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掏穴擴孔技術(shù)在低透氣性松軟煤層中的應(yīng)用

2019-11-22 03:34戎冬冬
2019年11期
關(guān)鍵詞:單孔煤體鉆桿

戎冬冬

(潞安集團(tuán) 余吾煤業(yè)公司,山西 長治 046103)

余吾煤業(yè)公司是潞安集團(tuán)的一座大型現(xiàn)代化礦井,核定生產(chǎn)能力750萬t/a,主采3號煤層,煤層平均厚度6 m,為高瓦斯礦井,煤層透氣性系數(shù)0.146 0~1.093 8 m2/(MPa2·d),煤體堅固性系數(shù)為0.35~0.56,屬于松軟、低透氣性煤層。為解決煤巷掘進(jìn)過程中瓦斯?jié)舛雀哂绊懢蜻M(jìn)正規(guī)循環(huán)難題,在N2203工作面布置底板巖巷,按照組間距5 m、每組施工9個鉆孔對N2203膠帶巷煤體進(jìn)行預(yù)抽。N2203底抽巷單孔抽采瓦斯?jié)舛?5%、純量0.02 m3/min,為進(jìn)一步提高穿層鉆孔抽采效率,快速降低煤體瓦斯含量,在N2203底抽巷穿層鉆孔中進(jìn)行掏穴擴孔技術(shù)試驗[1]。

1 技術(shù)原理

掏穴擴孔技術(shù)是在普通穿層鉆孔的基礎(chǔ)上對鉆孔實施掏穴工藝,使用普通鉆具成孔后,更換為掏穴鉆頭送入煤孔段進(jìn)行擴孔,在靜壓水壓力達(dá)到0.3 MPa時,打開單翼刮刀(見圖1),從而擴大鉆孔煤孔段的直徑,增大周圍煤體裂隙,釋放煤體應(yīng)力,提高煤層透氣性,促使大量瓦斯進(jìn)行解析,從而增強鉆孔瓦斯抽放效果[1]。

圖1 單翼掏穴擴孔鉆頭示意

余吾煤業(yè)穿層鉆孔施工過程為水力鉆進(jìn),孔底靜壓水壓力為0.4~0.5 MPa,施工時使用D94 mm復(fù)合鉆頭鉆進(jìn),采用西安煤科院研發(fā)的單翼掏穴鉆頭進(jìn)行擴孔,在靜壓水壓力下自動打開刮刀,擴孔直徑可達(dá)200 mm。

2 施工工藝

1) 使用D94 mm復(fù)合片鉆頭配合光面鉆桿鉆進(jìn),鉆進(jìn)至煤層頂板0.5 m停鉆,并用靜壓水將孔內(nèi)煤渣沖洗干凈,即返水接近于透明時,方可開始退鉆。

2) 退出普通鉆頭、鉆桿后,在孔外試驗掏穴鉆頭單翼刮刀是否能夠正常打開,正常后換用掏穴鉆頭后接光面鉆桿順時針旋轉(zhuǎn)送至煤巖分界處,調(diào)整鉆機馬達(dá)轉(zhuǎn)速,開始擴孔。

3) 掏穴鉆頭擴孔期間,必須輕壓慢轉(zhuǎn)鉆進(jìn),確保煤屑充分排至孔外,防止憋孔造成瓦斯超限。當(dāng)通過計算鉆桿數(shù)量到達(dá)煤層頂板后,要時刻關(guān)注鉆孔返渣返水情況,控制好推進(jìn)壓力,保持孔內(nèi)水量,待孔內(nèi)煤屑排凈即可退鉆。

4) 退鉆時關(guān)閉靜壓水,緩慢退出鉆具,單翼刮刀會在巖孔段退鉆桿過程中收縮至鉆頭內(nèi)部。退鉆完畢后,檢查單翼掏穴鉆頭是否能夠正常打開,并做好記錄,為下一個鉆孔提供便利條件。

3 試驗概況

N2203底抽巷穿層鉆孔9個鉆孔為一組控制一組煤體,控制范圍為被掩護(hù)巷道兩側(cè)輪廓線外17 m范圍,在控制范圍內(nèi)按照5.0 m×5.0 m的網(wǎng)格均勻布置。每組鉆孔在同一斷面內(nèi)施工,施工組間距為5.0 m,控制前后2.5 m范圍內(nèi)煤體,每個鉆孔在3號煤層頂板處間距為5.0 m,形成5.0 m×5.0 m的網(wǎng)格,鉆孔穿過3號煤層頂板0.5 m方可終孔[2]。

N2203底抽巷使用ZLJ4000鉆機、光面鉆桿、D94 mm鉆頭施工穿層鉆孔,采用布囊配合微膨脹水泥漿液進(jìn)行封孔,共布置1組掏穴鉆孔、1組普通穿層鉆孔進(jìn)行考察,每組布置9個鉆孔,共計18個鉆孔。其中掏穴鉆孔組為第1組(1-1號~1-9號)(見圖2、圖3),普通鉆孔組為第2組(2-1號~2-9號)。掏穴鉆孔平均深度為21.9 m,普通鉆孔平均深度為22.7 m,煤孔、巖孔深度分別為8.1~9.1 m、13.2~13.3 m(見表1),掏穴鉆孔出煤量為44~50 kg/m。

圖2 N2203底抽巷掏穴鉆孔與普通鉆孔平面布置

圖3 N2203底抽巷穿層鉆孔剖面(m)

4 效果分析

4.1 單孔抽采參數(shù)

為對比掏穴鉆孔與普通鉆孔抽采效率,在1-2組1-1號、2-1號鉆孔上分別安裝單孔流量計,同時每組鉆孔安裝一個4寸孔板流量計,每3天觀測一次抽采濃度、抽采純量。通過連續(xù)觀測試驗鉆孔單孔數(shù)據(jù),整理出單孔抽采濃度最大值與平均值,如圖4、圖5所示。

表1N2203底抽巷穿層鉆孔成孔情況m

組號鉆孔編號1號2號3號4號5號6號7號8號9號煤孔平均深度巖孔平均深度第1組17.017.018.018.520.021.524.028.532.58.113.3第2組15.516.016.017.521.525.027.030.036.09.113.2

1) 抽采濃度:第1組、第2組鉆孔中最大濃度分別為92.8%、91.6%,平均濃度分別為80.4%、79.8%,即掏穴鉆孔與普通鉆孔抽采濃度基本一致。

2) 抽采純量:第1組、第2組鉆孔中最大抽采純量分別為0.06 m3/min、0.043 m3/min,掏穴鉆孔為普通鉆孔的1.4倍;第1組、第2組鉆孔中平均抽采純量分別為0.053 m3/min、0.034 m3/min,掏穴鉆孔為普通鉆孔的1.56倍。即掏穴鉆孔抽采純量遠(yuǎn)大于普通鉆孔,說明掏穴鉆孔孔徑變大,暴露的煤壁面積增大,增大周圍煤體裂隙,大量瓦斯進(jìn)行解析,從而增加了鉆孔抽采純量。

4.2 單組抽采參數(shù)

通過在第1組和第2組安裝4寸孔板流量計,并每3天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)觀測,得出掏穴鉆孔組與普通鉆孔組抽采濃度、抽采純量變化曲線,如圖6所示。

圖4 單孔抽采濃度對比

圖5 單孔抽采純量對比

由圖6可知: ①隨著抽采時間的增加,第1組、第2組鉆孔抽采濃度基本保持不變,且二者基本一致,均在80%以上; ②第1組鉆孔最大、平均抽采純量分別為0.6 m3/min、0.531 m3/min,第2組分別為0.45 m3/min、0.33 m3/min,第1組為第2組的1.33倍、1.61倍;③隨著鉆孔連續(xù)帶抽,第1組、第2組鉆孔抽采純量均出現(xiàn)不同程度下降,隨后保持穩(wěn)定,其中第1組鉆孔抽采至第24 d后,穩(wěn)定在約0.45 m3/min,第2組鉆孔在抽采至15 d后穩(wěn)定約在0.28 m3/min,掏穴鉆孔流量衰減時間多于普通鉆孔,說明鉆孔經(jīng)過掏穴后,孔內(nèi)煤體充分卸壓,提高了煤層的透氣性,大量煤體瓦斯解析。

圖6 掏穴鉆孔組與普通鉆孔組抽采參數(shù)變化趨勢

5 結(jié) 語

余吾煤業(yè)通過在N2203底抽巷穿層鉆孔中進(jìn)行掏穴擴孔試驗,通過分析對比掏穴鉆孔和普通穿層鉆孔,二者抽采濃度基本一致,掏穴鉆孔抽采流量明顯增加,流量衰減時間明顯增多,抽采效果明顯增強。

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