張勝男 盧仲海 戴敬東
(1.蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機(jī)械工程學(xué)院, 甘肅 蘭州 730060)
(2.中石油第二建設(shè)有限公司, 甘肅 蘭州 730060)
某石化公司重油催化裂化裝置的低壓反應(yīng)器,該設(shè)備殼體材質(zhì)為Q345R+S11348,設(shè)備上有24個(gè)規(guī)格不同的小口徑接管,管徑從Φ159~Φ325mm,長(zhǎng)度200~900mm, 均要求在接管內(nèi)壁上堆焊復(fù)合層。但在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下,按照以往的大口徑接管堆焊工藝和方法,無(wú)法實(shí)現(xiàn)小口徑管內(nèi)壁堆焊,這對(duì)制造工藝提出了很大挑戰(zhàn)。為了解決這一難題,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備工裝設(shè)計(jì)制造及各種焊接方法的對(duì)比,最終確定采用藥芯焊絲氣體保護(hù)焊(FCAW)進(jìn)行接管內(nèi)壁堆焊,利用廠房現(xiàn)有的氣保焊工作站,采用訂制的焊槍及自制的焊槍支架實(shí)現(xiàn)了該設(shè)備小口徑接管內(nèi)壁的堆焊工作。
以往堆焊經(jīng)常采用埋弧焊進(jìn)行,但埋弧自動(dòng)焊焊接機(jī)頭較大,最大處尺寸為350mm,無(wú)法伸入到Φ159~Φ325 接管內(nèi)壁,也就是埋弧焊不適用于小管徑內(nèi)壁堆焊。
而若采用焊條電弧焊,勞動(dòng)強(qiáng)度大、作業(yè)環(huán)境差,焊接質(zhì)量受焊工個(gè)人技能優(yōu)與劣影響較大,焊接效率遠(yuǎn)低于自動(dòng)焊,焊縫外觀成形均勻性較差,也就是焊縫外觀質(zhì)量低于自動(dòng)焊,且管徑太小或者管長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)都不能實(shí)現(xiàn)焊接施工。
而藥芯焊絲氣體保護(hù)焊(FCAW)堆焊方法,具有熔深小,熱輸入小,從而引起的熱變形較小,焊縫外觀成形好等特點(diǎn),如果能利用廠房現(xiàn)有的焊接工作站,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)堆焊的方法,其效率將遠(yuǎn)高于手工堆焊,堆焊表面質(zhì)量也將大大提高。通過(guò)試驗(yàn),我們最后確定采用二氧化碳FCAW 自動(dòng)堆焊方法進(jìn)行接管內(nèi)壁堆焊。
由于堆焊的接管管徑?。é?59~Φ325mm)且長(zhǎng)度較長(zhǎng),而廠房現(xiàn)有氣保焊工作站的焊槍短,夠不到長(zhǎng)管內(nèi)壁,所以我們訂制了長(zhǎng)桿焊槍?zhuān)瑢⒑笜屩惫芏渭娱L(zhǎng)950mm,這樣槍頭即可深入管子內(nèi)徑進(jìn)行焊接。
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)焊槍能夠滿足長(zhǎng)度900mm 以內(nèi)小口徑管管內(nèi)壁的堆焊,送絲效果順暢,氣體保護(hù)嘴能夠很好的聚集二氧化碳?xì)怏w,使熔池保護(hù)以及焊縫成形得到有力保證。
圖1 焊槍和支架裝配效果圖
考慮到焊槍長(zhǎng)度較長(zhǎng),也就是說(shuō)桿狀物體單獨(dú)伸入管內(nèi)壁,由于重力引起的力矩較大,使得焊槍向下垂落,并且容易發(fā)生抖動(dòng),影響堆焊質(zhì)量的問(wèn)題,我們特制作了焊槍支架,對(duì)焊槍進(jìn)行固定。
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)焊槍支架對(duì)焊槍的固定作用效果非常好,焊接時(shí)焊槍抖動(dòng)現(xiàn)象大大降低、不規(guī)則的位移也降到了最低。
堆焊前,將堆焊管件夾持在焊接變位機(jī)上,測(cè)量管件的水平度,確保管道與焊槍保持水平。堆焊時(shí),由內(nèi)向外依次堆出,待工件夾持好后,調(diào)節(jié)設(shè)備參數(shù),為保證焊接質(zhì)量,分別對(duì)焊接電流、電壓及變位機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行設(shè)置,保證焊道的成形效果,經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)試,最終確定參數(shù)如表1 所示,堆焊示意如圖2 所示。即完成了接管自動(dòng)旋轉(zhuǎn)焊接,人手動(dòng)遙控水平位移的自動(dòng)堆焊過(guò)程。
表1 設(shè)備參數(shù)
堆焊過(guò)程中用紅外線測(cè)溫儀測(cè)量層間溫度,并采取壓縮風(fēng)持續(xù)不斷的吹接管外壁,使層溫控制在100℃以內(nèi),最終得到成形較好的堆焊層。
該堆焊結(jié)果表明,制作的焊槍和支架能夠滿足小管徑內(nèi)壁堆焊的需要。采用該堆焊工藝參數(shù)焊接的試板,堆焊層的力學(xué)性能,鐵素體含量,化學(xué)成分均符合NB/T47014 和設(shè)計(jì)堆焊技術(shù)條件的要求。
采用此堆焊方法,分別對(duì)24 個(gè)接管內(nèi)壁進(jìn)行堆焊,依次按照接管內(nèi)壁車(chē)削,MT 檢測(cè),管內(nèi)壁清洗,堆焊,焊后檢測(cè)的程序進(jìn)行,通過(guò)對(duì)堆焊的24 個(gè)冷低壓反應(yīng)器接管進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果均符合設(shè)計(jì)圖紙堆焊技術(shù)要求,從而按時(shí)完成了此次接管內(nèi)壁的堆焊工作。
1)通過(guò)制作的焊接工裝,實(shí)現(xiàn)了口徑大于Φ133 接管的內(nèi)壁堆焊。
2)采用FCAW 堆焊由于焊接速度較快,焊接線能量較小,從而確保了熔敷金屬的化學(xué)成分,焊接熱變形也大大降低。