力升高;20~51 min是保壓階段,由于泄漏的發(fā)生,臍帶纜內(nèi)壓力降低,高壓泵為系統(tǒng)周期性補(bǔ)油,維持臍帶纜內(nèi)壓力基本穩(wěn)定;51 min后,高壓泵關(guān)閉不再補(bǔ)油,由于泄漏系統(tǒng)壓力逐漸降低,臍帶纜處于泄漏失壓段,113 min后,臍帶纜內(nèi)壓力變化趨于穩(wěn)定。51~113 min的壓力變化曲線包含了漏點(diǎn)泄漏對(duì)系統(tǒng)壓力變化的影響信息,故選取該段數(shù)據(jù)作為仿真試驗(yàn)特征對(duì)比的參照對(duì)象。
圖3 流花4-1油田現(xiàn)場(chǎng)打壓試驗(yàn)曲線
仿真試驗(yàn)中,在臍帶纜不同位置分別添加單個(gè)漏點(diǎn),模擬高壓液控系統(tǒng)發(fā)生泄漏的工況。仿真試驗(yàn)設(shè)計(jì)有2個(gè)輸入變量,即漏點(diǎn)距臍帶纜水下末端UTH的位置L和漏孔等效直徑Φ。根據(jù)目標(biāo)臍帶纜L、Φ值規(guī)劃泄漏故障樣本。其中,L從UTH處即0 km開始,每隔1 km設(shè)置一個(gè)采樣點(diǎn),即漏點(diǎn)定位精度可以達(dá)到1 km范圍內(nèi);Φ的采樣空間為[0.7 mm,1 mm],間隔從0.02 mm開始,逐漸增大間隔。泄漏樣本庫(kù)包括(Φ,L)在其采樣空間內(nèi)的所有組合,表1列出了其中7組仿真樣本示例。
表1 臍帶纜仿真試驗(yàn)泄漏樣本
依據(jù)規(guī)劃好的泄漏樣本進(jìn)行參數(shù)化批量仿真,部分樣本的仿真試驗(yàn)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)曲線的對(duì)比如圖4、5所示,可以看出:在增壓階段,仿真試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)曲線變化趨勢(shì)一致;在保壓階段,除(0.95 mm,12 km)由于設(shè)置的泄漏孔徑較大的工況外,其余仿真試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)曲線均保持穩(wěn)定;在泄漏失壓階段,仿真試驗(yàn)各樣本的變化趨勢(shì)明顯不同。
圖4 流花4-1油田HPU上部壓力仿真結(jié)果與
圖5 流花4-1油田SCM端壓力仿真結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)曲線對(duì)比
對(duì)仿真試驗(yàn)樣本泄漏失壓階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行特征值分析。首先選取壓力作為特征量,與試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行特征匹配,計(jì)算每一樣本的標(biāo)準(zhǔn)差,匹配分析結(jié)果如表2、3所示,結(jié)果顯示,HPU上部壓力及SCM端壓力在特征樣本為(0.76 mm,6 km)的泄漏失壓段的標(biāo)準(zhǔn)差最小,是可能的漏點(diǎn)位置。
為了對(duì)比采用壓力及壓力一階導(dǎo)數(shù)作為特征量的定位準(zhǔn)確性,進(jìn)一步選取壓力一階導(dǎo)數(shù)即壓力變化率作為特征量,對(duì)仿真試驗(yàn)樣本泄漏失壓階段的數(shù)據(jù)進(jìn)行特征值分析,并與試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行特征匹配,匹配分析結(jié)果如表4、5所示。結(jié)果顯示,樣本(0.72 mm,4 km)在泄漏失壓段的標(biāo)準(zhǔn)差最小,是可能的漏點(diǎn)位置。
表2 流花4-1油田HPU上部壓力特征線性匹配
表3 流花4-1油田SCM端壓力特征線性匹配
表4 流花4-1油田HPU上部壓力特征一階導(dǎo)數(shù)匹配
表5 流花4-1油田SCM端壓力特征一階導(dǎo)數(shù)匹配
根據(jù)上述仿真試驗(yàn)結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)打壓試驗(yàn)曲線對(duì)比分析結(jié)果,確定了流花4-1油田臍帶纜泄漏位置的范圍。應(yīng)用水下ROV對(duì)疑似泄漏位置附近的臍帶纜開展了仔細(xì)巡查,發(fā)現(xiàn)在距主臍帶纜末端4 km處出現(xiàn)了液壓油泄漏,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果與采用壓力一階導(dǎo)數(shù)作為特征量的漏點(diǎn)定位結(jié)果一致??梢?,選取壓力一階導(dǎo)數(shù)作為特征量時(shí),臍帶纜漏點(diǎn)定位準(zhǔn)確性優(yōu)于壓力作為特征量的定位準(zhǔn)確性,也證明了本文所提出的采用仿真試驗(yàn)與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)樣本特征進(jìn)行對(duì)比確定臍帶纜泄漏位置的可靠性。
4結(jié)論
本文針對(duì)臍帶纜內(nèi)液體發(fā)生泄漏后的查找和定位難題,以流花4-1油田某水下高壓液控系統(tǒng)為例,提出了一種臍帶纜內(nèi)發(fā)生單點(diǎn)泄漏的檢測(cè)與定位方法?;谀殠Ю|高精度仿真模型,開展泄漏仿真試驗(yàn),通過仿真與試驗(yàn)數(shù)據(jù)的特征分析與對(duì)比,結(jié)果表明采用壓力一階導(dǎo)數(shù)作為特征量,臍帶纜漏點(diǎn)定位準(zhǔn)確性優(yōu)于采用壓力作為特征量時(shí)的定位準(zhǔn)確性。該方法已成功應(yīng)用于流花4-1油田臍帶纜泄漏的檢測(cè)與定位,應(yīng)用基于仿真試驗(yàn)的臍帶纜泄漏檢測(cè)技術(shù),漏點(diǎn)定位達(dá)到了1 km范圍內(nèi)的精度,縮小了ROV檢查的范圍,縮短了查漏的時(shí)間,原計(jì)劃3天查漏的時(shí)間,實(shí)際僅用1天完成。研究成果為我國(guó)深水動(dòng)態(tài)臍帶纜的泄漏故障診斷提供了一種新的技術(shù)方案。