【摘 要】近年來隨著電網(wǎng)規(guī)模不斷的擴大,電力設(shè)備數(shù)量不斷增多,用電客戶數(shù)也在日益增長,當(dāng)前東莞變電站的10kV母線設(shè)計連接十二條饋線,當(dāng)發(fā)生10kV母線由于故障跳閘導(dǎo)致失壓時,如果不能快速消除、隔離故障,及時將失壓母線送電,將直接影響用戶的用電,帶給社會不好的影響,文章通過一起110kV變電站的一段10kV母線失壓故障案例,研究分析得出10kV母線失壓事故處理過程中的一些處置經(jīng)驗。
【關(guān)鍵詞】母線;饋線;失壓;用戶
1、事故發(fā)生前運行方式
2019年10月13日,110kV泰安站在正常運行方式下運行,各10kV母線分列運行,主變變低501、502甲、502乙、503開關(guān)在合閘位置,母聯(lián)500、550開關(guān)在分閘位置。
2、事故發(fā)生后運行方式
2019年10月13日22時39分,泰安站#1站用變兼接地變零序過流I段保護動作,#1站用變兼接地變514開關(guān)、#1主變10kV側(cè)501開關(guān)跳閘,10kV #1母線失壓,受影響?zhàn)伨€F3-F12共10條饋線,無重要用戶(跳閘時F11零序過流I段保護動作跳閘,重合成功)。
3、故障現(xiàn)象及事故處理經(jīng)過
事故處理的原則是:限制事故的發(fā)展,消除事故根源并解除對人身和設(shè)備安全的威脅,防止系統(tǒng)穩(wěn)定破壞或瓦解。
2019年10月13日22時39分,當(dāng)值調(diào)控員發(fā)現(xiàn)10kV#1母線失壓信號時,立即通知莆心巡維立即前往泰安站檢查,同時通知配調(diào)將饋線轉(zhuǎn)熱備用并安排轉(zhuǎn)供電。調(diào)用后臺保信系統(tǒng)、錄波數(shù)據(jù)分析保護信息及動作邏輯。
22時52分,配調(diào)將10kV #1母線上所有饋線轉(zhuǎn)熱備用。
23時05分,值班人員到達現(xiàn)場,檢查站內(nèi)10kV #1母線上所有設(shè)備及#1站用接地變本體及相關(guān)二次設(shè)備沒有異常。
23時25分,當(dāng)值調(diào)控員試送501開關(guān),遙控合上501開關(guān)后,發(fā)現(xiàn)10kV #1母線B相電壓為零,A、C相升高。
23時26分,當(dāng)值調(diào)控員下令斷開501開關(guān)。
對上述事故現(xiàn)象情況進行分析:
(1)合上501開關(guān)后,發(fā)現(xiàn)10kV #1母線B相電壓為零,A、C相升高。此現(xiàn)象為典型的母線接地現(xiàn)象,說明故障有可能并未隔離,送電范圍內(nèi)仍存在接地故障;
(2)當(dāng)時合上501后,帶電的設(shè)備就只有10kV#1母線及51PT,其他饋線及#1站用變兼接地變都在熱備用狀態(tài),因此當(dāng)時懷疑故障點在#1母線或51PT中,或者,第三種可能,這是由于母線未帶負荷而造成的“假接地”現(xiàn)象。
鑒于上述考慮,通知現(xiàn)場要求相關(guān)專業(yè)班組盡快到站進行進一步深入檢查及開展相關(guān)試驗工作。同時下令現(xiàn)場將10kV 51PT及#1母線轉(zhuǎn)冷備用。
由于現(xiàn)場未能檢查出明顯的設(shè)備故障,其對于合上501開關(guān)后的電壓異?,F(xiàn)象比較偏向于考慮PT采樣異常或者“假接地”原因。
因此現(xiàn)場提出將52甲PT更換至51PT后,再試送一次母線的方案。
考慮到故障點尚不明確,若將52甲PT更換至51PT,再次試合501后,若故障仍存在,故障電流有可能沖壞52甲PT,造成不必要的設(shè)備損壞。因此,當(dāng)值未立即同意其申請。繼續(xù)要求專業(yè)班組檢查意見。
14日01時25分,將10kV 51PT及#1母線轉(zhuǎn)檢修操作完畢。
01時45分,專業(yè)對10kV #1母線搖絕緣檢查正常,檢查發(fā)現(xiàn)711開關(guān)機構(gòu)在分閘狀態(tài)下B相斷口絕緣不合格。即711開關(guān)B相未分開,現(xiàn)場判斷此為合上501開關(guān)后電壓異常的原因。
02時08分,將10kV#1母線由檢修轉(zhuǎn)熱備用操作完畢。
02時11分,合上501開關(guān),10kV #1母線送電正常。
02時34分,合上514開關(guān),投入接地系統(tǒng),
02時54分,10kV #1母線所有饋線全部送電正常(F11保持在冷備用狀態(tài),等待線路排查故障)。
涉及二次定值內(nèi)容:
4、故障處置不足及存在問題
思維定式?,F(xiàn)場反饋檢查所有設(shè)備無異常后并未繼續(xù)深入思考,按照故障現(xiàn)象及保護信息,故障點應(yīng)該大概率在F11間隔,但現(xiàn)場反饋711開關(guān)間隔無異常后,就完全忽略了711間隔,排查的重點被轉(zhuǎn)移去了51PT與母線這兩個設(shè)備。
對現(xiàn)場設(shè)備不熟悉。根據(jù)現(xiàn)場的設(shè)備構(gòu)造,若母線及饋線開關(guān)不轉(zhuǎn)冷備用,是無法切實檢查清楚其開關(guān)機構(gòu)是否真實分開或合上的,只能通過開關(guān)狀態(tài)指示燈來判斷,對于本次事件的故障,顯然,單憑這一現(xiàn)象的不足以發(fā)現(xiàn)的。若當(dāng)時當(dāng)值多留個心眼,意識到這個問題,要求現(xiàn)場徹底檢查清楚711間隔情況,可能就可以及早發(fā)現(xiàn)本次事件的故障點。
5、改進措施
1、對于10kV母線失壓伴隨10kV饋線跳閘的事件,當(dāng)值應(yīng)優(yōu)先將該10kV饋線轉(zhuǎn)冷備用隔離檢查處理,確認(rèn)間隔無異常后方能對母線試送。
2、加強對故障信息的判斷分析。對于本次事件中,母線失壓同時泰安站出10kV母線接地告警,為B相接地;試送10kV母線的接地現(xiàn)象仍為B相接地,結(jié)合兩次的故障信息可基本判斷為同一故障引起的母線接地現(xiàn)象,可大概率排除PT故障問題,應(yīng)懷疑是否原始故障引起。日后此類的故障處理應(yīng)參考借鑒此類分析過程。
6、結(jié)語
這是一起較為典型的站內(nèi)設(shè)備故障導(dǎo)致10kV母線失壓的案例。根據(jù)此類事件的處置經(jīng)驗及原則,10kV母線失壓后首要任務(wù)是在最短時間內(nèi)恢復(fù)失壓饋線的轉(zhuǎn)供電工作,通知配調(diào)將失壓饋線轉(zhuǎn)熱備用,同時安排分局轉(zhuǎn)供電。然后再開始按照分析保護信息-隔離故障點-恢復(fù)失壓設(shè)備供電的步驟著手處理站內(nèi)的事故。10kV母線失壓處理可能會引起嚴(yán)重的社會影響后果,文章提出了10kV母線失壓的處理方式能夠有效、快捷的處置母線失壓故障。
參考文獻:
[1]《東莞供電局主網(wǎng)調(diào)度操作管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》
[2]《東莞供電局電網(wǎng)異常處置管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》
[3]《 110kV泰安變電站現(xiàn)場運行規(guī)程》
[4]《南方電網(wǎng)調(diào)度運行規(guī)程》
作者簡介:
郝乾嘯(1989—),男,廣東東莞人,本科,廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司東莞供電局,電力系統(tǒng)調(diào)度與運行。
(作者單位:廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司東莞供電局)