姚文敏
摘 要 廣豐卷煙廠鍋爐房二臺SZW6—1.25 型往復式燃煤鍋爐,自投入運行以來,爐膛主燃區(qū)爐排片頻發(fā)大面積過熱變形,燒損等情況,對鍋爐運行安全、工藝質量、維修成本產生一定影響。
關鍵詞 通風槽;主燃區(qū);爐排;耐熱溫度
1存在問題及原因分析
問題一:主燃區(qū)爐排燒損率達到64%
問題二:主燃區(qū)溫度超過爐排材質耐熱溫度
鍋爐使用的爐排材質為灰口鑄鐵,耐熱溫度低于700℃,為進一步驗證鍋爐鍋膛內爐排表面溫度,我們在一臺SZW6-1. 25-(I)鍋爐上進行溫度測試。
爐排測溫方法:采用了埋槽銅焊法,在爐排片頭部部圓弧中心處表面布置溫度測點。在爐排一側銑出一條寬4mm,深5mm的槽,再在爐排片上表面測點位置鉆三只Φ3.4mm小孔和槽相通,小孔上再擴Φ5mm的孔,深為1.5mm,熱電偶采用鎳鉻鎳硅絲,表面包有耐高溫絕緣材料,直徑為0.7mm,熱電偶的熱接點在離爐排片表面1mm處與孔壁碰焊后,用銅焊將孔填平。熱電偶絲穿過小孔從槽內引出,并外套Φ2mm的無堿玻璃纖維套管。
為了反映整個爐排溫度場的分布,在爐排的第2、3排(著火區(qū))、第4、5排(主燃區(qū))、第6、7排(燃盡區(qū))布置裝測點爐排。
燃用5200大卡煤,鍋爐負荷為3425公斤/小時連續(xù)運行時的爐排溫度曲線(見圖1),a、b、c三條曲線分別代表不同時段爐排溫度場分布,從圖中可以看出,在第三排爐排前,煤處于干燥、干餾階段,爐排片的溫度水平只有69~300℃,主燃區(qū)的爐排為500~800℃,已超過目前材質為生鐵爐排承受最高溫度,靠近爐尾C區(qū),溫度為80~130℃。
問題三:爐排頭部燒損及爐排通風槽堵塞是爐排燒損主要原因。小組同時對主燃區(qū)爐排燒損種類進一步確定。通過燒損情況數量統(tǒng)計和排列圖分析,找出頭部燒損及通風槽堵塞是爐排燒損問題的癥結所在。
2原因分析
(1)分析1:灰口鑄鐵HT100耐熱差。爐排片采用的材質,特別是主燃區(qū)爐排片的材質要求有較好抗氧化,并具有一定的強度和韌性不能太脆。目前我廠使用的爐排片材質為灰口鑄鐵HT100 ,耐熱溫度為≤700℃。(見表1)
本數據引用(《RQTSi5中硅耐熱球墨鑄鐵生產實踐》文獻),挑弧法(電焊機控制電流:80A。焊件溫度控制700℃左右),目前鍋爐爐溫生產時達到1000℃以上,使用灰口鑄鐵爐排已不適用這樣高爐溫。
(2)分析2:使用二種爐排冷卻系數值低于確認標準0.03
主燃燒區(qū)分二種爐排一種成條狀形,斷面為呈“T”字形邊爐排,一種并在腹板上設有齒狀散熱肋片的中間爐排,爐排寬度為40~60mm。尾部厚度為10mm。
新安裝爐排冷卻系數比: 經計算燃燒區(qū)通風面積0.04m2,著火區(qū)0.02m2,燃盡區(qū)0.015m2,總共進風面積0.075m2。爐排面積4.12m2,爐排通風面積/爐排面積=0.018。爐排運行一段時間后,灰渣堵塞爐排通風槽,爐排通風面積減少,爐排冷卻系數比低于0.018
3改進措施
3.1 措施一:爐排使用中硅球墨鑄鐵。
爐排選有QTRSi5中硅鑄鐵。在爐排中控制Si量在4%~5%內,避免Si含量高出5%以上,增加爐排脆性。
3.2 措施二:爐排通風面積及頭部結構改進
(1)爐排表面采用凹凸搭口:通過凹凸可以解決齒狀爐排因澆注時爐排變形,解決爐排之間安裝中不平整問題。
(2)爐排分二種:一種尾部凹口、一種尾部凸爐排,這兩種爐排安裝時,通過接口,增加爐排尾部厚度,解決目前爐排尾部過薄容易燒壞的情況。
4效果對比
爐排結構改進后,2019年1-2月份,進入爐膛內對1#鍋爐爐排檢查。
活動后,影響主燃區(qū)爐排損壞二項主要因素:爐排頭部及通風道堵塞,已下降到次要原因。鍋爐主燃區(qū)爐排燒損得到有效解決。