王珍
摘要:L27長4+5、長6為裂縫型超低滲油藏,具有非均質性強、注采關系復雜等特征。隨著開發(fā)時間的延長,低產井比例逐漸增大,為提高產量,實現(xiàn)效益開發(fā),治理低產低效井尤為重要。本文對L27區(qū)低產低效井成因進行分析,探討治理低產低效井的技術對策,總結措施效果,取得新的認識,為后期低產低效井的治理摸索出行之有效的辦法。
關鍵詞:低產低效;連片調剖;微球調驅;單砂體刻畫
1.前言
L27區(qū)在2009年規(guī)模開發(fā),采用一套井網(wǎng)動用長4+5、長6兩套層系開發(fā),屬裂縫型超低滲油藏,具有非均質性強、注采關系復雜等特征,開發(fā)至今面臨著低產井比例大等主要開發(fā)矛盾;為實現(xiàn)效益開發(fā),本文對低產低效井成因、治理對策及效果進行系統(tǒng)分析、總結,對后期油藏開發(fā)技術政策調整及同類油藏高效開發(fā)具有參考意義。
2.低產低效井原因分析
L27區(qū)單井產能較低,低產井占比例大,為提高產量,實現(xiàn)效益開發(fā),低產低效井治理尤為重要。2.1 高含水
采油井高含水的原因主要是儲層高水飽以及見注入水。
(1)儲層高水飽
投產即高含水,主要位于油藏中部、邊部。例如采油井Y35-69,2009年8月投產,含水在90%左右,隨著開發(fā)時間的延長,該井含水升至100%。
(2)見注入水
L27區(qū)由于見注入水導致水淹井共34口,其中裂縫性見水主要分布在油藏北部,油藏南部受非均質性強、堵塞等因素導致孔隙見水。
采油井若出現(xiàn)孔隙性見水的情況,其特征表現(xiàn)為見水后含水、液面緩慢上升,見水后液量上升或穩(wěn)定。例如采油井Y55-56孔隙性見水,該井2012年8月含水62.1%,8月之后含水逐漸上升,2014年2月含水上升至100%,在此期間液量上升0.5m3。
采油井出現(xiàn)裂縫型見水的情況其特征表現(xiàn)為見水后含水迅速上升為100%,液面大幅上升或至井口,液量大幅增加。根據(jù)動態(tài)驗證、示蹤劑、吸水剖面分析、試井動態(tài)裂縫顯示,裂縫主要發(fā)育在油藏北部,例如采油井Y43-54裂縫性見水,該井2013年8月投產,含水穩(wěn)定在20%左右,2015年2月含水突升至100%,液量上升1.2m3,油量0t。
(1)能量不足
L27區(qū)多油層疊合發(fā)育,儲層垂向疊置,多油層同時開發(fā),注采對應關系復雜,層間非均質性強,層間滲透率極差較大,其中長4+521、長4+522滲透率極差達到1000左右。層間非均質性強易引起水驅不均,主側向壓力差異較大,主向油井高壓見水,側向油井低壓低產。對L27區(qū)采油井見效類型進行統(tǒng)計,其中見效即見水采油井較多,比例高達42.9%,產能上升含水穩(wěn)定采油井比例為29.1%,見效特征不明顯以及產能上升含水穩(wěn)定的采油井各占14%左右。
(2)地層堵塞
因儲層注水后粘土礦物運移、頻繁井下作業(yè)、人造縫網(wǎng)閉合等引起近井地帶堵塞,造成單井產能下降。例如采油井Y59-54,正常生產時功圖較為飽滿,2018年初發(fā)現(xiàn)其功圖變差,對該井進行測壓,分析該井測試結果,發(fā)現(xiàn)雙對數(shù)曲線駝峰明顯,表皮系數(shù)S=3.0,說明地層堵塞,下步將實施解堵措施。
3.低產低效井治理對策
通過開展單砂體刻畫、剩余油測試及測井資料二次解釋,對高含水采油井進行查層補孔,動用非主力層剩余油,增油效果明顯,高水飽低產井減少。
(1)連片調剖
充分運用IPI決策、動態(tài)監(jiān)測資料,開展連片調剖工作,改善剖面吸水狀況,實現(xiàn)控水穩(wěn)油的目標。2018年以來以注入PEG-1單向凝膠為主,大裂縫需注入體膨顆粒,通過連片調剖調整調剖體系,改善注水井吸水剖面,恢復單井產量,控水增油效果明顯。
控水增油效果明顯。排除連片調剖試驗區(qū)高含水、措施井等非正常井,應用雙曲遞減法模擬遞減規(guī)律,對比剩余采油井可對比井生產情況,連片調剖增油效果明顯。
(2)微球調驅
2018年6月起對L27區(qū)注水井采用聚合物微球驅油技術,從平面上解決滲流指進問題,調整水驅方向,從而提高油藏采收率。統(tǒng)計僅進行聚合物微球驅的注水井,對可對比采油井生產情況進行分析,發(fā)現(xiàn)聚合物微球驅控水增油效果明顯。
對L27區(qū)X22單元以及X26單元可對比采油井生產情況進行分析,發(fā)現(xiàn)X26單元措施有效時間較長,增油效果較為穩(wěn)定;X22單元增油呈下降趨勢,后期需調整聚合物微球濃度以及粒徑,延長穩(wěn)產時間。
(3)側鉆
由于裂縫較為發(fā)育,長611層剩余油分布呈現(xiàn)出條帶狀特征,具有側鉆潛力,同時借鑒臨區(qū)X3長2裂縫性水淹井XC78-83側鉆實施效果,計劃對X22單元裂縫性水淹特征明顯、見水方向明確、剩余油分布富集井實施側鉆,恢復油井產能。
(1)壓裂提液
初期改造不足、人工裂縫閉合的低液量井,通過重復壓裂措施,形成更多的人工裂縫,通過支撐劑的支撐作用,使其變?yōu)橛谰玫牧芽p,提高油層的有效滲透率,形成穩(wěn)固的油流通道,提高油層的導流能力,保證油井的流體順利入井,達到預期的產能指標。對物性較好,存在水淹現(xiàn)象的低產井,通過暫堵壓裂措施,恢復單井產能。
(2)酸化解堵
通過對油層的酸化施工,提高油層的滲透性,改變低產低效的狀態(tài)。針對低滲透的油層,表現(xiàn)為產量低,含水高,地層能量保持較好的情況,確定為地層堵塞導致的,應用酸化技術措施,解除地層的堵塞狀態(tài),通過酸液的化學作用,將堵塞物溶解,隨替噴作業(yè)將其帶到地面上來,提高油層的導流能力,滿足生產的技術要求,使油井的產量有所提高。例如采油井Y40-67實施酸化解堵措施,措施后,油井供液能力增強,功圖較措施前飽滿,含水下降。將2018年、2019年酸化措施井聲波時差、日增液進行統(tǒng)計與計算,繪制聲波時差、日增液交匯圖,發(fā)現(xiàn)L27區(qū)當?shù)貙勇暡〞r差大于226μs/m時,地層壓力保持水平在85%以上酸化提液效果較好。
4.治理效果
開發(fā)指標“三降三提”,自然遞減、綜合遞減、含水上升率下降,開發(fā)形勢轉好。壓力保持水平、水驅儲量動用程度、水驅儲量控制程度上,動態(tài)采收率提高,低產井數(shù)量下降,單井產能上升。
5 總結
(1)L27區(qū)長4+5沉積期屬于三角洲前緣沉積,發(fā)育水下分流河道、分流間灣等沉積微相,延長組長4+5儲層以細粒長石砂巖為主,主力層系長4+522、長611層,隔夾層發(fā)育,非均質性強。通常在水下分流河道微相和河口壩微相的砂體主體部位的物性要比其側翼及周圍零星分布的砂體物性好。
(2)L27區(qū)單井產能較低,低產井占比例大,為提高產量,實現(xiàn)效益開發(fā),低產低效井治理尤為重要。
(3)L27區(qū)低產低效井分為2類,分別為高含水型和低液量型。儲層高水飽、見注入水可使采油井高含水,地層能量不足、地層堵塞可導致采油井低液量。
(4)對不同成因造成的低產低效井,采取相應的治理措施后,可有效提高單井產能,實現(xiàn)效益開發(fā)的目的。
(5)針對低產低效原因,采取相應治理對策。對儲層高水飽的采油井采取查層補孔的措施;對見注入水的采油井采取調剖調驅或側鉆措施;對地層能力不足的采油井采取周期注水、單砂體刻畫或加密調整措施;對地層堵塞的采油井采取壓裂提液以及酸化解堵的措施。
(6)在動態(tài)縫開啟與產能關系、剩余油分布規(guī)律方面,尚需繼續(xù)深入開展精細研究,找到如何更加有效動用剩余油、提高注水波及方面的方法。
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