袁 彬,李 偉
(南京化纖股份有限公司,江蘇南京 210000)
南京法伯耳紡織有限公司原液分廠原有的過濾流程中二道過濾采用板框濾機,此過濾設備效能偏低,水、電、汽、輔材消耗高,操作人員多。怎樣改變這種現(xiàn)狀、是否可以規(guī)?;茝V二道KK濾機投入使用是本課題探討的重點。
首先,分析黏膠中粒子的分離。分離溶液中分散性粒子雜質(zhì)的方法有多種,如過濾、離心分離、浮選、絮凝吸附、靜置沉降等。在黏膠纖維生產(chǎn)中,因黏膠原液的黏度較高,故黏膠原液中粒子雜質(zhì)只采用過濾的方法分離。過濾材料中要求有豐富的毛細孔,以便吸附和截留黏膠原液中的粒子雜質(zhì)。常采用的濾材為纖維、纖維織物、金屬絲燒結等。纖維及纖維織物具有一定的柔性,隨著承受壓力的增大,變形也加大,纖維間部分毛細孔也會變大,影響?zhàn)つz中粒子分離的效果。金屬絲燒結網(wǎng)具有一定的剛性,在一定范圍內(nèi)過濾壓力的增大,網(wǎng)中毛細孔幾乎不增大,能有效分離大于網(wǎng)孔徑的雜質(zhì),也能部分分離小于網(wǎng)孔徑的雜質(zhì)[1-2],結合實際生產(chǎn)使用中一道KK濾機使用經(jīng)驗與二道KK濾機實驗,本課題計劃對二道KK濾機進行推廣。
原液分廠二、三期熟成工序流程:混合→一道KK濾機→快速脫泡→二道板框濾機→靜脫→三道板框濾機。原液分廠二、三期配置二道50m2板框濾機20臺,過濾量10~15 m3/h,保證過濾質(zhì)量情況下,每天需拆洗3~5臺濾機,過程中耗費大量的水、電、汽、原輔材料及較多的人力成本,同時產(chǎn)生大量廢膠水,
加大了污水處理費用。
更改后的原液熟成工序流程:混合→一道KK濾機→快速脫泡→預過濾器 →二道KK濾機→靜脫→三道板框濾機。
利用性能優(yōu)良的KK濾機,替換了原有的二道板框式濾機,KK濾機濾網(wǎng)采用9 μm規(guī)格。為保證過濾性能的穩(wěn)定,在快速脫泡及二道KK濾機之間加裝2臺并聯(lián)預過濾器,過濾在快速脫泡系統(tǒng)中脫落的膠皮及雜質(zhì),提升二道KK濾機過濾性能的穩(wěn)定性。
進料方式優(yōu)化:二、三期靜脫進膠管道加裝自動調(diào)節(jié)閥,配合過濾倒料變頻泵,進膠方式由原來二、三期間歇式進膠,優(yōu)化為二、三期連續(xù)穩(wěn)速進膠,提升原液黏膠熟成度的穩(wěn)定性。
二道板框與KK機出口黏膠粒子數(shù)對比見表1。
表1 二道板框與KK機出口黏膠粒子數(shù)對比
三道濾機出口黏膠粒子數(shù)對比見表2。
表2 三道濾機出口黏膠粒子數(shù)對比
通過粒子數(shù)檢測對比,使用二道KK濾機后,小于10 μm的粒子量偏多,主要是KK濾機剛性過濾為主導,而大于10 μm的粒子明顯減少,主要是KK濾機金屬燒結網(wǎng)在一定壓力下毛細孔不產(chǎn)生明顯形變,效果好于板框濾機的濾布。結合三道板框濾機使用,效果較為理想。
電、汽、生產(chǎn)水、軟水能源消耗見表3。
表3 能源消耗表
采用板框濾機,在拆洗過程中每臺約損失約100 L,平均每天拆洗約5臺,每月節(jié)約黏膠約15 000 L。
依據(jù)生產(chǎn)水、軟水量減少和黏膠排放減少量推算,預計平均每月減少排放污水超過10 000 t。
技改后,月均減少大雙絨布使用量2 100 m,月均減少大俯綢使用量2 100 m,節(jié)省了大量的輔材。
二道KK濾機替代二道板框濾機技改實施后,由于KK濾機自動化程度高,現(xiàn)有的主操日常監(jiān)管即可,原液分廠拆裝員工減少17名。
二道KK濾機取代板框濾機技改實施之后,過濾質(zhì)量穩(wěn)定,黏膠質(zhì)量穩(wěn)定,滿足工藝生產(chǎn)要求。此外,降低能源消耗、減少污水排放、降低輔材消耗,減少用工,取得了很明顯的經(jīng)濟效益。隨著能源使用的降低,相應的排放污水大幅下降,為企業(yè)環(huán)保工作打下了良好的基礎,取得了良好的社會效益。