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550A磨球鋼圓鋼斷裂原因分析

2019-11-26 02:14葉德新鄧湘斌周成宏劉年富
熱處理技術(shù)與裝備 2019年5期
關(guān)鍵詞:掃描電鏡斷口鋼材

葉德新,鄧湘斌,周成宏,劉年富

(寶武集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司,廣東 韶關(guān) 512123)

550A屬于高碳磨球用鋼,主要作為生產(chǎn)制造礦山選礦用球磨機中的易損件磨球。韶鋼生產(chǎn)的出口用550A圓鋼在國外港口卸裝時發(fā)現(xiàn)圓鋼斷裂,該質(zhì)量問題對客戶造成很大的影響,同時使韶鋼產(chǎn)品質(zhì)量形象受損。為防止此類問題的再次發(fā)生,對斷裂圓鋼生產(chǎn)過程進行詳細調(diào)查;同時對斷裂試樣進行宏觀形貌、成分、金相組織、掃描電鏡等理化性能檢測分析,找到圓鋼斷裂的原因,并采取了相應(yīng)的措施。

1 理化檢測

圓鋼斷裂試樣如圖1所示。為了確認圓鋼斷裂原因,對試樣進行成分、低倍、金相組織等分析。

1.1成分分析

使用直讀光譜儀對斷裂圓鋼進行化學成分分析,分析結(jié)果如表1所示。檢測結(jié)果表明試樣成分控制較好,在產(chǎn)品控制要求范圍內(nèi)。

(a)斷口形貌;(b)缺陷試樣圖1 斷裂圓鋼(a) fracture morphology; (b) defected specimenFig.1 Fractured steel rod

元素CSiMnPSCrMo標準要求0.78~0.850.25~0.400.55~1.05≤0.025≤0.0200.97~1.050.030~0.080實測值0.820.290.990.0200.0041.010.057

1.2氧氮氫分析

采用ONH836氧氮氫聯(lián)合測定儀進行氧氮氫分析,分析結(jié)果如表2所示,檢測結(jié)果表明試樣其它含量控制較好。

表2 氣體含量

1.3低倍檢驗

在樣品斷裂斷口的另一端取2個低倍樣進行酸洗,按GB/T 1979 對試樣進行檢驗評級。酸洗后的低倍試樣觀察低倍組織正常,無異常缺陷。酸洗后組織及評級結(jié)果分別如圖2、表3所示。

表3 低倍評級

圖2 低倍組織Fig.2 macrostructure

圖3 顯微組織試樣Fig.3 Sample for microstructure

1.4金相分析

在斷裂斷口端部處垂直于軋制方向取樣進行組織分析,從試樣上可以看到明顯的裂紋,裂紋幾乎貫穿整個試樣,裂紋在試樣中心開口較大,邊部開口小,結(jié)合正反面及側(cè)面可以看出裂紋呈螺旋走勢。試樣如圖3所示。

試樣經(jīng)過研磨拋光后使用萊卡金相顯微鏡進行觀察分析。觀察試樣裂紋內(nèi)及周圍無夾雜物存在,如圖4所示;經(jīng)4%硝酸酒精溶液腐蝕后,裂紋兩側(cè)無脫碳現(xiàn)象,裂紋處組織與基體組織一致,均為正常組織,其基體組織為滲碳體+珠光體,如圖5所示。

1.5掃描電鏡分析

將試樣沿裂紋擴展方向打斷,用酒精清洗后,用掃描電鏡觀察斷口形貌。觀察結(jié)果顯示斷口上無明顯的非金屬夾雜物,其斷裂形式為脆性解理斷裂[1],如圖6所示。

(a)裂紋處形貌1; (b)裂紋處形貌2圖4 裂紋形貌(a) crack morphology 1; (b) crack morphology 2Fig.4 Crack morphology

(a)裂紋處組織; (b)基體組織圖5 顯微組織(a) microstructure at cracks; (b) matrix structureFig.5 Microstructure

(a)裂紋斷口1; (b)裂紋斷口2圖6 裂紋斷口形貌(a)crack fracture 1; (b) crack fracture 2Fig.6 Fracture morphology

2 生產(chǎn)過程情況

通過對磨球鋼軋制過程進行詳細調(diào)查,該材料在加熱、軋制過程中各工藝參數(shù)符合要求,整個過程未發(fā)現(xiàn)明顯異常。在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn),由于圓鋼要求彎曲度≤ 4 mm/m,對于平直度符合要求的圓鋼快速收集打包,下線堆冷,堆冷溫度大于350 ℃;而對于在軋制過程中彎曲度不符合要求的圓鋼(約6%)單獨收集(溫降大),生產(chǎn)結(jié)束后,堆放在待處置區(qū)域,安排矯直,使彎曲在外力作用下矯直,產(chǎn)品達到合格狀態(tài)。通過對斷裂圓鋼過程流轉(zhuǎn)對應(yīng)分析,發(fā)現(xiàn)所有存在斷裂問題的材料均是經(jīng)過了矯直工序。

3 分析與討論

通過化學成分分析,材料成分控制正常。通過對材料氣體、低倍等性能指標的分析,材料各類性能指標正常,說明材料不是由于性能異常導致的斷裂。在斷口附近取樣發(fā)現(xiàn)明顯的裂紋,裂紋由中心擴展呈螺旋走勢。通過對裂紋顯微組織的分析,裂紋處及周圍無夾雜物,裂紋組織與基體組織一致,無異常組織,因此夾雜物及內(nèi)部組織均不是造成裂紋的原因。

通過掃描電鏡對裂紋的形貌分析,裂紋為脆性解理斷裂,解理斷裂是在正應(yīng)力作用產(chǎn)生的一種穿晶斷裂,解理斷裂通常是具有體心立方(珠光體中鐵素體)和密排六方金屬在沖擊載荷和應(yīng)力集中情況下發(fā)生[2]。

磨球碳含量高,且含有較高的合金元素,裂紋敏感性強,快速冷卻過程鋼中組織應(yīng)力較大,圓鋼彎曲后在矯直過程中將產(chǎn)生矯直應(yīng)力,矯直應(yīng)力與組織應(yīng)力疊加,后期運輸過程中,如果受到較大的外力(如嚴重的擠壓、碰撞),將導致圓鋼應(yīng)力超過鋼材斷裂韌度,使圓鋼產(chǎn)生裂紋甚至斷裂[3-4]。

4 工藝改進

針對550A磨球鋼圓鋼斷裂問題,通過分析提出工藝改進措施,對彎曲圓鋼進行退火熱處理,使鋼材中的應(yīng)力得到了有效的釋放[5-6],同時降低了鋼材的硬度,使矯直變得更容易。通過以上措施,鋼廠再未接到客戶類似質(zhì)量投訴。

5 結(jié)論

1)造成圓鋼斷裂的主要原因是彎曲圓鋼單獨收集溫降快,矯直前沒有進行去應(yīng)力處理,導致鋼材內(nèi)部應(yīng)力大于鋼材斷裂韌度。

2)通過對彎曲鋼材矯直前去應(yīng)力退火,有效地避免的圓鋼斷裂。

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