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0.8Wt/a催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)環(huán)保停工改造

2019-10-19 12:46李健
石油研究 2019年11期

李健

摘要:隨著新環(huán)保法、安全生產(chǎn)法的實(shí)施,環(huán)保工作已經(jīng)關(guān)系到煉油裝置的生存與發(fā)展。以往催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)停工,蒸汽吹掃多為直接排放大氣?,F(xiàn)如今按照環(huán)保停工要求,裝置停工要做到汽“不上天,油不落”地,還要保證吹掃效果,不影響后期檢修工作。因此,如何綠色、環(huán)保停工成為煉化企業(yè)共同的難題。遼河石化公司催化裝置在2018年大檢修前通過(guò)對(duì)穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單改造,達(dá)到了環(huán)保停工的要求。解決了穩(wěn)定系統(tǒng)密閉、連續(xù)吹掃的難題。

關(guān)鍵詞:催化? 穩(wěn)定系統(tǒng);環(huán)保停工

前言

以前催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)停工吹掃所采用的方法多為塔底給汽,塔頂放空直接排放大氣的方法。也就是通常所說(shuō)的蒸塔,這種方法,會(huì)將塔內(nèi)的存油和不凝氣等介質(zhì)帶入大氣中產(chǎn)生異味,造成污染。還會(huì)產(chǎn)生噪音污染。要求環(huán)保停工后一些裝置將吹掃蒸汽引入火炬系統(tǒng),這樣看似沒(méi)有在塔頂放空直接排放,但是,大量蒸汽進(jìn)入火炬系統(tǒng),不但影響火炬系統(tǒng)燃燒,還存在各裝置互竄的風(fēng)險(xiǎn)。遼河石化公司0.8Wt/a催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng),在2018年大檢修前,通過(guò)對(duì)裝置進(jìn)行簡(jiǎn)單改造,真正實(shí)現(xiàn)了,密閉連續(xù)吹掃,綠色環(huán)保停工。

1.裝置簡(jiǎn)介

遼河石化公司催化裂化裝置建成于1992年,原加工能力為60萬(wàn)噸/年,1997年裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造后,處理能力達(dá)到80萬(wàn)噸/年。2003年為提高液體收率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí),對(duì)裝置進(jìn)行了兩段提升管催化裂化技術(shù)改造。穩(wěn)定系統(tǒng)由吸收塔(T301)、解析塔(T302)、再吸收塔(T303)、穩(wěn)定塔(T304)以及相配套機(jī)泵、冷換設(shè)備及容器組成。

2.存在問(wèn)題

2.1催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)停工吹掃所采用的方法多為塔底給汽,塔頂放空直接排放大氣的方法。也就是通常所說(shuō)的蒸塔,這種方法,會(huì)將塔內(nèi)的存油和不凝氣等介質(zhì)帶入大氣中造成污染,還會(huì)產(chǎn)生噪音污染。

2.2某些企業(yè)穩(wěn)定吸收、脫硫單元停工密閉接力吹掃工藝,需要增加一條裝置外低壓放火炬管線,吸收穩(wěn)定四塔的吹掃蒸汽進(jìn)入低壓放火炬線。而這種吹掃工藝的不足之處有以下幾點(diǎn)。

2.2.1穩(wěn)定系統(tǒng)的掃線蒸汽將進(jìn)入低壓瓦斯放火炬管網(wǎng),大量蒸汽進(jìn)入放火炬管網(wǎng),將影響火炬燃燒或者火炬無(wú)法燃燒,使蒸汽內(nèi)攜帶的工業(yè)廢氣未經(jīng)處理排入大氣。

2.2.2放火炬管網(wǎng)為多套裝置共同使用,存在互竄的風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.3若多套裝置同時(shí)停工檢修,將增大放火炬管網(wǎng)的負(fù)荷,更容易出現(xiàn)含蒸汽的廢氣無(wú)法處理的情況。

3.改進(jìn)思路

利用穩(wěn)定系統(tǒng)現(xiàn)有流程將系統(tǒng)內(nèi)各塔、管線、設(shè)備、有序連接,實(shí)現(xiàn)完全密閉連續(xù)吹掃。但需要解決以下各問(wèn)題

3.1? 如何將穩(wěn)定系統(tǒng)各設(shè)備連接在一起形成一個(gè)完整的吹掃流程。

3.2? 吹掃蒸汽如何處理。

3.3? 吹掃過(guò)程中蒸汽中攜帶的烴類和不凝氣如何處理。

3.4? 吹掃過(guò)程中產(chǎn)生的凝結(jié)污水如何處理。

4.改進(jìn)措施

4.1? 從再吸收塔(T303)塔頂出口選擇距離穩(wěn)定塔(T304)頂出口最近的一點(diǎn),引出一條DN150的管線,與穩(wěn)定塔(T304)塔頂出口管線相聯(lián)接。

這樣穩(wěn)定系統(tǒng)就能形成兩條密閉吹掃流程。

第一條吹掃流程為:

兩條流程的吹掃蒸汽最終都進(jìn)入E308冷卻為凝結(jié)水進(jìn)入V303中。這樣就可以解決吹掃流程和蒸汽最終去處的問(wèn)題。

而吹掃過(guò)程中蒸汽攜帶的烴類和不凝氣也將進(jìn)入V303最后通過(guò)不凝氣線進(jìn)入火炬系統(tǒng)。這樣又解決了吹掃過(guò)程中蒸汽中攜帶的烴類和不凝氣如何處理問(wèn)題。

4.2從穩(wěn)定塔頂回流罐(V303)的酸性水線上引出一條管線與分餾酸性水泵入口連接.

這樣將V303內(nèi)的冷凝水通過(guò)酸性水泵(P209)送入酸性水汽提裝置進(jìn)行處理。解決了吹掃污水的處理問(wèn)題。

5.應(yīng)用效果

2018年遼河石化公司催化裝置大檢修,穩(wěn)定系統(tǒng)通過(guò)以上改進(jìn)措施,由圖7所示,為改造后的完整流程。在停工期間實(shí)現(xiàn)了,零排放環(huán)保停工,人孔打開(kāi)后系統(tǒng)內(nèi)無(wú)存油,無(wú)異味,采樣分析一次性合格。圓滿完成檢修任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

6.結(jié)論

遼河石化公司催化裂化裝置穩(wěn)定系統(tǒng),通過(guò)增加兩條側(cè)線的簡(jiǎn)單改造,有效的解決了催化裝置穩(wěn)定系統(tǒng)環(huán)保停工的各項(xiàng)難題。從未來(lái)發(fā)展來(lái)看,在環(huán)保形勢(shì)日漸嚴(yán)峻的當(dāng)下,零排放環(huán)保停工將成為所有煉化裝置必須完成的任務(wù),此項(xiàng)改造投入少,改動(dòng)小,施工簡(jiǎn)單,便于實(shí)施??晒┧写呋b置穩(wěn)定系統(tǒng)和類似裝置學(xué)習(xí)和借鑒。