張金龍
摘要:生產(chǎn)運行中的加藥泵進排液閥經(jīng)常因閥球嚴重腐蝕而出現(xiàn)排量下降,嚴重影響加藥的正常進行。
關鍵詞:加藥泵;閥球;創(chuàng)新
加藥裝置開發(fā)生產(chǎn)的一款自動加藥產(chǎn)品,主要用于電廠的鍋爐給水、循環(huán)水、加聯(lián)氨、磷酸鹽等處理,也可用于石油、化工、環(huán)保、供水系統(tǒng)等行業(yè)。單元組合式加藥裝置,主要有溶液箱、計量泵、過濾器、安全閥、止回閥、壓力表、緩沖罐、液位計、控制柜等組成一體化安裝在一個底座上。用戶只需將組合式加藥裝置安放在加藥間,將進水口、出藥口接好并接通電源即可啟動投入運行,這種工廠化的整套裝置,可大大減少設計和現(xiàn)場施工的工作量,對整機系統(tǒng)的質(zhì)量、安全和現(xiàn)場投運提供了可靠的保證。
一、問題的題出
別古莊采油作業(yè)區(qū)始建于1986年3月,位于河北省廊坊市永清縣別古莊鎮(zhèn),油氣生產(chǎn)區(qū)域主要分布于別古莊、韓村、劉其營三鎮(zhèn)。作業(yè)區(qū)現(xiàn)有員工442名,其中男員工246人,女員工196人,下設9個基層單位,管理著1座聯(lián)合站、2座注水站、3座轉(zhuǎn)油站、19座計量站,擔負著全廠原油處理和外輸任務;別古莊油田于1976年投入勘探開發(fā),目前共有7個開發(fā)區(qū)塊,分別是京11、京9、京59、京22、京27、安11斷塊油藏和永9潛山氣藏。油田含油氣面積10.6平方公里,地質(zhì)儲量1937×104噸,可采儲量812.3×104噸。目前作業(yè)區(qū)油井總數(shù)253口,開井158口,日產(chǎn)液2039噸,日產(chǎn)油252噸,采油速度0.63%,綜合含水87.1%,注水井總數(shù)137口,開井68口,日注水2402立方米。截至目前,油田累積產(chǎn)油839.7704萬噸,可采儲量采油程度90.47%,油田累計注水4550.008萬立方米,累積注采比1.17。作業(yè)區(qū)共有注水、采油、輸油設備388臺套,設備新度系數(shù)為0.29,固定資產(chǎn)原值17.1億元,固定資產(chǎn)凈值7.4億元。
其中古一注現(xiàn)有六臺加藥泵型號分別為JXM、JX、JXB泵,排量為160L/h,排出壓力為1.0MPa。分別是1#、2#加凈水劑A,3#殺菌劑、4#緩蝕阻垢劑5#、6#凈水劑B。
由于加入藥劑的腐蝕性較高,緩蝕阻垢劑是有機磷酸鹽,其PH:3–5呈酸性。凈水劑A是無機聚鋁的復合物,其PH:4–5呈酸性。對管線和泵進排液閥的腐蝕性也較大。加藥泵進排液閥經(jīng)常因閥球嚴重腐蝕而出現(xiàn)排量下降,甚至不出藥的現(xiàn)象,嚴重影響加藥的正常進行。同時維修工作量大,更換頻繁。
二、改進思路及方案實施
加藥的藥劑腐蝕性很大,經(jīng)常把進排液閥球球珠腐蝕成不規(guī)則的形狀,按照以往的方法就是更換新的進排液閥,而一個進液閥成本就要348元,在千方百計控制成本的嚴峻形勢下,怎樣才能降低加藥泵的故障率,保證正常加藥,又節(jié)約成本呢?我利用平時報廢后的軸承球珠替代加藥泵進排液閥的球珠。找到三種軸承6307、6306、6305,分別拆開球珠進行測量。替代物達到三個方面的要求:直徑、耐腐蝕性、質(zhì)量。
(一)6307軸承球珠直徑為13.5mm,6306軸承球珠直徑為12mm,6305軸承球珠直徑為11.5mm。所以決定采用直徑為12mm作為替代品。
(二)對其耐腐蝕性進行對比分析,分別放入藥劑進行試驗:15天后檢驗其腐蝕程度并進行對比分析,發(fā)現(xiàn)軸承的球珠耐腐蝕情況比原進排液閥球珠耐腐蝕性好。
(三)質(zhì)量對比,二者均為6.9克,可以替代使用。
三、應用效果
6306軸承代替后的使用情況:加藥泵排液效果良好。
加藥泵進排液閥在更換了6306軸承球珠后其維修次數(shù)下降,使用壽命延長。
效益計算:進液閥成本348元/個,排液閥成本348元/個。
年使用進、排液閥個數(shù):維修次數(shù)10次/月×2個/次 ×12個月= 240個。
發(fā)生成本費用:廢舊軸承費用=0元。
年節(jié)約成本費用:240個×348元/個=8.35萬元。
加藥泵的維修保養(yǎng)周期由15天一次,延長到50天一次。提高了加藥泵的設備完好率,減輕了員工的勞動強度,為正常平穩(wěn)加藥提供了有力保證。
四、技術(shù)創(chuàng)新點
加藥泵進排液閥球珠是易損件,該項目的創(chuàng)新點是成功的找到了它的替代物,電機上拆下來的廢舊6306軸承,既做到了廢物利用又降低了成本,減少了工作量。
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