国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

錦17東挖潛效果分析

2019-10-19 12:46王歡
石油研究 2019年11期

摘要:針對錦17塊出砂嚴重,井況過差,套變落物頻繁等現(xiàn)狀,一般常規(guī)措施在該區(qū)塊實施較為困難,因此對該區(qū)域進行選井實施側(cè)鉆,通過對油井生產(chǎn)情況及小層數(shù)據(jù)對比等多方面的分析,錦7-012-29C2和錦7-013-29C4兩口井側(cè)鉆成功,產(chǎn)油效果顯著,可在該區(qū)塊加大選井力度進一步實施側(cè)鉆來提高單井產(chǎn)能。

關(guān)鍵詞:油藏工程;常規(guī)補層;三維地震;注采調(diào)整;低滲油藏

1.研究背景

錦17塊東位于錦7塊東部,開發(fā)目的層系為沙一段和沙二段的興隆臺油層,一般油層有效厚度20m-30m,最厚可達36m,含油面積0.2km2,地質(zhì)儲量80×104t。

該塊為一受兩條北東東走向斷層控制的單斜構(gòu)造,構(gòu)造高點位于錦7-16-28井附近,高點埋深970m,傾角5°~7°,油水界為-1070m,為邊底水油藏。儲層巖性以細砂巖、粗砂巖和不等粒砂巖為主,分選差,膠結(jié)疏松,平均孔隙度31.4%,平均滲透率0.675mm2,泥質(zhì)含量7.1%。屬高孔高滲油藏。地面原油密度0.9871g/cm3,50℃地面脫氣原油粘度4387mPa·s,膠質(zhì)+瀝青質(zhì)含量平均為34.6%,凝固點平均是-13.0℃,含蠟量平均為2.90%,屬于普通稠油。地層水為NaHCO3型,總礦化度平均為2553.3mg/L。該塊原始地層壓力接近靜水壓力為10.5MPa,壓力系數(shù)1.0,目前地層壓力7.5 MPa;原始地層溫度約42℃,地溫梯度3.1~3.3℃/100m。

2.現(xiàn)狀分析:

2.1油層出砂嚴重,部分井不能正常生產(chǎn)。

該塊油井出砂具有沉砂速度快,粒徑小。個別井出砂嚴重目前已造成停產(chǎn)。

2011.01實施側(cè)鉆的錦7-14-28C3側(cè)鉆生產(chǎn)后就發(fā)生了2次卡井,作業(yè)過程中出現(xiàn)了砂埋油層,為了治理砂患,改善油井的生產(chǎn)效果,對該井實施了高溫固砂擠蠟措施,從而導(dǎo)致該井供液差,本周期生產(chǎn)了緊42天,產(chǎn)油83t后,即轉(zhuǎn)入下輪第二輪注汽,該井第二周期生產(chǎn)效果較好。

2.2套變落物頻繁發(fā)生,影響油井開發(fā)效果。

由于該塊出砂嚴重,油井頻繁作業(yè),致使油井套變落物頻繁發(fā)生.該塊總井15口,目前已經(jīng)有10口井發(fā)生套變落物,其中9口已因為井況差而側(cè)鉆,對正常生產(chǎn)造成了嚴重影響。

2.3含水異常上升

從錦7-14-28C3的生產(chǎn)情況可以看到,正常時日產(chǎn)液25t/d,日產(chǎn)油5t/d,從2013.09開始含水突然上升接近100%,,2014.04.08 高含水停關(guān)。這期間在2014.03分別進行了3次水分析,化驗礦化度都在1200mg/L左右,與興隆臺油層平均總礦化度2553.3mg/L相比,明顯偏低。

錦7-013-27C從2013.09開始,含水突然上升達到100%,2014.04進行了2次水分析,總礦化度分別為1036.21和1229.82mg/L。通過以上分析,判斷這兩口井很大程度上存在管外竄槽的可能性。

3.潛力分析

3.1油層發(fā)育情況

從等厚圖可以看到,該區(qū)塊油層發(fā)育較為穩(wěn)定,最薄油層厚度為10m,最后的油層厚度可達到40-50m。

3.2單井采出狀況

錦17東目前有油井總井15口,開井11口,累產(chǎn)油19.8689×104t,累產(chǎn)水57.9802×104t,累積油汽比0.51。最高累產(chǎn)油錦7-15-28側(cè)2達到3.3666×104t。最低累產(chǎn)油是錦7-012-29側(cè),該井自1992.07投產(chǎn)以來,累產(chǎn)油僅有0.2595×104t。由此可見,該區(qū)塊動用不均。

3.3地層水推進情況

通過該區(qū)塊的單井采出狀況,我們繪制出了含水分級圖,通過這個分級圖,我們可以明顯的看到該區(qū)塊未見地層水。

3.4 措施實施情況

自2008年至今錦17東實施側(cè)鉆5井次,地質(zhì)措施4井次,工藝措施7井次。

該區(qū)塊由于井況過差,套變落物發(fā)生過于頻繁,所以使側(cè)鉆成為錦17東實施一項主要措施,自1992年投產(chǎn)以來,錦17東共實施側(cè)鉆21井次,累產(chǎn)油9.5131×104t,累產(chǎn)水28.4326×104t。個別油井目前已經(jīng)進行了3次甚至4次側(cè)鉆,從這個統(tǒng)計表中可以觀察到,很多油井只生產(chǎn)了1個或2個周期就進行了下次側(cè)鉆,足以證明該區(qū)塊井況套變過于嚴重。自2008年以來錦17東共實施工藝措施7井次,其中除了2口新井側(cè)鉆酸化外,有3井次實施的是防砂的工藝措施??梢?,該區(qū)塊出砂嚴重,這也是導(dǎo)致套變嚴重,井況差的重要原因。

4.主要做法

錦7-012-29側(cè)于2007.05側(cè)鉆生產(chǎn),2009.02下泵不出停,累產(chǎn)油1465t,累產(chǎn)水4507t,在2007.10熱采作業(yè)中,打印套錯深1008m(115*110)。錦7-013-29C3于2001.10側(cè)鉆生產(chǎn),2007.04不出停,累產(chǎn)油6808t,累產(chǎn)水12908t,在2004.04檢泵作業(yè)過程中,打印套變1034(100*90)。通過連通圖可以看到這2口井和鄰井,油層連通性好,存在一定挖潛潛力,根據(jù)這兩口井目前井況的實際情況,決定對這兩口停產(chǎn)井實施側(cè)鉆,側(cè)鉆后的錦7-013-29C4、錦7-012-29C2日產(chǎn)油可達7t/d,周期累產(chǎn)油分別達到1077t和5020t。

錦7-14-28C3于2011.01實施的第三次側(cè)鉆,從該井的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出,側(cè)鉆后首個周期效果不明顯,第二個周期生產(chǎn)較好,僅332天,產(chǎn)油就高達821t,第三周期效果也不錯,只是由于懷疑管外竄槽造成高含水停關(guān),目前可先確定出水原因以待下步措施。因此根據(jù)錦7-14-28C3側(cè)鉆后的生產(chǎn)情況,累產(chǎn)油為4000t。具有一定的挖潛空間。

通過論證后對錦17東各項措施累計增油8000噸。

5.結(jié)論及建議

(1)防砂技術(shù)對于治理錦17東砂患是有效的。

(2)提高錦17東產(chǎn)能的主要途徑是側(cè)鉆。

作者簡介:

王歡(1986-),女,工程師,2009年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院石油工程專業(yè),學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)工作于遼河油錦州采油廠采油作業(yè)三區(qū),從事石油地質(zhì)工藝開發(fā)工作。