王得勝 林國軍 陳立軍
摘 要:重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠共有兩列天然氣處理裝置,每列裝置設(shè)計日處理原料天然氣為300×104m3,每列裝置有2臺MDEA貧富液板式換熱器(以下簡稱“換熱器”),全裝置共計4臺,均為可拆卸式結(jié)構(gòu)。在換熱效果不佳時,拆卸清洗后恢復(fù)其換熱性能,滿足生產(chǎn)需求。每臺換熱器有163張板片,拆卸清洗時要清理每張板片的兩面污垢、密封膠,再粘貼新的密封墊,工作量大、檢修周期長。近幾年上游氣質(zhì)較差,致使換熱器內(nèi)介質(zhì)流通通道更易堵塞,運行周期縮短,檢修頻率和成本增加。為此,分廠從換熱器檢修各環(huán)節(jié)尋找合理檢修方法,經(jīng)實驗逐步優(yōu)化除垢、除膠操作,達到提高換熱器檢修效率的目的。
關(guān)鍵詞:換熱器;實驗;除垢;除膠;效率
1 存在問題及原因分析
可拆卸式板式換熱器離線檢修主要包括板片現(xiàn)場拆裝、墊片初步清洗、墊片除垢除膠、墊片粘貼,這四方面是影響板式換熱器離線沖洗所需時間的關(guān)鍵影響因素。對2016年-2018年主要檢修環(huán)節(jié)所需時間統(tǒng)計,影響換熱器檢修效率低的重要因素為換熱器板片除垢、除膠和墊片粘貼。墊片粘貼時間可通過人員調(diào)整來減少,所以要優(yōu)化換熱器除垢、除膠操作,提高換熱器檢修效率。在檢修可拆卸式板式換熱器時,板片除垢除膠作為板式換熱器檢修的關(guān)鍵步驟,影響該步驟檢修進度的因素有很多,從人、機、料、法、環(huán)五方面綜合分析,影響板式換熱器板片除垢除膠的關(guān)鍵因素為工器具落后,未選擇藥劑去除板片垢狀物及密封膠,除垢、除膠方法選擇不合理三方面分析,并制定對策,人的主要因素可在日常培訓(xùn)進行補足。
2 對策
通過查詢分廠板式換熱器日常檢修記錄,現(xiàn)場驗證,與檢修人員討論,準確定位換熱器板片除垢除膠效率低的根本原因,制定解決措施,見表1。
3 除垢除膠藥劑的選擇與比例確認
板片垢狀物成分復(fù)雜,主要成分為無機鹽類,在比對試驗過程中,采用常用硝酸和硫酸配制10種不同比例的水溶液,板片垢狀物在不同比例硝酸和硫酸水溶液中反應(yīng)對比,在硫酸環(huán)境中基本無反應(yīng),硝酸環(huán)境中反應(yīng)明顯,除垢藥劑初步確認采用硝酸。將硝酸配制成十五種比例水溶液現(xiàn)場試驗比對,最后摸索出1:5為最佳除垢效果配比。對比六種品牌墊片去除劑浸泡,伍爾特墊片去除劑除膠效果最好,其成分為有機類,對板片無損傷。使用高效工具用硝酸浸泡污垢、墊片去除劑浸泡密封膠,使垢狀物及密封膠與板片脫離,再選用高壓水槍代替金屬刷、平口起等落后工具,可輕松、徹底沖洗掉板片污垢及密封膠
綜上所述,通過對板式換熱器檢修步驟優(yōu)化,取得明顯成效:①單臺設(shè)備檢修時間大大縮短,由原來20天每臺次縮短為現(xiàn)在10天,檢修時間縮短一半;②換熱器檢修頻率由原來3臺次/年降至2臺次/年;③在完成板式換熱器檢修步驟優(yōu)化后,有效提高換熱器的檢修效率和檢修質(zhì)量,降低換熱器檢修頻率及費用,進一步確保裝置安全平穩(wěn)運行,附表2為優(yōu)化前后檢修成本對比。
作者簡介:
王得勝(1991- ),男,漢族,安徽池州人,中級工程師,主要從事設(shè)備管理工作。