呂未
摘 要:全廠停工檢修時,要求各生產(chǎn)裝置將全部工藝管線處理干凈,做到本質(zhì)安全。本文所述的渣油加氫裝置依原設(shè)計,界區(qū)多條進出物料管線需要協(xié)調(diào)上下游裝置才能進行處理,占用了大量時間,導致停工吹掃延時。所以我對界區(qū)流程進行了優(yōu)化改造,使進出物料管線處理方法更加靈活,從而達到了加快停工交修進度的目的并節(jié)省了物料消耗。
關(guān)鍵詞:渣油加氫;停工吹掃;界區(qū)連通線;停工吹掃時間
渣油加氫裝置主要原料與產(chǎn)品都是重組分油,每當涉及裝置停工檢修,吹掃工作都非常繁瑣耗時,常因吹掃不凈,達不到交修條件。本文所述渣油加氫裝置原設(shè)計方案對全廠停工期間各裝置進展不同步問題考慮欠妥,導致上下游裝置間物料直供管線處理時協(xié)調(diào)、準備時間過長,效率低下。我從事渣油加氫裝置操作后,經(jīng)過不斷的流程改造,現(xiàn)310萬t/a渣油加氫裝置的停工置換、吹掃、交修工作時間已經(jīng)從最初的10天成功縮短至7天,并大量節(jié)省了置換柴油、吹掃蒸汽用量,降本增效。這一成績中貢獻較大的就是界區(qū)流程改造。以下重點介紹改造方法及相應的停工置換、吹掃操作方法。
1 裝置原停工交修步驟概括
第一天反應器床溫向370℃降溫,進料降至150T/H,停新鮮進料改加氫尾油長循環(huán),反應系統(tǒng)向13.0MPa降壓。床溫至370℃后引蠟油置換反應系統(tǒng)渣油,反應部分繼續(xù)向300℃降溫。第二天反應溫度降至300℃引柴油,將尾油經(jīng)停工退油線外甩,床溫向270℃降溫。停反應進料泵,維持系統(tǒng)壓力不變,反應部分熱氫汽提。第三天反應溫度維持270℃,系統(tǒng)向5.5MPa降壓,反應器脫氫。第四天停新氫機、注胺、注水,熄加熱爐,反應系統(tǒng)向60℃降溫。原料、分離、分餾系統(tǒng)退油完畢,進行管線、容器蒸汽吹掃,分餾各塔鈍化處理。第五天反應系統(tǒng)繼續(xù)向60℃降溫,將系統(tǒng)壓力降至4.0MPa。原料、分離、分餾系統(tǒng)繼續(xù)進行蒸汽吹掃。第六天反應器床層溫度低于60℃,停循環(huán)機,反應系統(tǒng)泄壓,氮氣置換。第七天系統(tǒng)隔離、拆反應器頭蓋。分餾系統(tǒng)繼續(xù)蒸汽吹掃。第八天隔離流程、卸劑條件確認,卸劑單位準備卸劑。第九天反應器卸劑,原料、分離、分餾部份繼續(xù)置換、吹掃。第十天原料、分離、分餾部分置換吹掃結(jié)束,確認隔離。交維修單位檢修。
2 裝置界區(qū)設(shè)計缺陷
2.1 加氫尾油出裝置管線置換、吹掃窩工
引柴油置換長循環(huán)流程后,用置換油沖洗尾油出裝置線時要協(xié)調(diào)下游催化裝置接收污油。
2.2 常渣、減渣直供料線置換、吹掃窩工
處理該管段時需協(xié)調(diào)上游常減壓裝置先引柴油對管線進行輕油置換再引蒸汽吹掃,置換油及吹掃汽都必須通過本裝置原料罐才能轉(zhuǎn)至污油總罐。
2.3 罐區(qū)供料線、開工蠟油線置換、吹掃窩工
處理該管段時需要協(xié)調(diào)儲運單元先引柴油對管線進行輕油置換再引蒸汽吹掃,置換油及吹掃汽都必須通過本裝置原料罐轉(zhuǎn)入污油總罐。裝置內(nèi)重油管線需經(jīng)柴油置換后再進行蒸汽吹掃,因此在柴油置換后期,原來的重油管線內(nèi)就有了較多的輕組份混合污油,為保證存儲安全,這些污油應導入輕污油系統(tǒng),但本裝置原設(shè)計方案中沒有輕、重污油連通線,需要協(xié)調(diào)儲運裝置更改流程,導入輕污油罐。
3 流程改造內(nèi)容及作用
針對以上設(shè)計缺陷,我們對裝置界區(qū)原有流程進行了改造,原則是:界區(qū)內(nèi)、外管線要具備單獨處理流程,不能因協(xié)調(diào)界外管線而延誤停工交修時間。停工過程中盡量減少調(diào)度協(xié)調(diào)上下游裝置及公用管線的流程動改。以下是流程改造內(nèi)容:
3.1 增加加氫尾油至重污油連通線
作用一:增加該線后,催化裝置不具備收污油條件時,本裝置可以先完成尾油線界區(qū)內(nèi)的置換、甩油、吹掃工作,界外管線擇機配合下游裝置處理。作用二:引柴油置換加氫尾油出裝置管線時,原方案只能采用一次通過的方法,把重油通過催化裝置送入重污油罐。因為加氫尾油流程管徑大(φ350mm),管線長,所以對沖洗柴油的需求量比較大(約200t)。完成改造后此管段可以實現(xiàn)循環(huán)沖洗,即通過改造后的連通線先將沖洗柴油導入重污油線,再導入裝置原料緩沖罐,進入長循環(huán)系統(tǒng),實現(xiàn)循環(huán)沖洗。
3.2 增加常渣進料、減渣進料、開工蠟油至重污油連通線
改造后,常渣、減渣、蠟油都與重污油管線連通,開工柴油也可以隨時引入任意一條原料管線完成重油置換。
3.3 增加輕、重污油連通線。
改造后,置換沖洗重油設(shè)備、管線時,先把污油引入重污油系統(tǒng),待前段重油置換完成后從界區(qū)內(nèi)通過輕、重污油連通線將后段輕質(zhì)沖洗污油引入輕污油系統(tǒng)。
4 界區(qū)改造效果
界區(qū)流程改造后的優(yōu)勢:
①停工過程中,加氫尾油出裝置管線進行柴油置換時,沖洗柴油可實現(xiàn)柴油循環(huán)沖洗,相比一次通過的工作方法大量節(jié)約沖洗柴油;
②重油管線柴油置換完成后進行水頂油操作時,通過改造的連通線可將油水混合液導入裝置原料緩沖罐靜置,在裝置內(nèi)完成脫水撇油工作,提高了工作效率。
5 結(jié)論
綜上所述,渣油加氫裝置界區(qū)增加連通線后,讓界區(qū)內(nèi)外流程處理更靈活,協(xié)調(diào)等待時間有明顯縮短。讓停工退油、置換、沖洗、吹掃這些工藝處理過程減少了消耗。由此可見,新增界區(qū)連通線確實能夠推進渣油加氫裝置停工吹掃工作向好的方向發(fā)展。