程誠(chéng) 孫劍
摘 要:中國(guó)石油呼和浩特石化公司一聯(lián)合車間催化裝置自2018年大檢修開(kāi)工以來(lái),氣壓機(jī)入口過(guò)濾器多次出現(xiàn)結(jié)鹽現(xiàn)象,造成過(guò)濾器差壓偏高,最高達(dá)到90kPa,影響了裝置正常生產(chǎn),被迫兩次停機(jī)拆除清理過(guò)濾器,但仍未徹底解決問(wèn)題。為此,2018年8月-9月期間兩次停機(jī)進(jìn)行技術(shù)分析,經(jīng)公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)全面分析決定外來(lái)干氣注水,結(jié)果表明起到了洗滌外來(lái)干氣的作用,同時(shí)富氣中攜帶了微量水汽,起到了浸潤(rùn)洗滌銨鹽的作用,抑制了結(jié)鹽。
關(guān)鍵詞:催化裂化;結(jié)垢;氣壓機(jī);干氣水洗
1 簡(jiǎn)介
自2018年大檢修開(kāi)工以來(lái),氣壓機(jī)入口過(guò)濾器多次出現(xiàn)結(jié)鹽現(xiàn)象,造成過(guò)濾器差壓偏高,最高達(dá)到90kPa,影響了裝置正常生產(chǎn),被迫兩次停機(jī)拆除清理過(guò)濾器,但仍未徹底解決問(wèn)題。
2018年8月25日,在調(diào)整操作裝置生產(chǎn)趨于正常的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)氣壓機(jī)入口流量逐漸降低,最低時(shí)只有41000Nm3/h(正常值約為53000Nm3/h左右),兩器差壓難以維持,過(guò)濾器前后壓降大(100kPa),經(jīng)過(guò)公司和車間的分析判斷,認(rèn)為是氣壓機(jī)入口過(guò)濾器堵塞。被迫于8月25日20:00停氣壓機(jī)打開(kāi)氣壓機(jī)入口過(guò)濾器,發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器濾筒濾網(wǎng)結(jié)垢嚴(yán)重,濾網(wǎng)上掛有黃色不溶于水的結(jié)垢物,濾筒下方積有不少黑色的雜質(zhì),所采集的結(jié)垢物中可以看到含有鐵銹等雜物,清洗表面結(jié)垢物后回裝開(kāi)機(jī),氣壓機(jī)運(yùn)行正常,過(guò)濾器差壓40kPa,富氣入口流量52000Nm3/h,氣壓機(jī)工況運(yùn)行點(diǎn)遠(yuǎn)離喘振線,加工量7300t/d,兩器差壓15-25kPa,反應(yīng)溫度524℃平穩(wěn)可控。從表1中可以看出硫含量較高,存在生成硫化亞鐵、氯化銨等鹽類化合物的可能性,進(jìn)而造成結(jié)構(gòu)堵塞。
在裝置運(yùn)行過(guò)程中,再次出現(xiàn)氣壓機(jī)過(guò)濾器壓降增大工況惡化的問(wèn)題。被迫于2018年9月29日20:00停機(jī)清理過(guò)濾器,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)上和濾筒下方均有黑色顆粒狀結(jié)垢物。
從表2可以看出,結(jié)垢物中鐵含量和氯化物較高;從表3可以看出,外來(lái)干氣中,硫化氫含量較高;從表4可以看出,酸性水中氯化物的含量較大檢修前增加較多;根據(jù)以上樣品分析,存在生成硫化亞鐵、氯化銨等鹽類化合物的可能性,進(jìn)而造成結(jié)構(gòu)堵塞。
后在氣壓機(jī)過(guò)濾器前兩次注入分散劑,有一定效果,避免了進(jìn)一步惡化。自今年4月份開(kāi)始,過(guò)濾器差壓再次明顯升高,最高達(dá)到85 kPa,再次注入分散劑,但效果一般。在公司領(lǐng)導(dǎo)的決策下,28日氣壓機(jī)入口過(guò)濾器停注分散劑,改注除鹽水,差壓由85kPa降至73kPa。自30日18:00開(kāi)始,外來(lái)干氣噴嘴配管完成,并注入除鹽水,注入量0.5t/h。
水洗噴頭設(shè)計(jì)參數(shù)如下表:
4 結(jié)論
綜上所述,外來(lái)干氣注水后,起到了洗滌外來(lái)干氣的作用,同時(shí)富氣中攜帶了微量水汽,起到了浸潤(rùn)洗滌銨鹽的作用,抑制了結(jié)鹽。下一步,車間將根據(jù)機(jī)組運(yùn)行情況和化驗(yàn)分析數(shù)據(jù),微調(diào)注水量,使氣壓機(jī)工況進(jìn)一步好轉(zhuǎn),為后期催化裝置優(yōu)化操作提高加工負(fù)荷提供條件。
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