呂阿麗
摘? ?要:為擺脫同行業(yè)中低于0.085%的原礦,回收率低于88%問題,在現(xiàn)有設備及生產工藝條件下,高濃度浮選可增大氣泡和礦物顆粒的碰撞概率,增加浮選時間,進而增強浮選效果,節(jié)約用水量和電量,保證低品位礦石的選別指標。
關鍵詞:低品位? 濃度? 水耗? 回收率
中圖分類號:TD456? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2019)05(a)-0052-02
我公司投產以來,鉬入選原礦品位從2009年開始呈上升趨勢,2012年達到最高品位0.1346%,2013年逐步下滑, 2017年下降至0.0955%,2018年已降至0.080%。隨著原礦品位的逐漸降低,選礦比逐漸增高,回收率逐漸下降。
目前球磨機處理量處于歷史最高,入選原礦品位逐漸降低,造成礦物浮選時間縮短、實際回收率下降。為擺脫同行業(yè)中低于0.085%的原礦品位,回收率均低于88%問題。在現(xiàn)有設備及生產工藝條件下,高濃度浮選可增大氣泡和礦物顆粒的碰撞概率,強化黏附,增加浮選時間,進而提高浮選速度、節(jié)約藥劑成本和用水量。但濃度過大會影響氣泡在礦漿中的分散及有用礦物的上浮,惡化浮選環(huán)境。該項目就是通過不斷探索,尋求最佳的“高濃度浮選”范圍,提高浮選速度、增強低品位礦石的選別效果,降低選礦成本。為我公司今后將長期處于低品位選礦的技術問題,探索一條可行之路。
為解決低品位鉬礦石在現(xiàn)有生產條件下,回收率會相應降低的難題,磨浮車間從2018年3月份開始不斷探索, 查閱大量資料,同時借鑒同行業(yè)先進選礦經驗,結合自身實際,提出了高濃度浮選技術方案。
1? 項目實施
1.1 最佳補加水位置的確定
入選之前的磨礦循環(huán)作業(yè),有三處補加水位置可調節(jié)礦漿濃度,分別為:磨機入料口、磨機出料口、旋流器溢流至入選之前的原礦緩沖池。經過現(xiàn)場工業(yè)試驗,班中勤檢測磨礦濃細度情況,觀察浮選系統(tǒng)平穩(wěn)運行狀況,結合當班工藝指標,結論如下。
從磨機入料口補加水調節(jié)礦漿濃度,水量大小的調節(jié)對磨礦效果影響較大,直接影響磨礦濃度、細度、磨礦時間等。致使磨礦效果不穩(wěn)定,對生產工藝容易造成不良影響。
從磨機出料口的泵池內補加水,從泵池內調整補加水量大小,調節(jié)礦漿濃度,會直接影響旋流器分級效果,致使旋流器溢流和返砂量不穩(wěn)定,造成浮選效果不佳。
經過充分論證,為保證磨礦分級效果,必須保障磨機入料口和出料口的水量平穩(wěn),最佳方案是調整入選前原礦緩沖池的補加水量。
1.2 最佳浮選濃度的確定
在實驗室進行開路試驗,探索最佳浮選濃度范圍。
固定條件:一次粗選,磨礦細度-200目59%,用1.5L單槽浮選機。固定藥劑用量:煤油150g/t,2#油35g/t。
變化條件,試驗號及浮選濃度:①C=30%? ②C=32.5%? ?③C=34.5%? ④C=37%? ?⑤C=38.5%? ?⑥C=40%
試驗結果表明:隨著浮選濃度的逐漸加大,產率逐步升高,由試驗①的3.44%上升到試驗⑥的4.76%;粗精精礦品位隨之下降,粗精品位由試驗①的2.03%下降到試驗⑥的1.50%。回收率在試驗①至④時隨著濃度增加逐漸升高;試驗④濃度37%時回收率最高為79.9%;到試驗⑤濃度≥38.5%時指標開始下滑,不僅精礦品位降低,回收率也呈下降趨勢。綜合分析,最佳浮選濃度在37%左右為宜。
1.3 工業(yè)試驗
在實驗室最佳浮選濃度條件基礎上,于2018年4月~12月進行工業(yè)試驗。2018年各項生產指標見表1。
以上生產數(shù)據(jù)可以看出,自2018年1月份開始,原礦品位呈現(xiàn)下滑趨勢,至10月份原礦品位低于0.085%,選礦比隨之升高。
從4月份實行高濃度浮選以來,浮選濃度由1~3月份的33.7%,上升到4~12月的37.3%,濃度提高3.6%。處理一噸原礦水耗由原來1.9681噸水/t原礦,下降到1.6802t水/噸原礦,比原來節(jié)約0.2879噸水/t原礦。提高浮選濃度后,浮選效果向好發(fā)展,尾礦品位逐步下降到0.0075%,精礦品位保持在47%以上。實際回收率由1~3月份的88.19%,上升到4~12月的88.32%,回收率提高0.13%。達到入選原礦品位≤0.085%時,回收率≥88%的預期目的。
2? 效益分析和效果評價
2.1 效益測算
根據(jù)2018年處理每噸原礦生產用水比例和公司耗電量定額,實行高濃度浮選后,處理1t原礦節(jié)約0.2879t水/t原礦,可節(jié)省電量如表2。
即處理1t原礦節(jié)約用水0.2879t,節(jié)約用電0.4562度。
2018年實行峰谷電價,平均電價為0.56元/度。按年處理量420萬t礦石計算,每年可節(jié)約電費:0.4562 *0.56 *420 =107.3(萬元)
即每年可節(jié)約用水120.9萬t,節(jié)約用電191.6萬度,節(jié)約電費107.3萬元。
2.2 效果評價
通過提高浮選濃度增加浮選時間,增強浮選效果,達到提升回收率的目的。經過連續(xù)9個月的運行,浮選濃度提高了3.6%,浮選效果良好,尾礦品位逐步下降,精礦品位保持在47%以上,實際回收率達88.32%,與之前相比提高0.13%。達到入選原礦品位≤0.085%時,回收率≥88%的預期目的。每年可節(jié)約用水120.9萬t,節(jié)約用電191.6萬度,節(jié)約電費107.3萬元,取得了良好的經濟效益和社會效益。為我公司今后將長期處于低品位選礦的技術問題,探索一條可行之路,有利于公司的長遠發(fā)展。
3? 結語
高濃度浮選可增大氣泡和礦物顆粒的碰撞概率,強化黏附,增加浮選時間,改善浮選效果,提高回收率,適用于低品位輝鉬礦選礦。不僅節(jié)約用水量和用電量,同時對節(jié)能減排有積極影響,創(chuàng)造一定的經濟效益和社會效益。
在實際生產中應保持適宜的濃度范圍,避免濃度過大對浮選工藝造成負面影響。
參考文獻
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