丁建軍,嚴(yán) 強(qiáng)
(廣東粵電新會(huì)發(fā)電有限公司,廣東 江門(mén) 529149)
某電廠2×453 MW燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,燃?xì)廨啓C(jī)由GE公司生產(chǎn),型號(hào)為PG9371FB,燃?xì)廨啓C(jī)由1臺(tái)18級(jí)的軸流式壓氣機(jī)、1套由18個(gè)低NOx燃燒器組成的燃燒系統(tǒng)、1臺(tái)3級(jí)透平和相關(guān)輔助系統(tǒng)組成。汽輪機(jī)由哈爾濱汽輪機(jī)廠制造,型號(hào)為L(zhǎng)N150/C120-11.00/3.30/0.43/1.40,型式為三壓、再熱、三缸、沖動(dòng)、抽凝式汽輪機(jī)。余熱鍋爐采用東方菱日鍋爐有限公司的三壓、再熱、自然循環(huán)、無(wú)補(bǔ)燃、臥式、MHDB-PG9371-Q1型余熱鍋爐。
本文對(duì)該電廠發(fā)生的一起因燃?xì)鈮毫Φ蛯?dǎo)致的快速減負(fù)荷(RUNBACK,簡(jiǎn)稱RB)事件進(jìn)行分析研究,針對(duì)此次RB事件,討論了燃?xì)廨啓C(jī)11種不同情況下的降負(fù)荷速率,并列出了所有RB的觸發(fā)條件,有助于更好的提高運(yùn)行人員專業(yè)技能,提高機(jī)組的控制水平,確保事故發(fā)生時(shí)的處置效率及正確性。
天然氣由上游分輸站供至廠內(nèi),經(jīng)調(diào)壓站過(guò)濾、分離和加熱及調(diào)壓后進(jìn)入機(jī)組前置模塊,再經(jīng)雙聯(lián)前置過(guò)濾器、性能加熱器、啟動(dòng)電加熱器、過(guò)濾洗滌器、流量計(jì)和變送器最終送至燃?xì)庑¢g內(nèi)燃?xì)饪刂崎y組。燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)的作用是以適當(dāng)?shù)膲毫土髁肯蛉紵逸斔腿剂蠚猓詽M足燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行時(shí)啟動(dòng)、帶負(fù)荷和停機(jī)的所有要求[1]。
燃料氣控制系統(tǒng)的主要由燃料氣截止閥(VS4-1)、燃料氣速比截止閥(VSR-1)、燃料氣放空閥(VS13-15)、燃料氣控制閥(VGC-1/2/3/4)、燃料氣壓力傳感器、燃料氣溫度傳感器等組成。天然氣系統(tǒng)流程示意圖如圖1所示。
圖1 天然氣系統(tǒng)流程示意圖
GE 9FB燃?xì)廨啓C(jī)燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)中的速比閥(VSR-1)和燃?xì)饪刂崎y(VGC-1/2/3/4)作用類似于三菱燃?xì)廨啓C(jī)的壓力控制閥和流量控制閥[2-3],VGC閥是用來(lái)控制進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)的天然氣流量,其設(shè)計(jì)成超臨界流動(dòng),使得通過(guò)閥的天然氣流量與閥后背壓無(wú)關(guān),同時(shí)其閥芯的特殊型線使通流面積的變化與閥門(mén)的開(kāi)度成正比。機(jī)組正常運(yùn)行中,VSR閥則保持VGC閥前的P2壓力在一個(gè)恒定值,同時(shí)其也兼作天然氣的截止閥[4]。
2018年12月02日21時(shí)20分,1號(hào)機(jī)組負(fù)荷300 MW,退出AGC,開(kāi)始執(zhí)行停機(jī)操作,其中P1壓力3.35 MPa,P2壓力2.95 MPa。21時(shí)26分34秒,燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)降負(fù)荷至72 MW,汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)滑參數(shù)降至99 MW,機(jī)組總負(fù)荷降至171 MW,P1壓力3.46 MPa,P2壓力2.95 MPa。21時(shí)27分38秒,燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷69 MW,汽輪機(jī)繼續(xù)滑參數(shù)降至94 MW,P1壓力3.02 MPa,P2壓力2.85 MPa,MARK VIe控制系統(tǒng)報(bào)警窗口發(fā)出“P1 AND P2 MAX DECAY RATE EXCEED-RUNBACK(P1和P2最大衰減速率超限-RB)”、 “GAS FUEL SUPPLY PRESSURE LOW(燃?xì)夤鈮毫Φ?”報(bào)警,燃?xì)廨啓C(jī)執(zhí)行RB程序,自動(dòng)降負(fù)荷停機(jī),汽輪機(jī)跟隨滑參數(shù)降負(fù)荷。21時(shí)28分37秒,燃?xì)廨啓C(jī)降負(fù)荷至5 MW后正常逆功率解列,汽輪機(jī)負(fù)荷71 MW,打閘停機(jī)。
造成此次燃?xì)廨啓C(jī)RB的直接原因是“P1和P2最大衰減速率超限”,根本原因是因?yàn)橥C(jī)過(guò)程中,上游分輸站供我廠主/備用調(diào)壓線SSV閥同時(shí)誤關(guān)導(dǎo)致1號(hào)機(jī)組天然氣供應(yīng)中斷。
通過(guò)查看邏輯,如圖2所示, P1和P2最大衰減速率必須均超限(LFPG1RTZ、LFPG2RTZ)才能觸發(fā)P1和P2最大衰減速率超限(LFPGRTZ)進(jìn)而觸發(fā)燃?xì)廨啓C(jī)RB至全速空載(L70L_AUX)。
圖2 燃?xì)廨啓C(jī)RB邏輯框圖
查閱歷史數(shù)據(jù)曲線圖3得知,21時(shí)26分39秒,P1最大衰減速率先達(dá)超限動(dòng)作,VSR閥開(kāi)度為40.79%,由于P1壓力持續(xù)下降,為維持P2壓力恒定,VSR閥開(kāi)度增加至52.17%,但VSR閥開(kāi)大速率比P1壓力下降速率慢,最終P2最大衰減速率也達(dá)到了超限值,進(jìn)而觸發(fā)燃?xì)廨啓C(jī)RB。
圖3 停機(jī)過(guò)程中歷史數(shù)據(jù)
與上游分輸站協(xié)調(diào)及檢查后,對(duì)分輸站SSV閥切斷原因分析如下:一是因調(diào)壓閥、指揮器和穩(wěn)壓器老舊,導(dǎo)致閥門(mén)調(diào)節(jié)滯后;二是燃?xì)廨啓C(jī)在啟、停機(jī)過(guò)程天然氣流量波動(dòng)較大;三是冰堵和穩(wěn)壓過(guò)濾器堵塞都可能會(huì)導(dǎo)致調(diào)壓失效;四是廠內(nèi)調(diào)壓站與上游分輸站聯(lián)絡(luò)管線較短,各調(diào)壓閥設(shè)定值間隔較小,導(dǎo)致壓力調(diào)節(jié)失穩(wěn)出現(xiàn)異常波動(dòng);五是安全切斷閥的連鎖機(jī)構(gòu)是機(jī)械式,易受管道振動(dòng)影響。
針對(duì)以上情況,進(jìn)行了如下處理措施:一是重新設(shè)定了調(diào)壓撬各閥壓力,主路的安全切斷閥、監(jiān)控調(diào)壓閥、工作調(diào)壓閥依次設(shè)定為4.2/3.95/3.7 MPa,備用路的各閥依次設(shè)定為4.4/3.95/3.6 MPa;二是定期對(duì)調(diào)壓設(shè)備維保檢修,及時(shí)更換配件;三是加強(qiáng)日常數(shù)據(jù)監(jiān)控,確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)調(diào)壓撬冰堵和穩(wěn)壓過(guò)濾器臟污情況。
燃?xì)廨啓C(jī)電廠由于機(jī)組特性的不同,RB功能和常規(guī)火電機(jī)組有明顯差別。煤機(jī)機(jī)組RB發(fā)生后,控制策略主要由CCS方式切至鍋爐輸入控制方式(或汽輪機(jī)跟隨方式),鍋爐主控處于手動(dòng)狀態(tài),汽輪機(jī)主控自動(dòng)切至壓力控制模式,機(jī)組處于滑壓運(yùn)行狀態(tài),鍋爐主控切為手動(dòng),燃料主控自動(dòng)維持RB目標(biāo)負(fù)荷對(duì)應(yīng)的燃料量。煤機(jī)因主要輔機(jī)故障跳閘而RB主要有磨煤機(jī)、送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、給水泵、空氣預(yù)熱器等[5],根據(jù)不同的故障輔機(jī)導(dǎo)致的RB,采用不同的RB速率[6]。
對(duì)于燃?xì)鈾C(jī)組,由于沒(méi)有煤機(jī)相對(duì)復(fù)雜的鍋爐系統(tǒng),只有簡(jiǎn)單的余熱鍋爐,機(jī)組負(fù)荷主要通過(guò)燃?xì)廨啓C(jī)系統(tǒng)調(diào)節(jié)燃料量適應(yīng)負(fù)荷變化。燃?xì)廨啓C(jī)RB主要分為外部RB和內(nèi)部RB兩種。外部RB是指由DCS 經(jīng)過(guò)判斷條件后,發(fā)至燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)行RB,內(nèi)部RB是指燃?xì)廨啓C(jī)自身判斷條件后觸發(fā)RB。不同廠家的燃?xì)廨啓C(jī),其RB速率不同,三菱M701F型RB速率包括20 MW/min(正常)和300 MW/min(快速)兩種[7];因西門(mén)子V94.3A型燃?xì)廨啓C(jī)資料有限,未在相關(guān)文獻(xiàn)中查到其RB信息。
本次燃?xì)廨啓C(jī)因P1和P2最大衰減速率超限發(fā)生RB后,燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷從69 MW降至5 MW,用時(shí)59秒,降負(fù)荷速率約為64 MW/Min,比機(jī)組正常停機(jī)降負(fù)荷速率要快很多。MARK VIe邏輯由于其復(fù)雜性及保密性往往成為運(yùn)行人員的專業(yè)短板,為了解GE燃?xì)廨啓C(jī)更多關(guān)于快速降負(fù)荷的觸發(fā)條件,更好的提高運(yùn)行人員專業(yè)技能,提高機(jī)組的控制水平,確保事故發(fā)生時(shí)的處置效率及正確性,特查閱熱控相關(guān)控制邏輯。
燃?xì)廨啓C(jī)的轉(zhuǎn)速控制有兩種方式,有差轉(zhuǎn)速控制(Doop Speed)和無(wú)差轉(zhuǎn)速控制(Isoch Speed)。當(dāng)燃?xì)廨啓C(jī)用作帶動(dòng)發(fā)電機(jī)時(shí),選用有差控制方式。
燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷變化是通過(guò)當(dāng)前實(shí)際輸出燃料沖程基準(zhǔn)(FSR)的變化體現(xiàn)的,F(xiàn)SR的變化正比于轉(zhuǎn)速控制基準(zhǔn)(TNR)與實(shí)際轉(zhuǎn)速基準(zhǔn)(TNH)之差,即△FSR∝(TNR-TNH)[8-9]。若燃?xì)廨啓C(jī)未并網(wǎng),則TNH隨燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)速變化而變化;若燃?xì)廨啓C(jī)在并網(wǎng)狀態(tài)下,TNH保持不變,燃?xì)廨啓C(jī)出力大小實(shí)際由TNR決定,而TNR的值最終通過(guò)轉(zhuǎn)速控制基準(zhǔn)邏輯塊(TNRV1)計(jì)算得知,如圖4所示。Z-1與加法器組成數(shù)字積分器,L83JDn(0-11)決定了升降速率常數(shù)TNKR1_n的某個(gè)值,也就是通過(guò)不同的邏輯選擇了不同的積分速率常數(shù)。L70R和L70L決定了積分的方向,L70R=1且L70L=0時(shí),積分值上升,TNR增加; L70L=1時(shí),積分值下降,TNR減??;L70R=0且L70L=0時(shí),積分中止,TNR保持不變。
圖4 TNRV1轉(zhuǎn)速控制基準(zhǔn)邏輯
升降速率常數(shù)TNKR1_n為固定值,如表1所示,L83JDn(0-11)決定了選擇哪個(gè)常數(shù),針對(duì)不同的情況,對(duì)應(yīng)不同的負(fù)荷速率,也就是通過(guò)不同的邏輯選擇了不同的積分速率常數(shù),而最終反映在輸出不同的TNR值。
表1 轉(zhuǎn)速基準(zhǔn)TNR變化率
單位時(shí)間內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷變化量,計(jì)算公式如下:
(1)
式中:ΔQ為燃?xì)廨啓C(jī)每分鐘負(fù)荷變化量;TNKRX為燃料基準(zhǔn)變化率;DWKDG為負(fù)荷與轉(zhuǎn)速指令的增益系數(shù),固定值0.014%/MW(轉(zhuǎn)速不等率(3.99%)=DWKDG*BASE(285 MW))。
通過(guò)公式1可計(jì)算不同速率常數(shù)下對(duì)應(yīng)的負(fù)荷速率如表2所示,得知不同的觸發(fā)條件下,燃?xì)廨啓C(jī)會(huì)以不同的速率降負(fù)荷。
由圖2可知,RUNG_36邏輯快中有9種可以觸發(fā)燃?xì)廨啓C(jī)RB至全速空載的情況,詳細(xì)說(shuō)明見(jiàn)表3。
表2 TNKR1_n對(duì)應(yīng)下的負(fù)荷速率
表3 9種觸發(fā)燃?xì)廨啓C(jī)RB至全速空載情況
燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組由于主要設(shè)備故障造成機(jī)組實(shí)發(fā)功率受到限制時(shí),為適應(yīng)設(shè)備出力,控制系統(tǒng)強(qiáng)制將機(jī)組負(fù)荷減到尚在運(yùn)行的設(shè)備所能承受的負(fù)荷目標(biāo)值。若故障嚴(yán)重時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)快速降負(fù)荷仍不能維持機(jī)組運(yùn)行,則機(jī)組發(fā)自動(dòng)停機(jī)指令自動(dòng)停機(jī)。
燃?xì)廨啓C(jī)在轉(zhuǎn)速/負(fù)荷控制模式下,其負(fù)荷變化的速率受控于TNR的變化速率,TNR的變化速率是控制程序預(yù)先設(shè)定好的固定值。通過(guò)分析由于上游分輸站中斷供氣造成的一起燃?xì)廨啓C(jī)RB事件,展開(kāi)討論了不同觸發(fā)條件下燃?xì)廨啓C(jī)不同的降負(fù)荷速率,并列舉了所有RB條件,論證了實(shí)際RB速率和理論降負(fù)荷速率的一致性。