劉子琦
摘要:60萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置還原段差壓高的問(wèn)題關(guān)系到裝置的正常生產(chǎn)和重整氫增壓機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行,本文對(duì)該事件進(jìn)行了回顧,分析事件產(chǎn)生的原因,詳細(xì)介紹了處理過(guò)程,并提出長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)建議。
關(guān)鍵詞:連續(xù)重整;還原段;差壓高
一、情況介紹
1、裝置簡(jiǎn)介
大連石化公司60萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置是公司“十五”期間建設(shè)的第一個(gè)項(xiàng)目,該裝置重整反應(yīng)、催化劑再生采用的是UOP(環(huán)球油品公司)開(kāi)發(fā)的超低壓連續(xù)重整工藝。裝置主要由預(yù)加氫、連續(xù)重整、催化劑再生、苯抽提和拔頭油穩(wěn)定五部分組成,其規(guī)模是:72萬(wàn)噸/年預(yù)加氫,60萬(wàn)噸/年連續(xù)重整,454公斤/時(shí)(1000磅/時(shí))催化劑再生,15萬(wàn)噸/年苯抽提,14萬(wàn)噸/年拔頭油穩(wěn)定。
2、再生系統(tǒng)還原段流程介紹
自預(yù)加氫氫氣增壓機(jī)(K-102A/B)出口的氫氣經(jīng)過(guò)增壓氣聚液器(M-258)后分兩路,一路去還原氣換熱器(E-251A/B/C)管程,E-251出來(lái)氫氣經(jīng)過(guò)1號(hào)還原氣電加熱器(F-251)加熱后分兩路:一路到還原區(qū)上部,另一路經(jīng)過(guò)2號(hào)還原氣電加熱器(F-252)加熱后,進(jìn)入還原區(qū)下部。兩段還原后的還原氣從還原段中部流出經(jīng)過(guò)還原氣換熱器(E-251A/B/C)殼程后與重整反應(yīng)分離罐(D-201)出來(lái)的氫氣匯合去重整氫增壓機(jī)(K-202)入口線。
3、還原段差壓高事件回顧
2015年4月8日,60萬(wàn)重整裝置根據(jù)生產(chǎn)安排,將重整單元加工量由50t/h提至60t/h,在提量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)再生還原段與一反差壓過(guò)高(達(dá)到0.14MPa,正常操作穩(wěn)定在0.11MPa),無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,遂將進(jìn)料量降至58t/h,查找原因制定解決方案。4月10日17:00,因還原氣后路不暢,再生熱停,17:20再生單元恢復(fù)白燒。
二、原因分析
還原段先前發(fā)生過(guò)若干起異常事件:2014年11月10日還原段料位大幅度波動(dòng)致使大量催化劑被攜帶至還原氣出口沿途管線及設(shè)備。2015年3月11日重整催化劑水中毒使得部分催化劑粉化,粉塵隨著再生系統(tǒng)循環(huán)進(jìn)入還原段被攜帶出。2015年3月23日,再生用氫改為氫網(wǎng)來(lái)氫氣,因氫網(wǎng)壓力波動(dòng)造成還原氣波動(dòng)。再生系統(tǒng)多次波動(dòng)造成催化劑和粉塵被攜帶出堵塞還原氣后路,由于還原氣后路不暢,控制閥全開(kāi)仍無(wú)法滿(mǎn)足,導(dǎo)致差壓過(guò)高。
三、處理過(guò)程
還原氣出口至重整氫增壓機(jī)K202沿途主要設(shè)備有:還原氣過(guò)濾網(wǎng)、還原氣換熱器E251、還原氣過(guò)濾器M252、切斷閥XV3055、控制閥PDV3001D。
1、打開(kāi)還原氣出口過(guò)濾網(wǎng)副線,切換并清理還原氣過(guò)濾器M252,差壓均未有明顯下降趨勢(shì)。
2、聯(lián)系儀表處理XV3055、PDV3001D控制閥,均不存在堵塞現(xiàn)象。
3、經(jīng)分析,E251存在堵塞現(xiàn)象,大量催化劑及粉塵積聚在E251殼程兩端,造成還原氣后路不暢。
由數(shù)據(jù)可看出,自2014年11月以來(lái),E251管殼程出入口溫差均呈下降趨勢(shì),說(shuō)明換熱器換熱效果不斷變差;而還原氣流量不斷減少,也印證了E251確實(shí)存在堵塞現(xiàn)象。裝置制定了處理方案,再生單元停工,于4月21日將E251打開(kāi)清理,在E251殼程清理出大量催化劑及粉塵。4月22日再生開(kāi)工投用E251,還原氣差壓仍然偏高,說(shuō)明還原氣出口管線仍然存在堵塞情況。
4、裝置嘗試將還原氣流程于PDV3001D控制閥后,由去K202轉(zhuǎn)去火炬系統(tǒng),還原段與一反差壓迅速下降,但波動(dòng)較大無(wú)法通過(guò)控制閥穩(wěn)定控制。
5、將還原氣流程由去重整氫增壓機(jī)K202(背壓0.43MPa)轉(zhuǎn)去重整產(chǎn)物分離罐D(zhuǎn)201(背壓0.24MPa),差壓有所降低,但控制閥閥位全開(kāi),沒(méi)有操作彈性。
6、裝置于PDV3001D閥后配臨時(shí)線將還原氣流程轉(zhuǎn)去D201,差壓可滿(mǎn)足要求且閥位可控。然而在此流程下,還原反應(yīng)生成的水會(huì)被帶入D201,隨著循環(huán)氫進(jìn)入反應(yīng)器中,不利于控制催化劑的水氯平衡。裝置經(jīng)商議決定,使用還原氣至D201流程保證生產(chǎn),并做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)相關(guān)部位日常監(jiān)控。
7、2015年10月14日-31日,60萬(wàn)重整裝置進(jìn)行停工消缺。為徹底解決還原段差壓高問(wèn)題,裝置對(duì)還原氣出口所有設(shè)備及管線進(jìn)行了處理:
⑴還原氣出口過(guò)濾網(wǎng)打開(kāi)清理,并更換過(guò)濾網(wǎng)前后手閥及副線手閥;
⑵E251打開(kāi)檢查清理;
⑶M252打開(kāi)清理更換濾網(wǎng);
⑷XV3055、PDV3001D打開(kāi)檢查清理;
⑸K202入口過(guò)濾器打開(kāi)更換;
⑹沿途所有手閥研磨清理;
⑺還原氣出口管線分兩段進(jìn)行多次爆破式吹掃,掃出所有殘存催化劑:
?由再生氮?dú)夥?wù)點(diǎn)配臨時(shí)線至還原氣出口導(dǎo)淋,將管線壓力充至0.5MPa,迅速打開(kāi)M252處手閥,將壓力迅速放掉,帶出管線內(nèi)殘存催化劑及粉塵;
由M252通入氮?dú)?,將管線壓力充至0.5MPa,迅速打開(kāi)K202入口還原氣管線手閥,將壓力迅速放掉,帶出管線內(nèi)殘存催化劑及粉塵。
至此還原氣出口沿途所有設(shè)備及管線均處理完畢,管線內(nèi)所有殘存催化劑及粉塵均被排出。11月1日,再生單元開(kāi)工;11月4日,還原氣轉(zhuǎn)正常流程至K202,還原段與一反差壓穩(wěn)定在0.11MPa,閥位正??煽亍?/p>
四、長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)建議
1、保持平穩(wěn)操作,裝置進(jìn)行操作變動(dòng)(如K101/102、K202切換等)時(shí),避免還原氣壓力或流量大幅波動(dòng)。
2、盡量避免打開(kāi)還原氣過(guò)濾網(wǎng)副線,一旦濾網(wǎng)出現(xiàn)堵塞,轉(zhuǎn)副線后及時(shí)清理濾網(wǎng)并投用。
3、維持還原段高料位操作,減少床層擾動(dòng)。
4、控制催化劑水氯平衡,根據(jù)采劑樣品及時(shí)調(diào)整注氯量及淘洗氣量,避免過(guò)多粉塵被帶入再生系統(tǒng)中。
(作者單位:中國(guó)石油大連石化公司氣體車(chē)間)