摘 要:隨著全球能源的不斷開發(fā)以及國(guó)內(nèi)油田的不斷發(fā)展,各個(gè)國(guó)家對(duì)石油行業(yè)都高度重視并加大對(duì)石油行業(yè)的投入。但是由于設(shè)備和技術(shù)的局限性,采油廠采油隊(duì)井站的抽油機(jī)調(diào)平衡基本都是憑經(jīng)驗(yàn)查曲柄牙調(diào)整平衡塊的距離,易出現(xiàn)接近平衡率標(biāo)準(zhǔn)邊緣、一次性調(diào)整不能完成,更不能談接近平衡率最佳效果了。針對(duì)存在的問題,筆者憑借多年的一線工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過不斷摸索,找出了解決問題的關(guān)鍵點(diǎn),研究并應(yīng)用可修正系數(shù)計(jì)算平衡率調(diào)距達(dá)到最佳節(jié)能效果的操作方法,為油田的節(jié)能降耗做出了突出的貢獻(xiàn)。
關(guān)鍵詞:修正系數(shù);平衡率;節(jié)能
1 項(xiàng)目背景
目前采油隊(duì)井站的抽油機(jī)調(diào)平衡基本都是憑經(jīng)驗(yàn)查曲柄牙調(diào)整平衡塊的距離,易出現(xiàn)接近平衡率標(biāo)準(zhǔn)邊緣、一次性調(diào)整不能完成,更不能談接近平衡率最佳效果了。造成工作量完成標(biāo)準(zhǔn)欠佳,多次調(diào)整車輛費(fèi)用增加,員工勞動(dòng)強(qiáng)度增大,操作安全風(fēng)險(xiǎn)增大,成本付出會(huì)很大。
2 研究?jī)?nèi)容
采油廠采油隊(duì)井站調(diào)平衡傳統(tǒng)方法主要步驟是:
①用鉗型電流表測(cè)上、下沖程電流峰值;
②計(jì)算平衡度。抽油機(jī)調(diào)平衡合格范圍、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算公式有兩種標(biāo)準(zhǔn):
集團(tuán)公司的標(biāo)準(zhǔn)為:
a.平衡度合格范圍:B=85%~115%;
b.平衡度計(jì)算公式:B=I上/I下×100%,距離:H=︱1-B︱×100(cm)。
油田公司的標(biāo)準(zhǔn)為:
a.平衡度合格范圍:B=80%~110%;
b.平衡度計(jì)算公式:B=I下/I上×100%;
③抽油機(jī)按要求停在便于操作的位置,剎緊剎車,切斷電源,鎖住剎車鎖塊;
④清潔曲柄面,卸下鎖塊,松開平衡塊固定螺絲,用撬杠或?qū)S霉ぞ邔⑵胶鈮K平穩(wěn)移到合適位置;
⑤裝好鎖塊,擰緊平衡塊固定螺絲,按程序啟動(dòng)抽油機(jī);
⑥測(cè)電流,檢查平衡效果,并觀察平衡塊有無松動(dòng);
⑦整理收拾工具,將有關(guān)數(shù)據(jù)填入報(bào)表。
3 項(xiàng)目原理
針對(duì)傳統(tǒng)方法存在的問題,筆者所提出的應(yīng)用可修正系數(shù)計(jì)算平衡率調(diào)距達(dá)到最佳節(jié)能效果的操作方法,在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用中得到了廣泛的好評(píng)。
該項(xiàng)目歷經(jīng)5年多時(shí)間研究,現(xiàn)場(chǎng)平衡率計(jì)算法是依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)上下行電流值,計(jì)算得出平衡率值,在調(diào)平衡距離計(jì)算公式基礎(chǔ)上研發(fā)得出的,因?yàn)橛?jì)算平衡塊移動(dòng)距離指的是一組平衡塊,調(diào)完后還要重新計(jì)算另一調(diào)距,能否在同一面完成,經(jīng)過多井次現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)試驗(yàn)終于達(dá)到預(yù)期目的,最佳系數(shù)值產(chǎn)生,應(yīng)用到50口井試驗(yàn),效果顯著。
筆者提出應(yīng)用可修正系數(shù)計(jì)算平衡率調(diào)距的公式,公式改良為H=1.4×(︱1-B︱×100%×2)㎝;式中數(shù)據(jù):1.4代表區(qū)塊抽油機(jī)平衡塊調(diào)距可修正系數(shù)最佳值;B代表現(xiàn)場(chǎng)抽油機(jī)平衡率;數(shù)字2 代表2塊平衡塊個(gè)數(shù)(注:復(fù)合平衡可不用平衡塊個(gè)數(shù))。
4 實(shí)施情況
應(yīng)用可修正的系數(shù)計(jì)算平衡塊準(zhǔn)確移動(dòng)距離簡(jiǎn)易計(jì)算公式,現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)過10型、12型、14型機(jī)各50口井在不同區(qū)塊實(shí)驗(yàn),效果非常理想,平衡塊調(diào)完后的上下行電流值相差3A,控制范圍±5A,平衡率波動(dòng)在100%的±5%以內(nèi),達(dá)到或接近最佳平衡效果,成功率98%。工作效率、單井系統(tǒng)效率得到提高。
5 效果評(píng)價(jià)
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施情況,總結(jié)出來該操作方法的“四性”特征:獨(dú)創(chuàng)性,本方法歷時(shí)5年、經(jīng)過大量的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、數(shù)據(jù)研究得出。目前檢索各油田還沒有這樣的計(jì)算公式出現(xiàn);經(jīng)濟(jì)性,全廠年節(jié)約吊車重復(fù)作業(yè)費(fèi)用100臺(tái)次×平均單次3150元,年節(jié)約費(fèi)用31.5萬元,平衡率越接近最佳值,節(jié)能效果越好,抽油機(jī)單井系統(tǒng)效率就會(huì)越高;安全性,調(diào)平衡項(xiàng)目多次操作存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn),一旦出現(xiàn)人員傷害,經(jīng)濟(jì)損失無法估計(jì)。本方法大大減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度和高危作業(yè)時(shí)間、一次性調(diào)完,保證操作者的人身安全;推廣性,本方法簡(jiǎn)單實(shí)用,對(duì)于目前抽油機(jī)生產(chǎn)的油田,具有很好的推廣前景,準(zhǔn)備向油田公司、集團(tuán)公司推廣。
6 總結(jié)
該成果的研制成功及使用,將大大降低一線采油崗位及其他工藝流程崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用的節(jié)約,采油廠基層將該方法命名為朱明哲式可修正系數(shù)計(jì)算平衡率調(diào)距法,本操作法適用于抽油機(jī)曲柄平衡及復(fù)合平衡。
參考文獻(xiàn):
[1]劉洪俊,李顯峰,鄭曉蕾等.影響抽油機(jī)平衡率因素的探討[J].科技專論,2012(7):294.